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軋制高壓管循環(huán)冷卻水處理

更新時間:2008-03-03 15:03 來源: 作者: 閱讀:2681 網(wǎng)友評論0

前言
  衡陽鋼管廠高壓鍋爐管工程,設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)管徑25~114 mm、壁厚2.5~12 mm的熱軋無縫鋼管16.5×104t。主要設(shè)備三大主機為:穿孔機,連軋機,張堿機,由德國德馬克公司提供。

  投運初期,生產(chǎn)不正常,加上補充水的水質(zhì)較好,系統(tǒng)全為新設(shè)備,故未對水處理給予足夠的重視。但是在1999年底全廠大修時,將設(shè)備打開后發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)重。一是腐蝕,從設(shè)備表面看,多處呈均勻腐蝕。經(jīng)測定點蝕深度最大處為1.2 mm,水中鐵離子含量高達2.4 mg/L,碳鋼腐蝕速率為0.45 mm/a,遠大于國家標(biāo)準(zhǔn)的0.125 mm/a。二是微生物及藻類繁殖,目視可見冷卻塔填料、積水池壁的青苔及藻類。分析表明:水中異養(yǎng)菌總數(shù)達5.5×106個/mL。細菌引起的粘泥大量沉積在換熱設(shè)備中,堵塞水管冷卻塔填料及換熱設(shè)備。如12臺電機設(shè)備,30臺換熱器,加熱爐4座,運行不到一年時間因腐蝕不得不更換。因此,必須進行循環(huán)水的加藥處理。

1 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)概況
1.1 系統(tǒng)的組成

  詳見工藝流程圖1、圖2。  
 

1.2 工藝參數(shù)

  該項目總用水量為2320 m3/h,其中凈環(huán)水系統(tǒng)為1307 m3/h,設(shè)計水的循環(huán)率為94.8%,濃縮倍數(shù)為2.5,采用兩座600 m3/h、溫差△t為10℃(進水42℃,出水32℃)的冷卻塔,補充水量120 m3/h,水質(zhì)見表1。濁環(huán)系統(tǒng)為1013 m3/h,循環(huán)率為92%,濃縮倍數(shù)為2.0,采用一座1000 m3/h的冷卻塔,其補充水為凈環(huán)系統(tǒng)的排放水,約為50 m3/h。兩個系統(tǒng)中的主要材質(zhì)都為a3鋼、黃銅。

表1  補充水水質(zhì)  

項目   參數(shù)
總硬度/(mmol·L-1)  2.5
濁度/(mg·L-1)  2~5
pH值  6~8
硫酸鹽/(mg·L-1)  25
氯化物/(mg·L-1)  6
堿度/(mg·L-1)  100
溶解氧/(mg·L-1)  8~10
好氧量/(mg·L-1)  1.5~2.0
總?cè)芄?(mg·L-1)  140

2 水處理的方案
2.1 藥劑篩選

  根據(jù)Langelier和Ryzner指數(shù)法對水質(zhì)進行分析得出,補充新水屬腐蝕型水質(zhì),當(dāng)濃縮倍數(shù)為3倍時,呈輕度結(jié)垢傾向。夏季,微生物的繁殖嚴(yán)重,藻類和青苔在系統(tǒng)四壁到處可見。

  根據(jù)衡陽地區(qū)的水質(zhì)特點及我廠循環(huán)水系統(tǒng)運行所出現(xiàn)的問題,我們著重進行了緩蝕及殺滅微生物方面的藥劑評定和篩選。在進行的“旋轉(zhuǎn)掛片”腐蝕試驗中,著重考察了有機膦酸鹽、聚羧酸鹽、磺酸類共聚物、無機磷系、鋅鹽、鉬酸鹽等藥劑以及相互間的協(xié)同效應(yīng)。凈環(huán)水的濃縮倍數(shù)K取2.5倍,濁環(huán)水控制懸浮物SS <100 mg/L,油含量20 mg/L。水穩(wěn)配方側(cè)重考察緩蝕效果,以表1所示的補充水水質(zhì),配成濃縮倍數(shù)為3倍的水質(zhì)進行試驗。旋轉(zhuǎn)掛片試驗結(jié)果見表2。
 

表2 旋轉(zhuǎn)掛片試驗結(jié)果 

配方 凈環(huán)水  濁環(huán)水  凈環(huán)水  濁環(huán)水
速率/碳鋼(mm/a-1 阻垢率/%
空白試驗 0.82 0.75     
1#  0.106 0.113 92.5 92.3
2#  0.112 0.098 90.1 90.8
3#  0.079 0.104 93.14 91.5
4#  0.083 0.108 88.3 87.5
5#  0.046 0.039 97.4 96.2
6#  0.068 0.073 93.4 94
7#  0.093 0.089 90.3 91
8#  0.102 0.095 86.4 82.5
9#  0.032 0.041 98.2 96.4
10#  0.066 0.068 90.1 90.5
注:水穩(wěn)定劑的用量均為30mg/L。

 

  由表2中可見,所選的9#配方的效果最佳,該配方的主要成份為:有機膦酸鹽HEDP,丙烯酸-磺酸鹽共聚物[1],鋅及銅緩蝕劑苯駢三氮唑。

2.2 動態(tài)模擬實驗

  動態(tài)模擬實驗采用9#配方,預(yù)膜選用無機磷及苯磺酸鹽和表面活性劑組成的復(fù)合配方,調(diào)pH值6.5~7.5,預(yù)膜36h,試驗共進行20d。實驗結(jié)果見表3。
 

表3 動態(tài)模擬試驗結(jié)果

測定項目  碳鋼  不銹鋼
試驗時間/h         320 320
試管長度/mm  140 140
試管腐蝕面積/cm  40.2 35.2
試管原重/g  33.2977 29.3952
試管試驗后重/g  33.519 29.5569
污垢增重/g  0.2685 0.1652
試管去污后重/g  33.2505 29.3911
腐蝕失重/g  0.0472 0.0035
腐蝕率/(mm·a-1)     0.035 0.0031
試管試驗前后體積差    0.045 0.066
平均垢厚/mm  0.1254 0.0838
污垢熱阻/(m2·K·W-1 2.88×10-4  2.88×10-4
污垢沉積率/(mg·cm-2·m-1 13.4 9.39

     由表3知,碳鋼試管的腐蝕速率和污垢熱阻均小于國家標(biāo)準(zhǔn)[2]。

2.3 殺菌劑的選擇

  根據(jù)循環(huán)水中微生物、藻類較嚴(yán)重這一點,我們選用了兩種殺菌劑交替使用。一種是以剝離為主的非氧化型殺菌劑新潔爾滅,該藥劑不但具有很強的剝離作用,還有很好的殺菌能力,尤其對硫酸鹽還原菌。日常投加的殺菌劑是以抑制為主的非氧化型殺菌劑異噻唑啉酮。經(jīng)試驗,該種殺菌劑的殺菌率可達99%以上。

3 現(xiàn)場應(yīng)用
3.1 系統(tǒng)清洗與鈍化

  首先對凈、濁循環(huán)水系統(tǒng)進行了不停車清洗。其次是對整個系統(tǒng)表面及管道、填料中的粘泥及藻類進行一次殺生剝離。所投清洗劑為檸檬酸加表面活性劑OP及緩蝕劑,控制pH值2~3,運行24 h后置換排放,并進行鈍化處理。鈍化劑以NaNO2為主,調(diào)pH至9.5,24h后置換排放。分析結(jié)果顯示:總共洗掉鐵銹(以FeO計)454 kg,粘泥及泥垢全部洗掉,大多數(shù)設(shè)備表面呈現(xiàn)金屬本色。

3.2 預(yù)膜及日常運行

  系統(tǒng)清洗鈍化處理后,隨即投入預(yù)膜處理,在pH為7.0時加入1 000 mg/L的預(yù)膜劑(主要成分為三聚磷酸鈉、苯磺酸鈉和表面活性劑),運行48h ,掛片表面呈暗亮色,說明預(yù)膜效果良好。然后轉(zhuǎn)換排放,使預(yù)膜劑含量降至100 mg/L后轉(zhuǎn)入正常投藥。

  日常投藥采用加藥裝置,用計量泵進行。加量為30 mg/L。對濁環(huán)系統(tǒng)的加藥,采用凈環(huán)水的排污水作為濁環(huán)水的補充水,適當(dāng)再補加約10 mg/L與凈環(huán)系統(tǒng)相同的藥劑。同時用碳鋼掛片進行監(jiān)測,每天對水質(zhì)及藥劑含量進行分析。投藥運行至今已有一年,整個軋鋼生產(chǎn)線的水處理指標(biāo)正常,系統(tǒng)濃縮倍數(shù)達3倍。腐蝕控制在0.035 mm/a,微生物指標(biāo)經(jīng)測定為2.1×102個/mL。

4 存在問題
  經(jīng)過對循環(huán)水投藥運行后,解決了系統(tǒng)的腐蝕和微生物問題,但水中的油含量(>20 mg/L)和作為軋管冷卻劑的石墨粉(≤200目),對設(shè)備的影響還是顯而易見的。下一步準(zhǔn)備采用投加無機及有機高分子絮凝沉降劑,將此問題解決。使?jié)岘h(huán)系統(tǒng)的乳化油降至10 mg/L以下,去除石墨粉使循環(huán)水的處理更進一步。

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