HCR反應(yīng)器處理味精廠廢水
某味精廠生產(chǎn)味精15000t/a,在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水具有SO42-高、COD高、氨氮高和pH值低等特點(diǎn)。如采用厭氧+好氧工藝(如UASB+SBR等)處理,因廢水中SO42-的大量存在,工藝將變得相當(dāng)復(fù)雜,一次性投資很大。為此,作者采用好氧生物處理新工藝進(jìn)行了處理味精廢水的試驗(yàn)研究。
1 試驗(yàn)方法及基本條件
1.1 工藝選擇
為避免原水中SO42-的影響采用好氧生物處理工藝,并以德國Claushtal工科大學(xué)物相傳遞研究所研制開發(fā)的HCR(High Performance Compact Reactor)為核心工藝,其流程如圖1所示。
中和絮凝沉淀池、HCR、脫氣池、二沉池、接觸氧化池的有效容積分別為50、15、5、40、50L,HCR、接觸氧化池的水力停留時(shí)間分別為(3~5)、(12~16)h,污泥停留時(shí)間為6~8h。
HCR反應(yīng)器為兩端封閉的圓柱形容器,頂部安裝射流器并開有一排氣孔。反應(yīng)器的部分出水、絮凝沉淀池出水及回流污泥通過循環(huán)泵加壓經(jīng)管道混合后進(jìn)入HCR頂部的射流器,形成高速射流,同時(shí)由于負(fù)壓作用而吸入大量空氣。射流器的兩相噴頭將吸入的空氣切割成微小氣泡,從而在其下方形成高速泵流剪切區(qū)。富含溶解氧的污水經(jīng)導(dǎo)流桶流到反應(yīng)器底部后又沿外桶壁向上反流,從而形成環(huán)流。在此過程中微氣泡和活性污泥充分接觸,獲得了很好的傳 質(zhì)效果(氧傳輸利用率高達(dá)50%)。
首先用石灰乳將廢水pH值中和至6.5~8,然后加入PAFC(聚合氯化鋁鐵),絮凝沉淀0.5h(COD去除率為20%~30%)后上清液進(jìn)入HCR。HCR出水經(jīng)脫氣池(主要脫去附著在活性污泥表面的CO2、空氣等)脫氣后進(jìn)入沉淀池進(jìn)行泥水分離,HCR可去除70%~80%的COD。沉淀池出水經(jīng)接觸氧化池處理后出水達(dá)到進(jìn)入城市管網(wǎng)的排放要求。
1.2 操作條件
1.2.1 分析項(xiàng)目及方法
分析項(xiàng)目及方法如表1所示。
項(xiàng) 目 |
分析方法 |
項(xiàng) 目 |
分析方法 |
COD |
重鉻酸鉀快速測定法 |
BOD5 |
標(biāo)準(zhǔn)稀釋倍數(shù)法 |
DO和水溫 |
便攜式溶氧儀測定 |
生物相 |
顯微鏡觀察 |
NH3-N |
滴定法 |
MLSS |
重量法 |
SO42- |
重量法 |
pH |
pH試紙 |
1.2.2 試驗(yàn)用水
試驗(yàn)用水為南寧味精廠的生產(chǎn)廢水,先用該廠離交工段中產(chǎn)生的高濃度有機(jī)廢水進(jìn)行試驗(yàn),后再直接用各工段實(shí)際排放水量按比例配水進(jìn)行試驗(yàn)。其中,高濃度廢水的水質(zhì)如下:COD為25000mg/L,NH3-N為10000mg/L,BOD5為13000mg/L,SO42-為45000mg/L,pH=1.5~3。
2 結(jié)果及討論
以桂林市第四污水廠的活性污泥作為種泥,經(jīng)過培養(yǎng)馴化后投入HCR并啟動處理系統(tǒng)。僅7dHCR系統(tǒng)的容積負(fù)荷就從4 kgCOD/(m3·d)升至15kgCOD(m3·d);18d以后容積負(fù)荷達(dá)到28.74kgCOD/(m3·d),且系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
2.1 絮凝去除效果
試驗(yàn)把PAFC作為絮凝劑,進(jìn)水COD濃度對其去除率的影響及絮凝前后COD的變化分別 見圖2、3。由圖2知,絮凝對COD的去除率相對穩(wěn)定,其值穩(wěn)定在25%~35%。絮凝前后的COD濃度相關(guān)直線斜率為0.6,相關(guān)系數(shù)>0.9(圖3)。
2.2 HCR對COD的去除
2.2.1 容積負(fù)荷與去除率
試驗(yàn)表明,當(dāng)容積負(fù)荷為 9.7~72.4kgCOD/(m3·d)時(shí)HCR出水并沒有隨進(jìn)水COD值的升高而上升,其對COD的去除率一直為75%~80%。這說明HCR去除COD的性能很穩(wěn)定、耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、COD負(fù)荷率高(最后階段高達(dá)72.4kgCOD/(m[FS:PAGE]3·d)且運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)有保證。
2.2.2 SO42-對COD去除率的影響
當(dāng)進(jìn)水COD維持在8000~10000mg/L、SO42-為16000~26118mg/L時(shí),HCR對COD去除率始終為76.98%~82.34%,說明 SO42-的存在并不影響系統(tǒng)對COD的去除。
2.3 其他因素影響分析
2.3.1 溶解氧
當(dāng)HCR中溶解氧濃度為2~3.3mg/L時(shí),COD去除率較低(60%),隨著溶解氧(DO)濃度的上升,COD去除率也上升,當(dāng)溶解氧濃度>6mg/L時(shí),COD去除率可達(dá)到85%。由試驗(yàn)也知,當(dāng)溶解氧濃度>4mg/L后,COD去除率的增長趨勢不十分明顯。因此,HCR中溶解氧濃度維持在3.3~4.5mg/L即可,進(jìn)水COD濃度高,溶解氧濃度可適當(dāng)高一點(diǎn)。
2.3.2 污泥濃度
污泥濃度與COD去除率關(guān)系見表2。
由表2可知,當(dāng)HCR進(jìn)水COD在5710~13800mg/L、活性污泥濃度在13~20g/L時(shí),污泥濃度與容積負(fù)荷呈一定的正相關(guān)關(guān)系。此時(shí)微生物降解COD速度較快,對COD去除率較高。當(dāng)污泥濃度<13g/L時(shí),如果進(jìn)水COD濃度高,由于微生物量太少,水中的COD不能被有效降解,使HCR去除COD的能力降低;而當(dāng)污泥濃度>20g/L時(shí),由于微生物量多,消耗氧氣量大,此時(shí)要防止溶氧量不足而導(dǎo)致好氧生物死亡。因此,反應(yīng)器內(nèi)活性污泥濃度保持在13~20g/L為宜。
樣 號 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCR進(jìn)水COD濃度(mg/L) |
2800 |
4800 |
5710 |
6384 |
6793 |
7517 |
8387 |
9357 |
8452 |
污泥濃度(g/L) |
10.23 |
4800 |
12.12 |
14.65 |
15.47 |
16.63 |
16.94 |
17.01 |
17.22 |
COD去除率(%) |
85.26 |
81.66 |
83.68 |
81.39 |
79.39 |
77.48 |
75.37 |
73.13 |
76.17 |
樣號 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
HCR進(jìn)水COD濃度(mg/L) |
99.80 |
99.59 |
10244 |
8374 |
11054 |
13054 |
11624 |
12000 |
13800 |
污泥濃度(g/L) |
17.45 |
17.84 |
18.1 |
18.71 |
20.1 |
21.01 |
21.5 |
23.83 |
24.3 |
COD去除率(%) |
79.23 |
78.13 |
76.98 |
70.77 |
73.38 |
73.24 |
70.37 |
67.39 |
66.2 |
2.4 接觸氧化池處理效果
試驗(yàn)結(jié)果表明,經(jīng)HCR處理后的廢水可生化性仍較好,接觸氧化池對COD的去除率達(dá)65%~80%,平均為71.46%。一般出水COD<450mg/L能滿足進(jìn)入城市管網(wǎng)的排放要求。
2.5 整個(gè)系統(tǒng)對COD的去除
經(jīng)整個(gè)工藝處理后味精廢水中的COD可降至400mg/L左右,總?cè)コ蕿?3%~98%(平均為95%以上),具有良好的去除效果。對于中濃度的味精廢水可以直接處理達(dá)標(biāo)排放,對10000mg/L以上的高濃度味精廢水經(jīng)處理后也可達(dá)到進(jìn)入南寧城市管網(wǎng)的排放要求。
3 結(jié)論
?、?味精廠廢水可采用以HCR為核心的好氧生物方法進(jìn)行處理。該工藝不需對其中的SO42-進(jìn)行預(yù)處理,且容積負(fù)荷和污泥負(fù)荷都很高,COD去除率達(dá)93%以上,出水能達(dá)到進(jìn)入城市管網(wǎng)的排放要求。
② HCR處理南寧味精廠廢水所產(chǎn)生的剩余污泥中蛋白質(zhì)含量較高,可回收作飼料蛋白,在治理污染的同時(shí)獲得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
③ 該工藝技術(shù)上可行、設(shè)計(jì)緊湊、結(jié)構(gòu)合理、占地面積少、水力停留時(shí)間較短。
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