窯頭袋除塵器濾袋破損的處理措施
1、存在問題
某公司窯頭廢氣處理采用的是LJPJ9217—2×8型袋式除塵器,濾袋室數(shù):2×8室,濾袋總數(shù):3024條,窯頭廢氣處理煙氣量為620000m3/11,排放出口含塵濃度設計值≤30mg/Nm3,運行一段時間后,顆粒物排放濃度超標,不能達到新的環(huán)保標準GB4915—2013《水泥工業(yè)大氣污染排放標準》,存在的問題主要是收塵濾袋經(jīng)常被磨爛。收塵濾袋被磨爛后,一方面增加了維修成本和人員更換濾袋的工作量,另一方面導致窯頭廢氣顆粒物排放超標。
2、原因分析
窯頭廢氣顆粒物排放在線監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示由18mg/Nm3上升到24~26mg/Nm3。停機檢修時發(fā)現(xiàn)每個室約有5~8條靠近除塵器殼體支撐角鐵的收塵濾袋,因其在開停機時及清灰過程中發(fā)生晃動,與除塵器殼體支撐角鐵發(fā)生摩擦,導致破損(見圖1)。環(huán)保新標準要求顆粒物控制在20mg/Nm3以下,為此,2016年~2017年檢修期間我們進行了技術(shù)改造。
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3、技改措施
3.1第一次技改
2016年利用停機檢修期間將與收塵濾袋摩擦的部分角鐵進行割除并拋光,然后將收塵濾袋龍骨架在摩擦角鐵的位置割開兩根龍骨(見圖2)。
但存在的問題是:
(1)工作量大:需將部分濾袋抽出,制作專用工具且每條袋需處理2~3處;
(2)安全系數(shù)低:工作環(huán)境受限,磨損濾袋的角鐵離除塵器錐部高約8m,處理十分困難。經(jīng)過兩次較長時間的處理,雖然這幾條濾袋破損問題得到解決,但是處理過的附近幾條濾袋又出現(xiàn)同樣問題,第一次技改失敗了。
3.2第二次技改
2016年下半年檢修期間,根據(jù)第一次技改經(jīng)驗,若繼續(xù)割除磨損濾袋的角鐵,有可能會對除塵器殼體的安全產(chǎn)生隱患,在生產(chǎn)過程中若繼續(xù)磨袋會造成窯頭顆粒物超標,故決定進行第二次技改。具體的措施是采用舊耐火磚和羊毛氈密封將磨損的濾袋多孔板覆蓋,隔絕與其他收塵室聯(lián)通,杜絕因爛袋造成顆粒物超標。
改進后,窯頭廢氣顆粒物排放完全能夠達到標準限值。但2017年上半年運行過程中又發(fā)現(xiàn)排放濃度在標準邊緣徘徊,經(jīng)檢查為覆蓋多孔板的重物有移位現(xiàn)象所致。所以每次停機都要檢查和重新覆蓋,防止出現(xiàn)因運行周期變長而造成顆粒物排放超標的現(xiàn)象。
3.3第三次技改
2017年9月份公司將窯頭除塵器濾袋更換為覆膜新式濾袋。同時經(jīng)分析研究,將各室磨損濾袋的角鐵部分用羊毛密封包裹并固定(見圖3),即可解決磨損部位附近的幾條濾袋的破損問題。
4、技改效果
第三次技改后,通過窯頭袋除塵器運行近一年的監(jiān)測,顆粒物排放均可控制在10mg/Nm3以下(見圖4),完全能夠?qū)崿F(xiàn)粉塵超低排放,再沒有出現(xiàn)濾袋破損和窯頭廢氣顆粒物排放值波動情況。窯頭袋除塵器共計16個室,每室按原來6條破損的濾袋計算,每次檢修需更換約100條濾袋,每條濾袋按663.10元計算,則每年可節(jié)省6.63萬元,實現(xiàn)了既節(jié)約檢修費用又減少了員工勞動強度的目的。
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