采油污水處理設(shè)計及運行效果
1 新舊水處理工藝介紹
目前,油田污水處理中,多數(shù)采用“三防”藥劑來處理,即通過加入緩蝕劑、阻垢劑、絮凝劑等藥劑,控制污水的腐蝕、結(jié)垢、降低懸浮固體的量;這種方法已不適應(yīng)油田開發(fā)后期對注水的要求。經(jīng)這種方法處理后的污水水質(zhì)達(dá)不到注水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重影響到油田注水工作的開展。
新的水處理技術(shù)采用向污水中加入復(fù)合堿、混凝劑等藥劑,提高污水的pH值到8.0~8.5,同時產(chǎn)生沉淀,利用沉淀的捕集作用,除去污水中的乳化油、懸浮物,降低污水的腐蝕性和結(jié)垢性,使污水中各項指標(biāo)達(dá)到油田注水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
2 污水來源和水性
采出液中隨原油一同被采出的污水,即采油污水,處理前后水質(zhì)主要指標(biāo)對比見表1。
3 污水處理工藝流程
污水處理工藝流程如圖1所示,從油區(qū)分離出的污水利用自身壓頭進(jìn)入2座200m3緩沖接收罐,除油后自流進(jìn)入混合反應(yīng)器,在反應(yīng)器中完成各種水處理藥劑的投加,然后進(jìn)入2座700m3沉降罐,沉降分離出污水中的油和懸浮物,污水中的污泥沉淀后從沉降罐底部通過特制的排泥裝置排放到污泥池中,上部澄清水進(jìn)入2座100m3緩沖罐,然后通過提升泵加壓進(jìn)入過濾器過濾,濾后水進(jìn)入注水罐外輸回注地下,污泥池中的污泥由污泥脫水設(shè)備處理為含水55%左右的泥餅外運。
4 主要處理構(gòu)筑物和設(shè)備
①沉降罐:現(xiàn)有沉降罐為700m3,保留原有筒體,內(nèi)部構(gòu)件按新工藝要求改造為逆向流沉降系統(tǒng),規(guī)格為φ11500mm×7180mm,出水口高度5900mm,有效容積為540m3,沉降時間為4.3h,上部設(shè)有收油槽,下部有排泥管和沖泥管。
②混合反應(yīng)器:混合反應(yīng)器為鋼制容器,φ2000mm×7100mm,各種水處理藥劑加入其中,利用水力作用的原理完成混合攪拌,使反應(yīng)進(jìn)行完全,有效容積15m3,反應(yīng)時間3.6min。
③加藥裝置:根據(jù)工藝要求加入4種化學(xué)藥劑,加藥系統(tǒng)按照加藥量進(jìn)行配套,選擇耐磨加藥泵進(jìn)行加藥,便于準(zhǔn)確控制加藥量。
④過濾器:為保證污水水質(zhì),在沉降罐后采用雙濾料全自動過濾器。規(guī)格為GLWA100/0.6(φ3000×4250),處理水量為270m3/h,濾料為無煙煤、石英砂,按不同粒徑和級配比從下到上依次填裝,濾料反沖洗高度為0.80m,反沖洗時間為8h一次。
⑤污泥池:污泥濃縮池1座,鋼混結(jié)構(gòu),有效容積420m3,設(shè)置PNT-5000型刮泥機2臺,污水回收泵1臺,Q=50m3/h。
⑥污泥脫水機:選用自動廂式壓濾機XAZ100/1080-U-0.8型2臺,配套耐莫污泥泵2臺,Q=25m3/h,P=0.8MPa。
⑦自動加藥控制系統(tǒng)
為保證加藥連續(xù)準(zhǔn)確進(jìn)行,防止水量波動起伏時加藥量不準(zhǔn)而引起水質(zhì)的變化,對4種藥劑加量,通過測定來水的總流量,輸入計算機,由專用控制軟件對加藥泵進(jìn)行控制,保證加藥的準(zhǔn)確性。
5 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)
工程總投資:770萬元(其中儀器20萬元),裝機容量142.1kw,常用功率30~67kW,污水處理藥劑成本0.71~0.79元/m3。
6 運行效果
該改造工程于2001年元月底投入運行,水質(zhì)一次達(dá)到要求,各項指標(biāo)均達(dá)到技術(shù)要求,監(jiān)測數(shù)據(jù)見表2,改造前污水處理藥劑成本1.05元/m3,但水質(zhì)不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),改造后藥劑成本降到0.71~0.79元/m3,水質(zhì)全面達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),降低了生產(chǎn)成本,為油田的穩(wěn)油控水起到積極作用。
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