染料廢水炭流化床預(yù)處理研究
在染料生產(chǎn)廢水處理方面,采用鐵、炭腐蝕電池工藝(微電解)作為物化預(yù)處理方法,無論在試驗(yàn)研究還是在生產(chǎn)實(shí)踐的應(yīng)用方面,都取得了令人滿意的效果[1~3],不僅COD去除率達(dá)40%~60%,色度去除率達(dá)60%~80%,而且提高了廢水的可生化性[4],為后續(xù)生化處理和處理后達(dá)標(biāo)排放奠定了基礎(chǔ)。但工程實(shí)踐也表明,目前采用的微電解塔普遍存在著表面易鈍化、填料結(jié)塊等諸多弊端,影響了預(yù)處理效果。
近年來,國(guó)內(nèi)外已有相關(guān)微電解塔改進(jìn)性試驗(yàn)及工程實(shí)踐的報(bào)道,如方彬的流化床電偶反應(yīng)器[5]等。我們?cè)诜治隽擞嘘P(guān)工程實(shí)例的基礎(chǔ)上,提出了鐵、炭流化床接觸氧化還原的新概念,并進(jìn)行了試驗(yàn)研究。試驗(yàn)結(jié)果表明,該處理方法既克服了傳統(tǒng)鐵、炭微電解反應(yīng)器填料易鈍化、結(jié)塊的缺點(diǎn),又能進(jìn)一步提高對(duì)染料廢水的預(yù)處理效果,而且非常方便于對(duì)傳統(tǒng)工藝的改造。
1 試驗(yàn)裝置和方法
1.1 試驗(yàn)裝置
采用100 mm×1 800 mm的有機(jī)玻璃柱作為流化床反應(yīng)器,有效容積為12 L。反應(yīng)器底部設(shè)1個(gè)砂芯布?xì)忸^,氣源采用空氣壓縮機(jī)。反應(yīng)器內(nèi)置適量的鐵、炭混合物,反應(yīng)器出水進(jìn)入反應(yīng)沉淀器,上清液排出。
試驗(yàn)流程及裝置如圖1所示。
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1.2 試驗(yàn)水質(zhì)
試驗(yàn)用水取自揚(yáng)州某染料化工廠,其主要產(chǎn)品為弱酸性、分散、硫化、活性等多種染料。根據(jù)生產(chǎn)工藝推斷,廢水中含有大量帶有顯色基團(tuán)(—NN—、—NO等)及極性基團(tuán)(—SO3Na、—OH等)的芳烴、雜環(huán)類有機(jī)化合物及NaCl、Na2SO4、Na2S等無機(jī)鹽。
廢水水質(zhì)見表1。
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測(cè)定項(xiàng)目的分析方法采用《水和廢水標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)分析方法》(第3版)。
1.3 試驗(yàn)條件和方法
試驗(yàn)用填料為碾碎成0.5~1.0 mm的鑄鐵屑和粒徑為1.0~2.0 mm的顆?;钚蕴?。為消除活性炭吸附對(duì)試驗(yàn)帶來的影響,將活性炭在原廢水中浸泡48 h。鐵、炭混合物的濕填充容積為反應(yīng)器總有效容積的50%。
采用連續(xù)試驗(yàn)法。控制進(jìn)氣量的大小,使鐵、炭填料混合并保持一定的流化狀態(tài)。按不同的停留時(shí)間,控制反應(yīng)器進(jìn)水流量,反應(yīng)器出水經(jīng)用NaOH溶液調(diào)節(jié)pH值后,進(jìn)入反應(yīng)沉淀器。檢測(cè)沉淀器出水的pH值、CODCr和色度指標(biāo)。
2 基本原理
鐵、炭流化床法對(duì)廢水的處理是基于電化學(xué)反應(yīng)的氧化還原和電池反應(yīng)產(chǎn)物的絮凝及新生絮體的吸附等的協(xié)同作用,其中電化學(xué)反應(yīng)的氧化還原作用是主要的[6]。
染料廢水中含鹽量較高,是良好的電解質(zhì)。當(dāng)鐵、炭顆粒懸浮于廢水中時(shí),在廢水中形成無數(shù)個(gè)微原電池。其中,電位低的鐵成為陽(yáng)極,電位高的炭成為陰極,在酸性條件下發(fā)生下列電化學(xué)反應(yīng):
陽(yáng)極(Fe),F(xiàn)e-2e→Fe2+
E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V
陰極(C),2H++2e→2[H→]H2↑E0(O2)=1.23 V
電極反應(yīng)產(chǎn)生的新生態(tài)的[H]和Fe2+可使有機(jī)物中的大分子轉(zhuǎn)化為小分子,使部分環(huán)狀有機(jī)物斷環(huán),降低了廢水的CODCr值。同時(shí),破壞了發(fā)色基團(tuán)(如—NN—等),使廢水脫色。
當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)鐵炭填料處于流化狀態(tài)下,由于鐵屑顆粒間以及鐵屑顆粒與炭粒間的相互磨擦,使得鐵屑表面難以形成一層不溶性的阻礙電化學(xué)反應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行的鈍化膜,電化學(xué)反應(yīng)便能持續(xù)不斷地發(fā)生。
隨著電化學(xué)反應(yīng)的繼續(xù),鐵屑填料逐漸被消耗,直至最后形成被出水水流帶走的細(xì)小顆粒。根據(jù)出水含鐵量的計(jì)算結(jié)果,定期投加顆粒鐵屑填料,可使反應(yīng)器連續(xù)運(yùn)行。
電化學(xué)反應(yīng)過程中產(chǎn)生的大量的Fe2+,在充氧條件下,發(fā)生下列反應(yīng)[7]:
4Fe2++8OH-+O2+2H2O=4Fe(OH)3
當(dāng)調(diào)節(jié)反應(yīng)器出水pH值至偏堿性時(shí),生成大量的Fe(OH)3絮狀物,這些絮狀物具有很強(qiáng)的混凝和吸附作用,能使廢水中微小的分散顆粒及脫穩(wěn)膠體、有機(jī)物絮凝沉淀,進(jìn)一步降低廢水的CODCr值和色度。
3 試驗(yàn)結(jié)果及討論
為得到合適的操作條件及分析影響脫色率和COD去除率的主要因素,進(jìn)行了前期單因素條件影響試驗(yàn),在此基礎(chǔ)上又進(jìn)行了4因素3水平的正交試驗(yàn),每組試驗(yàn)均為連續(xù)進(jìn)水和連續(xù)出水,且不回流。
3.1 條件試驗(yàn)
條件影響試驗(yàn)結(jié)果見圖2~5。
由圖2可知,降低廢水的pH值,促進(jìn)了電極反應(yīng),從而提高了COD的去除率。同時(shí),陽(yáng)極(鐵)溶解性增大,出水含鐵量增加,色度去除率降低。
停留時(shí)間對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響可從圖3看出,停留時(shí)間越長(zhǎng),氧化還原等作用進(jìn)行得越完全,COD去除率越高,但停留時(shí)間的延長(zhǎng),導(dǎo)致處理出水含鐵量增加,色度去除率降低。
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由圖4可知,當(dāng)膨脹率(混合填料懸浮后的體積與原體積之比)增大,填料與廢水接觸面積增大,加劇了接觸氧化、電化學(xué)反應(yīng)的進(jìn)行,COD去除率增加。同時(shí),出水含鐵量增加,色度去除率降低。當(dāng)膨脹率繼續(xù)增加到一定值后,上述變化不明顯。
根據(jù)電化學(xué)反應(yīng),鐵作為陽(yáng)極在反應(yīng)過程中消耗,而炭不直接參加電極反應(yīng),只作為電子得失的載體。由圖5可知,當(dāng)增加鐵、炭比,COD去除率增加,同時(shí)水中的含鐵量增加,色度去除率隨之降低。當(dāng)鐵、炭比繼續(xù)增大,COD的去除率無明顯提高。
3.2 正交試驗(yàn)
根據(jù)條件試驗(yàn),確定影響鐵、炭流化床處理效果的主要因素有進(jìn)水pH值、停留時(shí)間、膨脹率、鐵炭比。為尋求最佳運(yùn)行參數(shù),采用了4因素3水平正交試驗(yàn)法設(shè)計(jì)試驗(yàn),為保證試驗(yàn)的可靠性,每組試驗(yàn)均采用4次平行測(cè)定,結(jié)果取均值。
正交試驗(yàn)結(jié)果見表2,正交試驗(yàn)分析見表3。
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對(duì)正交試驗(yàn)結(jié)果的分析表明,影響COD去除率的因素依次為原水pH值、停留時(shí)間、填料鐵炭比、填料膨脹率;影響色度去除率的因素依次為:原水pH值、停留時(shí)間、填料膨脹率、填料鐵炭比。在表2所列各試驗(yàn)中,以A1B1C2D3條件下的處理效果最佳,運(yùn)行穩(wěn)定,出水始終清澈透明。因此,根據(jù)多指標(biāo)正交試驗(yàn)的綜合評(píng)分直觀分析法,確定鐵、炭流化床較佳的處理?xiàng)l件為:原水pH值為4.0,停留時(shí)間為10 min,膨脹率為20%,鐵炭比為2∶1。
4 結(jié)語(yǔ)
鐵、炭流化床處理染料廢水適宜的運(yùn)行條件為:進(jìn)水pH值為4,膨脹率為20%,鐵炭混合比為2∶1,水力停留時(shí)間為10 min。當(dāng)進(jìn)水CODCr濃度為3 750 mg/L,色度為1 500倍時(shí),COD及色度的去除率分別達(dá)到77%和90%,作為預(yù)處理過程對(duì)后續(xù)生化處理創(chuàng)造了較好的條件。
采用鐵、炭流化床反應(yīng)器對(duì)染料廢水進(jìn)行預(yù)處理,克服了固定床鐵炭反應(yīng)器表面易鈍化、填料易結(jié)塊及運(yùn)行效果隨運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)而逐步降低的不足。
在對(duì)反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)作適當(dāng)調(diào)整后,可以方便地將傳統(tǒng)的固定床工藝改造為流化床工藝。這樣,不僅可提高預(yù)處理效果,而且大大方便了設(shè)施操作和運(yùn)行管理。
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