軟錳礦濕法脫硫工藝的中試研究
摘要:軟錳礦濕法脫除燃煤鍋爐煙氣中的SO2技術(shù)不僅脫硫率高,而且可獲得工業(yè)二級(jí)硫酸錳產(chǎn)品;文章對(duì)這種脫硫技術(shù)的中試研究進(jìn)行綜述,介紹其反應(yīng)原理及有關(guān)參數(shù)對(duì)SO2的達(dá)標(biāo)排放和錳的回收率的影響。
關(guān)鍵詞:軟錳礦;脫硫;中試;硫酸錳
二氧化硫是大氣的主要污染源,目前控制SO2的技術(shù)按其工藝分為干法、濕法兩種。干法脫硫技術(shù)是利用吸附劑脫除煙氣中的SO2,濕法脫硫技術(shù)是借助于流態(tài)相對(duì)氣相中SO2化學(xué)吸附,使其轉(zhuǎn)化成其它物質(zhì),從而達(dá)到除硫的目的。在濕法脫硫技術(shù)中,目前采用的“石灰乳吸收法”和“鈉堿法”,投資和運(yùn)行費(fèi)用高,且脫硫副產(chǎn)品的價(jià)格低,廢渣應(yīng)用價(jià)值不大,易造成二次污染,經(jīng)濟(jì)效益不明顯。因此進(jìn)一步開(kāi)發(fā)低成本、能回收高價(jià)值副產(chǎn)品的脫硫成為當(dāng)務(wù)之急。
近年來(lái),貴州工業(yè)大學(xué)對(duì)軟錳礦漿吸收SO2廢氣進(jìn)行了較有成效的實(shí)驗(yàn)研究,研究結(jié)果表明:該方法不僅脫硫率高,可以較好地解決SO2廢氣對(duì)環(huán)境的污染問(wèn)題,而且副產(chǎn)品 硫酸錳生產(chǎn)成本低、市場(chǎng)前景廣闊。
1 反應(yīng)原理
軟錳礦中主要成分是二氧化錳,二氧化錳是強(qiáng)氧化劑,在酸性溶液中具有較強(qiáng)的氧化性,而SO2在水溶液中具有較強(qiáng)的還原性,從它們的標(biāo)準(zhǔn)電極電位可以看出,用軟錳礦漿來(lái)吸收工業(yè)廢氣中SO2,會(huì)發(fā)生比較完全的氧化還原反應(yīng)。
軟錳礦漿煙氣脫硫過(guò)程中發(fā)生的反應(yīng)機(jī)理如下:
從動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)來(lái)看,用軟錳礦漿液來(lái)吸收工業(yè)廢氣中的SO2反應(yīng)是比較容易進(jìn)行的,因?yàn)檎麄€(gè)系統(tǒng)在氣、液、固三相內(nèi)進(jìn)行,由于吸收塔內(nèi)加入了大量的填料,可使氣液接觸面積增大,接觸良好,從而使MnO2和SO2的反應(yīng)有較好的動(dòng)力學(xué)條件。
2 中試試驗(yàn)
2.1 工藝流程
該工藝主要包括吸收工序、凈化工序、結(jié)晶和干燥工序。礦漿通過(guò)循環(huán)與煙氣中SO2在填料吸收塔內(nèi)發(fā)生反應(yīng),生成硫酸錳溶液及渣等組成的混合物。經(jīng)過(guò)濾、凈化、結(jié)晶、離心分離、干燥后得到硫酸錳產(chǎn)品。具體工藝流程如圖1。
2.2 主要中試設(shè)備
主要中試設(shè)備如表1所列。
2.3 試驗(yàn)原料
2.3.1 煙 氣
使用熱電分廠75 t/h循環(huán)流化床鍋爐煙氣,原除塵器為水膜除塵,目前已改為電除塵器,由于 使用了灰分高、硫分高的煤,其煙氣情況如表2。
中試試驗(yàn)的吸收塔進(jìn)口煙氣從煙道的側(cè)面開(kāi)一個(gè)219 mm的進(jìn)氣孔,吸收塔處理煙氣能力是1 000 m3/h。
2.3.2 軟錳礦漿
將100目的軟錳礦粉直接用自來(lái)水和冷凝水配置而成。軟錳礦成分分析結(jié)果如表3。
2.4 試驗(yàn)方法
中試試驗(yàn)采用單槽、連續(xù)吸收法,將水和軟錳礦按5∶1配成礦漿,在循環(huán)泵的作用下不停地在填料吸收塔內(nèi)循環(huán)進(jìn)行吸收,軟錳礦與煙氣中SO2反應(yīng)。吸收完成后,礦漿經(jīng)板框過(guò)濾機(jī)過(guò)濾,濾液在凈化槽中進(jìn)行凈化,凈化液經(jīng)板框過(guò)濾機(jī)過(guò)濾到沉淀槽,濾液在沉淀槽中靜置、除雜,48 h以后由自吸泵泵到結(jié)晶槽進(jìn)行蒸發(fā)熱結(jié)晶,再進(jìn)行離心分離、烘干制得MnSO4·H2O產(chǎn)品。
2.5 分析方法
SO2進(jìn)出口濃度測(cè)試采用英國(guó)進(jìn)口的單一氣體分析儀(SGA94),在吸收時(shí)每隔1 h檢測(cè)一次。 Mn的分析:在H3PO4存在下,將試樣溶液加熱到220~240℃,用NH4NO3將Mn2+氧化為Mn3+,冷卻后,用標(biāo)準(zhǔn)硫酸亞鐵銨溶液還原滴定。指示劑采用2 g/L的苯代鄰氨基苯甲酸溶液。其余金屬離子采用美國(guó)P—E3030型原子吸收光譜儀分析。
3 影響SO2的達(dá)標(biāo)排放和錳的回收率主要因素
3.1 礦漿溫度
用軟錳礦漿吸收SO2,就物理溶解而言,溫度越低越好,而就氧化還原反應(yīng)來(lái)說(shuō),溶液的溫度升高,反應(yīng)速度加快。這是因?yàn)闇囟壬?,液體粘度減小,擴(kuò)散系數(shù)增大,且超過(guò)平均活化能的分子數(shù)也相應(yīng)增加。但溫度升高后,SO2的氣體溶解度減小,綜合這兩個(gè)條件看,中試礦漿溫度在40℃是較理想的吸收溫度,既能實(shí)現(xiàn)SO2的達(dá)標(biāo)排放,又可使錳的回收率達(dá)到80%以上。
3.2 礦漿pH值
由于SO2廢氣中含有一定量的氧氣,在吸收過(guò)程中,由于氧氣溶解在礦漿中將H2SO3氧化成硫酸,生成的硫酸不能簡(jiǎn)單與MnO2反應(yīng)。隨著時(shí)間的延長(zhǎng),礦漿pH值不斷下降,從而嚴(yán)重地影響二氧化硫的吸收,不能很好地控制二氧化硫廢氣的達(dá)標(biāo)排放。為了確保pH值的穩(wěn)定,中試時(shí)加入中和劑使pH值控制在2~3.5,不僅提高了二氧化硫的吸收率,實(shí)現(xiàn)二氧化硫廢氣的達(dá)標(biāo)排放,同時(shí)也提高了錳離子的濃度。
3.3 液氣比
中試試驗(yàn)表明,液氣比小于15,SO2廢氣吸收率較低,這是因?yàn)殡S著煙氣流量的增大,盡管在單位時(shí)間內(nèi)進(jìn)入液相的氣體量增大,但由于SO2氣體在液相中的停留時(shí)間縮短,故不能充分與礦漿接觸,另外初始的大量SO2迅速消耗礦漿,使在后來(lái)的反應(yīng)進(jìn)程中SO2愈顯得過(guò)量,造成脫硫率降低,過(guò)小的液氣比還可能造成吸收塔的“泛液點(diǎn)”,此時(shí)的吸收不再是鼓泡行為,嚴(yán)重影響氣體吸收。但液氣比也不能過(guò)大,否則吸收設(shè)備過(guò)大,投資費(fèi)用高。為了實(shí)現(xiàn)二氧化硫廢氣的達(dá)標(biāo)排放,綜合考慮兩者的影響,液氣比為20時(shí),SO2廢氣吸收率較高。
3.4 軟錳礦粒度、品位的影響
從顆粒的懸浮和增大固液的接觸面來(lái)說(shuō),軟錳礦的粒度越小越好,與氣相和液相接觸也愈充分,有利于傳質(zhì),同時(shí)也可減小氣相向固體顆粒內(nèi)擴(kuò)散阻力,加快反應(yīng)速度,具有較高的脫硫率。但粒度太細(xì),所需要的能耗增加,磨礦時(shí)間相應(yīng)增長(zhǎng)。當(dāng)然礦粉粒度過(guò)細(xì)也將使液固分離增加難度,中試試驗(yàn)研究結(jié)果表明礦粉粒度在 100目時(shí)SO2廢氣吸收率、Mn的回收率較好,成本也低。
4 硫酸錳產(chǎn)品
吸收好的礦漿經(jīng)凈化、沉淀除雜、結(jié)晶、烘干得到硫酸錳產(chǎn)品,其質(zhì)量分析結(jié)果見(jiàn)表4。從表4可知,軟錳礦脫硫工藝中的副產(chǎn)品硫酸錳能達(dá)到國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
5 結(jié) 論
(1)中試試驗(yàn)結(jié)果表明,用軟錳礦吸收鍋爐煙氣中的SO2,在技術(shù)上是可行的,SO2吸收率達(dá)到90%以上,錳的回收率達(dá)到80%以上。
(2)用軟錳礦吸收鍋爐煙氣中的SO2方法比傳統(tǒng)方法(如石灰—石膏法、雙堿法、氨液吸收法)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益好,副產(chǎn)品價(jià)值高。
(3)硫酸錳產(chǎn)品能達(dá)到國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
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