VONTRON苦咸水膜在山西鋁廠的應(yīng)用
來源:北京時代沃頓科技有限公司 閱讀:2582 更新時間:2009-08-13 15:381、項目背景
中國鋁業(yè)山西分公司(簡稱山西鋁廠)主要是生產(chǎn)活性硅鋁粉、氫氧化鋁微粉、多品種氧化鋁、絮凝劑等系列化工產(chǎn)品及‘晉鋁’牌建材產(chǎn)品的大型國有企業(yè),隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大,其每天超純水用量接近萬噸,但是由于熱電分廠化學(xué)制水車間生產(chǎn)超純水采用的是“陰陽床+混床”處理工藝,大量的酸堿廢液的排放對環(huán)境造成極大的污染,同時沒有對公司的生產(chǎn)廢水(如機冷水)進(jìn)行回用,造成水資源的嚴(yán)重浪費,導(dǎo)致生產(chǎn)成本過高。鑒于這些情況,山西鋁廠為了實現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo),通過對當(dāng)時水處理技術(shù)(膜法、離子交換、電滲析等)的充分對比,決定對熱電分廠水處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,以達(dá)到節(jié)約水資源、減輕對環(huán)境的污染、降低生產(chǎn)成本目的。該改造項目最終被美國CNC公司于2003年競標(biāo)得到,在2004年完工并投入使用。
2、工藝流程
山西鋁廠熱電分廠制水車間原純水處理工藝為:
新的制水工藝主要是用RO膜法代替離子交換技術(shù),通過反滲透系統(tǒng)的預(yù)脫鹽(脫鹽率>98%),減低后面IEX的交換量,延長再生周期,從而降低酸堿的使用量;同時“超濾+反滲透”處理工藝對原水水質(zhì)變動適應(yīng)性較強,可以把生產(chǎn)上的廢水進(jìn)行重新處理再次循環(huán)利用,節(jié)約水資源。
3、系統(tǒng)運行情況
該項目于2004年3月份完工,反滲透系統(tǒng)在4月份投入使用。反滲透系統(tǒng)設(shè)計總產(chǎn)水為400噸/小時,共有4套反滲透膜系統(tǒng),單套產(chǎn)水量100噸/小時。其中3套(1#,2#,3#)選用的膜元件為陶氏BW30-400(400ft2),4#反滲透系統(tǒng)選用匯通VONTRON LP21-8040(365ft2)膜元件。單套反滲透系統(tǒng)排列11x6:6x6 ,膜元件共計102支。
初始運行情況如下圖(上位機截屏):
連續(xù)運行510天脫鹽率及產(chǎn)水量的變化情況:
運行3年后VONTRON LP21-8040膜系統(tǒng)的脫鹽率及產(chǎn)水量的變化情況:
改造后的新工藝(RO膜法處理)與舊工藝(離子交換IEX)的對比情況:
⑴新工藝工作量輕,維護(hù)量極小,且實行自動操作,人員配置較少,操作管理方便。而舊工藝操作量較多,維護(hù)量較大,人員配置較多。
⑵RO膜法是電能為動力,無需酸堿再生,采用RO膜預(yù)脫鹽,脫除原水98%的鹽分,再用后面的IEX來擔(dān)負(fù)2%的鹽分脫除,大大延長了IEX的再生周期,極大程度減少酸堿消耗量及再生廢液的排放量,降低了對環(huán)境的影響,也大大減輕了對酸堿排放廢水的處理負(fù)擔(dān)。 而全部IEX除鹽工藝,其運行周期短,再生頻率大,需要消耗大量酸堿再生液,對周圍的水和大氣環(huán)境均有較大程度的影響。
⑶新RO膜法工藝制水成本降低,綜合制水成本約2.0元/噸,其初期的改造投資約在四年內(nèi)從節(jié)約酸堿的費用中回收,經(jīng)濟效益非常顯著。而舊的IEX工藝的綜合制水成本在4.0元/噸。
⑷新RO膜法工藝對原水的含鹽量適應(yīng)性強,由于對原水進(jìn)行預(yù)除鹽98%,終端出水水質(zhì)穩(wěn)定,品質(zhì)較好;而舊的IEX運行周期受到原水含鹽量變化影響很大,為延長運行周期,往往需要增加大量的IEX設(shè)備。并且從目前鍋爐除鹽水工藝系統(tǒng)應(yīng)用來看,IEX逐漸被RO膜法工藝所取代。
4、結(jié)論
從山西鋁廠熱電分廠生產(chǎn)純水改造項目成功運行可以看出,用“反滲透膜法+混床”水處理工藝代替“陰陽床+混床”處理工藝,不僅降低生產(chǎn)成本,而且可以降低對環(huán)境的污染,節(jié)約水資源。同時從匯通VONTRON LP21-8040反滲透膜元件與陶氏BW30-400反滲透膜元件幾年的對比運行可以看出,國產(chǎn)的反滲透膜元件與國外品牌的反滲透膜元件的性能和品質(zhì)已相差無幾,在相同的完善預(yù)處理條件下,系統(tǒng)均能長期穩(wěn)定運行。