全膜法工藝處理黃河水
來源:歐美環(huán)境工程有限公司 閱讀:1996 更新時(shí)間:2008-12-22 10:40
前言
鍋爐補(bǔ)給水的制備工藝近些年有了比較大的進(jìn)步。傳統(tǒng)的制備工藝主要利用混凝、澄清、過濾來去除懸浮物,利用離子交換技術(shù)來去除水中各種鹽離子,稱為化學(xué)水處理:
傳統(tǒng)工藝存在的主要問題一是預(yù)處理系統(tǒng)的效率不高,流程長,效果不穩(wěn)定;二是離子交換樹脂需酸堿再生,大量排放酸堿廢水,污染環(huán)境。
近些年隨著水資源的匱乏和環(huán)保呼聲的提高,新的水處理技術(shù)發(fā)展勢頭很快。利用各種膜分離技術(shù)可以構(gòu)建如下的鍋爐補(bǔ)給水處理流程:
其中,超濾與傳統(tǒng)的預(yù)處理技術(shù)相比,其產(chǎn)水水質(zhì)更好,可以為下游反滲透膜提供最佳的保護(hù),使得污水或者廢水進(jìn)入反滲透脫鹽成為可能;而反滲透則是這個(gè)工藝中脫鹽的核心,它可以去除 98%以上的各種離子; EDI 新技術(shù)近兩年來我國多個(gè)熱電廠的鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)中得到應(yīng)用,它取代傳統(tǒng)的混床,無需消耗酸堿就可連續(xù)制取高純水,是一項(xiàng)環(huán)保的新技術(shù)。這個(gè)“全膜法”工藝是一個(gè)“物理”的凈化過程,它高效、環(huán)保,并且在投資、運(yùn)行、維護(hù)方面擁有諸多優(yōu)勢,從而引起廣泛的關(guān)注。
山西古交發(fā)電廠是全國最大的燃用洗中煤的坑口電廠之一。 規(guī)劃容量為4×300MW。古交發(fā)電廠由山西省電力勘測設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)人員針對電廠亞臨界鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)的工藝進(jìn)行了大量的前期調(diào)研工作,在此基礎(chǔ)上比較了傳統(tǒng)的一級除鹽加混床、反滲透加一級除鹽加混床、以及“超濾-反滲透-EDI”三種工藝的經(jīng)濟(jì)性、可靠性和環(huán)保性。最后初步擬定了第三種全膜法的方案。 考慮到超濾和EDI新技術(shù)在國內(nèi)30萬千瓦以上的大機(jī)組中沒有應(yīng)用的先例, 而EDI作為補(bǔ)給水系統(tǒng)最后一道處理工序,其產(chǎn)水水質(zhì)直接關(guān)系到鍋爐和汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。
因此,在實(shí)地考察的基礎(chǔ)上,山西恩華能源公司、山西電科院、山西電力設(shè)計(jì)院組織了一個(gè)聯(lián)合試驗(yàn)組,在古交電廠的水源地-萬家寨針對黃河水連續(xù)進(jìn)行了兩周的現(xiàn)場中試。中試的主要目的包括:
1)考察是否有必要使用超濾,超濾的產(chǎn)水水質(zhì),超濾本身抗污堵的狀況;
2)考察 EDI 的產(chǎn)水水質(zhì)是否能夠安全可靠地滿足超高壓鍋爐的用水要求;
3.結(jié)論
通過試驗(yàn)過程和試驗(yàn)過程各種數(shù)據(jù)的分析,可以得出以下結(jié)論
1. 試驗(yàn)期間,萬家寨黃河水經(jīng)過“雙濾料過濾+超濾+兩級反滲透+EDI”的工藝處理后,出水硬度、活性硅、電阻率各項(xiàng)指標(biāo)完全能滿足古交新建超高壓亞臨界鍋爐補(bǔ)給水的要求。
2. 雙濾料過濾后水質(zhì)的濁度和 SDI 值均不滿足反滲透的進(jìn)水要求;而經(jīng)超濾處理后,產(chǎn)水濁度小于 1、SDI 小于 1,可大大降低反滲透膜的受污染程度。同時(shí)超濾本身沒有觀察到明顯的污堵現(xiàn)象;
3. EDI 出水硬度接近于0、活性硅含量僅3ppb、電導(dǎo)率低于 0.06µS/cm,各項(xiàng)指標(biāo)完全能滿足古交電廠超高壓亞臨界鍋爐補(bǔ)給水的要求?紤]到原水硅含量可能的波動(dòng)、反
滲透和 EDI 設(shè)備性能長期運(yùn)行后可能的衰減等因素,綜合認(rèn)為該工藝是安全、可靠的。