反沖洗過(guò)濾器化學(xué)法處理電鍍工業(yè)園生產(chǎn)廢水技術(shù)應(yīng)用
來(lái)源:北京萊金源水處理技術(shù)有限公司 閱讀:12562 更新時(shí)間:2024-10-10 10:31
反沖洗過(guò)濾器化學(xué)法處理電鍍工業(yè)園生產(chǎn)廢水技術(shù)應(yīng)用
1 設(shè)計(jì)水質(zhì)、水量
本工程廢水設(shè)計(jì)處理的總量為 5000m3/d,處理系統(tǒng)每天運(yùn)行20h。其中,酸洗廢水為900m3/d,含鉻廢水600m3/d,含氰廢水750m3/d,重金屬?gòu)U水2250m3/d,混排廢水500m3/d。
2 廢水處理工藝
2.1 工藝流程
電鍍工業(yè)園生產(chǎn)廢水的主要特點(diǎn)是:①成分復(fù)雜:含有銅、鎳、鉻、酸堿等無(wú)機(jī)鹽類,還有一些車間沖洗雜物。②有高毒性:廢水中六價(jià)鉻和氰化物都是高毒性物質(zhì),有些屬于致癌、致畸、致突變的劇毒性物質(zhì)。③瞬時(shí)排放量大?!?含有混排廢水(含氰化物、鉻、其他重金屬?gòu)U水)。本著從經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益相結(jié)合的觀點(diǎn)出發(fā),對(duì)廢水進(jìn)行分質(zhì)排放廢水進(jìn)行分質(zhì)處理。對(duì)因生產(chǎn)車間異常出現(xiàn)的混排廢水采取綜合處理的方法。
2.2 工藝說(shuō)明
2.2.1 酸洗和含鉻廢水
各電鍍企業(yè)的前處理酸洗廢水收集后,經(jīng)格柵去除較大的顆粒雜質(zhì)后進(jìn)入調(diào)節(jié)池A1,均衡水質(zhì)水量后,用泵提升至還原池進(jìn)行后續(xù)處理。
各電鍍企業(yè)的含鉻廢水收集后,經(jīng)格柵去除較大的顆粒雜質(zhì)后進(jìn)入調(diào)節(jié)池A,均衡水質(zhì)水量后,用泵提升至還原池,同時(shí)往還原池中投加還原劑和硫酸,通過(guò)pH 和ORP 在線監(jiān)測(cè)儀控制1#還原池中pH 在2.5~3.0,ORP 在300~350mv。在機(jī)械攪拌作用下,廢水與藥劑充分接觸,經(jīng)一定的反應(yīng)時(shí)間后,Cr6+ 被還原成Cr3+,出水進(jìn)入pH 調(diào)節(jié)池。同時(shí)往pH 調(diào)節(jié)池中投加堿,通過(guò)pH 在線監(jiān)測(cè)儀控制pH 調(diào)節(jié)池中pH 值在7.5~8.5,這時(shí)Cr3+轉(zhuǎn)化為Cr(OH)3,然后廢水進(jìn)入混凝沉淀池,管道中投加混凝劑和助凝劑,然后廢水在混凝沉淀池A 混凝、沉淀,固液分離后上清液進(jìn)入無(wú)閥濾池A 中,過(guò)濾以進(jìn)一步去除廢水中的雜質(zhì)。達(dá)標(biāo)水進(jìn)入清水池后達(dá)標(biāo)排放。
2.2.2 含氰廢水和其他重金屬?gòu)U水
各電鍍企業(yè)的含氰廢水收集后,經(jīng)格柵去除較大的顆粒雜質(zhì)后進(jìn)入調(diào)節(jié)池B1,均衡水質(zhì)水量后,用泵提升至1#氧化池,采用二級(jí)破氰法,連續(xù)處理。破氰的關(guān)鍵在于控制反應(yīng)pH 值和氧化還原電位(ORP),為此采用兩套pH 控制儀和ORP 控制儀準(zhǔn)確控制,保證破氰充分進(jìn)行。一級(jí)破氰pH 值控制在11~ 12,氧化還原電位控制在300mv,停留時(shí)間約20~30min,將氰化物氧化為氰酸鹽,即局部氧化。實(shí)際設(shè)計(jì)水力停留時(shí)間超過(guò)30min。二級(jí)處理pH 值7.5~8.0,氧化還原電位控制在 650mv,停留時(shí)間約為10min,將生成的氰酸鹽進(jìn)一步氧化成二氧化碳和氮,即完全氧化。實(shí)際設(shè)計(jì)水力停留時(shí)間超過(guò)30min。經(jīng)兩級(jí)破氰氧化反應(yīng)后進(jìn)入調(diào)節(jié)池B 與生產(chǎn)車間排入的其他的不含鉻和氰化物的重金屬?gòu)U水混合均衡后,用泵提升至混凝沉淀池B?;炷恋沓谺 分為二級(jí),在一級(jí)混凝沉淀池中投加堿、混凝劑、助凝劑,通過(guò)pH 在線控制儀調(diào)節(jié)pH 值在11~ 12,廢水中的Cd2+、Pb2+,Cu2+,Ni2+分別轉(zhuǎn)化Cd(OH)2、 Pb(OH)2、Cu(OH)2、Ni(OH)。固液分離后,上清液進(jìn)入二級(jí)混凝沉淀池,同時(shí)投加酸、混凝劑、助凝劑,通過(guò)pH 在線控制儀調(diào)節(jié)pH 在9~10.5,廢水中的Zn2+轉(zhuǎn)化為Zn(OH) ,固液分離后,上清液進(jìn)入無(wú)閥濾池B,過(guò)濾以進(jìn)一步去除廢水中的雜質(zhì),出水進(jìn)入中和池調(diào)節(jié)pH 在6~9。達(dá)標(biāo)水質(zhì)進(jìn)入清水池達(dá)標(biāo)排放。
2.2.3 混排廢水
電鍍企業(yè)的混排廢水經(jīng)格柵去除較大顆粒雜質(zhì)后進(jìn)入事故池,在事故池中均衡水質(zhì)水量后用泵提升至2#氧化池,往2#氧化池中投加堿和次氯酸鈉,在機(jī)械攪拌作用下,廢水與藥劑充分混合,設(shè)2 套pH 和ORP 監(jiān)控儀,經(jīng)兩級(jí)破氰反應(yīng)后再進(jìn)入 2#還原池。在2#還原池中投加酸和亞硫酸鈉,將廢水中Cr6+還原為Cr3+,然后進(jìn)入二級(jí)混凝沉淀池。管道投加堿、混凝劑和助凝劑,廢水與藥劑充分混合反應(yīng)后在沉淀區(qū)進(jìn)行固液分離,上清液進(jìn)入二級(jí)混凝沉淀池。管道投加酸、混凝劑和助凝劑,廢水與藥劑充分混合反應(yīng)后在沉淀區(qū)進(jìn)行固液分離后,上清液進(jìn)入無(wú)閥濾池,進(jìn)一步去除懸浮雜質(zhì)后,再進(jìn)入中和池調(diào)節(jié)pH 在6~9 后達(dá)標(biāo)排放。
2.2.4 污泥處置
混凝沉淀池 A 和B 以及二級(jí)混凝沉淀池的排泥采用程序控制、自動(dòng)靜壓排泥。混凝沉淀池A 與B 以及二級(jí)混凝沉淀池的污泥排入污泥濃縮池,濃縮后的污泥再用泵輸送到壓濾機(jī),經(jīng)壓濾后的污泥外運(yùn)交由有資質(zhì)的單位回收重金屬處置。污泥脫水系統(tǒng)采用半自動(dòng)板框壓濾機(jī),壓濾后的污泥含水率為60%~65%。
3 結(jié)論
(1)采用化學(xué)分類法處理電鍍廢水,對(duì)銅、鎳、鉻的完全沉淀環(huán)境進(jìn)行分別控制,從而避免了彼此之間相互干擾,有效解決了傳統(tǒng)化學(xué)法出水水質(zhì)差的缺點(diǎn)。
(2)廢水處理站的設(shè)計(jì)考慮到電鍍企業(yè)因意外而產(chǎn)生了混排廢水,單獨(dú)設(shè)計(jì)一套混排廢水的處理設(shè)施,避免了企業(yè)混排廢水產(chǎn)生而導(dǎo)致系統(tǒng)出水不達(dá)標(biāo)的現(xiàn)象。
(3)因酸洗廢水是偏酸性的,pH 值在2~4,且在板材的酸洗過(guò)程中,酸洗廢水里面帶入了大量的Fe2+,故我們?cè)O(shè)計(jì)將酸洗廢水與含鉻廢水一起處理,既能起到節(jié)約酸用量,引入鐵鹽作為混凝劑的雙重效果。
(4)由于電鍍廢水具有腐蝕性,構(gòu)筑物內(nèi)壁均采用玻璃鋼防腐處理。主要管道采用UPVC 管,其它管路根據(jù)不同的條件采用PVC、玻璃鋼、工程塑料、不銹鋼等材質(zhì)。
(5)工藝運(yùn)行的實(shí)踐表明,整個(gè)工程投資省、工藝簡(jiǎn)單、運(yùn)行穩(wěn)定、可操作性好、自動(dòng)化程度高,運(yùn)行成本適中。
(6)減少電鍍廢水污染的措施除了加強(qiáng)廢水的治理外,最根本的措施應(yīng)是提高企業(yè)的生產(chǎn)用水的循環(huán)利用率,減少?gòu)U水排放;加強(qiáng)管理,避免廢水混排現(xiàn)象。這樣不僅節(jié)約了生產(chǎn)原料,還減少了廢水處理費(fèi)用。