滎陽造紙污水處理設(shè)備廠家
人氣:1405 發(fā)布時間:2018-09-07 15:08 關(guān)鍵詞:滎陽造紙污水處理設(shè)備 滎陽造紙污水處理廠家 滎陽造紙污水處理價格 產(chǎn)品型號:lytt 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價格:69800 |
隨著國家南水北調(diào)工程的開工,地方政府加大了對污染企業(yè)的管理LYHLYHwefa,要求各污染企業(yè)對原有的治污設(shè)施進(jìn)行改造,特別是以廢紙為原料的造紙企業(yè)要求在2006年底前實現(xiàn)零排放。鑒于此,我們針對濟(jì)寧市某紙業(yè)有限公司進(jìn)行了技術(shù)改造。該企業(yè)年生產(chǎn)能力1.7萬t,主要產(chǎn)品以牛皮箱板紙、高強(qiáng)紗管原紙為主,生產(chǎn)原料為廢紙,日產(chǎn)廢水4000m3,外排3000m3。經(jīng)過改造以后,該企業(yè)產(chǎn)量未變,日產(chǎn)廢水2000m3,外排300m3,噸紙消耗清水8m3,外排污水達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)。該工程經(jīng)過半年多的運(yùn)行,產(chǎn)品質(zhì)量及出水水質(zhì)穩(wěn)定,現(xiàn)對該工程做以下簡要的介紹。
2生產(chǎn)工藝的改造
治理污染,我們本著從源頭抓起的原則,力求在生產(chǎn)過程中采用新技術(shù),降低噸紙用水量。這樣既能節(jié)約資源降低生產(chǎn)成本,又能從源頭控制污染。為此,在該工程的改造中,針對生產(chǎn)用水線路進(jìn)行了較大的改動[1]。
2.1壓縮清水用量
在生產(chǎn)過程中對清水使用量嚴(yán)加控制,并采用一些節(jié)水措施,主要如下:
(1)在不影響產(chǎn)品質(zhì)量以及設(shè)備性能的情況下,提高清水循環(huán)使用率。首先,清水進(jìn)入冷卻設(shè)備(主要是空壓機(jī)、冷缸、復(fù)卷機(jī)、壓榨機(jī)等),然后收集,經(jīng)過加壓泵加壓后用于洗滌毛布[2]。
(2)在網(wǎng)案、毛布洗滌方面,采取高壓移動水針來代替老式的扇形洗滌。經(jīng)現(xiàn)場測定,洗滌毛布采用高壓移動水針比扇形噴嘴節(jié)水90%。
(3)在網(wǎng)部成型方面,采用了高濃上網(wǎng)技術(shù)(上網(wǎng)濃度為1.5%),并且在生產(chǎn)過程中所用的漿料稀釋水均采用網(wǎng)下白水。
(4)網(wǎng)部、壓榨部的真空脫水用于網(wǎng)部的洗滌。
2.2制漿上采用逆向回水路線
在紙漿方面引進(jìn)芬蘭奧斯龍清潔生產(chǎn)工藝——逆向回水路線。根據(jù)各工序?qū)λ|(zhì)要求不同,對造紙網(wǎng)下白水、污水處理后出水、紙漿洗滌水進(jìn)行合理利用,使造紙網(wǎng)下白水不出生產(chǎn)線,污水處理站僅處理經(jīng)重復(fù)使用后剩余的紙漿洗滌水,紙漿洗滌水經(jīng)過處理后代替清水用于漿料的稀釋,清水僅用于輔料的稀釋[3](詳見圖1)。
經(jīng)過上述改造后,該公司噸紙僅消耗清水8m3,日產(chǎn)廢水2000m3,外排300m3。
2.3污水處理站的廢水來源及水質(zhì)
2.3.1廢水來源及水量
經(jīng)過改造以后,污水處理站的廢水主要來源于制漿車間的碎解、篩選、除渣、洗滌等工序,由于采用間歇式打漿,廢水排放不穩(wěn)定,存在著一定的周期,約2.5h一個周期(峰值90m3/h,峰谷20m3/h),日排放廢水2000m3。
2.3.2污水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
由于該公司主要利用廢紙為原料,水質(zhì)不穩(wěn)定,變化較大,特別是CODCr波動較大,具體情況詳見表1。市地環(huán)保部門要求該公司執(zhí)行GB 8978-1996中一級排放標(biāo)準(zhǔn)。
3污水處理站的工藝流程
3.1該公司原來工藝流程
1997年該公司配套建設(shè)一座污水處理站,主要采用物化處理方法。
經(jīng)過近幾年的運(yùn)行,處理效果一般,不能滿足當(dāng)前環(huán)境保護(hù)的要求,而且此工藝流程中存在著如下幾方面的問題:
(1)沉沙溝不起應(yīng)有的作用,主要原因如下:a:污水處理站離車間較遠(yuǎn)(500m),而且采用明渠連接,坡度較小。b:沉沙溝無排泥設(shè)施。
(2)調(diào)節(jié)池采取S型布水,由于S型廊道過寬,流速太低,造成調(diào)節(jié)池污泥存量較多,并且,調(diào)節(jié)池?zé)o排污設(shè)施,因此起不到水量調(diào)節(jié)作用。
(3)微濾機(jī)采取水力驅(qū)動,當(dāng)漿料過大時,無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(4)現(xiàn)有廢水處理設(shè)施無法滿足現(xiàn)在排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
3.2改造后的工藝流程
為了節(jié)約資金,縮短工期,該公司于2003年元月份對原有的污水處理站進(jìn)行改造,并充分利用了原設(shè)施,具體流程見圖3。
3.2.1預(yù)處理
該工藝過程中,預(yù)處理主要包括格柵、曲面斜網(wǎng)、調(diào)節(jié)沉淀池、沉淀氣浮池。
(1)格柵主要攔截廢水中的塑料皮,采取篩網(wǎng)與格柵相結(jié)合,以便于漿料的回收,同時也為后道工序打下基礎(chǔ)。
(2)曲面斜網(wǎng)采用120目的熟料尼龍網(wǎng)進(jìn)行漿料回收。
(3)調(diào)節(jié)沉淀池主要起到均衡水量、水質(zhì)、去除比重較大的懸浮物的作用,污泥通過特制的吸泥機(jī)排放到污泥濃縮池中。
(4)沉淀氣浮池采取斜板沉淀與壓力溶氣氣浮相結(jié)合。此種工藝比較先進(jìn),結(jié)構(gòu)比較合理,運(yùn)行效果比較穩(wěn)定。
3.2.2生化處理
該工藝中的生化處理采取生物接觸氧化法。設(shè)計上采取新老結(jié)合,容積負(fù)荷取2.5KgBOD5/m3·d,布水方式采用多點布水,“S”推流式曝氣裝置采用新型推流式旋轉(zhuǎn)曝氣器。通過工程實踐,氧化利用率在18%左右,能耗較低,而且在氧化池中使用了生物催化劑,藥劑彌補(bǔ)了廢水中氮、磷的不足,使生物生長曲線比較穩(wěn)定 [1] (從生物培訓(xùn)到掛膜僅用了15天)。
3.2.3氣浮池
在生物接觸氧化池后,為了去除脫落的生物膜,通常使用二沉池。本工程為節(jié)約投資充分利用現(xiàn)有設(shè)備,以氣浮池代替二沉池,能達(dá)到同樣的效果。
勞動定員
改造完成以后,污水處理站主要設(shè)置以下崗位:加藥崗位、污泥脫水崗位、生化崗位。因此污水處理站總定員11人,實行三班制,每班3人,一名站長,一名化驗員兼替班。
5.3動力消耗
本工程在改造時就注意盡量降低能耗,整個污水處理站總運(yùn)行功率只為60kW,其中生化池供氧需用30kW,占整個污水處理站用電量的50%。
5.4藥劑消耗
PAC主要投加到沉淀氣浮池中,平均噸水約用0.5%;PAM主要用來污泥脫水,向沉淀池中投加量較少,平均噸水約用0.001%;生物催化劑主要用在生物接觸氧化池中,每天約用40kg,由于本車間所使用的設(shè)備較小,維修費用較低,化驗室所消耗的費用在此也忽略不計。
2生產(chǎn)工藝的改造
治理污染,我們本著從源頭抓起的原則,力求在生產(chǎn)過程中采用新技術(shù),降低噸紙用水量。這樣既能節(jié)約資源降低生產(chǎn)成本,又能從源頭控制污染。為此,在該工程的改造中,針對生產(chǎn)用水線路進(jìn)行了較大的改動[1]。
2.1壓縮清水用量
在生產(chǎn)過程中對清水使用量嚴(yán)加控制,并采用一些節(jié)水措施,主要如下:
(1)在不影響產(chǎn)品質(zhì)量以及設(shè)備性能的情況下,提高清水循環(huán)使用率。首先,清水進(jìn)入冷卻設(shè)備(主要是空壓機(jī)、冷缸、復(fù)卷機(jī)、壓榨機(jī)等),然后收集,經(jīng)過加壓泵加壓后用于洗滌毛布[2]。
(2)在網(wǎng)案、毛布洗滌方面,采取高壓移動水針來代替老式的扇形洗滌。經(jīng)現(xiàn)場測定,洗滌毛布采用高壓移動水針比扇形噴嘴節(jié)水90%。
(3)在網(wǎng)部成型方面,采用了高濃上網(wǎng)技術(shù)(上網(wǎng)濃度為1.5%),并且在生產(chǎn)過程中所用的漿料稀釋水均采用網(wǎng)下白水。
(4)網(wǎng)部、壓榨部的真空脫水用于網(wǎng)部的洗滌。
2.2制漿上采用逆向回水路線
在紙漿方面引進(jìn)芬蘭奧斯龍清潔生產(chǎn)工藝——逆向回水路線。根據(jù)各工序?qū)λ|(zhì)要求不同,對造紙網(wǎng)下白水、污水處理后出水、紙漿洗滌水進(jìn)行合理利用,使造紙網(wǎng)下白水不出生產(chǎn)線,污水處理站僅處理經(jīng)重復(fù)使用后剩余的紙漿洗滌水,紙漿洗滌水經(jīng)過處理后代替清水用于漿料的稀釋,清水僅用于輔料的稀釋[3](詳見圖1)。
經(jīng)過上述改造后,該公司噸紙僅消耗清水8m3,日產(chǎn)廢水2000m3,外排300m3。
2.3污水處理站的廢水來源及水質(zhì)
2.3.1廢水來源及水量
經(jīng)過改造以后,污水處理站的廢水主要來源于制漿車間的碎解、篩選、除渣、洗滌等工序,由于采用間歇式打漿,廢水排放不穩(wěn)定,存在著一定的周期,約2.5h一個周期(峰值90m3/h,峰谷20m3/h),日排放廢水2000m3。
2.3.2污水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
由于該公司主要利用廢紙為原料,水質(zhì)不穩(wěn)定,變化較大,特別是CODCr波動較大,具體情況詳見表1。市地環(huán)保部門要求該公司執(zhí)行GB 8978-1996中一級排放標(biāo)準(zhǔn)。
3污水處理站的工藝流程
3.1該公司原來工藝流程
1997年該公司配套建設(shè)一座污水處理站,主要采用物化處理方法。
經(jīng)過近幾年的運(yùn)行,處理效果一般,不能滿足當(dāng)前環(huán)境保護(hù)的要求,而且此工藝流程中存在著如下幾方面的問題:
(1)沉沙溝不起應(yīng)有的作用,主要原因如下:a:污水處理站離車間較遠(yuǎn)(500m),而且采用明渠連接,坡度較小。b:沉沙溝無排泥設(shè)施。
(2)調(diào)節(jié)池采取S型布水,由于S型廊道過寬,流速太低,造成調(diào)節(jié)池污泥存量較多,并且,調(diào)節(jié)池?zé)o排污設(shè)施,因此起不到水量調(diào)節(jié)作用。
(3)微濾機(jī)采取水力驅(qū)動,當(dāng)漿料過大時,無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(4)現(xiàn)有廢水處理設(shè)施無法滿足現(xiàn)在排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
3.2改造后的工藝流程
為了節(jié)約資金,縮短工期,該公司于2003年元月份對原有的污水處理站進(jìn)行改造,并充分利用了原設(shè)施,具體流程見圖3。
3.2.1預(yù)處理
該工藝過程中,預(yù)處理主要包括格柵、曲面斜網(wǎng)、調(diào)節(jié)沉淀池、沉淀氣浮池。
(1)格柵主要攔截廢水中的塑料皮,采取篩網(wǎng)與格柵相結(jié)合,以便于漿料的回收,同時也為后道工序打下基礎(chǔ)。
(2)曲面斜網(wǎng)采用120目的熟料尼龍網(wǎng)進(jìn)行漿料回收。
(3)調(diào)節(jié)沉淀池主要起到均衡水量、水質(zhì)、去除比重較大的懸浮物的作用,污泥通過特制的吸泥機(jī)排放到污泥濃縮池中。
(4)沉淀氣浮池采取斜板沉淀與壓力溶氣氣浮相結(jié)合。此種工藝比較先進(jìn),結(jié)構(gòu)比較合理,運(yùn)行效果比較穩(wěn)定。
3.2.2生化處理
該工藝中的生化處理采取生物接觸氧化法。設(shè)計上采取新老結(jié)合,容積負(fù)荷取2.5KgBOD5/m3·d,布水方式采用多點布水,“S”推流式曝氣裝置采用新型推流式旋轉(zhuǎn)曝氣器。通過工程實踐,氧化利用率在18%左右,能耗較低,而且在氧化池中使用了生物催化劑,藥劑彌補(bǔ)了廢水中氮、磷的不足,使生物生長曲線比較穩(wěn)定 [1] (從生物培訓(xùn)到掛膜僅用了15天)。
3.2.3氣浮池
在生物接觸氧化池后,為了去除脫落的生物膜,通常使用二沉池。本工程為節(jié)約投資充分利用現(xiàn)有設(shè)備,以氣浮池代替二沉池,能達(dá)到同樣的效果。
勞動定員
改造完成以后,污水處理站主要設(shè)置以下崗位:加藥崗位、污泥脫水崗位、生化崗位。因此污水處理站總定員11人,實行三班制,每班3人,一名站長,一名化驗員兼替班。
5.3動力消耗
本工程在改造時就注意盡量降低能耗,整個污水處理站總運(yùn)行功率只為60kW,其中生化池供氧需用30kW,占整個污水處理站用電量的50%。
5.4藥劑消耗
PAC主要投加到沉淀氣浮池中,平均噸水約用0.5%;PAM主要用來污泥脫水,向沉淀池中投加量較少,平均噸水約用0.001%;生物催化劑主要用在生物接觸氧化池中,每天約用40kg,由于本車間所使用的設(shè)備較小,維修費用較低,化驗室所消耗的費用在此也忽略不計。