武漢工業(yè)廢水處理-化工廢水的處理
來(lái)源:武漢權(quán)鼎環(huán)??萍加邢薰?/span> 閱讀:4598 更新時(shí)間:2016-12-08 11:20
武漢工業(yè)廢水處理-化工廢水的處理
一般武漢工業(yè)廢水處理化工企業(yè)排放的污水主要是包括排:粗苯精制工藝廢水、軸承密封排污水、甲醇裂解廢水、清洗貯槽污水、初期雨水、地面沖洗水、生活污水等,其中含苯、甲苯、二甲苯排污水約占污水總排放量的95%,該類(lèi)廢水生物毒性大、生物可降解能力差,因此處理難度較大。因此采用以新型微電解處理工藝技術(shù)為核心的全物化處理工藝路線,達(dá)到破壞苯環(huán)結(jié)構(gòu)、提高污水可生物降解能力和去除部分COD 及SS 的目的,在此預(yù)處理基礎(chǔ)上,再與其他廢水合并后經(jīng)生化處理,從而達(dá)到廢水排放標(biāo)準(zhǔn)。
1 廢水來(lái)源及工藝流程
1.1 廢水來(lái)源
廢水由工業(yè)生產(chǎn)中的6 種廢水混合而成,其中粗苯精制工藝廢水1.33 m3/h,主要含有有機(jī)物、苯、甲苯、二甲苯和硫化物等污染物;軸承密封廢水7.3m3/h,主要含有懸浮物、苯、甲苯;甲醇裂解排廢水0.06 m3/h,主要含有有機(jī)物、懸浮物和甲醇;以及沖洗水、初期雨水和生活污水共1.31 m3/h。
進(jìn)水水質(zhì):COD 7 500 mg/L,甲苯95 mg/L,二甲苯35 mg/L,硫化物200 mg/L,SS 500 mg/L,氨氮35mg/L,石油類(lèi)40 mg/L,揮發(fā)酚7.76 mg/L。產(chǎn)水水質(zhì):COD≤500 mg/L,甲苯≤0.5 mg/L,二甲苯≤1.0 mg/L,硫化物≤1.0 mg/L,SS≤400 mg/L,氨氮≤25 mg/L,石油類(lèi)≤20 mg/L,揮發(fā)酚≤2.0 mg/L。
1.2 武漢工業(yè)廢水處理工藝流程
針對(duì)該企業(yè)的廢水特點(diǎn),采用分段分治的方法,對(duì)含有苯及其衍生物的污水首先采用物化的方法處理,然后再與可生化性較好的其他廢水混合,進(jìn)入生化反應(yīng)池一同進(jìn)行處理。
武漢工業(yè)廢水處理工藝流程如圖 1 所示。
圖 1 武漢工業(yè)廢水處理工藝流程
由圖 1 可見(jiàn),粗苯加氫廢水和甲醇裂解廢水首先經(jīng)過(guò)鐵炭微電解處理后進(jìn)入兩級(jí)沉淀池,軸承密封廢水采用氣浮為核心的處理工藝處理后并入兩級(jí)沉淀池,兩級(jí)沉淀池出水與沖洗水、初期雨水和生活污水 混合后進(jìn)入生化反應(yīng)池,處理后出水達(dá)到國(guó)家三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
1.3 主要構(gòu)筑物及設(shè)備尺寸
(1)集水池1#:設(shè)計(jì)尺寸L×D×H=2.3 m×2.3 m×4.0 m,有效容積V=15 m3,水力停留時(shí)間10 h。
(2)鐵炭微電解反應(yīng)器:1 臺(tái),設(shè)計(jì)尺寸D1.6 m×4.0 m,水力停留時(shí)間2 h。
?。?)集水池2#:設(shè)計(jì)尺寸L×D×H=5.3 m×5.0 m×4.0 m,有效容積V=80 m3,水力停留時(shí)間8 h。
?。?)氣浮池:1 臺(tái),設(shè)計(jì)尺寸D1.7 m×2.6 m,電機(jī)功率1.5 kW。
?。?)兩級(jí)沉淀池和二沉池(合建):設(shè)計(jì)尺寸L×D×H=12.2 m×7.4 m×5.5 m,有效容積V=370 m3。
(6)集水池3#:設(shè)計(jì)尺寸L×D×H=8.0 m×8.0 m×4.0 m,有效容積V=190 m3,水力停留時(shí)間19 h。
?。?) 生物處理池: 設(shè)計(jì)尺寸L×D×H=13.2 m×10.0 m×4.5 m,有效容積V=445 m3。
2 系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題
整套系統(tǒng)運(yùn)行了一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題:粗苯加氫廢水和甲醇裂解廢水經(jīng)過(guò)鐵炭微電解反應(yīng)器后,出水B/C 從0.21 提高到0.31,可生化性得到提高,但是COD 去除率只有20%,與最佳工藝條件下COD 的去除率可達(dá)60%左右相比,相差較大,同時(shí)出水有返色現(xiàn)象。
針對(duì)武漢工業(yè)廢水處理的特點(diǎn),對(duì)鐵炭微電解反應(yīng)器的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,同時(shí)對(duì)加藥量進(jìn)行了調(diào)整,提高了微電解反應(yīng)器去除有機(jī)物的效率,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
3 采取的措施
針對(duì)上述幾方面的問(wèn)題,采取了下列措施:
?。?)對(duì)反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,將現(xiàn)場(chǎng)的固定床工藝改造為流化床工藝:將鐵屑和炭粒等填充料,填裝在一個(gè)特定筒體中,污水由提升泵送入裝置,污水與鐵炭混合填料在底部射流泵真空抽吸的作用下在內(nèi)、外筒體內(nèi)形成一個(gè)循環(huán)流,在筒內(nèi)填料與污水均勻混合,回流水從底部由射流泵回流,在設(shè)備底部形成一定的負(fù)壓區(qū),使水中的鐵屑和炭粒完全懸浮,并與污水充分混合,部分溢流出水進(jìn)入下個(gè)處理裝置,大量的水用于回流,提高污水的去除效率。改進(jìn)工藝后進(jìn)出水水質(zhì)如表 1 所示。
表 1 改進(jìn)工藝后進(jìn)出水水質(zhì)mg/L
改進(jìn)前后微電解反應(yīng)器COD 去除效果如圖 2所示。
圖 2 改進(jìn)前后微電解反應(yīng)器COD 去除效果
由圖 2 可見(jiàn),微電解反應(yīng)器改進(jìn)后,產(chǎn)水COD去除率比未改進(jìn)時(shí)效果有明顯提高,產(chǎn)水COD 去除率由22.71%提高到51.03%,去除效果明顯提高,改進(jìn)工藝后出水水質(zhì)得到明顯改善,COD 由7 500 mg/L降到3 670 mg/L,甲苯、二甲苯和揮發(fā)酚等水質(zhì)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的去除率均有所提高,減輕了后續(xù)處理工藝的負(fù)擔(dān)。
?。?)提高出水pH:當(dāng)中和沉降pH 為8——8.5 時(shí),這種“返色”現(xiàn)象除表現(xiàn)在廢水顏色逐漸加深外,廢水還會(huì)逐漸變渾濁,靜置較長(zhǎng)時(shí)間后,會(huì)出現(xiàn)少量較深顏色的沉淀物。經(jīng)分析,此沉淀物為Fe(OH)3沉淀。這種現(xiàn)象是因?yàn)椋篎e2+、Fe3+的水解產(chǎn)物Fe(OH)2和Fe(OH)3的溶度積常數(shù)相差1 021 倍以上。當(dāng)水中的Fe2+氧化成Fe3+時(shí),其發(fā)生水解而生成Fe(OH)3沉淀,從而導(dǎo)致返色現(xiàn)象的發(fā)生。因此,解決鐵床出水“返色”問(wèn)題,應(yīng)考慮在后續(xù)處理工藝中的中和沉降時(shí)調(diào)節(jié)pH 至9 以上,使Fe2+完全沉淀或加入適當(dāng)?shù)难趸瘎ㄈ鏞2、H2O2和O3等)使Fe2+迅速被氧化成Fe3+,F(xiàn)e3+最后以Fe(OH)3的形式析出,避免出水“返色”現(xiàn)象。
(3)鐵炭微電解反應(yīng)器增加一套尾氣吸收裝置:硫化氫氣體是一種對(duì)人體毒害較大的氣體,同時(shí)在空氣中容易燃燒及爆炸,為了保證現(xiàn)場(chǎng)安全運(yùn)行,在反應(yīng)器頂部增加一根頂部排氣管道,管道出口增加一套尾氣吸收裝置,將反應(yīng)中產(chǎn)生的硫化氫氣體吸收,減少安全隱患的產(chǎn)生。相關(guān)閱讀《 抗生素廢水的厭氧處理法》
4 運(yùn)行效果
由于采取了上述有針對(duì)性的措施,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后,微電解反應(yīng)器系統(tǒng)恢復(fù)了正常,產(chǎn)水水質(zhì)也達(dá)到了穩(wěn)定狀態(tài),在近200h 連續(xù)運(yùn)行期間,微電解反應(yīng)器出水COD 基本穩(wěn)定在3 670 mg/L 左右,整套工藝出水水質(zhì)優(yōu)于國(guó)家三級(jí)排放水質(zhì)要求,武漢工業(yè)廢水處理成本只有3.9 元/t(含人工),對(duì)企業(yè)排污和水環(huán)境的保護(hù)有重要的意義。由此套工藝還可以看出,實(shí)際運(yùn)行中在保證進(jìn)水水質(zhì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,應(yīng)做好難降解廢水的預(yù)處理工作,并在實(shí)踐中逐漸摸索出最佳工藝及操作條件,從而保證武漢工業(yè)廢水處理工藝的穩(wěn)定運(yùn)行。