不銹鋼自清洗全自動(dòng)過(guò)濾器氧化溝處理合成制藥廢水和制革污水
來(lái)源:北京創(chuàng)恒源環(huán)保設(shè)備科技有限公司 閱讀:8728 更新時(shí)間:2024-10-10 10:32不銹鋼全自動(dòng)過(guò)濾器氧化溝處理合成制藥廢水和制革污水
一、制藥廢水主要工藝流程
原料藥廠,生產(chǎn)中產(chǎn)生化學(xué)合成及發(fā)酵兩種廢液。1986年測(cè)算,大約5年內(nèi)除重復(fù)回用60冷卻水外,日排污永約4800t。由于精細(xì)有機(jī)合成品種多,產(chǎn)品變化大,因而廢水成份復(fù)雜多變,難于治理。該廠通過(guò)對(duì)各產(chǎn)品捧放污永的調(diào)查及對(duì)總排口廢水的多次監(jiān)涮,試驗(yàn),認(rèn)為生物濾塔-曝氣系統(tǒng)是優(yōu)選流程。由于曝氣系統(tǒng)在試驗(yàn)時(shí)是延時(shí)曝氣,且用=級(jí)生化流程投資偏大,經(jīng)推薦,認(rèn)為ORBAL氧化溝比較適宜。但ORBAL裝置用于處理中等漩度合成制藥廢水是一種超負(fù)荷的新嘗試。處理合成制藥廢水,主要用其延時(shí)曝氣功能,溝內(nèi)進(jìn)行厭氧-好氧過(guò)程。ORBAL裝置推薦的容積負(fù)荷為0.3kgBOD/m3•d。但該廠廢水均化后BOD值往往為500~600mg/L。根據(jù)生栝污永用ORBAL超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)驗(yàn),決定增加曝氣轉(zhuǎn)碟來(lái)提高處理負(fù)荷,對(duì)合成制藥污水處理進(jìn)行嘗試。為了提高廢水的可生化性(M)值。該廠采取諷整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),改革工藝,加強(qiáng)回收及產(chǎn)品排放口初級(jí)治理,控制廢水中難于生化成份的進(jìn)入(并另建焚燒爐),使BOD5/COD比值提高到0.35以上。為采用ORBAL氧化溝創(chuàng)造了條件。工藝流程及運(yùn)轉(zhuǎn)情況按日處理量4800t設(shè)計(jì)(僅曝氣機(jī)組從美國(guó)進(jìn)口)。
由于氧化溝耐負(fù)荷沖擊性船好,設(shè)計(jì)時(shí)往往比較容易忽視均化調(diào)節(jié)池的作用。但合成制藥廢水成份復(fù)雜多變,pH范圍很廣。就需用均化調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)濃度并使廢水自身中和。由于重慶地型多山丘,污水采用地形落差壓頭進(jìn)水,自然混合及浮油沉砂。
二、制革污水主要工藝流程
制革工藝中不同皮類(lèi)有不同的處理方法,其廢水的種類(lèi)及濃度都不同,根據(jù)這一特點(diǎn),我們對(duì)含鉻、含硫、含油污水分別收集進(jìn)行前處理,然后再匯入綜合污水進(jìn)入后處理綜合污水水質(zhì)為COD:2550mg/L,BOD:1300mg/L,pH:4~13,SS:1l50mg/L,NH3-N:70mg/L,S:6.14mg/L,Cr3+:18.27mg/L,油脂:463mg/1。整個(gè)污水處理系統(tǒng)工藝流程。
由于制革污水的毛渣量特別大,故在各個(gè)車(chē)間的出水口已設(shè)格柵除去部分較大的渣塊,在進(jìn)入集水井處又設(shè)置兩臺(tái)自動(dòng)機(jī)械格柵,格柵寬B=600mm,間隙10mm,傾角60°,行速2.0m/s。集水井中設(shè)4臺(tái)ABS潛水泵(三用一備),每臺(tái)泵Q=443m3/h,H-18m,將污水提升至曝氣沉沙池,再進(jìn)入機(jī)械旋轉(zhuǎn)細(xì)格柵(3臺(tái),美國(guó)產(chǎn)),進(jìn)一步除去渣毛類(lèi),通過(guò)機(jī)械旋轉(zhuǎn)格柵后的污水已除去了80%的雜粒、10%的BOD、5%的COD和15%的固體懸浮物,這樣大大減輕了以后初沉池的負(fù)荷。曝氣沉沙和分隔后的污水進(jìn)入18小時(shí)曝氣調(diào)節(jié)池,經(jīng)酸堿調(diào)節(jié)后用4臺(tái)ABS潛水泵(兩用兩備,每臺(tái)Q:177m3/h,h-12m)提升至初沉池,初沉池為平流式沉淀池(共兩座),沉淀時(shí)間2h,表面負(fù)荷1.5m3/(m2h),水深3m,水平流速3mm/s,采用美國(guó)ENVIREX的工程塑料刮泥機(jī)排泥。經(jīng)初沉池沉淀后的污水進(jìn)入主體氧化溝,兩個(gè)初沉池的出水管通過(guò)蝶閥連通,便于以后兩個(gè)氧化溝的獨(dú)立運(yùn)行。