快濾-超濾-反滲透技術(shù)在工業(yè)給水苦咸水淡化中的工程案例
摘要:介紹了廣東理文造紙有限公司苦咸水淡化四期工程,對其中的工藝設(shè)計、系統(tǒng)配置、運行工況及調(diào)試運行進行了分析,并對制水成本進行了分析。結(jié)果表明,快濾—超濾—反滲透工藝淡化苦咸水系統(tǒng)具有抗沖擊負荷能力強、脫鹽率高、運行穩(wěn)定等優(yōu)點。
關(guān)鍵詞:快濾 超濾 反滲透 苦咸水淡化
1 工程概況
廣東理文造紙有限公司位于東莞市洪梅鎮(zhèn),以回收的廢紙為原料,生產(chǎn)瓦楞芯紙、掛面箱板紙和牛皮箱板紙。該廠四期擴建30萬t/a環(huán)保型牛皮箱板紙生產(chǎn)線,相應(yīng)的造紙機、廢水處理站及發(fā)電站用水量增加,原有的水廠處理能力無法滿足需要,需增加一套23 000m3/d水處理系統(tǒng),要求出水電導率<750μS/cm,脫鹽率≥97%。
系統(tǒng)的取用水源為河水,每年9月~次年4月經(jīng)常受到海水倒灌的影響,含鹽量波動較大,電導率為157~23 763μS/cm。
系統(tǒng)采用快濾—超濾—反滲透工藝,設(shè)計進水量為52 000m3/d,超濾產(chǎn)水43 800m3/d,供給一期用水點10 000m3/d,其余供給反滲透系統(tǒng),反滲透產(chǎn)水23 000m3/d。表1為原水水質(zhì)及設(shè)計產(chǎn)水標準。
表1 原水水質(zhì)及設(shè)計產(chǎn)水標準
2 工藝流程與系統(tǒng)設(shè)計
2.1 工藝流程
該工程由深圳恒通源水處理科技有限公司設(shè)計并承建,工藝主要為前處理系統(tǒng)、超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)等,工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程
2.2 前處理系統(tǒng)
2.2.1 混凝沉淀池
在混凝沉淀池中投加5~20mg/L的絮凝劑PAC去除河水中的濁度和色度,同時對水中的無機和有機污染物亦有一定的去除作用。
因原水中存在較多的膠體、微生物等雜質(zhì),為了更好地殺菌和抑菌,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,在混凝沉淀池的出水管加入1~5mg/L的殺菌劑次氯酸鈉,余氯控制在0.2~0.5mg/L。
2.2.2 快濾池
快濾池采用S型濾磚過濾工藝,其為雙側(cè)渠設(shè)計,設(shè)有水恢復水道,以確保穩(wěn)定持續(xù)的水流從上部的孔口流出,重新回到濾磚的水流可以補償?shù)蛪簠^(qū)域,使得濾磚的性能得到顯著改進。
快濾池設(shè)計產(chǎn)水量為52 000m3/d。設(shè)計進水水質(zhì)濁度<10NTU,出水水質(zhì)濁度≤2NTU。
2.2.3 自清洗過濾器
配備7臺以色列Arkal自清洗過濾器。外殼為防海水襯膠涂層+合金處理,濾元縫隙為100μm的不銹鋼S31603楔形濾網(wǎng),可自動清洗、連續(xù)工作,單臺過濾器設(shè)計出水水量為365m3/h,可有效截留大于100μm的顆粒。原反洗設(shè)計為壓差反洗,但實際上,由于反洗壓差過低,無法達到預期效果,后更改為定時反洗,效果更佳。
2.3 超濾系統(tǒng)
2.3.1 超濾裝置
系統(tǒng)配置8套,采用旭化成UNA 620A中空纖維外壓式超濾膜PVDF材質(zhì),每套64支膜組件,每個膜組件的有效膜面積為50m2,膜公稱孔徑為0.1μm,設(shè)計通量82L/(h·m2),凈通量為75.4L/(h·m)。每套出力為228m3/h。設(shè)計進水水質(zhì)為:SS≤5mg/L、濁度≤10NTU、COD≤30mg/L。
2.3.2 清水泵
超濾裝置配置了5臺肯富來清水泵,3用2備,型號為KCC250×200 400,單臺出力730m3/h,其中1臺為變頻控制。原水經(jīng)混凝、沉淀和過濾后進入清水池,再經(jīng)清水泵進入自清洗過濾器和超濾裝置。
2.3.3 反洗和清洗裝置
超濾裝置需定期進行反洗,8套超濾裝置合用1套反洗系統(tǒng)。系統(tǒng)的反洗由PLC控制并依次執(zhí)行并按要求依次加入各類化學藥品,反洗用水采用超濾產(chǎn)水,反洗系統(tǒng)設(shè)置2臺反洗水泵,1用1備,型號為KCC200×150 315,變頻控制,泵出口加裝過濾器。反洗水中添加1~5mg/L的次氯酸鈉,出水中余氯濃度保持在0.1~1mg/L。
系統(tǒng)運行壓力在0.1~0.3MPa,膜組件長期運行后,會受到如菌類、有機物和無機物的污染,膜通量將下降,為恢復其正常的過濾能力,系統(tǒng)配置了1套清洗系統(tǒng),由1個清洗藥箱、2臺不銹鋼清洗泵和1臺清洗過濾器組成。
2.4 反滲透系統(tǒng)
2.4.1 反滲透裝置
反滲透作用是脫除水中的可溶性鹽分。系統(tǒng)設(shè)有4套反滲透膜組件,每套出力為240m3/h,回收率為60%~75%,每年脫鹽率不小于97%,系統(tǒng)采用的膜型號為美國DOW公司的BW30 400FR/34i膜。
2.4.2 反滲透供水泵系統(tǒng)
經(jīng)泵將超濾出水送至反滲透系統(tǒng)的保安過濾器,系統(tǒng)配置了6臺反滲透供水泵,4用2備。
為保護反滲透膜元件不被氧化,需加入還原劑降低原水中余氯的含量,控制進水ORP不大于170mV。另外,系統(tǒng)還加入了由納爾科提供的阻垢劑N7320,投加濃度為2~3mg/L,由加藥系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)濃度。每星期進行1次殺菌操作,投加非氧化性殺菌劑pc191T,投加量為55mg/L。
2.4.3 保安過濾器
每套反滲透裝置前設(shè)置不銹鋼S31603保安過濾器,采用RIZONFLOW的5μm大流量濾芯單套系統(tǒng)出水360m3/h,壓差大于0.1MPa時進行更換。
2.4.4 高壓泵及增壓泵系統(tǒng)
高壓泵為反滲透膜提供足夠的進水壓力,維持反滲透的正常運行,4套反滲透系統(tǒng)共設(shè)置8臺國產(chǎn)SULZER(ZA/ZE150 4400)不銹鋼臥式單級離心高壓泵作前級高壓泵,每兩臺水泵串聯(lián)或并聯(lián)使用;4臺國產(chǎn)SULZER(ZE100 2250)不銹鋼臥式單級離心高壓泵作段間增壓用。
2.4.5 反滲透清洗及沖洗系統(tǒng)
反滲透系統(tǒng)設(shè)有1套清洗及沖洗系統(tǒng),一般情況下,每3~6個月清洗1次,每次約1~2h。在反滲透短時間內(nèi)停止運行時,為保護反滲透膜元件不受處理水的污染,需把膜殼的積水置換出來。
2.5 配套的壓縮空氣系統(tǒng)
工程單獨配置了1套壓縮空氣系統(tǒng),以確保純水站的儀控用氣。其中系統(tǒng)配有螺桿式空氣壓縮機2臺(1用1備)與工藝用氣共用,1臺冷凍干燥機,三級過濾系統(tǒng)及空氣儲罐1個。
2.6 自控系統(tǒng)
本系統(tǒng)采用GCK型低壓配電柜作為設(shè)備動力柜,中控室設(shè)置PLC柜以及上位機,現(xiàn)場設(shè)置控制柜,以西門子PLC及力控監(jiān)控軟件為控制核心。
自控系統(tǒng)的主要功能為:系統(tǒng)程序控制,包括系統(tǒng)的啟停、聯(lián)鎖、保護、監(jiān)測、控制等;系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集及處理功能,將現(xiàn)場模擬量信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,上傳至上位機監(jiān)控;系統(tǒng)的自診斷功能提供系統(tǒng)的故障信息以及相關(guān)報警,對于系統(tǒng)的維護及維修起了重要的輔助作用。
3 工況分析
該工程于2011年9月1日開始調(diào)試,2012年3月底順利通過業(yè)主驗收,持續(xù)7個月的調(diào)試運行歷經(jīng)進水水質(zhì)波動、水廠前三期輸水總管爆管導致極大的產(chǎn)水壓力等困難,通過調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)和超濾反滲透的清洗方案,以達到最佳的運行效果。
3.1 快速過濾系統(tǒng)
調(diào)試中發(fā)現(xiàn),快濾系統(tǒng)靠單純的氣洗或水洗效果不佳,約4h小時就會堵。需要再次反洗,后改為氣水反沖洗。但系統(tǒng)設(shè)計的氣水反沖洗由于沒有壓力和流量控制,很難控制反沖洗水量和氣量,效果不易控制、能耗較大,建議增加測量裝置。
3.2 超濾系統(tǒng)
超濾(UF)是一種以壓力為推動力的膜分離技術(shù),利用中孔(20~50nm)篩分作用實現(xiàn)分離[1],能截留水中固體懸浮物、膠體和部分細菌,降低SDI,使出水水質(zhì)穩(wěn)定,降低對反滲透系統(tǒng)的膜污染[2]。本工程采用中空纖維外壓式膜,膜表面積較大,水通量較大,在運行時納污量大、抗堵塞[3]。而且其PVDF材質(zhì)采用TIPS熱法制備,具有結(jié)晶度高、強度高以及強耐藥性等優(yōu)點。
3.2.1 運行效果
調(diào)試期間,個別情況下進水壓力峰值達到300kPa,平均進水壓力達到250kPa,除了極個別閥門及連接處漏水外,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。在調(diào)試結(jié)束后對膜絲進行檢測,未發(fā)現(xiàn)斷絲現(xiàn)象。
為了掌握超濾的運行狀況,對超濾系統(tǒng)的產(chǎn)水流量、濃水流量、進水壓力、產(chǎn)水壓力和濃水壓力進行了監(jiān)測,由于通過同一根母管進水,從調(diào)試過程及收集的數(shù)據(jù)來看,每套超濾的參數(shù)差異較小,所以選取1#超濾系統(tǒng)進行研究。對大多數(shù)的超濾系統(tǒng)而言,初始運行性能跟穩(wěn)定運行時的性能有較大差異,所以選取的數(shù)據(jù)為2012年1月1日~1月7日的數(shù)據(jù),此時系統(tǒng)已經(jīng)連續(xù)運行了3個多月,系統(tǒng)參數(shù)和處理效果分別見表2和圖2。
表2 超濾系統(tǒng)運行參數(shù)
圖2 超濾系統(tǒng)進膜壓力、TMP、產(chǎn)水流量曲線
從圖2中可知,產(chǎn)水量為130~391m3/h,進膜壓力在100~200kPa,TMP在35~130kPa。一般情況下,進水壓力上升,產(chǎn)水量隨之上升,TMP也增大。產(chǎn)水量的波動范圍比較大,在短時清洗后膜性能恢復較快,說明其抗沖擊負荷能力強。分析上述數(shù)據(jù),其進膜壓力、TMP均遠低于規(guī)定值300kPa。實際上,產(chǎn)水量上升特別明顯的階段是在做完EFM(通量增強維持)的12h內(nèi),單純的增加進膜壓力對于產(chǎn)水量的上升并非特別有效,說明EFM清洗方式對于這種膜的清洗效果很好。
3.2.2 清洗方法
設(shè)計超濾系統(tǒng)的運行包括過濾、反洗、CEB(化學加強洗)、CIP(在線清洗)4個步驟。
運行方式和持續(xù)時間分別為:過濾(1 700s)→加氯堿反洗/氣洗(60s)→正沖(40s)→過濾。30min/周期,24h連續(xù)運行。
反洗或清洗加入的藥劑為檸檬酸、氫氧化鈉及次氯酸鈉,檸檬酸能去除金屬氧化物、膠體污染物;氫氧化鈉能去除有機物污染;次氯酸鈉可去除微生物污染,可根據(jù)具體情況靈活選用。
3.2.2.1 CEB
①清洗頻率:1次/d;②化學藥劑:檸檬酸(2%)或氫氧化鈉(0.1%),酸洗可有效去除金屬離子,堿洗可有效去除有機污染物;③運行方式和持續(xù)時間:正沖氣擦(15s)→上排反洗加堿(90s)→堿浸泡(8min)→反洗沖堿(120s)→上排反洗加酸(90s)→酸浸泡(2min)→反洗沖酸(120s)→過濾。
從實際運行情況看,清洗效果不佳,主要原因有:進水水質(zhì)較預期差,而且水質(zhì)變化較大;反洗管道過長,系統(tǒng)設(shè)置的加藥泵過小,導致反洗藥劑濃度不夠,效果不佳。后調(diào)整為:過濾、反洗、EFM、CIP4個步驟,其中調(diào)試前CEB用的是反洗管路,調(diào)整后的EFM用的是清洗管路。
3.2.2.2 EFM
①清洗頻率:1次/d;②化學藥劑:堿氯洗,即次氯酸鈉(400mg/L)+氫氧化鈉(0.1%),或酸洗,即檸檬酸(2%);酸洗還是氯堿洗根據(jù)需要而定;③運行方式和持續(xù)時間:一次藥劑循環(huán)(30min)→藥劑浸泡(30min)→二次藥劑循環(huán)(15min)→正沖氣擦(15s)→上排反洗(30s)→上下排反洗(30s)→正沖(30s)→過濾。
3.2.2.3 CIP
①標準頻率:2個月1次,同時當跨膜壓差達到150~200kPa時需進行在線清洗;②化學藥劑(種類和濃度)氯堿洗用次氯酸鈉(2 000mg/L)+氫氧化鈉(1%)之后用檸檬酸(2%)酸洗;③運行方式和持續(xù)時間:一次堿液循環(huán)(2h)→藥劑浸泡(4h)→二次堿液循環(huán)(1h)→正沖氣擦(15s)→上排反洗(30s)→上下排反洗(30s)→正沖(30s)→過濾(30min)→一次酸液循環(huán)(2h)→藥劑浸泡(4h)→二次酸液循環(huán)(1h)→正沖氣擦(15s)→上排反洗(30s)→上下排反洗(30s)→正沖(30s)→過濾。
3.3 反滲透系統(tǒng)
3.3.1 運行參數(shù)
反滲透系統(tǒng)運行參數(shù)如表3所示。
3.3.2 清洗方法
根據(jù)具體情況,采用分段清洗的方法。可以單獨堿洗,也可以單獨酸洗或采用堿洗+酸洗的方法。一般情況下,先排空膜內(nèi)積水,用0.1%的氫氧化鈉溶液清洗,然后再用2%檸檬酸溶液清洗。
表3 反滲透系統(tǒng)運行參數(shù)
4 調(diào)試結(jié)果
系統(tǒng)運行效果良好,產(chǎn)水性能達到了設(shè)計要求,水質(zhì)分析結(jié)果如表4所示。
表4 水質(zhì)分析結(jié)果
5 成本分析
隨著經(jīng)濟的發(fā)展,東莞的供水壓力也越來越大,在四期工程完成以后,廣東理文造紙廠每天的高峰供水量將達到115 000m3。
理文造紙廠四期工程制水成本主要由設(shè)備折舊、電費、膜更換費用、濾芯更換費、藥劑費、維修費以及人工費和管理費組成。該工程四期制水成本如下。
5.1 計算依據(jù)
(1)生產(chǎn)能力:23 000m3/d;
(2)工程投資:2 600萬元;
(3)電費成本:0.3元/(kW·h);
(4)單位能耗:2.4kW·h/m3產(chǎn)水;
(5)維修費用:按實際算;
(6)裝置及配套設(shè)施平均使用壽命:15a;
(7)膜元件平均使用壽命:5a;
(8)化學試劑用量:PAC:2.39g/m3;NaClO:42.55g/m3;NaHSO3:4.43g/m3;NaOH:1.41g/m3;H3Cit:3.40g/m3;PC 191T:4.65g/m3;N7320:0.58g/m3;
(9)人工費(四班三倒八人制):30 000元/(人·a)。
5.2 成本計算
(1)折舊成本:0.78元/m3;
(2)電費成本:0.72元/m3;
(3)膜更換費用:0.32元/m3;
(4)維修費用:0.09元/m3;
(5)濾芯更換費用:0.07元/m3;
(6)化學藥劑費用:0.36元/m3;
(7)人工費和管理費用:0.04元/m3;
(8)其他費用0.02元/m3。
合計:2.4元/m3。
綜上可知,每m3淡化水費用中折舊和電費成本占制水費用的62.5%。因此要降低制水費用,關(guān)鍵是降低工程投資和能耗。
6 結(jié)論
(1)在超濾前設(shè)置快濾池能有效減慢超濾的TMP上升速度,降低清洗頻率,提高膜的使用壽命。
(2)對于PVDF材質(zhì)的超濾,EFM是一種非常有效的清洗方式。
(3)反滲透系統(tǒng)脫鹽率為99%,產(chǎn)水量大于設(shè)計值,出水質(zhì)量符合設(shè)計要求,快濾—超濾—反滲透工藝對此類水質(zhì)有良好的處理效果,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠。
參考文獻
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