酸析-厭氧-缺氧-好氧法處理增塑劑生產(chǎn)廢水
摘要:采用隔油-酸析-水解酸化-UASB 反應(yīng)器-活性污泥-PACT 組合工藝處理高濃度增塑劑生產(chǎn)廢水。工程運行結(jié)果表明,廢水CODCr的質(zhì)量濃度從12 000 mg/L 降至200 mg/L,去除率可達到98.3%。該廢水處理工藝運行穩(wěn)定,各項指標能穩(wěn)定達到GB 8978—1996《污水綜合排放標準》中三級排放標準的要求。
關(guān)鍵詞:增塑劑生產(chǎn)廢水;對苯二甲酸;正辛醇;酸析;UASB 反應(yīng)器;PACT
宜興市某塑料助劑有限公司以對苯二甲酸、正辛醇等為原料,生產(chǎn)DOTP、TOT、TOPM 環(huán)保增塑劑,年產(chǎn)增塑劑5 萬t。待處理的廢水主要是生產(chǎn)車間排放水。出水進工業(yè)園區(qū)污水處理廠管網(wǎng),排放標準執(zhí)行GB 8978—1996《污水綜合排放標準》三級排放標準。
1 廢水水質(zhì)、水量
設(shè)計進水水質(zhì)及排放標準見表1。
表1 設(shè)計進水水質(zhì)及排放標準
該項目設(shè)計處理能力為化工廢水120 m3/d 和生活污水20 m3/d,共計140 m3/d。增塑劑廢水具有pH 值高、有機物濃度高、水質(zhì)復(fù)雜、難降解等特點[1-2],廢水中含有大量的對苯二甲酸和辛醇,對苯二甲酸濃度過高對生化系統(tǒng)有較強的抑制、毒害作用。
2 工藝流程及特點
2.1 工藝流程
該廢水水質(zhì)特性為油狀懸浮、漂浮有機物濃度高,CODCr的濃度高,針對該廢水處理目標,要求有較高的CODCr去除率。根據(jù)項目前期的調(diào)研、實驗室分析試驗以及小試結(jié)果,結(jié)合工程應(yīng)用經(jīng)驗,廢水處理工藝流程見圖1。
2.2 工藝特點
通過試驗及小試可知,經(jīng)過酸析反應(yīng)器后,廢水中的對苯二甲酸即與廢水分離沉降,通過三相沉降罐將廢水、浮渣、密度大于水的對苯二甲酸等析出物有效分離,使待處理廢水中的有機物濃度大大降低,且降低廢水中有害物質(zhì)對生化系統(tǒng)的抑制和毒害。酸析過程中控制有效酸析沉降環(huán)境pH 值為4.5 ~ 5.0,CODCr最大去除率能達到60%。在酸析過程中需注意酸度的控制,pH 值太低不利于對苯二甲酸的析出,同時由于中和池增加了廢水的總鹽分,給生化系統(tǒng)處理帶來難度。
圖1 廢水處理工藝流程
經(jīng)預(yù)處理后的廢水進入生化處理系統(tǒng),在水解酸化段引入生活污水,在增加綜合廢水可生化性的同時為廢水的生化處理提供了有效的氮、磷元素,提高了生化系統(tǒng)的運行效果。
厭氧段采用UASB 工藝,在厭氧條件下由多種微生物共同作用,使有機物分解并生成CH4和CO2。它可分為3 個階段:水解、發(fā)酵階段;產(chǎn)氫、產(chǎn)乙酸階段;甲烷化階段。厭氧反應(yīng)在自身發(fā)揮作用的同時,還可為后續(xù)好氧處理創(chuàng)造良好的物質(zhì)條件。
在UASB 反應(yīng)器的上部設(shè)置三相分離器,下部為污泥懸浮區(qū)和污泥床區(qū),底部為布水區(qū)。該反應(yīng)器還能實現(xiàn)污泥顆?;w粒污泥自身良好的沉降性能,三相分離器對污泥具有良好的截留作用,混合液在沉淀區(qū)進行分離,污泥可自行回流到污泥床區(qū),這使污泥床區(qū)能保持很高的污泥濃度。因此UASB 工藝對高濃度有機廢水的處理更具有容積負荷高、CODCr去除效果明顯、抗沖擊能力強、污泥濃度高、產(chǎn)甲烷活性高的優(yōu)勢。
好氧段活性污泥池出水進入PACT 反應(yīng)池,對好氧處理后段進行更進一步的有效生化降解。PACT 法是將粉末活性炭(PAC)加入活性污泥中的一種廢水處理新工藝。該工藝目前已被廣泛用于處理印染、化工、焦化、煉油、制藥等工業(yè)廢水[3-5],其特點是PAC 顆粒包裹在活性污泥絮體中,將活性炭吸附生物再生和生物降解有機結(jié)合,強化了活性污泥絮體的凈化功能,提高了系統(tǒng)的處理能力。通過PACT 池的生化反應(yīng),在提高有機物去除率的同時改善二沉池的出水絮凝效果,以確保出水水質(zhì)穩(wěn)定達到設(shè)計要求。
剩余污泥濃縮后,經(jīng)板框壓濾機壓濾成泥餅外運處理。該處理工藝具有耐沖擊負荷能力強,處理效果穩(wěn)定、操作管理簡單等特點。
3 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)
(1)隔油調(diào)節(jié)池。1 座,地下式,鋼砼防腐結(jié)構(gòu),有效容積為200.0 m3,HRT 為34 h。前端設(shè)施隔油,將廢水中輕質(zhì)有機物分離。調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)置潛水攪拌機1 臺,通過機械攪拌均勻水質(zhì)。
(2)酸析反應(yīng)器。1 座,地上式,鋼制防腐結(jié)構(gòu),規(guī)格Φ 1 800 mm × 6 000 mm,有效容積為10.0 m3,HRT 為1.7 h。酸析過程中pH 值需控制在4.5 ~ 5.0。
(3)中和池。1 座,地上式,鋼砼防腐結(jié)構(gòu),有效容積為49.5 m3。中和池設(shè)置NaOH(20%)加藥系統(tǒng),中和池出水pH 值控制在7.2 ~ 7.8。
(4)水解酸化池。1 座,鋼砼結(jié)構(gòu),為減少占地與土建費用,與調(diào)節(jié)池共壁合建,有效容積為130.0 m3,HRT 為22.3 h。
(5) UASB 反應(yīng)器。2 座,半地上式,鋼砼結(jié)構(gòu),并聯(lián)建設(shè),有效容積為300.0 m3,HRT 為51.4h,在有效去除有機物的同時為好氧系統(tǒng)創(chuàng)造有利條件,CODCr的去除率達到80%以上,出水CODCr的質(zhì)量濃度小于1 500 mg/L。CODCr容積負荷為1.8 kg/(m3·d)。
(6)兼氧池。1 座,半地上式,鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積為80.0 m3,HRT 為13.7 h,調(diào)整UASB 池出水的氧化還原電位,為后續(xù)好氧反應(yīng)創(chuàng)造有利條件,池底設(shè)置微孔曝氣系統(tǒng),DO 的質(zhì)量濃度控制在0.4 mg/L。
(7)活性污泥池。1 座,半地上式,鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積為80.0 m3,HRT 為13.7 h,兼氧池出水在活性污泥池內(nèi)進行有效的好氧降解。DO 的質(zhì)量濃度控制在4.0 ~ 5.0 mg/L。
(8) PACT 池。1 座,半地上式,鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積為80.0 m3,HRT 為13.7 h,與兼氧池、活性污泥池推流串聯(lián),在池內(nèi)加入PAC 以實現(xiàn)好氧降解。
(9)二沉池。1 座,半地上式,鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積為74.0 m3,表面負荷為0.6 m3/(m2·h)。對PACT 的出水進行泥水分離,廢水進入排放池接管,污泥部分回流,剩余污泥排入污泥池濃縮壓濾干化。
(10)污泥池。1 座,半地上式,鋼砼結(jié)構(gòu),有效容積為40.0 m3,設(shè)計參數(shù)按污泥產(chǎn)量以及脫水機操作需求,用于污泥暫時存貯,具有污泥濃縮消化減容的作用。
4 系統(tǒng)的調(diào)試與運行
4.1 酸析沉降預(yù)處理
在運行過程中必須控制反應(yīng)pH 值在4.5 ~ 5.0,pH 值調(diào)節(jié)均勻,避免出現(xiàn)局部紊流及死角的現(xiàn)象,三相分離裝置能有效地分離浮渣、廢水和重組分有機物。
4.2 UASB 厭氧系統(tǒng)
UASB 厭氧系統(tǒng)的調(diào)試分為接種階段、反應(yīng)器啟動階段、負荷提高階段和穩(wěn)定運行階段。
接種階段務(wù)必保持污泥的質(zhì)量濃度在3 ~ 6 g /L。反應(yīng)器的接種階段是讓污泥開始適應(yīng)水質(zhì)的階段,因此,該階段CODCr容積負荷不宜過高,保持在0.8 ~ 1.5 kg[CODCr]/(m3·d)即可,保持這樣的負荷,當UASB 的CODCr去除率達到70%~ 80%,或是VFA 的質(zhì)量濃度小于200 ~ 300 mg/L 時,標志著接種階段結(jié)束。
反應(yīng)器的啟動階段是污泥開始適應(yīng)廢水的階段,因為在此階段,污泥相對比較脆弱,所以要注意維持各個條件的穩(wěn)定,尤其要注意防止廢水發(fā)生酸化。每一次提高負荷都要嚴格按照CODCr的去除率達到70%~ 80%,或是VFA 的質(zhì)量濃度小于200 ~ 300 mg/L 的條件才可進行。此階段持續(xù)時間1 個月左右,采用間歇進水的方式。
當啟動階段結(jié)束后,調(diào)試進入負荷提高階段。負荷提高的梯度為每次1 kg[CODCr]/(m3·d)左右,每一次提高負荷,都必須是達到CODCr的去除率為70%~ 80%,或是VFA 的質(zhì)量濃度小于200 ~ 300mg/L 的條件才可進行,否則,廢水可能發(fā)生酸化。采用連續(xù)進水方式,控制UASB 在適當?shù)呢摵上逻\行。此階段應(yīng)循序漸進,持續(xù)時間約2 個月。
當負荷提高階段結(jié)束,系統(tǒng)進入穩(wěn)定運行階段,也標志著整個調(diào)試過程的成功結(jié)束。此時,各個厭氧反應(yīng)器中的污泥質(zhì)量濃度達到30 kg/m3 以上,CODCr的去除率大于60%。厭氧系統(tǒng)的出水再經(jīng)過好氧處理,可達標排放。調(diào)試結(jié)束時處理水量已接近設(shè)計水量的85%,達到設(shè)計負荷要求。
4.3 好氧系統(tǒng)z
好氧調(diào)試與厭氧調(diào)試同步進行,接種污泥是工業(yè)園區(qū)污水處理廠的剩余生化污泥。用清水和UASB 出水混合后進入兼氧和好氧池,同樣遵循厭氧調(diào)試的幾個階段步驟,好氧調(diào)試的各階段持續(xù)時間較之厭氧調(diào)試要短得多,正常情況下,30 ~ 45 d即能實現(xiàn)兼氧、好氧系統(tǒng)的正常運行。
在好氧調(diào)試過程中必須注意負荷的波動,有時會突然間產(chǎn)生大量的泡沫,此時應(yīng)平穩(wěn)控制進水負荷,同時還應(yīng)注意池內(nèi)的反應(yīng)溫度,如在夏季,則需采取措施降低水溫。好氧調(diào)試期污泥的定期排出也是相當重要的。
5 運行效果
各處理單元的處理效果見表2。
表2 各處理單元最佳參數(shù)對污染物的去除效果
6 技術(shù)經(jīng)濟比較
本工程總投資228.45 萬元,其中土建98.60 萬元,設(shè)備129.85 萬元。廢水處理運行成本為7.99元/m3,其中電費1.69 元/m3,藥劑費5.48 元/m3,人工費0.82 元/m3。
7 結(jié)語
(1)工程實際運行結(jié)果表明,采用酸析沉降-水解-UASB-兼氧-活性污泥-PACT 工藝處理增塑劑廢水是有效的,處理出水水質(zhì)能穩(wěn)定達到GB8978—1996 三級排放標準的要求。
(2)在酸析沉降過程中應(yīng)著重注意pH 值的控制調(diào)節(jié)。
(3)由于該類廢水原水中基本無氮源和磷源,所以在生化系統(tǒng)運行期間應(yīng)該根據(jù)營養(yǎng)配比添加氮、磷營養(yǎng)物質(zhì)。
(4)好氧系統(tǒng)在運行中如出現(xiàn)起泡現(xiàn)象,利用清水噴淋法能快速有效地解決問題。
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作者簡介:袁莉萍(1982-),女,江蘇常州人,工程師,碩士,主要從事水處理技術(shù)的研究、環(huán)境影響評價及咨詢。
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