創(chuàng)新型A2/O工藝技術(shù)處理合成革工業(yè)廢水
摘要:目前, 國內(nèi)對制革(皮革) 工業(yè)廢水處理的研究較多, 而對于合成革廢水處理的研究較少。溫州合成革工業(yè)廢水的主要特征是“雙高” ( 高CODCr、高NH3-N)。在生物處理法中,無論工程設(shè)計(jì)如何復(fù)雜多樣, 決定效率的主要因素是生物反應(yīng)器的改進(jìn)和微生物。我們以此為核心, 針對合成革工業(yè)廢水特點(diǎn), 經(jīng)過多方案比較、試驗(yàn)和攻關(guān)研究, 開發(fā)出了創(chuàng)新型A2/O 工藝技術(shù)。該工藝技術(shù)具有成熟、安全、可靠、低能耗、低成本、低占地面和高去除率等優(yōu)點(diǎn)。其CODCr和NH3-N 去除率分別可達(dá)96%和94%。本文結(jié)合工程設(shè)計(jì),對創(chuàng)新型A2/O 工藝技術(shù)進(jìn)行了簡單的介紹。
關(guān)鍵詞:創(chuàng)新型A2/O 工藝,合成革,CODCr, NH3-N, 工業(yè)廢水
0 前言
溫州現(xiàn)有合成革企業(yè)近200 家, 擁有生產(chǎn)線 270 多條, 年產(chǎn)值100 多億元人民幣, 產(chǎn)量約占全國的70%。合成革行業(yè)目前是溫州市的一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè), 已成為亞洲乃至全球最大的合成革生產(chǎn)基地。溫州合成革行業(yè)的迅速興起, 帶來了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益, 但與此同時(shí), 也產(chǎn)生了一系列不容忽視的環(huán)境污染問題, 尤其是工業(yè)廢水, 在年產(chǎn)值100 多億元的背后是百姓對環(huán)境惡化的抱怨, 企業(yè)也如坐針毯。環(huán)境污染的日益惡化, 成為制約合成革行業(yè)發(fā)展、壯大的瓶頸。如何做到既促進(jìn)行業(yè)發(fā)展, 又保護(hù)環(huán)境、消除污染, 成為當(dāng)前面臨的一項(xiàng)重大課題。因此, 浙江省和溫州市各級環(huán)保部門對此十分重視, 多次進(jìn)行限期治理, 其治理工藝多樣, 國內(nèi)對于制革(皮革) 工業(yè)廢水處理研究較多, 而對于合成革工業(yè)廢水處理的研究較少, 這就給我們帶來了一個(gè)科研機(jī)遇———開發(fā)有自主知識產(chǎn)權(quán)的廢水處理工藝技術(shù)。針對合成革工業(yè)廢水“雙高” (高 CODCr、高NH3-N) 的特點(diǎn), 我們經(jīng)過多方案的比較、試驗(yàn)和攻關(guān)研究, 開發(fā)出的創(chuàng)新型A2 / O 工藝多次應(yīng)用于工程實(shí)踐, 處理效果好。
在本文中, 我們以比較典型的溫州某皮革有限公司廢水處理工程為例進(jìn)行討論。
1 合成革工業(yè)廢水的來源及特點(diǎn)
1.1 廢水的來源
合成革企業(yè)在生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水因其生產(chǎn)品種的不同而異, 種類多, 成分復(fù)雜, 其排放周期和水量也因其產(chǎn)品質(zhì)量的要求不同各異, 其濃度也因各自具體操作的不同而有較大差異。根據(jù)我們對多家合成革企業(yè)現(xiàn)場情況的調(diào)查, 廢水主要分為低濃度廢水和高濃度廢水。低濃度廢水主要來源于揉紋車間揉紋廢水、車間地面沖洗水、廠區(qū)路面沖洗水及廠區(qū)生活污水。高濃度廢水主要來源于干、濕法生產(chǎn)線原料桶清洗廢水、生產(chǎn)線沖洗水、DMF (二甲基甲酰胺) 回收塔冷凝水(亦即塔頂水)、回收塔的定期沖洗水、濕法生產(chǎn)線的凝固槽沖洗水以及儲罐沖洗水。
1.2 廢水的特點(diǎn)
低濃度廢水的CODCr 在300~1800mg / L 之間,均值在1500mg / L 左右, NH3-N≤50mg / L。高濃度廢水的CODCr 在2000 ~15000mg / L 之間, 均值在 8000mg / L 左右, NH3-N≤100mg / L。源水中NH3-N 不高, 一般在50~100mg / L 之間, 但DMF (二甲基甲酰胺) 濃度高, 而DMF 水解產(chǎn)生二甲胺, 二甲胺在厭氧過程中會分解為大量的NH3-N, 其氨氮高達(dá)300~400mg / L 左右, 故廢水的典型特征是“雙高” (高CODCr、高NH3-N), 這也是合成革工業(yè)廢水生物處理的難點(diǎn)。
2 廢水處理工藝設(shè)計(jì)
2.1 水質(zhì)、水量及處理要求
(1) 設(shè)計(jì)規(guī)模
250m3 / d (10.5m3 / h)。
(2) 廢水水質(zhì)
廢水水質(zhì)數(shù)據(jù)如表1 所列。
(3) 出水水質(zhì)要求
廢水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978- 1996) 的一級標(biāo)準(zhǔn)。見表2。
2.2 處理工藝
(1) 主要設(shè)計(jì)參數(shù)
① 污泥負(fù)荷: 0.25kgBOD5 / kgMLVSS·d
② 硝化負(fù)荷: 0.08~0.10kgNH3-N / kgMLVSS·d
③ 混合液濃度: 3000mg / L
④ 名義停留時(shí)間: 70h
(2) 工藝流程
(3) 工藝流程簡述
高、低濃度廢水分別經(jīng)集水池由泵提升至隔浮池去除渣料和懸浮物后進(jìn)入調(diào)節(jié)池以調(diào)節(jié)水量、均化水質(zhì)。調(diào)節(jié)池出水進(jìn)入?yún)捬醭兀ˋ1 池), 厭氧池內(nèi)設(shè)置組合填料, 采用生物膜法。廢水經(jīng)厭氧降解后, DMF 等有機(jī)物經(jīng)厭氧過程后的氨基轉(zhuǎn)化為氨氮, 氨氮濃度幅度提高, 但大部分有機(jī)物在無氧的條件下被厭氧微生物分解。厭氧池出水進(jìn)入缺氧池(A2 池)。
缺氧池內(nèi)設(shè)置組合填料, 采用生物膜法。廢水經(jīng)過缺氧水解酸化處理后, 利用水解產(chǎn)酸菌活性強(qiáng)及適應(yīng)能力強(qiáng)的特點(diǎn), 在胞外酶的作用下,將廢水中難以降解的大分子結(jié)構(gòu)經(jīng)水解酸化成為可溶性小分子, 以提高BOD5 / COD 的比值, 為后續(xù)好氧處理打下良好的基礎(chǔ)。缺氧池出水進(jìn)入好氧池(O 池)。
好氧池內(nèi)設(shè)置微孔曝氣器, 采用活性污泥法。在好氧菌的作用下, 易降解的有機(jī)物進(jìn)一步分解,而NH3-N 則在硝化菌作用下, 轉(zhuǎn)化成NO2 --N、 NO3 --N, 含NO2 --N、NO3 --N 的硝化液經(jīng)回流進(jìn)入缺氧池內(nèi), 在反硝化菌的作用下以H+為供體,及有一定優(yōu)質(zhì)碳源的作用下, 進(jìn)行還原反應(yīng)。 NOx --N 被還原成無害N2 而釋放, 從而達(dá)到脫氮的目的。
好氧池出水進(jìn)入二沉池,若達(dá)標(biāo)則直接排放;如不達(dá)標(biāo), 則進(jìn)入接觸氧化池進(jìn)一步處理后達(dá)標(biāo)再排放。生物接觸氧化池起最后水質(zhì)把關(guān)的作用。
(4) 主要處理構(gòu)筑物及設(shè)備
(5) 工藝流程特點(diǎn)
①本工藝充分發(fā)揮了厭氧技術(shù)節(jié)能、好氧技術(shù)高效的優(yōu)勢。
②本工藝厭氧池(A1 池) 和缺氧池(A2 池)采用生物膜法, 好氧池采用活性污泥法。在生物化學(xué)處理方法中, 無論工程設(shè)計(jì)如何復(fù)雜多樣, 決定效率的主要因素是生物反應(yīng)器的改進(jìn)和微生物。本設(shè)計(jì)采用的創(chuàng)新型A2 / O 工藝, 是將生物膜法和活性污泥法相結(jié)合的三段式廢水處理工藝, 利用三段不同環(huán)境, 使懸浮和附著的微生物自然變異, 通過自然競爭在三段形成各自的優(yōu)勢, 協(xié)同增效, 從而達(dá)到高效和穩(wěn)定去除CODCr 和NH3-N 目的。并充分利用水解酸化、好氧兩種處理工藝的優(yōu)勢, 使污泥在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)回流消解自溶, 力求做到少污泥化運(yùn)行, 沒有二次污染。
③除高、低濃度廢水集水池外, 其余構(gòu)筑物采用一體化鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 將各個(gè)子單元有機(jī)結(jié)合在一起, 使占地面積減少, 安裝簡便。
3 主要技術(shù)創(chuàng)新
3.1 厭氧池(A1 池)
筆者認(rèn)為無需動力的厭氧技術(shù)應(yīng)該成為可持續(xù)發(fā)展的核心技術(shù)。但反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)、微生物接觸方式、水的流態(tài)等方面需要改進(jìn)和創(chuàng)新。我們在設(shè)計(jì)中將厭氧池分成4 格, 采用梯度差別化完全混合和推流相結(jié)合型式, 廢水在池中通過折流板進(jìn)行水流翻騰折繞。池的進(jìn)口和出口負(fù)荷變化呈現(xiàn)出高→ 中→低負(fù)荷, 其流態(tài)介于厭氧接觸和厭氧濾池之間, 保證了廢水與池內(nèi)生物膜充分混合接觸, 提高了處理效果, 不需要回收沼氣。由于微生物處于亞厭氧狀態(tài), 所以對溫度、pH 值的要求也不及傳統(tǒng)厭氧池那樣嚴(yán)格。
3.2 好氧池(O 池)
將好氧池(O 池) 分解為獨(dú)立的兩段: 即碳化好氧(Oxic) 段和硝化(Nitrification) 好氧段, 前端主要消減CODCr, 后段消減NH3-N, 為碳氧化菌和硝化菌分別營造了適合各自生存的條件。這樣,在進(jìn)一步去除CODCr 的同時(shí), NH3-N 去除率將有很大提高, 為高氨氮廢水的生化處理找到了一條有效途徑。
4 處理效果
該廢水處理工程于2008 年4 月12 日開始調(diào)試, 5 月26 日出水各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn), 現(xiàn)在運(yùn)行狀況穩(wěn)定, 通過6 月~10 月加權(quán)平均統(tǒng)計(jì), 實(shí)際進(jìn)、出口水質(zhì)及去除率見表4。
5 結(jié)語
在以往的合成革工業(yè)廢水中多采用傳統(tǒng)A / O 工藝、SBR 法、氧化溝等處理法, 但大多處理效果不好, NH3-N 處理難以達(dá)標(biāo)。而筆者采用的創(chuàng)新型A2 / O 工藝與前幾種工藝相比較, 其CODCr、 NH3-N 去除率都有不同程度的提高, 尤其是NH3- N 的去除率有明顯提高, 從60%左右上升到90%以上。
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