氧化溝處理高氨氮廢水案例
銀川市第三污水處理廠位于銀川國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū),主要服務(wù)對象是一些化肥、氮肥、煉油、機械制造、食品加工等行業(yè)。水質(zhì)、水量變化幅度大,尤其是高氨氮廢水,處理難度高。經(jīng)多次培養(yǎng)活性污泥,但總受到來水水質(zhì)、水量的不良沖擊而失敗。后經(jīng)過總結(jié),調(diào)整工藝運行方式,目前已能穩(wěn)定達標排放處理二級出水。下面談?wù)勎覐S的運營管理經(jīng)驗。
1.基本情況:
1.1我廠采用Carrousel 2000氧化溝工藝,設(shè)計進水水質(zhì)及水量情況見表1
表1 設(shè)計水質(zhì)
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1.2實際進水水質(zhì)情況見表2
表2實際進水水質(zhì)
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1.3運行條件如表3:
表3氧化溝的運行條件
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1.4工藝概況
卡魯塞爾2000型氧化溝是以立式倒傘型葉輪曝氣,混合液在溝渠中循環(huán)流動型的氧化溝??斎麪栄趸瘻瞎に囂攸c如下:
1)對水質(zhì)水量適應(yīng)性強.
2)處理效果好,BOD5去除率可達95~99%;脫氮率達90%;除磷效率50%。
3)曝氣機采用立式倒傘型曝氣葉輪,曝氣機周圍局部地區(qū)曝氣強度高,而循環(huán)至曝氣葉輪的混合液DO濃度低,有較高的傳氧推動力,因此氧的轉(zhuǎn)移效率較高。
4)外溝道兩葉輪之間流程較長,DO可降至0,硝化和反硝化徹底,具有較高的脫氮效率。
5)進水進入到外溝道厭氧區(qū),為反硝化細菌提供了充足的碳源。
2.活性污泥的培養(yǎng)及馴化
針對氧化溝的特點和我單位處理污水水質(zhì)、水量情況,我們采用間歇進水,連續(xù)曝氣的辦法培養(yǎng)菌種,培養(yǎng)期間每天進水量控制在8 000m3 -10 000m3 左右,另外的廢水暫時從另一條溝超越。氧化溝內(nèi)溶氧的控制實現(xiàn)自動化,DHV公司的“卡控程序”運行良好。好氧區(qū)DO盡量控制在1.5mg/l以上,分析進水水質(zhì),核定進水流量,以確保C:N:P=100:5:1
在活性污泥培養(yǎng)初期,約二周內(nèi)生物鏡檢沒有微生物出現(xiàn),我們只觀察到絮體的形態(tài)變化,也不夠好。SV30 檢驗在不到5分鐘泥水便分離開來,上清液是灰青色略帶粘性。而且混合液略有臭味。
我廠氧化溝工藝在設(shè)計時接觸池有一個放空閥,距離接觸池池底還有近1.5m的高度,決定調(diào)整氧化溝工藝,將AB法融入。先除臭味,打開放空閥,將出水加氯15kg/h 。該終水回流到提升泵房后進行提升進入氧化溝,持續(xù)加氯2小時后,氧化溝特別是氧化溝厭氧區(qū)臭味得到改善。此后根據(jù)進水水質(zhì)、水量及處理出水水質(zhì)情況,我們調(diào)整該閥的開閉。將氧化溝的運行與AB法融為一體。有效地完成了活性污泥的培養(yǎng)、馴化工作?,F(xiàn)整個工藝運行良好,出水穩(wěn)定達標排放。
3.運行結(jié)果及分析
3.1 脫氮與溶氧、水力停留時間[1]
硝化和反硝化是生物脫氮系統(tǒng)密不可分的兩個過程,硝化不充分,出水氨氮必然升高,反硝化能力也發(fā)揮不出來,反硝化不充分,出水硝態(tài)氮就會上升. 所以在反應(yīng)池容積不變的前提下,如何配置恰當?shù)南趸聪趸莘e,以使COD 和N 均達到最高的去除率是關(guān)鍵. 系統(tǒng)的硝化和反硝化能力首先決定于各種區(qū)域的水力停留時間(或有效容積) . 對于我廠污水來說,一般的反硝化和硝化分別需要3 —4h 和5 —6h .
對于前置反硝化來說,內(nèi)循環(huán)比是十分重要的運行參數(shù). 內(nèi)循環(huán)是把硝態(tài)氮從硝化區(qū)回流到反硝化區(qū),提供反硝化所需的硝態(tài)氮,內(nèi)循環(huán)比越大,出水硝態(tài)氮越少. 但是,內(nèi)循環(huán)給系統(tǒng)帶來的一個不可忽視的問題是,硝化液中的溶解氧對缺氧環(huán)境具有破壞的作用. 當存在溶解氧時,脫氮菌總是優(yōu)先利用游離氧作為電子受體氧化有機物,反硝化過程因而受阻. 而且,隨著內(nèi)循環(huán)加大,系統(tǒng)中的短流現(xiàn)象也會越來越明顯,所以即使不考慮動力消耗,內(nèi)循環(huán)比也不宜過大.因此選擇缺氧區(qū)占總反應(yīng)池的體積比= 1/3 ,DO = 0.10Mg/L ,內(nèi)循環(huán)比R= 100 %的組合. 經(jīng)馴化后的良好活性污泥體系可使出水氨氮濃度最好為3.75 mg/L ,去除效率為70% .下表4為氧化溝的實際運行參數(shù):
表4 氧化溝的實際運行參數(shù)
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對于供氧,主要考慮以下幾個過程的需氧量[1]:總需氧量(D)=氧化有機物需氧+細胞內(nèi)源呼吸需氧+硝化過程需氧—脫氮過程產(chǎn)氧,經(jīng)過核算從而為“卡控”程序的運行設(shè)定DO區(qū)間值提供依據(jù)。
3.2污泥性狀觀察
當通過顯微鏡觀察到多量的非活性污泥類原生動物,比如,側(cè)跳蟲,滴蟲等常見的快速游動型纖毛蟲。表明負荷高,此時活性污泥沉降性變差。上清液混濁。可通過調(diào)整內(nèi)、外回流比,終水回流量及供氧量來盡快調(diào)整到活性污泥的良好運行工況。良好的活性污泥土褐色,有泥土味,通過顯微鏡可以觀察到鐘蟲、累枝蟲等具有代表性的生物相。運行管理人員要經(jīng)常多觀察,發(fā)現(xiàn)泥況變化及時采取措施,可將損失降止最低。
在運行期間,可見一些泡沫浮在氧化溝內(nèi),在活性污泥培養(yǎng)初期,少量的泡沫是正常的。但良好活性污泥體若在運行中發(fā)生大量泡沫。此時須檢查如下兩個方面,并采用相應(yīng)措施去除泡沫:
3.2.1進水水質(zhì)
C:N:P的平衡、PH、鹽度、水溫、致毒性底物等等
3.2.2工藝運行
曝氣量、回流量引起的污泥上浮、二沉池池底積泥引起的污泥上浮、活性污泥絲狀菌過量生長引起污泥上浮。
4.結(jié)論:
將氧化溝工藝與AB工藝有機結(jié)合,對處理高氨氮工業(yè)廢水是可行的。對于高氨氮工業(yè)廢水處理建議如下:
①穩(wěn)定曝氣池進水水質(zhì)的最可行、最經(jīng)濟的方法是終水回流,用以稀釋、調(diào)節(jié)曝氣池進水中的有機物濃度,使其穩(wěn)定在一定范圍內(nèi),終水回流的先決條件是污水處理廠的處理能力必須大于實際進水量。
?、谖鬯幚韽S如不具備終水回流條件,應(yīng)考慮設(shè)有較大容積的調(diào)節(jié)池(均質(zhì)池)并控制好均質(zhì)池(調(diào)節(jié)池)液位。液位宜控制在50%-70%。
③合理的營養(yǎng)比例。
④合理的曝氣量
⑤污泥中毒引起的污泥上浮可以加大曝氣量,減少進水量并清除死污泥。 ⑥活性污泥的微生物組成主要依賴于廢水成分、流動形式、運行條件和適宜的設(shè)計。由于在實際處理過程中幾乎難以控制廢水成分,因此對運行條件和反應(yīng)器設(shè)計進行優(yōu)化選擇至關(guān)重要。
⑥依托環(huán)保局,加強進廠水水質(zhì)的管理。
[1] 《廢水生物處理的運行管理與異常對策 》徐亞同 黃民生 編 2002.8
[2] 米克爾C曼特(美),布魯斯A貝爾.污水處理的氧化溝技術(shù)[M]北京:中國建筑工業(yè)出版社,1988.1—135。
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