興平市污水處理廠VT深井曝氣工藝的設(shè)計(jì)與運(yùn)行
陜西省興平市位于渭河流域以北,全市日均污水排放量約為10×104m3,其中城區(qū)排放量為5×104m3/d。該市工業(yè)比較發(fā)達(dá),城區(qū)工業(yè)日均用水量占全市日均用水總量的84%,城市污水中工業(yè)廢水的比例超過50%,污水水質(zhì)復(fù)雜,處理難度較大。
針對(duì)該污水特性以及節(jié)能降耗的污水處理可持續(xù)發(fā)展思路,興平市城市污水處理廠(5×104m3/d)引進(jìn)了加拿大VERTREATTM(簡(jiǎn)稱VT)深井曝氣工藝。
1工程概況
1.1設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)
經(jīng)前期的調(diào)查取樣及有關(guān)要求,確定了該市城區(qū)污水進(jìn)水水質(zhì)。出水水質(zhì)需達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)見表1。
1.2工藝流程
污水處理整體工藝流程見圖1。
污水通過管道從污水渠引入廠內(nèi),經(jīng)粗格柵去除粗大懸浮物后進(jìn)入提升泵房,提升泵房中安裝的在線pH計(jì)和COD檢測(cè)儀實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)水的水質(zhì)監(jiān)控。提升泵房出水通過潛水泵提升至細(xì)格柵,以進(jìn)一步去除污水中粒徑較小的懸浮物,然后自流進(jìn)入旋流沉砂池進(jìn)一步去除粒徑>0.2 mm的砂粒后,自流入分水槽,再進(jìn)入VT反應(yīng)器進(jìn)行生化處理。
生化部分為兩套獨(dú)立的VT系統(tǒng),并聯(lián)運(yùn)行,單套系統(tǒng)包括VT深井反應(yīng)器1座,配套氣浮澄清池8座,頂部池1座,進(jìn)水混合池8座,污水處理能力為25 000 m3/d。
原水經(jīng)分水槽均分后,自流入進(jìn)水混合池中,污水和回流污泥進(jìn)行充分混合后通過進(jìn)水管自流入深井反應(yīng)器中部進(jìn)水點(diǎn)。深井反應(yīng)器中曝氣系統(tǒng)為超深水高壓曝氣,所曝空氣既可滿足微生物新陳代謝需氧,又對(duì)污水產(chǎn)生氣提作用,使反應(yīng)器內(nèi)的環(huán)形空間(見圖2中所示區(qū)域2)中產(chǎn)生約60倍于進(jìn)水流量的上升水量,上升水流到達(dá)反應(yīng)器頂部池進(jìn)行廢氣的脫除,脫氣后的污水又沿井內(nèi)中心套筒下降到達(dá)反應(yīng)器反應(yīng)區(qū)進(jìn)行生物降解。
深井反應(yīng)器出水經(jīng)設(shè)在井底的出水管靠井內(nèi)壓力自流人后續(xù)氣浮池進(jìn)行泥水分離。分離出的濃縮污泥經(jīng)過氣浮池上的刮渣、刮泥機(jī)收集以25%進(jìn)水流量的回流比進(jìn)入進(jìn)水混合池,剩余污泥通過螺桿泵輸送至貯泥池,進(jìn)行脫水外運(yùn)。氣浮池上清液為達(dá)標(biāo)后的出水,氣浮池分離的污泥含固率為4%,一部分回流至反應(yīng)器,一部分進(jìn)入后續(xù)脫水機(jī)房。
2主體設(shè)備及運(yùn)行參數(shù)
2.1 主體設(shè)備
2.1.1預(yù)處理系統(tǒng)
①粗格柵井1座,尺寸為8.0 m×3.0 m×4.5 m,鋼混結(jié)構(gòu)。配置粗格柵除污機(jī)2臺(tái)(1用1備),成套鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備。格柵間距為20 mm,額定流量為2 900 m3/h,單臺(tái)功率為1.5 kW。配套污泥破碎傳送機(jī)1臺(tái),功率為1.5 kW。
②進(jìn)水潛水泵3臺(tái)(2用1備),流量為1 400m3/h,揚(yáng)程為130 kPa,功率為75 kW。潛水泵對(duì)進(jìn)廠污水進(jìn)行一次提升,后續(xù)流程均為自流。
③細(xì)格柵井1座,尺寸為4.5 m×3.0 m×4.5 m,鋼混結(jié)構(gòu)。配置細(xì)格柵除污機(jī)2臺(tái),成套鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備。格柵間距為5 mm,額定流量為1450m3/h,單臺(tái)功率為2 kW。配套污泥破碎傳送機(jī)1臺(tái),功率為1.5 kW。
④旋流沉砂池2座,鋼混結(jié)構(gòu)。主體尺寸為Ø3.2 m×7 m。
2.1.2生物處理部分(VT工藝)
①深井反應(yīng)器系統(tǒng)
反應(yīng)器系統(tǒng)主要包含生物氧化深井反應(yīng)器和除氣設(shè)備頂部池。
VT深井反應(yīng)器2座。鋼結(jié)構(gòu)井筒,外包250~350 mm厚混凝土,單井尺寸為Ø3.2 m×92 m,有效容積為520 m3。內(nèi)設(shè)氧化區(qū)、混合區(qū)和深度氧化區(qū)三個(gè)獨(dú)立的功能區(qū),包括中心套筒下降區(qū),中心套筒與井筒之間形成的環(huán)形空間上升區(qū),開口管式曝氣裝置以及進(jìn)料管道和出水管道。反應(yīng)器上部為一級(jí)氧化區(qū),主要用于對(duì)污水進(jìn)行“粗”處理以去除污水中大部分有機(jī)物;一級(jí)氧化區(qū)下部為混合區(qū),泥水在此區(qū)域內(nèi)充分混合,有效強(qiáng)化泥水傳質(zhì);反應(yīng)器底部為深度氧化區(qū),此區(qū)域內(nèi)的高溶解氧使污水得以深度處理,保證出水水質(zhì)。
頂部池2座。鋼混結(jié)構(gòu),單池尺寸為21 m×7m×7 m。內(nèi)設(shè)脫氣板,環(huán)形空間出水管。環(huán)形空間的提升水通過頂部池進(jìn)人中心套筒,然后進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi)部進(jìn)行生物降解,并且生化過程產(chǎn)生的廢氣在此池內(nèi)收集。
②氣浮池泥水分離部分
氣浮澄清池16座。尺寸為24 m×6 m×4 m,鋼混結(jié)構(gòu)。內(nèi)設(shè)混凝反應(yīng)區(qū)及刮渣、刮泥機(jī)。刮渣、刮泥機(jī)設(shè)置變頻驅(qū)動(dòng)設(shè)備,根據(jù)污泥濃度控制刮板轉(zhuǎn)速,達(dá)到維持污泥濃度的目的(設(shè)計(jì)正常刮板速率為0.4 m/min),刮渣、刮泥機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率各為0.75 kW。深井反應(yīng)器出水自流進(jìn)入氣浮池,在氣浮池內(nèi)實(shí)現(xiàn)泥水分離及污泥濃縮,氣浮池主要去除污水中的SS。
③進(jìn)水混合池污泥回流部分
進(jìn)水混合池16座,鋼混結(jié)構(gòu),與氣浮澄清池共壁合建。池體尺寸為2.18 m×6 m×3.1 m。進(jìn)水混合池既是VT反應(yīng)器的進(jìn)水池又是回流污泥的進(jìn)泥池。污水與污泥充分混合后的泥水混合液自流進(jìn)入VT反應(yīng)器中的設(shè)計(jì),縮短了工藝流程,強(qiáng)化了泥、水傳質(zhì)作用。
④空壓機(jī)房
空壓機(jī)房裝配螺桿式空壓機(jī)5臺(tái)(4用1備)。4臺(tái)運(yùn)行空壓機(jī)中,每2臺(tái)為一組,分別對(duì)單個(gè)深井反應(yīng)器曝氣。每組空壓機(jī)中1臺(tái)連續(xù)供氣,另1臺(tái)裝配截流閥可根據(jù)反應(yīng)器出水中DO濃度實(shí)現(xiàn)對(duì)截流閥的PLC自控,進(jìn)而控制空氣流量,節(jié)省電力消耗。生化系統(tǒng)(2口井)總平均功率為254 kW,總需氣量為1 700 m3/h。
2.2運(yùn)行參數(shù)
工藝主體運(yùn)行參數(shù)見表2。
3 VT系統(tǒng)特點(diǎn)
反應(yīng)器部分:在高水壓條件下氧氣傳導(dǎo)率高達(dá)86%以上;反應(yīng)器內(nèi)污水整體呈環(huán)形循環(huán)流態(tài),在反應(yīng)區(qū)和提升區(qū)又分別呈紊流和推流流態(tài);反應(yīng)器內(nèi)部存在高壓、高溶氧的環(huán)境,能對(duì)難降解有機(jī)物進(jìn)行深度降解;反應(yīng)器潛置于地下100 m左右處,不會(huì)因北方冬季氣候寒冷而影響出水水質(zhì)或?qū)е挛勰嗯蛎浀?;用于深井曝氣的空氣在反?yīng)器內(nèi)起到供氧、攪拌、氣提、加壓溶氣等作用,做到“一氣多用”,從而大大減少能量消耗;反應(yīng)器20年不打開、不維修。
污泥濃縮及重力回流部分:VT反應(yīng)器出水包括脫除廢氣的頂部出水與含過飽和氣體的底部出水兩部分,混合出水進(jìn)入氣浮池后,污水中所含的過飽和氣體以細(xì)小的氣泡形態(tài)釋放并粘附于SS上,對(duì)其產(chǎn)生氣浮濃縮作用,濃縮后污泥含固率達(dá)到4%,SS去除率>99%;分離出來的污泥通過收集實(shí)現(xiàn)重力回流進(jìn)入混合池,與原水混合后自流返回至反應(yīng)器內(nèi)。
整體系統(tǒng)特點(diǎn):處理5×104m3/d廢水的VT系統(tǒng)占地面積為4400 m2;系統(tǒng)在較短的流程內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)污水COD、BOD、NH3一N、P及SS的同步去除;系統(tǒng)的空氣需求量小而使泡沫的產(chǎn)生大為減少,同時(shí),由于沒有開放的曝氣池及污水處理過程基本發(fā)生在地下,系統(tǒng)向大氣中排放的VOCs很少,環(huán)境影響??;VT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了高自動(dòng)化,并減少了操作、值守人員,降低了成本。VT系統(tǒng)平面布置圖見圖3。
4實(shí)際運(yùn)行效果
根據(jù)連續(xù)一周的實(shí)際檢測(cè),進(jìn)、出水水質(zhì)情況見表3。
由表3可見,該工藝對(duì)COD、BOD5、TSS、油類、糞大腸菌群數(shù)、色度的去除率分別為82.3%、85.2%、82.4%、80.2%、69.6%、50%。各項(xiàng)出水?dāng)?shù)據(jù)均優(yōu)于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)。
運(yùn)行費(fèi)用包括電費(fèi)以及人工費(fèi)用。
①電費(fèi):該工藝VT部分電耗為0.79 kW&S226;h/kgBOD5,處理噸水電耗為0.12 kW&S226;h。整體廠區(qū)總平均功率為404 kW,折合處理噸水電耗為0.19kW&S226;h。以當(dāng)?shù)仉妰r(jià)為0.38元/(kW&S226;h)計(jì),則處理噸水電費(fèi)為0.072元。
②人工費(fèi):全廠配員16人,以人均工資為1 500元/月計(jì),折合噸水處理成本為0.016元。
單位污水處理運(yùn)行費(fèi)用總計(jì)為0.088元/m3。
5技術(shù)探討
最初國(guó)內(nèi)深井曝氣工藝由于其對(duì)難降解有機(jī)物的高效降解能力而用于工業(yè)廢水的處理,但由于早期的深井曝氣工藝設(shè)計(jì)粗糙,未能充分挖掘其潛力,同時(shí)又受限于當(dāng)時(shí)的鉆井技術(shù)等而沒有被廣泛使用。加拿大公司針對(duì)深井反應(yīng)器的特點(diǎn)對(duì)深井曝氣工藝進(jìn)行了技術(shù)革新和工藝改造,經(jīng)過二十多年的商業(yè)化運(yùn)作至今將其發(fā)展成為具有占地省、處理能力強(qiáng)、能耗低、環(huán)境效益好、工藝精簡(jiǎn)、管理操作方便、不需維護(hù)等優(yōu)勢(shì)的成熟工藝[1、2]。而深圳市藍(lán)鳳凰環(huán)??萍加邢薰驹谝M(jìn)這一技術(shù)的過程中已逐步將工藝的主要設(shè)備國(guó)產(chǎn)化,從而大大降低了技術(shù)成本。目前該工藝的總投資比有些傳統(tǒng)工藝低,結(jié)合能耗及維護(hù)等綜合考慮,該工藝應(yīng)用前景廣闊。
①占地省
根據(jù)城市污水處理工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),處理量為(5~10)×104m3/d的污水處理廠占地標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為0.85~0.70 m2/(m3&S226;d),即5×104m3/d的污水處理廠占地約3.5 hm2,而興平污水處理廠占地僅為2.3 hm2,其中還包括了大面積的綠化地帶(綠化率為35%),構(gòu)筑物和設(shè)施的占地僅1.3 hm2,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
②運(yùn)行費(fèi)用低
根據(jù)城市污水處理工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),二級(jí)污水處理廠處理電耗應(yīng)為0.15~0.28 kW&S226;h/m3,BOD5電耗應(yīng)為1.5~2.0 kW&S226;h/kgBOD5。而興平污水處理廠的電耗為0.12 kW&S226;h/m3,BOD5電耗為0.79 kW&S226;h/kgBOD5。
③節(jié)能分析
a.空壓機(jī)功率小
VT系統(tǒng)的氣水比為0.8︰1(需氣量為1 700m3/h),而常規(guī)工藝的氣水比為10︰1。在其他處理?xiàng)l件相同的情況下,常規(guī)工藝所需氣量為VT工藝的12.5倍,而VT工藝采用空壓機(jī)將氣體通入水下約90 m深處,出氣壓力為1.05 MPa,傳統(tǒng)工藝一般約為0.1 7 MPa。根據(jù)可壓縮流體動(dòng)力學(xué)方程[3]計(jì)算得知,在曝氣量及其他環(huán)境條件相同的情況下,水下90 m深處曝氣所需電量是水下7 m處曝氣所需電量的5.6倍。而由于常規(guī)工藝的曝氣量約為VT工藝的12.5倍,故VT工藝比常規(guī)工藝省電近一半。
b.提升泵房電耗
低興平污水處理廠沉砂池流人VT反應(yīng)器進(jìn)水口水位為3.4 m;氣浮澄清池的出水水位為3.6 m。即VT工藝污水處理廠的沉砂池水位與出水水位基本持平,這是目前任何其他工藝都無法做到的,即使目前較為先進(jìn)的BAF工藝其沉砂池與出水水位之差也需2~3 m。根據(jù)水泵的功率公式N=Q&S226;H/102η,興平污水處理廠VT工藝至少可節(jié)省水泵提升電耗(12~18)×104kW&S226;h/a。
c.污泥回流電耗低
VT系統(tǒng)污泥從氣浮澄清池回流到反應(yīng)器內(nèi)是靠自流,不用污泥回流泵。其他工藝的污泥回流比為0.25~0.5,若揚(yáng)程以10 kPa計(jì),則VT工藝污泥回流可省電(1.5~3)×104kW&S226;h/a。
④主體反應(yīng)器20年不需維修
VT深井反應(yīng)器內(nèi)無活動(dòng)零部件,僅為管道布置。反應(yīng)器20年內(nèi)不必開井維修,大大節(jié)省了人力、物力及財(cái)力,同時(shí)也不會(huì)因反應(yīng)器的故障而影響生產(chǎn)。
⑤環(huán)境效益好
按國(guó)家相關(guān)職業(yè)法規(guī)規(guī)定,在污水處理廠工作的員工都有相應(yīng)的健康補(bǔ)助,這主要是由于在一般污水處理廠內(nèi)空氣中都存在大量危害人們身體健康的病菌和VOCs。首先是由于傳統(tǒng)的曝氣池面積較大,污水與空氣接觸面積也非常大,加之傳統(tǒng)工藝所需曝氣量又非常大,因而污水中有大量的病菌和VOCs進(jìn)入空氣中。而VT工藝污水處理廠則很好地解決了這一問題:深井反應(yīng)器取代傳統(tǒng)大面積的曝氣池,且反應(yīng)器上方有構(gòu)筑物將其封閉起來,將井內(nèi)的廢氣收集起來統(tǒng)一進(jìn)行排放或處理后排放;另外VT工藝所需曝氣量為傳統(tǒng)工藝的1/6,大大減少了廢氣的排放。這也是VT工藝在日本等發(fā)達(dá)國(guó)家非常受歡迎的重要原因之一。
⑥降解能力強(qiáng)
VT工藝的曝氣口位于反應(yīng)器內(nèi)底部,在這種高壓的條件下,氧在污水中的溶解度和穿透能力都大幅增加,同時(shí)增強(qiáng)了微生物的活性,強(qiáng)化了對(duì)污水中COD的降解能力。根據(jù)有關(guān)環(huán)保部門對(duì)該污水處理廠的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),平均出水COD為43 mg/L。
參考文獻(xiàn):
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