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清污分流、分隔治理苧蔴脫膠廢水工程實例

更新時間:2012-01-15 10:49 來源: 作者: 閱讀:2784 網(wǎng)友評論0

苧蔴是重要的紡織原材料之一,苧蔴脫膠是蔴纖維紡織的前工序。目前脫膠方法分兩種:一是化學脫膠,二是生物脫膠。生物脫膠技術(shù)處于試驗階段,工藝尚不成熟。目前我國大部分廠家仍采用化學脫膠法;瘜W脫膠法是使用NaOH在高溫和一定的壓力下對苧蔴進行蒸煮,去除苧蔴纖維中的膠狀物質(zhì)。脫膠后的苧蔴經(jīng)拷蔴、浸酸、水洗、漂白和烘干等工藝后加工為精干蔴。精干蔴可作為紡紗、織造的纖維。但化學脫膠后產(chǎn)生的廢水有機污染物濃度高、并含有毒性物質(zhì),處理難度大。

湖南華升洞庭蔴業(yè)有限公司是亞洲最大的苧蔴紡織品出口企業(yè),該公司早在1985年建成了一座6 000 m3/d的污水處理廠。由于工藝不合理、運行成本高,處理出水難以達標排放。根據(jù)苧蔴各段廢水的水質(zhì)特征,公司決定采用“清污分流”、“分隔治理”,即獨立處理與綜合處理相結(jié)合的工藝對苧蔴脫膠廢水進行處理。

1設(shè)計廢水處理量

苧蔴脫膠廢水包括3個工段的廢水,分別為浸酶煮煉廢水,浸酸透洗廢水,洗蔴漂白廢水,相應的處理水量分別為350、l 050、5 200 m3/d。

2原水水質(zhì)特點

苧蔴脫膠廢水具有有機物濃度高、色度深、堿性強和水溫高等特點,其成分復雜,并含有大量難降解的有機物。其廢水水質(zhì)見表1。     

3廢水處理工藝的選擇

根據(jù)3個工段的廢水水質(zhì)特征,決定對該廢水進行分質(zhì)分隔處理。首先對浸酶煮煉廢水進行以水解酸化為核心、加酸調(diào)節(jié)為保障的預處理,并經(jīng)升流式厭氧污泥床(UASB)處理后與水解酸化后的浸酸透洗廢水混合,然后進入?yún)捬跽哿靼宸磻?ABR)進行處理。洗蔴漂白廢水采用淺層氣浮處理后大部分直接達標排放,余下部分與ABR出水混合稀釋后進入循環(huán)式活性污泥池(CAST)好氧系統(tǒng)進行處理。工藝流程如圖1所示。 

4主要構(gòu)筑物

主要構(gòu)筑物如表2所示。  

5廢水處理工程調(diào)試

5.1物化部分調(diào)試

苧蔴生產(chǎn)廢水含有毒性較強的松香酸、不飽和脂肪酸等。且廢水中蔴絨和纖維素含量高,這些物質(zhì)對后續(xù)生化處理的影響非常大。在以往類似工程中采用單純的加酸調(diào)節(jié)pH,使廢水在酸性條件下析出大量的木質(zhì)素。但該法加酸量較大,運行成本高。對此經(jīng)過反復試驗后,決定先將浸酶煮煉廢水進行水解酸化,然后再加酸調(diào)節(jié)pH到8,這樣能有效地減少單位廢水的酸耗量。同時,廢水經(jīng)過水解酸化后,部分纖維素得到降解成為小分子有機物,有利于后續(xù)生化處理。

通過對該工程的論證分析,在浸酶煮煉廢水酸化池出水端增設(shè)酸析池兩座,向廢水中加少量硫酸調(diào)節(jié)pH至8~8.5,以滿足后續(xù)厭氧好氧處理的需要;對于浸酸透洗廢水利用調(diào)節(jié)池作為水解酸化池向其投加產(chǎn)酸菌,在廢水的出水端仍然設(shè)有加酸系統(tǒng),旨在水解系統(tǒng)受到?jīng)_擊,廢水出水pH偏高的情況下補加硫酸,確保后續(xù)生化處理單元的穩(wěn)定運行;對于洗蔴漂白廢水。其通常與地面沖洗水一起處理,由于水量較大,如果用生化處理,基建投資較高,對其采用混凝+淺層氣浮處理后直接達標排放。處理過程中加入聚合氯化鋁鐵(PAFC),該藥劑本身為酸性藥劑,對廢水的pH有一定的調(diào)節(jié)作用。

物化處理部分設(shè)置了4個加藥點:2個硫酸投加點和PAFC、PAM加藥點,硫酸投加質(zhì)量濃度為15~20 mg/L,PACF投加質(zhì)量濃度為100~120 mg/L,PAM投加質(zhì)量濃度為5 mg/L;反應槽2個,有效容積30 m3,停留時間為30 min;管道混合器2個。

5.2生化處理的調(diào)試

5.2.1水解酸化調(diào)試

浸酶煮煉廢水水解酸化池有效容積為450 m3,HRT為30 h。池中加裝半軟性填料220 m3,投加含水率為80%的城市污水處理廠脫水污泥70 t,其MLSS約30 g/L,同時按照m(COD) ︰m(N)︰m(P)=300︰5︰1投加氮、磷和LS-1產(chǎn)酸菌種120 kg。

浸酶透洗廢水水解酸化池有效容積為l 440 m3,HRT為32 h,池中加裝半軟性填料800 m3,投加含水率為80%的城市污水處理廠脫水污泥185 t,其MLSS約25 g/L,同時按照m(COD) ︰m(N) ︰m(P)=300︰5︰1投加氮、磷和LS-1產(chǎn)酸菌種300 kg。

進水pH控制在8.0~8.5,水溫控制在20~25 ℃。

5.2.2厭氧部分調(diào)試

UASB池有效容積為600m3,HRT為40 h。池中加裝彈性填料360 m3,投加含水率為80%的城市污水處理廠脫水污泥120 t,其MLSS約35 g/L。

ABR池有效容積為2500 m3,HRT為40 h。池中第2、4格加裝彈性填料共760 m3,投加含水率為80%的城市污水處理廠脫水污泥260 t,其MLSS約20 g/L。

厭氧調(diào)試分三個階段:馴化培養(yǎng)階段,逐步提高負荷階段和滿負荷運轉(zhuǎn)階段。UASB和ABR均采用脈沖布水罐進水,脈沖間隙為3-5 min/次。培養(yǎng)期主要使污泥恢復活性,采用70%淺層氣浮出水加30%的污水,UASB進水量為100 m3/d,進水CODCr控制在l 500-2 000 mg/L左右,ABR進水量為600m3/d,進水CODCr控制在800~1 000 mg/L左右。按m(COD) ︰m(N) ︰m(P)=100︰2︰1投加氮、磷和部分生物營養(yǎng)液。進水水溫控制在28~32℃,pH 7.0~7.5,同時開啟循環(huán)水泵按50%水量進行循環(huán),UASB采用內(nèi)循環(huán).ABR采用出水外循環(huán),大約3周后UASB出水CODCr去除率為60%~65%。ABR出水CODCr去除率為50%左右,鏡檢觀察污泥活性良好。由此可斷定污泥培養(yǎng)基本成熟。

將淺層氣浮出水和污水按體積比1:l 配水并適當加大進水量,按上述比列投加氮磷和部分生物營養(yǎng)液。提高有機負荷和加大水力負荷后運行3周系統(tǒng)均比較穩(wěn)定,2座厭氧系統(tǒng)CODCr去除率均在65%以上,證明污泥已經(jīng)適應該水質(zhì)。在接下來的2個多月內(nèi)逐步增加進水量和加大有機負荷。UASB進水量從100 m3/d逐步提高到350 m3/d,進水CODCr從2 000 mg/L升到12 000 mg/L。CODCr容積負荷從1.0 kg/(m3&S226;d)逐步提高到5.0 kg/(m3&S226;d)。ABR進水量從900 m3/d逐步提高到1 400 m3/d,進水CODCr從1 200 mg/L升到6 000 mg/L。CODCr容積負荷從0.5 kg/(m3&S226;d)逐步提高到3.5 kg/(m3&S226;d)。每次提高CODCr容積負荷為0.8-1.0 kg/(m3&S226;d),間隔時間為2周左右,CODCr去除率穩(wěn)定在60%后方可再提高下一周期負荷。

滿負荷運行后,UASB和ABR沼氣量明顯增大,UASB出水CODCr穩(wěn)定在3 200~3 500 mg/L,CODCr去除率為70%。ABR出水CODCr穩(wěn)定在1 700-2000 mg/L,CODCr去除率為66%。從取樣口采樣鏡檢觀察發(fā)現(xiàn)污泥上有大量的線蟲、鐘蟲,污泥外觀呈灰黑色,粒徑在1~3 mm不等。在每次增加CODCr容積負荷過程中都會有短時間內(nèi)的水質(zhì)下降和出水帶泥現(xiàn)象,但是通過加大回流比和適當增加營養(yǎng)鹽的投加量,系統(tǒng)便很快穩(wěn)定下來。

5.2.3好氧部分調(diào)試

淺層氣浮處理水量為5 100 m3/d,出水CODCr在70~80 mg/L。將2/5的出水與第二級厭氧(ABR)出水混合后進入CAST好氧池進行處理,處理水量為3 400 m3/d,CODCr在680 mg/L左右。

CAST池設(shè)計為3座(其中2座為原來的接觸氧化池改建),每座池有效容積為1 067m3,安裝3臺XB 500/18B旋臂式潷水器,單臺潷水量為500 m3/h,安裝復合纖維微孔曝氣管310根,CT 52.5~80污泥回流泵3臺,SSR-200羅茨風機3臺,2用l備,氣水比為20︰1。每池投加城市污水處理廠含水率為80%的污泥20 t,使MLSS達3 500 mg/L。按m(BOD5) ︰m(N) ︰m(P)=100︰5︰l投加氮、磷和部分淀粉。

CAST運行模式為進水2 h(同時也曝氣),曝氣6 h,靜止沉淀l h,排水l h,靜止排水時不回流污泥。采用滿負荷3池交錯運行方式,污泥回流比為20%,pH為7.0~7.5.水溫20~25℃,運行2周以后出水CODCr均在100 mg/L以下,出水清澈。SVI值在35%左右,污泥活性度高,沉降速度快。鏡檢觀察有大量的鐘蟲、輪蟲、纖毛蟲等,生物相良好。

6廢水處理系統(tǒng)運行效果

物化部分處理效果見表3。生化處理效果見表4。

由表3、表4可知,出水水質(zhì)完全達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)一級排放標準要求。

7技術(shù)經(jīng)濟指標

工程總改造投資326萬元:工程占地總面積5846 m2;廢水綜合運行費用0.75元/m3(含折舊),經(jīng)常性運行費用0.68元/m3(不含折舊,化學藥品按2007年物價計)。   

8結(jié)論

(1)對堿性強、污染物濃度高的浸酶煮煉廢水和浸酶透洗廢水采用先水解后調(diào)酸的方法,減少了化學藥劑的消耗量和污泥排放量。

(2)經(jīng)水解酸化和兩級厭氧處理廢水COD去除率達79%,系統(tǒng)抗沖擊負荷能力強,處理效果穩(wěn)定。

(3)對洗蔴漂白廢水采用淺層氣浮處理后達標排放,并將部分達標水與ABR反應器出水混合后進行好氧生化處理,最終出水水質(zhì)完全達到《污水綜合排放標準》(CB 8978—1996)一級排放標準要求。

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