巴陵己內(nèi)酰胺部硫化氫尾氣利用治理項目
2月16日,巴陵石化總投資2400多萬元的硫化氫尾氣綜合利用治理項目,在該公司己內(nèi)酰胺事業(yè)部開工建設(shè)。將于今年6月底完工并交付使用的此項目,是巴陵石化加強環(huán)保綜合治理,實施清潔生產(chǎn)的又一工程。
該公司己內(nèi)酰胺事業(yè)部目前運行的硫酸(硫化氫+硫黃雙原料制酸)裝置,腐蝕嚴重、故障頻繁,難以完全回收上游煤氣化裝置產(chǎn)生的2%二氧化硫,對空排放影響周邊大氣環(huán)境。對此,中國石化總部高度重視,支持巴陵石化從源頭進行治理,促進安全環(huán)保。
該項目采用硫化氫干法制酸工藝,將含硫化氫酸性尾氣送入硫化氫燃燒爐內(nèi)與空氣混合燃燒,產(chǎn)生含二氧化硫爐氣,爐氣經(jīng)余熱回收系統(tǒng)回收熱量,凈化后通過干燥送現(xiàn)有硫酸裝置,通過兩次轉(zhuǎn)化和兩次吸收過程生產(chǎn)硫酸,從而保證上游煤氣化裝置及現(xiàn)硫酸裝置長周期、滿負荷安全穩(wěn)定運行。據(jù)了解設(shè)備除干吸塔除霧器外,均采用國產(chǎn)化技術(shù)和裝備,有利于降低項目投資和日常維修。其中陽極保護酸冷卻器、陽極保護管道、陽極保護分酸器都由南京高源環(huán)保工程有限公司提供,配套的恒電位儀全部接入DCS系統(tǒng),實現(xiàn)集中控制。
項目建成投產(chǎn)后,處理含硫化氫的酸性氣體能力可以達到4628標準立方米/小時,可完全回收煤氣化產(chǎn)生的二氧化硫氣體,杜絕以往對空排放的環(huán)保難題,同時副產(chǎn)390℃的中壓蒸汽4.4兆帕并入蒸汽管網(wǎng),具有可觀的經(jīng)濟效益。
目前該裝置運行穩(wěn)定,各項指標均達到規(guī)定要求。
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