沙角C電廠廢水回用工程實(shí)踐
摘要:沙角C電廠廢水回用工程將生活污水、含油廢水、含煤廢水、鍋爐排污水收集起來(lái),集中處理后回用于全廠雜用水系統(tǒng),并將化學(xué)除鹽廢水用于沖灰。廢水處理工藝包括降溫、除油、曝氣、沉淀、澄清和殺菌,所用設(shè)備自動(dòng)化程度高,運(yùn)行安全可靠。廢水經(jīng)處理后,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn)。廢水回用工程投產(chǎn)后,每年可節(jié)約新鮮水170萬(wàn)t,減少排放工業(yè)廢水188萬(wàn)t,減少排放除鹽廢水14萬(wàn)t,經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)效益顯著。
關(guān)鍵詞:火電廠,廢水處理,廢水回用,節(jié)水,沙角C電廠
沙角C電廠總裝機(jī)容量為3×660 MW,為保護(hù)環(huán)境,該廠外排廢水全部通過(guò)處理并達(dá)標(biāo)排放。為進(jìn)一步提高水的綜合利用水平,減少?gòu)U水排放量,電廠決定對(duì)全廠廢水系統(tǒng)進(jìn)行全面改造和優(yōu)化,實(shí)施廢水回用工程。其目標(biāo)是:通過(guò)對(duì)廢水的處理回用,提高工業(yè)水的重復(fù)利用率,最終實(shí)現(xiàn)不向環(huán)境排放廢水或基本不排放。該工程投產(chǎn)后,生水消耗量和廢水排放量顯著降低,節(jié)約了大量的水資源,保護(hù)了環(huán)境,提高了運(yùn)營(yíng)效益。
1 工程概況
1.1 技術(shù)方案
廢水系統(tǒng)改造前廢水的種類見表1,這些廢水已經(jīng)處理并達(dá)標(biāo)排放。
廢水系統(tǒng)改造的目的就是對(duì)表1中的可利用廢水進(jìn)行回收并深度處理,對(duì)處理后的廢水重新進(jìn)行合理的利用。電廠原生水系統(tǒng)取自東引水,經(jīng)預(yù)處理系統(tǒng)處理后供應(yīng)全廠雜用水、除鹽用水和生活用水。后由于東引水污染嚴(yán)重,化學(xué)除鹽水和生活用水改為自來(lái)水作水源。在廢水回用工程實(shí)施后,回用水只作為全廠的雜用水水源,不足部分由東引水補(bǔ)充。改造后電廠的用水狀況見表2。
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廢水回用工程由收集、回用系統(tǒng)和廢水處理系統(tǒng)組成。前者通過(guò)泵和管道將位于電廠不同位置的廢水收集到廢水處理廠,并將處理后的廢水送至原生水預(yù)處理系統(tǒng);后者是對(duì)原廢水處理廠進(jìn)行改造,對(duì)廢水進(jìn)行深度處理。
1.2 收集與回用系統(tǒng)
收集與回用系統(tǒng)包括以下幾部分:
(1)化學(xué)除鹽廢水回收系統(tǒng)新建一條管路,采用孔網(wǎng)鋼塑管,將化學(xué)除鹽廢水改送到低壓沖灰水前池,與原沖灰海水混合后用于沖灰。
(2)生活污水收集系統(tǒng)新建一條管路,將原生活污水處理站處理后的生活污水送至鍋爐廢水池。
(3)含油廢水收集系統(tǒng)新建一條管路,將原含油廢水處理站出水改送至鍋爐廢水池。
(4)含煤廢水收集系統(tǒng)新建一條管路,將原輸送含煤廢水的管道改至新建的煤場(chǎng)沉淀池。
(5)清水回用系統(tǒng)新建一條管路,用于將廢水處理廠合格出水送至生水預(yù)處理系統(tǒng)的反應(yīng)池。
1.3 廢水處理系統(tǒng)
廢水處理系統(tǒng)工藝流程見圖1。
廢水處理主系統(tǒng)處理工藝為換熱器降溫、氣浮、冷卻塔降溫、曝氣、澄清、消毒殺菌。輔助系統(tǒng)用于對(duì)含煤廢水進(jìn)行沉淀處理,經(jīng)處理的廢水送至氣浮池。廢水系統(tǒng)所有設(shè)備由3個(gè)集中電氣控制柜控制,電氣柜置于原廢水處理廠電氣房。系統(tǒng)具有多地操作功能,即就地手動(dòng)操作、控制柜集中操作、PLC編程自動(dòng)控制、遠(yuǎn)程上位機(jī)操作(該工程只實(shí)現(xiàn)接人PLC,預(yù)留上位機(jī)改造接口)。主泵根據(jù)超聲波液位計(jì)測(cè)得的液位變頻運(yùn)行;氣浮池所加絮凝劑根據(jù)水量大小按比例自動(dòng)投加;在清水池設(shè)置溫度、pH、濁度在線儀表,在異常情況下,當(dāng)水質(zhì)指標(biāo)超過(guò)回用標(biāo)準(zhǔn)時(shí),廢水自動(dòng)排放。為保證設(shè)備運(yùn)行安全,集中控制柜設(shè)備的電源分由A、B兩路供給。
2 廢水處理主要工藝及參數(shù)
廢水處理廠的設(shè)計(jì)出力為200 m3/h,工程投產(chǎn)后,廢水處理廠出水水質(zhì)見表3。參考國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并考慮沙角C廠的實(shí)際情況,確定的水質(zhì)回用標(biāo)準(zhǔn)為:pH6.5~9.0,懸浮物<10 mg/L,C0D <40 mg/ L,油<2.0 mg/L,水溫<35 oC。由表3可見,出水水質(zhì)達(dá)到了回用標(biāo)準(zhǔn)。
2.1 廢水降溫工藝
廢水降溫采用二級(jí)降溫工藝。鍋爐廢水池用來(lái)收集鍋爐排污水、含油廢水、生活污水及部分地面沖洗水,為全地下鋼混結(jié)構(gòu),有效容積1 884 m。。在機(jī)組正常運(yùn)行(無(wú)機(jī)組大小修、酸洗)時(shí)調(diào)節(jié)容量的時(shí)間為13 h。該池水溫約70℃ ,要達(dá)到廢水回用的要求,出水水溫必須低于35℃。
(1)一級(jí)降溫采用水一水固定管板式換熱器,冷卻水(海水)流量(500~600)m3/h,熱廢水流量(140~ 200)m3/h,出水水溫低于55℃。
(2)二級(jí)降溫采用強(qiáng)制冷卻塔,每臺(tái)出力150 m3/ h,分別由二級(jí)提升泵給水,進(jìn)塔水溫50 ℃~55℃,出塔水溫小于35℃。
(3)經(jīng)過(guò)曝氣池lO h的曝氣和澄清池約5 h的停留,自然冷卻使水溫下降1℃~2℃。
2.2 廢水除油工藝
對(duì)廢水中油的去除采用二級(jí)除油工藝。
(1)一級(jí)除油工藝用來(lái)去除非乳化狀態(tài)的油。油罐區(qū)含油廢水收集至原地下油水分離器,利用水和油的比重差去除呈漂浮狀態(tài)的油,除油后的廢水送到鍋爐廢水池。另有車間產(chǎn)生的含油廢水,通過(guò)下水道流入鍋爐廢水池,含少量油分的生活污水,也收集到鍋爐廢水池。在鍋爐廢水池中經(jīng)過(guò)13 h的停留,廢水中大部分未乳化態(tài)油會(huì)漂浮到水面,通過(guò)浮油收集器收集這部分廢油。浮油收集器分水面部分和地面部分,水面部分是3套不銹鋼浮筒,它們漂浮在水面上,吸收表層油水混合物并將其送到地面設(shè)備中;地面設(shè)備將油水分離,水重新流入鍋爐廢水池,油流入廢油池中儲(chǔ)存。浮油收集器收集表面浮油能力為500 kg/h,收油含水率小于3 。
(2)二級(jí)除油工藝采用氣浮技術(shù)(部分回流溶氣氣浮法)處理廢水中呈乳化態(tài)油和相對(duì)密度近于1 g/ cm。的微小懸浮顆粒。2座氣浮池由原廢水站廢水收集池改建,每座設(shè)計(jì)出力為100 m3/h,溶氣回流比 40 。每座氣浮池配刮渣機(jī)1臺(tái)。氣浮工藝中,由氣液混合水泵產(chǎn)生溶氣水,該泵能夠邊吸水邊吸氣并將其混合,在水中制造(20~30)fm的氣泡。每座氣浮池使用1臺(tái)尼可尼80SP一22氣液混合泵,運(yùn)行簡(jiǎn)單可靠。
2.3 廢水除懸浮物工藝
對(duì)懸浮物的去除貫穿整個(gè)工藝流程。
高懸浮物含量的廢水主要包括煤場(chǎng)噴淋水、輸煤皮帶沖洗水和地面環(huán)衛(wèi)沖洗水以及煤場(chǎng)雨水。每升廢水中懸浮物含量高達(dá)幾百毫克。
含煤廢水先經(jīng)沉淀去除大部分大顆粒懸浮物,再送到氣浮池中除去相對(duì)密度近于1 g/cm。的微小懸浮顆粒,最后再經(jīng)預(yù)沉淀澄清池和反應(yīng)澄清池進(jìn)一步去除剩余懸浮物。工程中新建2座沉淀池以沉淀含煤廢水,出力共60 m3/h,水在池內(nèi)停留時(shí)間5 h,表面負(fù)荷 0.30 m3/(m·h)。沉淀池為平流式,花墻布水,溢流堰出水。經(jīng)沉淀處理后,廢水中懸浮物含量約為20 mg/L。2座水力澄清池串聯(lián)運(yùn)行,水在池內(nèi)停留時(shí)間 2 h。
2.4 殺菌消毒工藝
廢水處理的最后一道工序是消毒殺菌,以防止水中微生物的滋長(zhǎng)和細(xì)菌的繁殖。消毒殺菌使用1臺(tái)帶自動(dòng)清洗功能的紫外線殺菌器,出力200 m3/h,廣譜殺菌,殺菌效果達(dá)99 以上。
3 效益分析
(1)經(jīng)濟(jì)效益廢水回用工程投產(chǎn)后,每年可節(jié)約新鮮水(東引水)170萬(wàn)t,減少排放工業(yè)廢水188萬(wàn)t,減少排放除鹽廢水14萬(wàn)t,由此每年節(jié)省新鮮水及新鮮水預(yù)處理費(fèi)l19萬(wàn)元,少交納排污費(fèi)20萬(wàn)元,扣除廢水回用工程較原廢水處理多支出的年運(yùn)行成本8.5 萬(wàn)元,年凈經(jīng)濟(jì)效益為130.5萬(wàn)元。該工程投資440 萬(wàn)元,預(yù)計(jì)3年半能收回成本。目前東莞地區(qū)的水質(zhì)嚴(yán)重惡化,如果東引水的水質(zhì)進(jìn)一步惡化,全廠的其它用水必須改成東江水,而東江水的價(jià)格在1.55元/t,遠(yuǎn)高于東引水,則廢水回用工程產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益會(huì)更大。
(2)環(huán)境和社會(huì)效益 由于節(jié)約了大量的淡水資源,減少了大量的廢水排放,在淡水資源越來(lái)越寶貴、環(huán)境保護(hù)愈來(lái)愈受到公眾關(guān)注的今天,廢水回用工程產(chǎn)生的環(huán)境效益和社會(huì)效益顯著。
4 結(jié) 論
(1)沙角C電廠廢水回用改造工程費(fèi)用低,技術(shù)路線合理,既減少了新鮮水用量,又減少了廢水排放,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。
(2)廢水處理工藝合理,技術(shù)先進(jìn),廢水經(jīng)處理后各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn)。
(3)廢水處理設(shè)備集中控制,實(shí)現(xiàn)多地操作功能,系統(tǒng)可自動(dòng)和手動(dòng)運(yùn)行,設(shè)備雙電源供電,主要設(shè)備變頻控制,運(yùn)行安全可靠。
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