CASS工藝處理造紙中段廢水的應(yīng)用
摘要:選取石家莊市鹿泉造紙廠污水處理站運行的一套CASS系統(tǒng)進行研究.中段廢水是造紙工業(yè)的主要污染源之一,采用CASS工藝處理造紙廢水運行結(jié)果表明:廢水中的有機污染物得到高效降解,COD的去除率達90%以上;易降解和難降解的有機廢水應(yīng)分別采用限制曝氣和非限制曝氣的進水方式為宜;DO可以作為CASS系統(tǒng)去除COD情況的一個指標(biāo),易于實現(xiàn)自動化控制。
關(guān)鍵詞:CASS工藝,造紙中段廢水,廢水處理,預(yù)處理
造紙廢水是我國主要的工業(yè)污染源之一。造紙廢水具有排放量大、污染物復(fù)雜、難處理等特點。因而嚴(yán)重的阻礙了造紙工業(yè)的發(fā)展.同時也影響著人類生存環(huán)境的改善。中國中、小造紙廠數(shù)量多,分布廣。環(huán)境污染的嚴(yán)重性可想而知。因此,對造紙廢水處理已成為人們最為關(guān)注的課題之一。造紙中段廢水成分復(fù)雜,有機物濃度高,溶解性和膠體性固體多,pH值變化大,帶有顏色和氣味,懸浮物含量高。還含有高分子的染料等,可生化性差,屬于較難處理的工業(yè)廢水。若采用單一的好氧處理工藝很難達到理想的處理效果。所以在生物處理前必須進行物化預(yù)處理降低廢水對生物的毒性。利用厭氧處理中的水解酸化過程將廢水中的難降解有機物轉(zhuǎn)化成易降解的脂肪酸,提高廢水的可生化性,而且還可以達到除磷和部分脫氮功能。該項目中采用水解法進行破環(huán)大分子結(jié)構(gòu),降低其對生物的毒性。
1 鹿泉造紙污水的來源和特征
1.1現(xiàn)生產(chǎn)狀況
造紙廠是鹿泉市重點企業(yè)。該工程納污范圍為鹿泉造紙廠全廠的生產(chǎn)區(qū),服務(wù)面積為12畝。造紙廠的主要產(chǎn)品為新聞再生紙。再生紙的年產(chǎn)量達12 000 t。造紙廠現(xiàn)污水中污染物名稱及產(chǎn)量見表1。
1.2 現(xiàn)有排污點及水污染分析
第一排放點源:主要污染物為造紙生產(chǎn)過程中的纖維,有機物等。pH=7~8,SS=600~1 500g/L,COD為 1 500~2 700 mg,L,外排污水量Q=2 000 t/d。第二排放點源:主要污染物為生活污水,外排污水量Q=15 t/d。
現(xiàn)有污水污染源排放點及污染物濃度見表2。
1.3 污水處理規(guī)模
根據(jù)全廠水量平衡圖,該期設(shè)計水量2 0o0 m3/d。未預(yù)見污水量,按以上水量總和的11% ,計 200 m /d,上面兩數(shù)相加得該期設(shè)計污水總量為 2 200 m3/d。
1.4 污水水質(zhì)
全廠綜合廢水水質(zhì):CODcr=I 800 mg/L;BOD5= 850 mg/L;SS=930 mg/L,pH=7.2;色度=260。
1.5 處理后水質(zhì)要求
根據(jù)廠方的要求,外排廢水應(yīng)達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)。其具體指標(biāo)如下: COD≤ 100 mg/L,BODs≤ 30 mg/L,SS≤30 mg/L,pH= 6-9。
2 污水處理工藝簡介
活性污泥法是我國廣為采用的廢水處理工藝,不僅應(yīng)用于城市污水還大量應(yīng)用于工業(yè)廢水。20世紀(jì)處在英國Adem 和Locket城市污水廠開始采用序批進水的方式。后來研究者開發(fā)和研究了在一個反應(yīng)器內(nèi)采用重復(fù)式曝氣、沉淀、排放的方式,50年代在歐洲隨著氧化溝技術(shù)的發(fā)展.出現(xiàn)了間歇和連續(xù)式序批工藝處理方式。70年代后期,連續(xù)式序批活性污泥法在許多企業(yè)中開始應(yīng)用,這種SBR技術(shù)上的改良方法在90年代發(fā)展較快,像CASS、UNITANK、MSBR等反應(yīng)器并廣泛應(yīng)用于大、中、小型污水處理廠。
該工程采用CASS (即cycle activated sludge sys— tem)生物反應(yīng)器(即循環(huán)式活性污泥法)。
CASS生物反應(yīng)器是SBR工藝的一種改良型工藝。CASS是利用活性污泥基質(zhì)再生理論.將生物選擇器與間歇式活性污泥法加以有機結(jié)合研究開發(fā)的新型高效好氧生物處理技術(shù)。在序批式反應(yīng)器系統(tǒng) (Sequencing Batch Reactor簡稱SBR法)中,曝氣池、二沉池合二為一,在單一反應(yīng)池內(nèi)利用活性污泥完成廢水的生物處理和固液分離,SBR是廢水活性污泥生化處理系統(tǒng)的先驅(qū),然而直到最近幾年隨著監(jiān)控與測試技術(shù)的飛速發(fā)展,這一技術(shù)才得以完全更新并被美國環(huán)境保護署(USEPA)推薦為一項低投資、低操作成本及低維修費用,高效益的環(huán)境處理新技術(shù)。據(jù)EPA 調(diào)查,在廢水流量一定時,選擇SBR要比傳統(tǒng)的活性污泥法處理費用節(jié)省許多,這一點已被大量的工程實例所證實,特別是在造紙廢水處理工程中得到了廣泛應(yīng)用。系統(tǒng)中設(shè)備運行效率高,耐沖擊負荷,占地面積小,不易發(fā)生污泥膨脹,有良好脫氮、除磷效果,對一些難降解工業(yè)廢水有良好處理效果,是一種較為理想的工藝。
2.1 CASS工藝流程
高濃度水——>調(diào)節(jié)池——>水解酸化池——>CASS池——>出水
2.2 CASS平面圖(見圖1)
其中:①區(qū)、②區(qū)為預(yù)反應(yīng)區(qū),③ 區(qū)為主反區(qū),④區(qū)為沉淀區(qū),活性污泥連續(xù)從④區(qū)進入① 區(qū)(生物選擇區(qū))(循環(huán)量約為0.1~0.25) 水力停留時間:① 區(qū)0.6h,②區(qū)3h ③區(qū)5h④ 區(qū)1h
3 運行方法與結(jié)果
3.1 水解酸化運行方法
在啟動階段選用城市污水廠水解酸化池內(nèi)污泥,沉降后棄去上清液,以沉淀污泥作為菌種加人適量的造紙廢水和生活污水,進行間歇培養(yǎng)。開始15 d內(nèi)。水力停留時間為24 h.第15-40 d水力停留時間為10 h.以后連續(xù)進水.此時出水顏色較深.懸浮物較高且污泥沉降性差。采用小水量連續(xù)進水,經(jīng)過一周的運行,進水負荷逐漸增至正常狀況,此時出水清澈明凈,出水懸浮物較少,其外觀顯褐黃色,顆粒密實,沉淀速率大。
3.2 CASS池內(nèi)污泥馴化
(1)① 區(qū)和② 區(qū)
啟動階段選用城市污水廠水解酸化池內(nèi)污泥.沉降后棄去上清液.以沉淀污泥作為菌種加人適量的造紙廢水和生活污水,進行間歇培養(yǎng),在開始10 d內(nèi)。水力停留時間為20 h。第lO~30 d水力停留時間為 10h,以后連續(xù)進水,此時出水顏色較深。懸浮物較高且污泥沉降性差。采用小水量連續(xù)進水,經(jīng)過一周的運行,進水負荷逐漸增至正常狀況并開始回流,此時出水清澈明凈,出水懸浮物較少,其外觀顯褐黑色,結(jié)構(gòu)粗壯,顆粒密實,沉淀速率大。
(2)③區(qū)(好氧區(qū))
啟動階段直接采用城市污水廠二沉池內(nèi)污泥沉降后棄去上清液,以沉淀污泥作為菌種進行接種.加人適量造紙廢水和生活污水進行間歇培養(yǎng).在開始 15 d內(nèi),水力停留時間為10h,同時小風(fēng)量悶曝2 h。每天間歇排水兩次,污泥不回流,隨后每天換水兩次。換水量為池容的1/6.15d以后連續(xù)曝氣并連續(xù)進水逐漸增加水力負荷至設(shè)計參數(shù)。
(3)運行結(jié)果
經(jīng)上述工藝處理流程,經(jīng)過6個月運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)表明處理效果穩(wěn)定。試驗結(jié)果見表3、表4。
|
3.3 回流比對脫氮的影響
① 、② 區(qū)分別是一個無氧或缺氧狀態(tài),主要促進微生物生長。在好氧條件下,在機物被降解的同時,污水中有機氮被異養(yǎng)菌氧化為氨氮,在供氧充足的條件下。氨氮再被硝化菌氧化成硝態(tài)氮,產(chǎn)生的能量用于合成新的硝化菌細胞。在缺氧條件下,反硝化細菌利用NO 一,通過混合液回流到缺氧段,在缺氧條件下,反硝化細菌利用NO3-作為最終電子受體,氧化水中有機物,用于產(chǎn)能和增殖。與此同時,硝酸鹽被異化還原成氮氣,從水中逸出,從而達到除氮的目的。
通過同時硝化,反硝化實現(xiàn)脫氮必須連續(xù)測定池子主曝氣區(qū)的溶解氧數(shù)值,并加以控制調(diào)節(jié),在曝氣階段需要不斷調(diào)節(jié)溶解氧水平.在曝氣開始時.溶解氧控制在較低的水平(約O.2~O.5 mg/L),直到在曝氣階段結(jié)束前,才使溶解氧達到最高水平(約2~3 rag/L)。這種運行方式無需如前置反硝化系統(tǒng)那樣需要將硝酸鹽氮從硝化區(qū)回流至反硝化區(qū),因此可省去內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),而且在CASS系統(tǒng)中,也不需要單獨設(shè)置一個缺氧運行階段以進行反硝化。
主曝氣區(qū)進行上述過程時.在選擇器中.大量吸收的易降解物質(zhì)得到水解并轉(zhuǎn)移至細胞內(nèi),從而提高了后續(xù)主曝氣區(qū)內(nèi)微生物的呼吸速率,加速了整個過程的進行。
可以采用穩(wěn)定的自動化控制和先進的探測儀器和設(shè)備,以保證出水水質(zhì)達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求。
4 結(jié)論
(1)造紙廢水采用CASS法進行處理,曝氣時間較傳統(tǒng)的生物氧化法大大減少,曝氣區(qū)HRT僅為6 h,而傳統(tǒng)生物氧化法處理造紙廢水曝氣時間一般在10 h 以上,可見該工藝有明顯節(jié)能效果。
(2)水解酸化池內(nèi)的一些酸化細菌,由于其世代時間短、生長繁殖快的特點,降低了廢水抗生素的毒性,促進難降解物質(zhì)轉(zhuǎn)化成易降解物質(zhì)。為后續(xù)好氧階段制造了良好的條件。
(3)CASS池好氧區(qū)內(nèi),在生物的自身新陳代謝過程中,溶解氧過多不僅浪費大量能量.而且還阻礙生物脫氮??赏ㄟ^建立相應(yīng)生物降解—— 溶解氧模型來解決此問題,還可以通過自控系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)進風(fēng)量來實現(xiàn)系統(tǒng)的優(yōu)化。
(4)CASS池內(nèi)活性污泥從主反應(yīng)區(qū)返回到生物選擇區(qū),這種系統(tǒng)可充分利用廢水中的碳源進行脫氮和除磷,較傳統(tǒng)生物氧化反應(yīng)器減少20q~30%的反應(yīng)時間。
(5)實驗表明,整個工藝具有投資省、運行穩(wěn)定抗沖擊負荷高、出水穩(wěn)定.整個系統(tǒng)的剩余污泥量較 SBR減少30%以上。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”