高濃度酸性廢水處理技術(shù)
摘要: 采用電腐蝕一中和反應(yīng)一內(nèi)電解一混凝沉淀一厭氧一好氧組合工藝,對(duì)某企業(yè)排放的高濃度酸性生產(chǎn)廢水進(jìn)行了中試研究。研究結(jié)果表明,廢水經(jīng)本工藝處理后,CO1)、BOD 的總?cè)コ蔬_(dá)到99% 以上,出水pH7~8,符合國(guó)家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)}(8978—1996)中二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
關(guān)鍵詞: 內(nèi)電解,混凝沉淀,厭氧,好氧
濟(jì)南某公司在利用米糠、棉殼、玉米心等農(nóng)副產(chǎn)品與稀硫酸共熱,多糖發(fā)生水解、重排、脫水等反應(yīng)生產(chǎn)某產(chǎn)品時(shí),排放出的污水成分復(fù)雜,呈較強(qiáng)的酸性、有機(jī)污染負(fù)荷高、水溫及色度較高。廢水中的污染物均屬于低碳有機(jī)醛、糖、醇、有機(jī)酸等,還含有硫酸以及多種難生物降解的有機(jī)物。其中COD平均濃度達(dá)20000 mg/l以上,pH值為2.5~3.0。本研究采用了比濕式氧化學(xué)、吸附法以及萃取法等其它方法更為經(jīng)濟(jì)可行的生化學(xué),并輔以必要的物理、化學(xué)前置預(yù)處理措施,以降低廢水的毒性,進(jìn)一步提高廢水的可生化性,降低廢水中的有機(jī)物的含量,使處理后的出水量終達(dá)標(biāo)排放。
1 廢水的來(lái)源及水質(zhì)參數(shù)
本研究中試階段在濟(jì)南某公司污水處理站現(xiàn)場(chǎng),原水取自企業(yè)生產(chǎn)所排放的廢水,其污染物的水質(zhì)情況見(jiàn)表1。
2 工藝路線的選擇及流程的確定
2.1 主體工藝路線及流程
生產(chǎn)廢水本身含有機(jī)質(zhì)較多,濃度較高,COD 最高為23520 mg/l,而且酸度大、毒性高,不能直接進(jìn)行生化處理。因此,中試試驗(yàn)采用物化與生化相結(jié)合的工藝,即電腐蝕-中和反應(yīng)-內(nèi)電解-混凝沉淀-厭氧-好氧工藝(見(jiàn)圖1)。
本工藝的選擇主要是基于以下幾點(diǎn)來(lái)考慮的:
(1)電腐蝕池是利用電化學(xué)腐蝕原理,酸性廢水中的H與鐵屑反應(yīng),使廢水的pH 值升高,提高廢渣的沉降性能,同時(shí)廢水中的COD也可降低。而且Fe(OH)2,也是良好的絮凝劑,在后續(xù)單元可節(jié)省大量的藥劑,降低處理成本。
(2)在中和反應(yīng)單元能發(fā)生多步化學(xué)反應(yīng),通過(guò)藥劑的加入,有利于將廢水中的小分子朋機(jī)物氧化,提高難降解有機(jī)物的可生化性,還可將廢水中的大分子有機(jī)物混凝去除。
(3)在內(nèi)電解單元中,以廢鐵屑和活性炭作為填料,形成原電池,同時(shí)加入催化劑組成新的氧化一還原體系。正極產(chǎn)生的新生態(tài)[H]與負(fù)極產(chǎn)生的Fe2+ 具有較高的化學(xué)活性,與廢水中的一些組分發(fā)生氧化=還原反應(yīng)。在鐵屑中抽的活性炭的表面含有大量酸性基團(tuán)或堿性基團(tuán),使得活性炭不僅具有吸附能力,而且還具有催化能力。同時(shí),電池的電極周?chē)嬖陔妶?chǎng)效應(yīng),經(jīng)過(guò)電極反應(yīng),還能破壞污染物的分子結(jié)構(gòu),進(jìn)而達(dá)到了去除廢水中的污染物的目的,并且能夠提高廢水的可生化性。
(4)混凝沉淀單元中,通過(guò)混凝劑、助凝劑及廢水中所存在的Fe2+/Fe3+ 的作用,破壞廢水中膠體的穩(wěn)定性,使細(xì)小的膠體微粒凝聚成較大顆粒沉淀下來(lái),可以較大量地去除廢水中的COD。廢水中存在的緩沖體系,還可以保證后續(xù)的厭氧生物處理過(guò)程中存在足夠的堿度。另外,廢水中殘存的鐵也會(huì)在廢水的生物處理過(guò)程中產(chǎn)生應(yīng)有的作用。
(5)生產(chǎn)廢水經(jīng)過(guò)預(yù)處理后,污染負(fù)荷已大大降低、pH 值升高、毒性降低,可生化性提高。但必須再經(jīng)過(guò)一定的生化處理,才能保證最后出水達(dá)標(biāo)排放。
(6)厭氧處理單元特點(diǎn)是:采用纖維束作為填料,這不僅可以增加生物量,又可阻截污泥流失,提高反應(yīng)器滯留污泥的能力。廢水進(jìn)入反應(yīng)器后,在厭氧菌的充分作用下,長(zhǎng)鏈分子被打斷、分解,廢水中有機(jī)物濃度降低,容易被后續(xù)的好氧菌分解。
(7)好氧工藝采用處理能力大、去除率高、耐負(fù)荷變動(dòng)的沖擊力強(qiáng)、運(yùn)行靈活、生物量高的生物接觸氧化法。此法剩余污泥量少、運(yùn)行及管理方便,污染物去除能力穩(wěn)定在一定的水平上,克服了傳統(tǒng)活性污泥法的污泥膨脹問(wèn)題,基本上不需要污泥回流。
2.2 工藝流程圖
3 主要構(gòu)筑物工藝設(shè)計(jì)
3.1 電腐蝕池
提高廢渣的沉降性能,減少石灰用量,降低處理成本。構(gòu)筑物尺寸4000×3000×3000mm,內(nèi)裝廢鐵屑作為填料,停留時(shí)問(wèn)為8 h。鋼混結(jié)構(gòu),需做防酸防腐蝕處理,采用穿孔管曝氣混合。COD去除率可達(dá)22%左右,pH上升至3.4。
3.2 中和塔
本單元為地上式,工藝尺寸為 1000×4500mm,材質(zhì)不銹鋼。在本單元中加入石灰乳,pH值可調(diào)至5~6,便于下一步的內(nèi)電解工藝,COD去除率在80%左右。
3.3 內(nèi)電解塔
鐵屑和活性炭構(gòu)成原電池的正極和負(fù)極,以充入的廢水為電解質(zhì)溶液,鐵屑腐蝕后形成大量的Fe2+ 離子,與加入的催化劑產(chǎn)生了新的氧化還原體系,強(qiáng)化了有機(jī)物的去除能力,COD去除率達(dá)50% 一62% ,色度去除率60%-70% 。內(nèi)電解最佳工藝條件為:反應(yīng)時(shí)間以15 min為宜,催化劑加入量以0.16% 為佳,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)Fe/C比為3:2。本單元設(shè)備材質(zhì)為不銹鋼,用耐酸管道泵提升。
3.4 混凝沉淀池
在廢水中加入混凝劑和助凝劑,破壞膠體的穩(wěn)定性,使細(xì)小的膠體微粒凝聚成較大的顆粒沉淀下來(lái)。本單元采用地上式鋼混結(jié)構(gòu),停留時(shí)間為8h,配套加藥裝置一套,pH值調(diào)至7.54~ 8.0,混凝劑為聚鋁溶液,用量1.0%-2.0% 。COD去除率為40% ,色度去除率為80%。
3.5 厭氧池
厭氧工藝?yán)脜捬跣约?xì)菌破壞水中的大分子有機(jī)物結(jié)構(gòu),或?qū)τ袡C(jī)物進(jìn)行降解,去除廢水中的COD,并提高廢水的可生化性。本處理單元為鋼混半地上式結(jié)構(gòu),工藝尺寸;6000X 6000X 9000 1TIITI,內(nèi)裝組合或半軟件性填料6000 X 6000 X 5000mm(180 m3 ),COD去除率為85%以上。
3.6 生物接觸氧化池
利用填料層所附著的生物膜形成的生物菌了群系統(tǒng)在好氧條件下分解較低濃度廢水中的污染物質(zhì),使廢水得到了凈化。本單元分三格設(shè)計(jì),根據(jù)污染物負(fù)荷的變化合理分配曝氣系統(tǒng)的配風(fēng)量,做到既達(dá)到凈化水質(zhì)的目的,又能節(jié)約能耗。構(gòu)筑物工藝尺寸:6000×4000 X 4000mm,內(nèi)裝組合或半軟性填料6000 X 4000 X 2500 mm(60 m ),曝氣裝置采用微孔曝氣器,SSR型羅茨鼓風(fēng)機(jī)送風(fēng),半地下鋼混結(jié)構(gòu),COD去除率為80% 以上。
4 中試試驗(yàn)結(jié)果
廢水處理中試試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
本高濃度酸性廢水工藝中試研究已通過(guò)了山東省科委成果鑒定,并且已付諸工程實(shí)踐。根據(jù)中試結(jié)率及實(shí)踐應(yīng)用,本工藝的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下。
5.1 主要污染物處理指標(biāo)
5.2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(1)廢水處理運(yùn)行成本:3.29元/噸水,其中含人工0.84元,電耗0.82元,藥劑1.6l元,其它0.02元。按去除COD 計(jì):0.166元/kg,COD 。
(2)每年排放達(dá)標(biāo)廢水,年去除有機(jī)污染物以CO D 計(jì):約1700噸,以BOD 計(jì)約780噸,有機(jī)污染物的去除相當(dāng)于1.5萬(wàn)噸城鎮(zhèn)生活水的去除能力。
6 結(jié)論
6.1 本研究以實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)為基礎(chǔ),經(jīng)過(guò)生產(chǎn)性試驗(yàn)驗(yàn)證和完善,對(duì)高濃度驗(yàn)性廢水的水質(zhì)特性進(jìn)行深入的分析,首次提出以鐵屑腐蝕一內(nèi)電解作為廢水預(yù)處理工藝,完整提出了廢水后續(xù)生化處理工藝,技術(shù)先進(jìn),實(shí)用性強(qiáng),為國(guó)內(nèi)高濃度廢水處理開(kāi)創(chuàng)了新路,與實(shí)施潔生產(chǎn)相互補(bǔ)充,確保在最不利條件下實(shí)現(xiàn)廢水的達(dá)標(biāo)排放,為企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模奠定了基礎(chǔ)。
6.2 鑒于高濃度酸性廢水水量規(guī)模不大,但有機(jī)污染物濃度高,污染物組分復(fù)雜,特別是呈較強(qiáng)酸性的特點(diǎn),通過(guò)鐵屑腐蝕一內(nèi)電解等單元組成的預(yù)處理系統(tǒng),可有效提高廢水的pH 值,改善廢水的可生化性,減少石灰或其它堿的用量,實(shí)現(xiàn)以廢治廢,大大降低運(yùn)行費(fèi)用;產(chǎn)生的Fe2 本身是良好的絮凝劑,在調(diào)節(jié)pH 的同時(shí),發(fā)生絮凝沉淀反應(yīng),既節(jié)約了其它絮凝劑的用量,又進(jìn)一步改善水質(zhì);催化劑的投加,使反應(yīng)器內(nèi)形成新的氧化一還原體系,對(duì)大分子和難降角如上所述有機(jī)物進(jìn)行分解,去除效率明顯提高,對(duì)處理系統(tǒng)最終達(dá)標(biāo)排放具有決定性的作用。
6.3 充人發(fā)研究了后續(xù)生化處理的工藝,使整個(gè)系統(tǒng)趨于完善、合理,預(yù)處理和生化處理互相作用,互為補(bǔ)充,確保整套工藝流程技術(shù)的先進(jìn)性,經(jīng)濟(jì)的合理性。
6.4 研究確定的工藝參數(shù)經(jīng)過(guò)生產(chǎn)中試確認(rèn),對(duì)今后高濃度酸性化工廢水處理的工程設(shè)計(jì)、調(diào)試具有很高的借監(jiān)價(jià)值,并且已進(jìn)入了實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用階段。
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