MBR污水處理技術在煉油污水中的應用
摘 要:膜生物反應器(MBR) 是膜技術和污水生物處理技術相結合的污水處理新工藝。金陵分公司污水處理場新建一座MBR處理裝置,處理量為250 t/ h ,自2005 年11 月正式投用,至今已連續(xù)運行一年的時間。該裝置對煉油污水COD、油、硫、酚、氨氮、濁度的平均去除率分別穩(wěn)定在80 %、60 %、100 %、98 %、90 %、99 %以上,為煉油污水回用創(chuàng)造了條件。
關鍵詞:膜生物反應器,膜污染,污水處理,污水回用
膜生物反應器(MBR) 是一種新型高效的污水生化處理系統(tǒng), 它是把生物處理和膜分離技術相結合的處理工藝。它應用微濾或超濾膜對生化后的水進行過濾代替?zhèn)鹘y(tǒng)的二沉池出水。把大分子顆粒和活性污泥截留在生物處理池中, 使處理后的水幾乎不含懸浮物和細菌。大大提高反應器的污泥濃度,同時具有出水水質(zhì)好、耐沖擊負荷強、污泥流失少等優(yōu)點。
1 應用工藝流程及方法
1.1 工藝流程
金陵分公司與諾衛(wèi)環(huán)境安全工程技術( 廣州) 有限公司合作, 在金陵分公司凈水車間的污水處理過程中引用了MBR污水處理技術,對煉油污水進行處理,并于2005 年8 月開始興建一座處理量為250 m3 / h MBR處理裝置,工藝流程如圖1 。
1.2 工藝流程說明
污水經(jīng)二級隔油—二級浮選—均質(zhì)罐后自流進入過濾器,經(jīng)過濾器將粒徑大于112 mm 的雜物截留,其作用是去除水中大顆粒懸浮雜質(zhì),以防止其在曝氣池沉積和保護膜表面不受損傷。預過濾器的出水進入混合段,在進水混合段裝有潛水推進器。提供缺氧池間不斷循環(huán)。同時潛水推進器將好氧區(qū)回流的混合液與進水充分混合推流進入缺氧區(qū),缺氧區(qū)設有潛水攪拌器,保證了混合液在該區(qū)內(nèi)的充分混合, 保持懸浮狀態(tài)不會沉淀。在缺氧區(qū)內(nèi),大分子量長鏈有機物分解為易生化的小分子有機物。污水在缺氧池內(nèi)的水力停留時間為4~6 小時,然后進入好氧區(qū)。好氧池底鋪設有曝氣裝置不間斷進行曝氣, 污水在此池內(nèi)進行有機物生化降解, 去除水中的BOD5 和COD。好氧區(qū)末端為膜分離區(qū), 簡稱膜區(qū), 膜區(qū)內(nèi)MBR 膜件下部還設置有間歇式的曝氣裝置, 定時吹掃抖動膜片,以緩解MBR膜周邊的污泥濃度累積。處理后的污水經(jīng)MBR 膜分離后, 由提吸泵排出, 經(jīng)膜生物反應器處理后的凈水直接排放或回用, 當出水濁度超標時,則將一部分MBR出水打入保安過濾器進行深度處理, 再進入回用水池。系統(tǒng)的少量剩余污泥通過膜區(qū)污泥泵定期排出, 同時控制系統(tǒng)內(nèi)活性污泥的濃度。
本工藝膜生物反應器根據(jù)生物的工藝要求,建有兩個生物反應區(qū),其中一個為好氧區(qū)( 硝化池) , 另一個為缺氧區(qū)( 反硝化池) 。因此除了具有有機物降解功能外,還具有硝化和反硝化作用,提高了系統(tǒng)對NH3 - N的去除能力。
1.3 系統(tǒng)組成
本處理系統(tǒng)主要由MBR 系統(tǒng)和保安過濾系統(tǒng)( CMF 連續(xù)微濾系統(tǒng)) 組成。MBR系統(tǒng)是由缺氧池、好氧曝氣池、膜分離池、化學清洗及反洗系統(tǒng)組成。缺氧池、好氧池及膜分離組件是MBR的核心,定期水反洗,化學反洗及化學清洗則對保持膜組件和透水能力起著極大的作用。
膜區(qū)下部設有曝氣裝置, 曝氣裝置完成兩種功能,既進行膜和氣水振蕩清洗, 保持膜表面清潔,又為繼續(xù)在該段進行生物降解的生物提供所需的氧氣。為了保證MBR 膜組件具有良好水通量,能持續(xù)、穩(wěn)定地出水,本系統(tǒng)設計使用反洗、化學反洗及化學清洗PLC自控程序。保安過濾系統(tǒng)也設有反洗和化學清洗系統(tǒng)。
水反洗程序:MBR按一定的周期( 可根據(jù)運行情況調(diào)整) 以組件為單位依次自動進行反洗,以恢復膜的水通量。在反洗過程中, 由反洗泵從清水池/ 反洗水池內(nèi)將濾過水經(jīng)MBR膜組件的清水出口由泵打入中空纖維膜區(qū)進行清洗。
化學反洗程序:MBR運行一段時間若將由PLC 控制自動進行化學反洗,化學反洗的過程與清水反洗相同,只是分別由檸檬酸加藥泵,次氯酸鈉加藥泵將清洗藥品加入反洗管內(nèi)。檸檬酸有助于去除附在膜上的無機結垢物,次氯酸鈉有助于去除有機物附著物。每次化學反洗時并非都要加入上述兩種藥液,而是根據(jù)MBR運行的情況而定。
化學清洗程序:化學清洗是在MBR運行的半年至一年間( 具體時間需根據(jù)進水水質(zhì)及設備運行情況確定) 。對膜組件進行徹底清洗。清洗時用吊車將一套膜組件從曝氣池內(nèi)提出,浸泡到預先配好的藥液( 檸檬酸或次氯酸鈉) 的化學清洗液槽中,每次可浸泡一套膜組件,以充分去除附在膜組件上的污染物,清洗完畢后,再由吊車吊回曝氣池內(nèi),與化學反洗相似,每次化學清洗并非都需要上述兩件藥液浸泡,而是根據(jù)MBR的運行情況而定;瘜W清洗槽內(nèi)的藥液可定時定量計量,通過檸檬酸加藥泵和次泵酸鈉回加泵以及槽內(nèi)的液位控制裝置可自動控制槽內(nèi)的藥液濃度;瘜W清洗槽后有一臺循環(huán)泵與真空泵共用的雙向泵,循環(huán)泵的作用是充分混合化學清洗液,以便于徹底清洗。
由于金陵分公司煉油原油品種70 %是進口原油,且含硫量比較高,因此排放的廢水中含有大量的有毒有害物質(zhì),在廢水中所帶的一部分難于降解的污染物,加大了煉油廢水處理的難度。因此,在生化處理過程中得不到很好的處理,從而增加了很大難度。
2 運行情況
2.1 膜生物反應器的運行性能
本工藝采用的聚偏氟乙烯( PVDF) 中空纖維膜膜生物反應器(MBR) ,是諾衛(wèi)公司開發(fā)出的高抗污染性PVDF 中空纖維膜及有效的清洗技術, 它具有如下的特點:
(1) 膜材料為PVDF ,自身抗污染能力強,不易被污染物粘附,易清洗,適于污水處理;
(2) 孔隙率高(達85 %以上) ,通量大[ 高達10 ~15 L/ (m2 ·h) ] ;
(3) 膜材質(zhì)化學性能穩(wěn)定,抗氧化能力強,可以用酸、堿氧化劑清洗,配上獨特的清洗系統(tǒng),清洗后通量可完全恢復;
(4) 能耗低,出水水質(zhì)好,水中懸浮物和濁度接近于零,可直接回用;
(5) 系統(tǒng)自動化程度高,采用PLC 控制,可實現(xiàn)全程自動化控制。
2.2 一級處理效果
根據(jù)諾衛(wèi)公司原設計,用二級浮選出水直接進入MBR 系統(tǒng)進行處理,進出水水質(zhì)如表2 。
從表2 可以看出,氨氮的效果幾乎為負數(shù),主要是因為在MBR 的生化池中回流比過大,COD 的去除沒有一個梯度。因此,硝化的條件不足,難于形成硝化反應,硝化菌是一種自養(yǎng)菌,它們在生長繁殖過程中,不需要水中的有機物為養(yǎng)料,因此水中COD 不能太高,否則將引起異養(yǎng)菌的大量繁殖,抑制硝化菌的生長,對硝化作用產(chǎn)生不良影響。一般控制污水中COD 小于180 mg/ L 。但在同級MBR 池中難于達到這樣的環(huán)境,所以對氨氮的去除不起作用。
COD 的絕對值幾乎保證在70~100 mg/ L ,而傳統(tǒng)的推流式曝氣池10 號池的出水COD 在150 ~250 mg/ L 之間;看來MBR 對COD 的去除遠好于傳統(tǒng)曝氣池,去除率能穩(wěn)定在78 %~85 %。
2.3 二級處理效果
根據(jù)一級處理的情況分析,MBR 池對氨氮的處理效果幾乎為零,主要原因是碳源過高,沒有硝化反應的條件和環(huán)境,所以對氨氮的處理不起作用,為了解決這個問題,利用一個4 000 m3 的推流式生化池當作一級處理, 處理后的污水再進入 MBR 池進行處理。這樣就可以把大部分的碳源從9 號池去除掉。到MBR 的污水就可以在低碳的情況下進行硝化反應,然后再進行反硝化,從而去除氨氮,處理數(shù)據(jù)如表3 。
2.3.1 處理COD 的效果評價
煉油污水中,含有大量的難降解有機物和有毒有害物質(zhì),特別是加工高含硫原油的煉油污水,給生化處理帶來較大的困難。雖然生化進水COD 值不高,但由于硫化物和氨氮的疊加作用會影響和抵制微生物的生長,從而使生化難于進行。MBR 裝置運行的前三個月時間,COD 曾穩(wěn)定在60~90 mg/ L ,盡管有時會受上游裝置開停工的沖擊,但系統(tǒng)出水都能穩(wěn)定在這一范圍,保持COD 去除率在78 %~85 %。由此可見,MBR 在保證具有良好的出水水質(zhì)和高去除率方面有非常重要的作用。
2.3.2 處理氨氮的效果評價
在煉油污水處理系統(tǒng)中對污水的氨氮處理是比較困難的,它需要比較長的生化時間,必須在低碳的環(huán)境中生成硝化菌,利用硝化菌去除氨氮。本工藝利用一級生化,先除去COD ,COD 值150~ 200 mg/ L 時,再進入MBR 系統(tǒng),這時,MBR 池中的硝化菌能大量繁殖,從而進行硝化反應。p H 從中也會降低1~115 個單位。為了使其在堿性條件下進行硝化反應,加堿調(diào)節(jié)p H 至7.2 以上,這樣 MBR 出水氨氮濃度維持在5 mg/ L 以下,在實際的操作中只要不受沖擊,不打破平衡,氨氮的去除率都能穩(wěn)定在90 %以上。
3 影響因素及存在問題
3.1 污泥濃度
從運行情況看,MBR 生物反應池的污泥濃度高低也會直接影響處理效果。在實際操作中,池中的污泥濃度容易上升,因為有膜的存在,活性污泥無法流失。因此,污泥的生長速度較快,污泥濃度過高時,碳源又不夠,這時污泥會自身氧化、分解。從而使COD 升高,影響出水的COD 值,在實際操作中一般控制在2 500~4 000 mg/ L 。
3.2 溶解氧
溶解氧的高低也會直接影響活性污泥的生長,當溶解氧過高時,會使污泥分解,產(chǎn)生大量的泡沫,使污泥活性降低,從而影響處理效果,產(chǎn)生大量的泡沫,會溢流至池外,造成環(huán)境污染。在生產(chǎn)過程中,溶解氧一般控制在2~4 mg/ L 。
3.3 pH值
在MBR 生物反應池中,p H 值是變化的。因為硝化反應生成硝酸鹽要能釋放出強酸,使污水 p H 值降低,而硝化作用需在弱堿條件下進行,為保證硝化作用的正常進行,需向污水中加堿,調(diào)整污水p H 在7.2 以上。
3.4 存在問題
(1) MBR 生物反應器應用于煉油廢水處理中,石油類物質(zhì)對膜的污染是比較敏感的,膜長期浸泡在煉油污水中,表面會吸附和積累石油類,從而會使通量下降,最后會影響處理量。
(2) 由于膜的作用,活性污泥不可能流失,因此,過剩的活性污泥量會多很多,為了確保正常的生產(chǎn),每天需排過剩污泥,這樣給污泥的后處理增加了費用。
(3) COD 的去除率還不夠理想,雖然比傳統(tǒng)的生化曝氣有比較大的優(yōu)勢,但作為一種新技術,處理有機物,最后的絕對值還停留在70~100 mg/ L , 有待進一步完善。
(4) 由于活性污泥的生長速度快,容易使池中產(chǎn)生大量的泡沫。若發(fā)現(xiàn)不及時,沒有及時調(diào)整工藝參數(shù),就容易產(chǎn)生溢池,污染環(huán)境。
4 成本核算
4.1 直接成本
直接成本,如表4 。
4.2 間接費用
4.2.1 膜更換費用
膜的壽命年限以5 年計,每片面積為1215 m2 MBR 膜的成本在2 000 元;則每產(chǎn)一噸水,膜更換費用為:0.36 元
4.2.2 系統(tǒng)折舊
設備系統(tǒng)折舊年限以10 年計,則每產(chǎn)一噸水折舊費用為:0.418 元土建系統(tǒng)折舊年限以20 年計,則每產(chǎn)一噸水折舊費用為:0.16 元以上三項合計: 0.36 + 0.418 + 0.16 = 0.938 元/ t 413 總的費用直接費用+ 間接費用: 0.80 + 0.938 = 1.738 元/ t
5 結論
(1) 該聚偏氟乙烯中空纖維膜生物反應器,在一定的操作條件下,工作通量為10~15 L/ (m2 · h) ,剛開始三個月內(nèi)通量有所下降,連續(xù)運轉(zhuǎn)三個月后,通量比較穩(wěn)定,壓力沒有繼續(xù)向上升的趨勢。
(2) MBR 系統(tǒng)處理煉油廢水,采用二級氧化后,COD、油、N H3 - N、濁度的平均去除率分別穩(wěn)定在80 %、60 %、90 %、99 %以上,比傳統(tǒng)的生化效果有明顯的效果優(yōu)勢。
(3) MBR 系統(tǒng)的出水,基本上不帶菌類,運行半年來,出水后的管線,池壁都不長藻類,為回用后續(xù)工藝,打好了基礎。
(4) MBR 系統(tǒng)在保證出水水質(zhì)良好和去除率的穩(wěn)定性方面起著非常重要的作用。
(5) MBR 裝置自控程度高,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,各設備、管道、閥門、儀器、儀表特別是核心部件膜組件能正常工作。
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