淺談V型濾池的使用和維護(hù)
一 引言
V型濾池是由法國德利滿公司在70年代發(fā)展起來的。它采用較粗、較厚的均質(zhì)石英砂作為濾料層;采用不使濾料層膨脹的氣、水同時反沖洗,并通過待濾水的表面掃洗進(jìn)行排污l采用專用的長柄濾頭進(jìn)行氣、水分配等工藝。它具有出水水質(zhì)好、濾速高、運(yùn)行周期長、反沖洗效果好、節(jié)能和便于自動化管理等優(yōu)點(diǎn)。目前,我國新建的大、中型凈水廠已廣泛采用了V型濾池這種濾水工藝。
沙口水廠的的一、二期V型濾池分別于1993年和1994 年投入使用,至今已有10多年,在使用過程中出現(xiàn)過池底濾砂結(jié)團(tuán),反沖風(fēng)機(jī)電流逐漸增大,濾池濾板在反沖過程損壞等現(xiàn)象,本文就沙口水廠V型濾池在使用和維護(hù)過程中碰到的問題及解決方法加以總結(jié)。
二 濾池的使用現(xiàn)狀
沙口水廠的V型濾池采用均質(zhì)石英砂濾料,粒徑d=0. · 水處理技術(shù)與設(shè)備· 95~1.35mm,砂層厚1.35m,單格濾池過濾面積為69m2,設(shè)計濾速為(一期濾速8.2m/h, 二期濾速9m/h), 氣沖強(qiáng)度 14.9L/(s·m ),水沖強(qiáng)度4.8 L/(s·m ),水表面掃洗強(qiáng)度1.7 L/(s·m2),每個濾板上安裝56個長柄濾頭,鋼筋混凝土濾板配水。濾池的工作過程通過PLC控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全自動化控制,控制由濾水控制和反沖洗控制兩部分組成。濾池的濾水控制是 PLC根據(jù)接收到的濾池液位信號,對濾池出水閥進(jìn)行開度調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)濾池的恒水位濾水,其過程是一個PID閉環(huán)控制系統(tǒng)。濾池反沖洗控制是根據(jù)濾池工作周期(或水頭損失值)向系統(tǒng)發(fā)出反沖洗申請,系統(tǒng)在接受申請后通過PLC控制相關(guān)的設(shè)備動作,完成反沖洗過程。
目前,沙El水廠一、二期V型濾池的濾水工作周期為35 小時,濾池的實(shí)際濾速為7 m/h~8.5m/h之間。濾后水濁度通常在0.15NTU以下,最高不超過0.25NTU。對濾池的反沖洗分氣洗、氣水混合洗、水洗三個階段,各階段的沖洗時間分別為3分鐘、5分鐘、5分鐘,根據(jù)生產(chǎn)需要可對反沖洗時間進(jìn)行調(diào)節(jié),以達(dá)到最佳效果。
三 運(yùn)行過程發(fā)現(xiàn)的問題及其維護(hù)
在對濾池的日常維護(hù)中,沙口水廠堅持對濾池的濾砂進(jìn)行抽樣檢查。即每月在每期抽取一個濾池挖出池底的砂進(jìn)行檢查 (每期有12個濾池)。
一、二期V型濾池在投產(chǎn)后至2001年,濾池的運(yùn)行周期一直是48小時。但2000年下半年開始,濾池經(jīng)常出現(xiàn)沒到運(yùn)行周期就因堵塞度值達(dá)到而進(jìn)入反沖的現(xiàn)象,在對濾砂的檢查中也發(fā)現(xiàn)池底的濾砂有發(fā)黑結(jié)團(tuán)的現(xiàn)象。為此,水廠把濾池的運(yùn)行周期調(diào)整到35小時,經(jīng)兩個月的運(yùn)行后,濾砂發(fā)黑結(jié)團(tuán)的現(xiàn)象消失。在對濾砂的檢查中,濾砂的粒徑雖經(jīng)多年沖刷有輕微下降,但完全能滿足生產(chǎn)要求。根據(jù)濾池經(jīng)多年使用后濾砂層已下降5cm的實(shí)際情況,對濾池補(bǔ)充了濾砂。一、二期V型濾池經(jīng)維護(hù)后,運(yùn)行周期保持在35小時,最多不超40小時,未再出現(xiàn)濾砂發(fā)黑結(jié)團(tuán)的現(xiàn)象。
2004年下半年開始,一、二期V型濾池反沖時風(fēng)機(jī)的電流值明顯增大(氣水混合洗的電流由120A增大到135A ),間歇性出現(xiàn)風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流過大造成風(fēng)機(jī)過流跳的現(xiàn)象,但檢查濾砂和風(fēng)機(jī)皆無異狀。2005年一期有三個濾池在5月和7月分別出現(xiàn)反沖時濾池局部地方突然氣泡劇增、大量跑砂現(xiàn)象·2006 年4月二期又有一個濾池出現(xiàn)反沖時濾池局部地方突然氣泡劇增、大量跑砂現(xiàn)象。我們將濾砂挖開檢查,發(fā)現(xiàn)一、二兩期造成故障的原因并不完全一樣。相同的故障現(xiàn)象為局部濾板被頂起,濾板之間縫隙的密封膠被沖開,反沖時大量空氣從此處進(jìn)發(fā)出來,造成部分濾板和濾梁的損壞,濾板的壓頂塊連接螺桿及螺桿螺紋被腐蝕,出現(xiàn)螺母脫落現(xiàn)象。濾頭附近逐漸積累了一些無法反沖清洗掉的物質(zhì)(用漂白粉、次氯酸鈉溶液、醋酸都無法洗脫),造成濾頭濾逢縮窄。不同處為一期經(jīng)揭開濾板進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)鋼筋及預(yù)埋件腐蝕較嚴(yán)重,濾梁與支撐柱連接處出現(xiàn)斷裂。而二期濾池的鋼筋及預(yù)埋件雖有腐蝕,但因鋼筋比一期的粗故只腐蝕了表層,濾梁與支撐柱連接處保持完好。
經(jīng)分析,造成一期濾池?fù)p壞的原因主要為鋼筋及預(yù)埋件腐蝕較嚴(yán)重,濾梁與支撐柱連接處出現(xiàn)斷裂。由于濾板失去與濾梁的固定連接,致使反沖時濾板隨氣流震動,從而把濾板間的密封膠震得松脫,加上濾頭堵塞后反沖氣壓的加大,最終把濾板沖起。二期濾池?fù)p壞的原因主要為濾板的壓頂塊連接螺桿及螺桿螺紋被腐蝕,出現(xiàn)螺母脫落現(xiàn)象,當(dāng)濾頭堵塞嚴(yán)重造成反沖氣壓足夠大時,把沒有壓片固定的濾板沖起。因此,沙口水廠針對不同的情況制定了詳細(xì)的檢修計劃。
1、由于要保障供水高峰期的安全生產(chǎn),對損壞的四個濾池要在盡量短的時間內(nèi)修復(fù)。故修復(fù)內(nèi)容為清空濾池的濾砂,把所有濾頭拆卸并清洗干凈,局部更換損壞的濾梁、濾板,之后再安裝清洗好的濾頭并恢復(fù)砂層。
2、在2005年末供水低峰期對一期剩余的9個濾池進(jìn)行清空濾池的濾砂,把所有濾頭拆卸并清洗干凈,更換濾池全部的濾梁、濾板,之后再安裝清洗好的濾頭并恢復(fù)砂層。
3、在2006年末供水低峰期對二期的全部濾池進(jìn)行清空濾池的濾砂,把所有濾頭拆卸并清洗干凈,對脫落的螺母重新上緊,之后再安裝清洗好的濾頭并恢復(fù)砂層。
一、二期濾池檢修完成后,經(jīng)過近兩年的運(yùn)行,濾池曝氣均勻,沒有再出現(xiàn)跑砂現(xiàn)象,運(yùn)行狀況良好。由于濾頭狀況的改善減少了反沖過程的阻力。濾池反沖過程中,氣水混合洗時從氣管測得的最大氣壓由46Kpa降至33Kpa,風(fēng)機(jī)的運(yùn)行電流只有1 10A (也就是風(fēng)機(jī)的運(yùn)行電流比濾頭嚴(yán)重堵塞時下降了 25A),由于風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流過大造成風(fēng)機(jī)過流跳的現(xiàn)象基本杜絕。因此可說,通過本次大修使水廠濾池的工作可靠性得到了全面的提升,為日后的安全供水提供了保障。
四.結(jié)束語
在對V型濾池進(jìn)行維護(hù)的過程中,沙口水廠不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和改進(jìn)工藝,例如把壓頂塊連接螺桿改成不銹鋼預(yù)埋件,把對濾頭的清洗作為5~6年開展一次的保養(yǎng)項(xiàng)目、堅持對濾池的濾砂進(jìn)行抽樣檢查、增加對風(fēng)管氣壓的檢測項(xiàng)目、加強(qiáng)對風(fēng)機(jī)電流的跟蹤檢查等。通過對沙口水廠V型濾池10多年使用和維護(hù)的總結(jié),說明只有不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)措施做好V型濾池的保養(yǎng)工作才能保證濾池有良好的運(yùn)行工況。
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