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A2O工程實例研究:保定市污水處理總廠運行管理

更新時間:2010-09-03 16:31 來源:網(wǎng)友 作者: 閱讀:3457 網(wǎng)友評論0

為保護華北明珠--白洋淀,在保定市建立了2座污水處理廠,即魯崗污水處理廠(A2/O工藝)和銀定莊污水處理廠(A/O工藝)。

魯崗污水處理廠除磷脫氨工藝運行三年來,工藝運行較為穩(wěn)定,主要水質指標SS、CODCr、BOD5及NH3-N均達到了GB8978-1996中的一級排放標準,但出水總磷尚不穩(wěn)定,在0.17~2.00mg/L之間變化。本文主要介紹魯崗廠A2/O工藝調整全過程及除磷工藝狀況。

1. 魯崗污水處理廠A2/O工藝概況

魯崗污水處理廠1996年9月投入運行,設計處理能力為8萬m3/d(最大可處理10萬m3/d),處理保定市西干道和北干道兩個系統(tǒng)的城市污水,服務面積2800ha,服務人口24萬,采用生物除磷脫氨(A2/O)工藝,處理凈化后的出水近期用于農(nóng)灌和補給護城河,改善城市景觀,最終進入白洋淀,遠期目標為工業(yè)回用。

設計工藝參數(shù):

設計流量為連續(xù)最大8.5h流量,即流量Q=3833m3/h;

污泥齡:SRT=16.7d;

污泥負荷:F/M=0.15kgBOD5/(kgMLSS•d);

污泥濃度:MLSS=3500mg/L;

溶解氧:厭氧段0.3~0.5mg/L;

缺氧段0.7mg/L;

好氧段2.0mg/L以上;

停留時間:厭氧段1.1h;

缺氧段2.2h;

好氧段5.2h;

污泥產(chǎn)率:C=0.4kg污泥/kg去除的BOD5

污泥指數(shù):SVI=80~100mL/g;

污泥回流比:R=50%~100%;

混合液回流比:r=200%;

池數(shù):n=2,每池有效體積為15600m3

檢測儀表分布情況:

厭氧段:2臺氧化還原電位儀;

缺氧段:2臺溶解氧儀;

好氧段:2臺懸浮物濃度儀,2臺溶解氧儀。

2. 除磷工藝運行狀況

魯崗廠自1996年9月運行以來,在進水量和BOD5均未達到設計值(8萬m3/d和160mg/L),且進水量波動較大(1100~3400m3/h)的情況下,處理效果較好,但除磷效果不穩(wěn)定,對此成立了除磷攻關小組,除磷工作被列為保定市污水處理總廠技改項目之一。參考生物除磷文獻資料的介紹以及向有關專家請教,摸索運行經(jīng)驗,我們克服了進水量不足(6.5萬m3/d),進水BOD5偏低(100mg/L以下)等客觀因素,以除磷為主對構筑物及工藝運行進行了一系列的調整,如:

(1)一沉池單池運行,破壞其沉淀效果,提高一沉池出水BOD5;

(2)一沉池偏池運行,讓一池進水停留時間長些,使其污泥產(chǎn)生初步發(fā)酵;

(3)在保證一沉池排泥管道不堵的情況下,延長排泥間隔時間,使污泥發(fā)酵;

(4)關閉部分缺氧段曝氣閥,增加厭氧段容積,提高污水在厭氧段的停留時間;

(5)在保證出水NO3-N達標的情況下,交替減小部分好氧池氣量,使之變成缺氧池,進行反硝化,即采用準Phoredox工藝運行;

(6)曝氣池單池運行,MLSS保持兩池運行時數(shù)值,使F/M提高一倍;

(7)曝氣池偏池運行,觀察停留時間對磷釋放吸收的影響;

(8)為增大剩余污泥的排放量,新增了一套排泥管。

除了以上調整外,我們還加強了對一沉池出水水質(表1)及曝氣池厭氧段、缺氧段、好氧段的BOD5、TN、TP、NH3-N的化驗,尤其是對厭氧段、好氧段的TP的化驗,分析是否存在磷的釋放和吸收,同時通過厭氧段的ORP(氧化還原電位)值的變化及NO3-N的濃度來調整外回流比,使厭氧池處于厭氧環(huán)境,但在進水BOD5≤90mg/L時,無論怎樣調整工藝都很難使出水連續(xù)穩(wěn)定地低于1.0mg/L。

表1一沉池出水水質項目1999年1月

現(xiàn)對生物除磷工藝運行較穩(wěn)定的1999年1月(雙曝氣池運行)和1999年4月(單曝氣池運行)的工藝參數(shù)及處理效果進行了整理,見表2、表3:

表2曝氣池主要運行參數(shù)

表3主要水質指標去除情況項目1999年1月

3. 對除磷狀況的分析及討論

我廠運行以來,針對生物除磷做了大量的工作,且始終作為重點工作來開展,以上所舉的數(shù)據(jù)是工藝運行中較好的情況,通過對此進行分析,總結工藝調整的經(jīng)驗及工藝參數(shù)控制范圍,對今后的工作具有一定的指導作用。

(1)由于進水量波動較大,破壞厭氧、好氧段的磷釋放和吸收條件,致使出水總磷變化較大,出水總磷常在0.2~1.0mg/L;有時>1.0mg/L;

(2)當進水BOD5偏低時,即BOD5/TN小于5時,反硝化減弱,此時,工藝以除磷為主,脫氮為次,從表1可以看出F/M雖然較低,但通過調整回流比及污泥齡也能達到滿意的除磷效果;

(3)實踐表明,當水量超過6.0萬m3/d,可雙曝氣池運行;當?shù)陀?.0萬m3/d時,可單曝氣池運行,保持雙池運行的MLSS濃度,提高污泥負荷,即能達到除磷效果,又能降低能耗;

(4)要想得到良好的除磷效果,污泥齡應低于12d(比設計值低),否則除磷效果不穩(wěn)定;

(5)在保證二沉池污泥不發(fā)生上浮的情況下,盡量降低污泥回流比,實踐表明除磷效果好時,回流比應在50%以下;

(6)通過對厭氧池、好氧池進行監(jiān)測,當明顯存在磷的釋放和吸收時,厭氧池的硝酸鹽在0.5mg/L以下;

(7)出水氨氮下降時,TP值上升,脫氮與除磷之間存在矛盾,運行中應兼顧兩個指標,即努力控制硝化和反硝化以降低回流污泥中NO3-N對生物除磷的影響;

(8)在實際工藝運行中,當磷釋放量大時,氧化還原電位值突然下降,好氧池磷的吸收就好,在日常工作中可通過氧化還原電位值的變化來初步判斷運行狀況。

4. 結論

(1)為了提高BOD5值,應加強對一沉池的運行管理;

(2)若BOD5較低時,應以除磷為主,調節(jié)剩余污泥排放量來調整污泥齡,使污泥齡在5~12d之間;

(3)污泥回流比應控制在50%以內,MLSS應在2500~3000mg/L;

(4)根據(jù)進水量的大小,調整構筑物的運行狀況(單池或雙池),以保證最佳的除磷效果;

(5)在工藝正常運行中,應加強污泥脫水工作,使剩余污泥及時脫水,防止重新回流到進水泵前集水池;

(6)好氧段溶解氧(DO)在1.5~2.5mg/L范圍即滿足了工藝要求;

(7)污泥指數(shù)SVI=60~90時,污泥的吸附、活性、沉降、濃縮性能良好;

(8)采用準Phoredox工藝運行能取得較好的除磷效果。

5. 存在的問題

(1)水量水質達不到設計要求,給工藝調整帶來了困難,除磷效果不能連續(xù)穩(wěn)定達標;

(2)對濃縮池上清液和污泥脫水過濾液無化學除磷處理,而重新進入了集水池,致使部分總磷在系統(tǒng)內循環(huán),要使出水總磷連續(xù)達標,應對其進一步深度處理;

(3)由于目前化驗設備有限,無法進行更全面的測定,從而保證對工藝的及時調整,A2/O工藝運行管理,需NO3-N等在線測定儀表;

(4)水量變化波動較大,對活性污泥造成沖擊,影響除磷效果;

(5)當水量較小、BOD5偏低時(進水量<6萬m3/d,BOD5<100mg/L),按照文獻上的工藝參數(shù)和條件調整工藝也達不到較好的除磷效果;

(6)在實際操作中,有時各種工藝參數(shù)均達到生物除磷條件,但氧化電位值變化較大,除磷效果不明顯,經(jīng)觀察主要與進水BOD5濃度有直接關系。

6. 生物除磷脫氧工藝運行管理對設計的要求

(1)要求在設有初次沉淀池的A2/O工藝中,考慮超越初次沉淀的工藝措施;

(2)為提高系統(tǒng)的反硝化能力,建議增加一沉出水直接進入缺氧池的工藝措施;

(3)厭氧、缺氧、好氧三段容積考慮可調,好氧段與缺氧段相連接的前段應設攪拌器,以防將其改為缺氧段停止曝氣時污泥產(chǎn)生沉降。

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