電袋除塵器在北京京能熱電公司的改造應(yīng)用
北京京能熱電股份有限公司位于北京市西郊石景山工業(yè)區(qū),距市區(qū)中心約25公里,廠區(qū)三面被鐵路環(huán)抱,東南面臨首都鋼鐵公司,西靠豐沙線及永定河。我公司前身是石景山發(fā)電總廠是在拆除老廠設(shè)備及設(shè)施的基礎(chǔ)上建設(shè)的現(xiàn)代化燃煤電廠,,因此場地有限,布置緊湊。一期工程安裝3臺200MW抽汽供熱機組,配3臺670t/h鍋爐,設(shè)計供熱能力為2512.1GJ/h,一期工程于1991年全部建成投產(chǎn)。二期工程安裝一臺200MW 抽氣供熱機組,配一臺670t/h 鍋爐。公司現(xiàn)經(jīng)過增容改造后裝機容量4臺220MW燃煤供熱汽輪發(fā)電機組,年發(fā)電量50億千瓦時左右,供熱量1000萬吉焦,供熱面積2400萬平方米。
隨著國家對環(huán)境保護的重視程度和環(huán)境保護要求的日益提高,各種污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)也愈來愈嚴(yán)格。北京市自08奧運前實行的《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB11/139-2007)中,對于在用鍋爐粉塵的排放限值為≤20mg/Nm3,二氧化硫的排放限值為≤50mg/Nm3。
由于京能熱電地處首都近郊,在極端天氣條件下,還必須執(zhí)行北京市環(huán)保應(yīng)急預(yù)案:大氣污染物排放濃度在規(guī)定的限值上再降低30%。公司大氣污染物達(dá)標(biāo)排放的任務(wù)十分艱巨。
一、除塵器的改造
京能熱電1—4#機組除塵器原設(shè)計均為高壓靜電除塵器,設(shè)計煙塵排放濃度不能滿足新的國家和北京市規(guī)定的排放要求。為了保證煙塵達(dá)標(biāo)排放,四號機組于2007年6月由靜電除塵器改造為袋式除塵器;2008年上半年一、三號機組分別由靜電除塵器改造為電袋復(fù)合式除塵器。目前,二號機組靜電除塵器改造工程已于2010年5月改造完畢。
京能熱電一、三號爐原使用的煙氣除塵設(shè)備為:臥式雙室五電場、243m2高效靜電除塵器,型號為:RWD/SJS-243-5*3.5-2,設(shè)計煤種為大同小峪煤,灰分為26.24~29.61%,飛灰密度為2.03g/cm3,設(shè)計除塵效率≥99.5%,設(shè)計排放濃度≤50mg/Nm3。現(xiàn)改造為電袋復(fù)合式除塵器,設(shè)計除塵效率≥99.93%,本體漏風(fēng)率<1.5%,本體壓力降一年后≤900Pa,三年后≤1200Pa,設(shè)計排放濃度≤30mg/Nm3。
四號爐原采用雙室四電場靜電除塵器,2007年4月改造為2LH154型布袋除塵器,設(shè)計除塵效率≥99.95%,本體漏風(fēng)率<1.5%,本體壓力降≤1300Pa,設(shè)計排放濃度≤30mg/Nm3。
3臺鍋爐除塵器改造均充分利用了原靜電除塵器本體結(jié)構(gòu),保留原有進(jìn)出口喇叭、灰斗、殼體。
電袋除塵器的改造方式為保留前級兩個電場,將原有后面三個電場改為袋區(qū)。
濾袋均使用為:85%PPS+15%P84 PTFE基布。
二、京能熱電袋式除塵器性能
2007年7月經(jīng)華北電科院進(jìn)行四號爐除塵器性能試驗,測試結(jié)果為:
2008年6月、8月,1#、3#爐除塵器改造后運行近兩個月后,經(jīng)華北電科院分別對1#、3#爐除塵器進(jìn)行性能試驗,測試結(jié)果為:
性能試驗數(shù)據(jù)顯示,公司3臺鍋爐除塵器改造為電袋、袋除塵器后,除塵效率、漏風(fēng)率等指標(biāo)均優(yōu)于原來的靜電除塵器,特別是煙塵排放濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)。
目前,京能熱電4號機組布袋除塵器已運行3年,1、3號機組電袋復(fù)合式除塵器運行兩年,運行情況良好,各項參數(shù)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計值。
此前,利用檢修期對除塵器進(jìn)行檢查,均未發(fā)現(xiàn)布袋破損、“糊袋”現(xiàn)象。
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