制革污水處理廠氣浮浮渣、剩余污泥回流初沉池的改造
摘要:制革污水處理廠氣浮浮渣、二沉池剩余活性污泥回流至初次沉淀池,能明顯提高初沉池的沉淀效率,降低初沉池出水COD、SS的濃度,其沉淀污泥含水率約為97%,所產(chǎn)生的總污泥量較改造前明顯減少,大大減輕污泥脫水機(jī)的負(fù)擔(dān),并節(jié)省大量高分子絮凝劑。
關(guān)鍵詞:制革污水處理廠; 氣浮浮渣; 剩余活性污泥回流
1 概 況
隆慶金興制革污水處理廠采用的工藝為THK-IAF高效引氣氣浮+懸浮、附著好氧生物處理工藝。
設(shè)計(jì)處理規(guī)模:3000t/dCOD=4500mg/L, BOD=2200mg/L,SS=2800mg/L 色度 8000倍出水達(dá)到國家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)處理工藝流程見圖1。
主要構(gòu)筑物見表1
按照設(shè)計(jì)要求,當(dāng)處理水量為3000t/d時(shí),初沉池產(chǎn)生的泥量為90m3/d,氣浮浮渣為80 m3/d,含水率約為97%。二沉池排除的剩余污泥量為160 m3/d,含水率為99.5%,但是實(shí)際產(chǎn)生的泥量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出上述數(shù)量。根據(jù)工程投入運(yùn)行以來的運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,初沉池產(chǎn)生的污泥量為120 m3/d 氣浮浮渣的產(chǎn)生量120m3/d,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)值,而且氣浮浮渣排入濃縮池后有一部分泥很難沉淀,反而漂在池子上,給運(yùn)行管理帶來很多麻煩;二沉池剩余污泥的排放量為170 m3/d,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)值。據(jù)統(tǒng)計(jì)每天產(chǎn)生的污泥量為410 m3/d,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于2個(gè)濃縮池270 m3/d的處理能力,也遠(yuǎn)超出帶式壓濾機(jī)的處理能力,而且造成壓濾機(jī)運(yùn)行時(shí)間過長(zhǎng),浪費(fèi)大量藥劑費(fèi)。
2 工藝流程的改造
由于污泥產(chǎn)量過大,污泥系統(tǒng)處理能力有限,污泥積累越來越多,造成出水不達(dá)標(biāo),為了保證污水處理廠的正常運(yùn)行,受廠方委托,對(duì)原污泥處理工藝進(jìn)行改造,要減少污泥排放量,只有降低污泥含水率,氣浮浮渣內(nèi)有部分剩余的無機(jī)絮凝劑和高分子絮凝劑,仍有較好的絮凝沉淀性能,剩余污泥也有良好的凝聚和沉淀性能,利用以上特性將氣浮浮渣、活性污泥與初沉池中的懸浮固體混合,可形成較大的絮體,沉淀效果較好,而且解決了氣浮浮渣在濃縮池難沉淀的問題,也解決了剩余污泥含水率(99.5%)過高的問題,大大減少其污泥體積,改造后僅從初沉池排泥,其含水率可達(dá)97.3%。
改造工程設(shè)計(jì)中THK-IAF引氣氣浮的浮渣和二沉池的剩余污泥分別用管道直接引至初沉池前的集水井,改造后的工藝流程見圖2。
綜合廢水處理系統(tǒng)
3 效果
3.1對(duì)污泥排放量的影響
通過對(duì)工藝系統(tǒng)進(jìn)行改造,特別是污泥系統(tǒng)的改造,2001年4月開始運(yùn)行,據(jù)統(tǒng)計(jì),改造后當(dāng)年產(chǎn)生的污泥量比改造前大為減少,改造前四個(gè)月的平均污泥排放量為410噸/天,每天排放時(shí)間累計(jì)5h/d,改造后五個(gè)月的平均排放量為189m3/d,向濃縮池所排污泥總量減少53.9%,每天排放時(shí)間累計(jì)為2.7 h/d,改造前初沉池污泥含水率為97.7%,剩余污泥含水率為99.5%,氣浮浮渣含水率為98.7%,改造后污泥含水率為97.8%,污泥濃度大為增加。具體變化見圖3。
3.2對(duì)初沉池出水水質(zhì)的影響
氣浮浮渣和剩余污泥回流只至集水井,使混合進(jìn)水濃度高于原水濃度,是否會(huì)影響初沉池的出水水質(zhì),特別是氣浮浮渣在初沉池內(nèi)是否會(huì)漂浮在水面上以及其沉淀效果如何是改造前所擔(dān)心的。以前沒有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。改造后5個(gè)月的運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,初沉池出水水質(zhì)不但沒有降低,反而較改造前有很大提高,詳見圖4和圖5。
從以上各圖中可以發(fā)現(xiàn):
a.工藝改造后,初沉池出水水質(zhì)有較大提高。而且沒有氣浮浮渣漂浮在初沉池水面上,改造前四個(gè)月COD平均值為3250mg/l,改造后五個(gè)月平均值為2650 mg/l,COD去除率提高31.98%,減輕后續(xù)好氧處理負(fù)荷,減少了曝氣量,從而節(jié)省了電費(fèi),改造前懸浮物SS平均值為526 mg/l,改造后為265mg/l,,證明氣浮浮渣和剩余污泥回流初沉池前可以改善SS沉降效果。
b.工藝改造后,初沉池對(duì)COD、SS的去除率有較大的提高,改造前COD、SS去除率分別為27.8%,79%,改造后其去除率分別為36.7%和87.5%。
3.3對(duì)污泥處理系統(tǒng)的影響
a.改造前氣浮浮渣、剩余污泥總體積遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出濃縮池的濃縮能力,改造后氣浮浮渣和剩余污泥均先在初沉池進(jìn)行濃縮,初沉池平均排泥量為189 m3/d,現(xiàn)有濃縮池基本可以滿足要求。
b.由于污泥濃縮池污泥含水率下降和體積的減少,進(jìn)入帶式壓濾機(jī)的污泥量較改造前也大為減少,帶式壓濾機(jī)工作時(shí)間、電耗和人工也相應(yīng)減少,帶式壓濾機(jī)所用的高分子絮凝劑也大為減少。帶式壓濾機(jī)的運(yùn)行時(shí)間由改造前每天三班減少至一班半,僅污泥處理成本已由原來的0.56元/噸水減至0.22元/噸水。
4 結(jié)論
a.采用氣浮浮渣、二沉池剩余污泥回流初沉池,能夠提高初沉池的沉淀效果,與改造前相比,COD和SS的去除率明顯提高,COD和SS數(shù)值降低。
b.運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,初沉池出水的COD和SS值較改造前下降30%左右。能明顯降低二級(jí)生物處理有機(jī)物負(fù)荷,節(jié)省大量曝氣量,從而節(jié)省大量電能,降低污水處理成本。
c.采用以上工藝,能夠?qū)⑦M(jìn)入濃縮池的氣浮浮渣、初沉池和剩余活性污泥的總體積減少約55%。從而解決了濃縮池容積不足的困難,也解決了帶式壓濾機(jī)能力不足的問題,從2001年3月至今運(yùn)行一直正常。
d.此工藝不僅適用于制革廢水,也適用于其他廢水。不僅節(jié)約大量土建費(fèi)用,而且可以降低運(yùn)行成本。
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