水廠雙閥濾池技術改造實例
現(xiàn)有水廠中,選型為雙閥濾池的不在少數。雙閥濾池是從原普通四閥快濾池改進的,目的是為了減少閥門的數量和解決管理的不便。但在實際投入運行后,往往存在以下幾個問題:1)進水虹吸管真空常因水中氣泡逐漸積累而遭到破壞使進水停止;2)排水真空形成困難,尤其在冬季,影響反沖洗效果;3)電磁閥、真空形成信號等諸多因素難以實現(xiàn)計測自控。濾池的穩(wěn)定運行難以保證,由此造成水質波動。
根據《城市供水行業(yè)2000年技術進步發(fā)展規(guī)劃》的過濾水目標與任務,濾池改造要從技術經濟著眼,運用先進技術改造和提高現(xiàn)有濾池的效能,即在保持原有水量的基礎上大大提高水質,實現(xiàn)濾池的計測自控。自動化控制技術的日趨成熟,為實現(xiàn)濾池自動控制提供了技術保證,但實現(xiàn)計測自控的前提是濾池的手動運行必須穩(wěn)定。在我公司南門水廠雙閥濾池技改工程中,通過濾池改型,選用目 前較先進的自動化控制系統(tǒng),較成功地解決了以上幾方面的問題,本文著重從工藝改造上加以探討。
1 工藝原理
拆除雙閥濾池進、排水虹吸管,取消真空系統(tǒng),采用電動蝶閥控制濾池的進水,池底閥控制排水,改型為四閥濾池。擯棄傳統(tǒng)落后且由人工控制的繼電器加按鈕回路,采用由PLC及OP板構成的全新自動控制系統(tǒng),使每格濾池的進水量達到均衡,保證各格濾池負荷分配均勻,滿足反沖洗強度,使濾池運行達到最佳狀態(tài)。
2 運用實例
嘉興市自來水公司南門水廠一期工程于1983年建成投產,制水量為2.5萬m3/d,采用雙閥濾池。設計濾速8.5m/h,反沖洗強度15L/(s.m2),沖洗時間6min,共5格(見圖1)。在運行中,沉淀水進入進水渠后,由于跌水或在虹吸管附近形成旋渦等因素,易使空氣以氣泡的形式存在水中。氣泡積累到一定程度后,使進水虹吸管真空破壞,造成停止進 水。同時,電磁閥在使用過程中易漏氣也是一個較常見的現(xiàn)象。由于進、排水真空系統(tǒng)不穩(wěn)定,易造成濾池見砂和反沖洗中斷,較頻繁的濾池見砂和反沖洗中斷使濾層受到破壞,造成反沖洗周期減小,增大了運行水耗,同時也使濾砂的使用壽命縮短。更為嚴重的是影響了濾池的穩(wěn)定運行,使濾后水水質難以保證。
針對這些現(xiàn)象,采取了以下改造措施:
a.濾池進水 拆除原進水虹吸管,在進水渠側墻開設進水口,以DN400加長桿電 動蝶閥控制。電動頭的位置保證位于最高液位上并便于維修,見圖2。
b.濾池排水 拆除原排水虹吸管,在分配渠合適的位置開設排水口,以DN500池底 閥控制,見圖3。
c.程序控制 每一格濾池配備一套控制系統(tǒng),硬件及軟件彼此獨立。避免了由一臺PLC對整個濾池系統(tǒng)進行自動控制而引起的故障相對集中的弊端,最大限度地提高了系統(tǒng)的可靠性。所有PLC通過通訊鏈路連接起來,使各個濾池相互協(xié)調,從而實現(xiàn)整個濾池系統(tǒng)的自動運行,見圖4示意。
該濾池改型后,經一段時間運行,效果較為理想。改造前濾后水濁度、色度指標極不穩(wěn)定,反沖洗周期無規(guī)律。改造后,濾后水平均濁度為2度,色度為5度,反沖洗周期控制在30h。由于改用閥門控制進水、排水,用程序控制閥門的開啟度和反沖洗周期,基本杜絕了濾池的見砂和反沖洗的中斷,每格濾池進水均衡,并保證了反沖洗強度,濾池的運行周期達到較佳狀態(tài)。實現(xiàn)了濾池的安全穩(wěn)定運行。
3 結束語
濾池控制屏、操作箱的取消,使操作布局更為簡潔有序;真空系統(tǒng)的取消,使運行電耗得以降低,同時也增強了濾池運行的可靠性;影響自動控制的因素的解決,使濾池由人工控制改為程序控制,實現(xiàn)了濾池運行的良好效能,使出廠水水質得以保證。由此可見,現(xiàn)有濾池通過合理的技術革新,完全可以實現(xiàn)國家規(guī)定的2000年過濾水目標與任務。
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