云南某淀粉廠淀粉廢水處理工程設(shè)計(jì)
1 概述
云南某淀粉有限公司是一家致力于馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作的專業(yè)性公司,公司業(yè)務(wù)涉及馬鈴薯種植、研發(fā)、良種繁育、馬鈴薯制品加工、生產(chǎn)設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域,該廠每天排放廢水總量為2100m3/d。淀粉廢水主要成分為淀粉、蛋白質(zhì)和糖類,是一種高濃度、高酸性的有機(jī)廢水,如果該廢水直接排放到水體中,會(huì)造成嚴(yán)重的水體污染。在本工程應(yīng)用中,采用新進(jìn)水指標(biāo)如表1。
表1 主要設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)表
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2 排放水質(zhì)目標(biāo)
設(shè)計(jì)出水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),見(jiàn)表2。
表2 主要設(shè)計(jì)出水水質(zhì)指標(biāo)表
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3 工程設(shè)計(jì)
3.1 工藝流程
在淀粉生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水含有淀粉、糖類、蛋白質(zhì)、有機(jī)酸等溶解性有機(jī)物質(zhì),小顆粒淀粉、纖維等不溶性細(xì)小顆粒有機(jī)物及泥砂等無(wú)機(jī)物。為了減輕后續(xù)處理構(gòu)筑物的處理負(fù)荷,保護(hù)后續(xù)處理設(shè)施,應(yīng)在馬鈴薯輸送、清洗排放的廢水預(yù)處理處理設(shè)施的前端安裝旋轉(zhuǎn)沉沙池、格柵等,以截留原污水中較大的懸浮物或漂浮物、去除廢水中泥沙。而在主生產(chǎn)線排放細(xì)胞液廢水中,需要通過(guò)沉淀、淺層氣浮等物理方法去除懸浮物、膠體物質(zhì)及部分有機(jī)物,同時(shí)回收植物蛋白飼料等[1]。
原水的BOD/COD=0.48>0.3,屬高濃度可生化有機(jī)廢水,故可采用生化處理方法。由于原水的BOD較高,要求達(dá)到的處理效果也較高,擬采用厭氧一好氧的處理路線。厭氧法處理高濃度有機(jī)廢水較經(jīng)濟(jì),既節(jié)能又可回收沼氣。廢水中難降解的COD經(jīng)厭氧處理后轉(zhuǎn)化為較易降解的COD,高分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為低分子有機(jī)物,但出水有機(jī)物濃度仍較高,達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn)。好氧生物處理法工藝成熟、穩(wěn)定性好、出水水質(zhì)較好。因此,采用厭氧一好氧的處理路線較合理。總體方案為如圖1所示。
圖1 總體工藝流程圖
3.2 主體構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù)
整個(gè)工程包括預(yù)處理部分、厭氧部分、好氧部分和污泥處理系統(tǒng)。主要處理構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表3。
表3 主要構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù)
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4.工程運(yùn)行
厭氧膨脹顆粒污泥床(Expanded Granular Sludge Bed,EGSB)反應(yīng)器的接種污泥主要來(lái)自于污水處理廠的厭氧脫水污泥。接種量為160噸,接種后測(cè)量罐內(nèi)的污泥質(zhì)量濃度(MLSS)約為20g·L-1。由于淀粉廢水的酸度較大,有機(jī)物含量較高,如果在IC反應(yīng)器啟動(dòng)初期進(jìn)水濃度過(guò)高,將對(duì)產(chǎn)甲烷菌產(chǎn)生抑制,不利于反應(yīng)器的快速啟動(dòng),因此在EGSB反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)形成之前應(yīng)采用較低的進(jìn)水濃度進(jìn)水。采用將反應(yīng)器進(jìn)水與出水或清水以1:1的體積比稀釋至COD的質(zhì)量濃度為3500mg·L-1左右,稀釋后pH在4.5~5.0之間。為提高反應(yīng)器內(nèi)的pH值,加快啟動(dòng)的進(jìn)程,可在進(jìn)水中加入NH4HCO3將pH值調(diào)至5.0~6.0。反應(yīng)器初始進(jìn)水有機(jī)進(jìn)水負(fù)荷COD為750kg·d-1,出水COD的質(zhì)量濃度為500mg·L-1左右,15d后降低到300mg·L-1,去除率高達(dá)90%。穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間后可逐步增加進(jìn)水負(fù)荷直至到設(shè)計(jì)有機(jī)負(fù)荷。在啟動(dòng)一定時(shí)間,當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)形成后,由于內(nèi)循環(huán)對(duì)pH的緩沖作用,將不再在進(jìn)水加入NH4HCO3調(diào)節(jié)pH。
在反應(yīng)器啟動(dòng)過(guò)程中,每天測(cè)定反應(yīng)器出水COD及其去除率、揮發(fā)性脂肪酸(VFA)、pH等指標(biāo),并定期測(cè)定反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度,觀察污泥形態(tài)變化。當(dāng)COD去除率大于80%,VFA的質(zhì)量濃度小于400mg·L-1,pH高于6.60,產(chǎn)氣量正常時(shí)可認(rèn)為反應(yīng)器運(yùn)行正常。當(dāng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)超標(biāo)時(shí)應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。
CASS工藝的啟動(dòng)過(guò)程為:首次加入?yún)捬醭鏊,加入部分清水將水位調(diào)至最大,開(kāi)始進(jìn)行曝氣。曝氣和沉淀交替進(jìn)行,即曝氣2h后沉淀2h,然后再曝氣2h沉淀2h。定期去樣測(cè)定COD,當(dāng)COD去除率達(dá)到80%以上時(shí)即可排水,2d為一個(gè)周期,培養(yǎng)約3周后,改為1d一個(gè)周期。如此培養(yǎng)20d后,污泥呈現(xiàn)土黃色,沉淀后上層清液為黃綠色,表明活性污泥已經(jīng)培養(yǎng)成功。
3.2 運(yùn)行效果
調(diào)試運(yùn)行成功后,對(duì)各處理單元進(jìn)行連續(xù)10d每天取樣2次的定期監(jiān)測(cè)。各處理單元的處理效果見(jiàn)表4。
表4 處理單元各項(xiàng)處理結(jié)果
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5 問(wèn)題及討論
1)EGSB反應(yīng)器設(shè)計(jì)進(jìn)水水溫為35℃左右,由于淀粉廢水水量較大且水溫較低,因此當(dāng)水溫低于設(shè)計(jì)水溫是應(yīng)進(jìn)行加熱使其達(dá)到設(shè)計(jì)水溫方可進(jìn)水,并在運(yùn)行過(guò)程中將水溫逐步增高到43~45℃,即在傳統(tǒng)認(rèn)為的高溫厭氧區(qū)與中溫厭氧區(qū)之間。運(yùn)行實(shí)踐證明,EGSB反應(yīng)器的處理效率與沼氣產(chǎn)率都比中溫的時(shí)候高。分析認(rèn)為在厭氧微生物中存在一個(gè)從中溫到高溫的連續(xù)菌種鏈,在長(zhǎng)期的運(yùn)行過(guò)程中,適應(yīng)45℃的厭氧菌群成了優(yōu)勢(shì)菌。(
2)在EGSB反應(yīng)啟動(dòng)過(guò)程中采用間歇脈沖式進(jìn)水方式。一方面這種進(jìn)水方式增加了反應(yīng)區(qū)的升流速度,改善了傳質(zhì)效率。另一方面均勻的分布有機(jī)負(fù)荷,增強(qiáng)了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
6 工程效益
6.1 環(huán)境效益
本工程建成之后每年去除COD高達(dá)2500噸,大大減輕了水體污染,為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展鋪平了道路;同時(shí)也對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境的改善都產(chǎn)生了積極的作用。
6.2 經(jīng)濟(jì)效益
工程總投資753.63萬(wàn)元。工程建成后沼氣利用獲得的經(jīng)濟(jì)效益為80萬(wàn)元,運(yùn)行費(fèi)主要包括燃料費(fèi)、人工費(fèi)、電費(fèi)、折舊費(fèi)、維修費(fèi)等。處理成本1.1元/m3(水)。
參考文獻(xiàn)
[1]李善平,甘海南.淀粉廢水處理的運(yùn)行與管理[M].北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,2000.
[2]沈耀良,王寶貞.廢水生物處理新技術(shù)[M].北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,1999.
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