南煤龍川電石渣供漿系統(tǒng)脫硫改造工程
山西陽泉南煤龍川發(fā)電有限責(zé)任公司2×135MW機(jī)組煙氣脫硫原系統(tǒng)采用“石灰石─石膏濕法”脫硫工藝,由于石灰石粉原料供應(yīng)成本昂貴,使該廠脫硫設(shè)備的正常運(yùn)行相當(dāng)被動(dòng)。從2008年3月份以來,我們經(jīng)過周密的考察設(shè)計(jì),有效利用距離該廠3km遠(yuǎn)的“陽煤集團(tuán)氯堿分廠”的“電石渣”廢料,建設(shè)并投運(yùn)了“電石渣─石膏法”脫硫工藝的經(jīng)濟(jì)型原料供應(yīng)系統(tǒng)。
該“電石渣─石膏法”制漿系統(tǒng)主體工程于2008年10月份建成試運(yùn),于同年11月3日到2009年1 月21日進(jìn)行了包括工藝優(yōu)化、單體試運(yùn)、自控完善、缺陷整改和整體運(yùn)行等多方面的協(xié)作調(diào)試工作,經(jīng)過多番努力,調(diào)試效果已完全達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,并于2009年1 月31日全部交付業(yè)主投運(yùn)。
電石渣主要成份是Ca(OH)2,溶解性比傳統(tǒng)的石灰石高的多,堿性更強(qiáng),是經(jīng)濟(jì)實(shí)用高效的煙氣脫硫原料;通過我們反復(fù)試驗(yàn)比對(duì),電石渣作為中強(qiáng)堿,脫硫效果很好,在正常運(yùn)行工況下,脫硫效率很容易維持在95%以上,完全附合國(guó)家環(huán)保要求。南煤龍川發(fā)電有限責(zé)任公司“電石渣─石膏法” 制漿系統(tǒng)的主要情況總結(jié)如下:
1、脫硫電石渣系統(tǒng)所有的回轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備安裝標(biāo)準(zhǔn)比較高,帶負(fù)荷能力較強(qiáng),為全系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行打好了基礎(chǔ)。
2、自動(dòng)化控制、監(jiān)測(cè)保護(hù)措施與工藝執(zhí)行原件的運(yùn)行情況比較可靠全面,工藝機(jī)動(dòng)性較強(qiáng),這也是這套系統(tǒng)安全運(yùn)行的一大優(yōu)勢(shì)。
3、電石渣供應(yīng)能完全滿足兩臺(tái)爐全煙氣脫硫的需要,而且余量較大、質(zhì)量較高,經(jīng)過一定的調(diào)試和運(yùn)行后,整個(gè)脫硫系統(tǒng)和陽煤氯堿廠供應(yīng)系統(tǒng)能夠達(dá)到物料供應(yīng)平衡、設(shè)備連續(xù)運(yùn)行、操作簡(jiǎn)單可靠的效果,設(shè)備運(yùn)行參數(shù)和各項(xiàng)指標(biāo)能滿足設(shè)計(jì)要求。
4、不論是一臺(tái)爐運(yùn)行還是兩臺(tái)運(yùn)行,都能達(dá)到95%以上的脫硫效率,電石渣制漿系統(tǒng)都能夠應(yīng)對(duì)自如,不會(huì)發(fā)生溢漿、堵漿和供料不足等問題,達(dá)到了設(shè)計(jì)工況的最好效果。
5、通過我們專業(yè)化的設(shè)計(jì)、調(diào)試和培訓(xùn)等成套系統(tǒng)的工作流程,電廠和化工廠生產(chǎn)單位的運(yùn)行員工已經(jīng)能夠完全掌握并勝任各種工況下的運(yùn)行啟停與參數(shù)調(diào)整任務(wù),能夠很好地完成本脫硫系統(tǒng)運(yùn)行工作。
通過對(duì)南煤龍川發(fā)電有限責(zé)任公司脫硫系統(tǒng)的技術(shù)改造,進(jìn)一步表明電石渣作為脫硫劑經(jīng)濟(jì)實(shí)用,能夠節(jié)省大量的運(yùn)行成本和原料消耗,實(shí)現(xiàn)了以廢治廢的目的。
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