采用混凝/過(guò)濾/膜系統(tǒng)(UF+RO)處理鋼鐵廠廢水
某鋼鐵公司的廢水主出包括燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼、制氧廠的上、Ik廢水和生活污水(約占20%).以及各生產(chǎn)車間在用水過(guò)程中的跑、冒、滴、漏和地面沖洗水等,其主要污染物有COD、BOD5、SS、油、溶解鹽和廢酸等,設(shè)計(jì)廢水處埋量為500m3/h。
1、工藝流程及設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)
工藝流程見(jiàn)圖1。
設(shè)計(jì)進(jìn)水和叫川水水質(zhì)見(jiàn)表1。
2、膜系統(tǒng)介紹
膜系統(tǒng)包括超濾(UF)和反滲透(RO)兩大部分。反滲透的前處理采用超濾,主要去除廢水中大部分微粒及有機(jī)物等,可使進(jìn)水SDI<4,達(dá)到RO進(jìn)水要求。RO主要用于脫除廢水中的可溶性鹽、膠體、有機(jī)物及微生物,使出水水質(zhì)達(dá)到用戶要求。膜系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)模為300m3/h。
采用2套UF/RO裝置24 h連續(xù)運(yùn)行,每套超濾裝置的膜通量為150m3/(m2.h),由56根容積為30 L/根的膜管組成。由于在實(shí)際運(yùn)行中超濾和反滲透裝置都要進(jìn)行沖洗,故在每套超濾和反滲透裝置之間各設(shè)置1個(gè)30m3的中間水罐(儲(chǔ)存超濾出水用于沖洗),從而可以保征系統(tǒng)的持續(xù)運(yùn)行。2套反滲透裝置的實(shí)際產(chǎn)水率為75%,其中除鹽水產(chǎn)水量為225m3/h,濃鹽水為75m3/h。實(shí)際運(yùn)行中超濾系統(tǒng)的進(jìn)、出水壓差為0.7 MPa,出水SDI<2。超濾裝置每運(yùn)行30min自動(dòng)進(jìn)行氣水反沖洗,反滲透系統(tǒng)則在開始和結(jié)束運(yùn)行時(shí)均進(jìn)行5-10min的沖洗。
膜系統(tǒng)投運(yùn)時(shí),起始產(chǎn)水量控制在設(shè)計(jì)水量的30%-60%,運(yùn)行24h后,再增至設(shè)計(jì)產(chǎn)水量,這樣有利于膜通量的長(zhǎng)期穩(wěn)定。將濾池出水和反滲透山水混合后(降低含鹽量),可以作為工業(yè)新鮮補(bǔ)充水。
對(duì)于膜系統(tǒng),混凝過(guò)濾就相當(dāng)于其前期處埋,其效果好壞直接決定了膜系統(tǒng)的運(yùn)行效果及使用壽命。該工程運(yùn)行以來(lái),膜系統(tǒng)的膜通暈、進(jìn)出水玉差、SDI、出水水質(zhì)均正常。
2006年11月-12月進(jìn)、山水水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
整個(gè)系統(tǒng)對(duì)主要水質(zhì)指標(biāo)的去除效果很好。在初期沒(méi)有調(diào)試好膜系統(tǒng)時(shí),回用水的電導(dǎo)率偏高,在膜系統(tǒng)投入運(yùn)行后回用水的水質(zhì)達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
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