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濟(jì)鋼320m2燒結(jié)機(jī)的工藝優(yōu)化

更新時(shí)間:2009-09-29 15:26 來源:燒結(jié)球團(tuán) 作者: 張瑞堂 李真明 萬繼成 李軍衛(wèi) 賈春海 閱讀:3171 網(wǎng)友評(píng)論0

1  前言

濟(jì)鋼320 m2 燒結(jié)機(jī)自2005 年9 月投產(chǎn)以來,遇到了一系列的生產(chǎn)問題,包括混合料槽粘料、冬季糊篦條、燃料破碎系統(tǒng)頻繁停機(jī)等,針對(duì)這些問題,我們陸續(xù)進(jìn)行了相應(yīng)的改造優(yōu)化, 最終完全解決了這些生產(chǎn)難題,同時(shí)優(yōu)化了生產(chǎn)操作,使?jié)?20 m2 燒結(jié)機(jī)的生產(chǎn)達(dá)到了更高的水平。

2  工藝優(yōu)化及改造

2.1  調(diào)整一混圓筒加水管角度

由于圓筒的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),筒內(nèi)物料被筒壁帶起,主要集中在大約與水平成45°角的方向。原設(shè)計(jì)沒有考慮物料在圓筒中的運(yùn)動(dòng)方式和分布情況,1 # 圓筒加水管設(shè)計(jì)加水角度為與水平成 90°,導(dǎo)致水柱垂直噴射在圓筒下方,不僅混勻制粒效果差,而且大大加重了圓筒粘料,給生產(chǎn)帶來極大影響。為解決該問題,我們根據(jù)物料在圓筒中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,將加水管噴頭角度作相應(yīng)調(diào)整,使一混加水落到物料集中的位置,提高了一混圓筒的混勻制粒效果。

2.2  二混霧化噴頭的應(yīng)用

為了避免混合機(jī)內(nèi)揚(yáng)塵將噴頭堵塞,起初二混加水方式為柱狀水,后經(jīng)過改造消除了該處的揚(yáng)塵,故在二混原噴水管道上加裝了3 個(gè)霧化噴頭將柱狀水改為霧化水。該噴頭加水半徑可達(dá)一米,霧化效果非常好,極大地改善了混合料的造球制粒效果,見表1 。

2.3  混合料槽粘料問題的解決

由于原料結(jié)構(gòu)的變化和混合料槽自身設(shè)計(jì)的缺陷,我廠混合料槽曾出現(xiàn)過嚴(yán)重的粘料現(xiàn)象,造成了生產(chǎn)不穩(wěn)定。為了不影響生產(chǎn),需要頻繁地清除粘料,該作業(yè)工作環(huán)境惡劣,勞動(dòng)強(qiáng)度大,且有一定的危險(xiǎn)性。通過分析,我們發(fā)現(xiàn)造成這種現(xiàn)象的原因主要是混合料槽四角為小角度圓弧角,混合料落在四角時(shí),容易積料,且積料逐漸固結(jié)長大引起粘堵。后將料槽四角圓弧直徑從125 mm 加大到800 mm ,并將襯板改為不銹鋼襯板,改造后徹底解決了混合料槽粘料問題。

2.4  針對(duì)糊篦條現(xiàn)象建立預(yù)防與處理機(jī)制

投產(chǎn)后,我廠出現(xiàn)過幾次不同程度的糊篦條現(xiàn)象。在篦條堵死期間,燒結(jié)礦成礦率急劇下降,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及實(shí)物質(zhì)量也出現(xiàn)了明顯下滑。為此,我們?cè)诳偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐漸建立了糊篦條現(xiàn)象的預(yù)防與處理機(jī)制,主要內(nèi)容如下:

(1) 進(jìn)入冬季降溫天氣后啟動(dòng)此機(jī)制;

(2) 鋪底料厚度保持在50 mm 以上,并保證粒度要求;

(3) 嚴(yán)格控制混合料水分,將二混水分值控制在7 %以內(nèi);

(4) 開啟篦條振打裝置。當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)波動(dòng), 發(fā)現(xiàn)篦條間隙存有小顆粒時(shí),即開啟篦條振打裝置,為了保護(hù)篦條隔熱墊不會(huì)振壞,一般將連續(xù)開啟時(shí)間控制在24 小時(shí)之內(nèi);

(5) 增加篦條墊扣厚度,將篦條間隙由5 mm 增加至7 mm;

(6) 根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整控制參數(shù),包括料層、機(jī)速,負(fù)壓等;

(7) 增加混合料預(yù)熱裝置。我們?cè)诨旌狭喜鄣撞堪惭b了蒸汽預(yù)熱裝置,在冬季氣溫低于零度時(shí)開啟蒸汽預(yù)熱,可將混合料溫度提高至 60 ℃以上。

在采取以上措施后,徹底解決了糊篦條的問題,至今沒有發(fā)生過糊篦條現(xiàn)象。

2.5  增設(shè)返礦預(yù)潤濕

燒結(jié)工藝要求混合料具有一定的透氣性, 而透氣性取決于混合料的制粒效果,制粒過程主要在圓筒中進(jìn)行。起初,我廠控制制粒效果主要靠調(diào)節(jié)加水量,有時(shí)為了改善透氣性不得不增大加水量,而加水量過大又會(huì)對(duì)后續(xù)工序帶來消極影響。為此,我們提出在一混前增加返礦加水工序。由于返礦是造球核心,將其提前潤濕,可增強(qiáng)其在造球過程中的作用,改善混合料透氣性,提高燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量。同時(shí),潤濕返礦還可抑制混合料進(jìn)入圓筒時(shí)的揚(yáng)塵,改善環(huán)境。該項(xiàng)目在2006 年底完成后,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)證明,在達(dá)到相同混合料原始透氣性的情況下,每小時(shí)可節(jié)水3 t ,而在總加水量一定的情況下,混合料原始透氣性改善,抽風(fēng)負(fù)壓下降約1 kPa 。

2.6  高爐除塵灰集中單配

在以往的生產(chǎn)中,高爐灰一般是與混合料簡單混合后參與燒結(jié)生產(chǎn),由于高爐灰無法定量準(zhǔn)確配加,經(jīng)常引起燒結(jié)工況波動(dòng)和燒結(jié)礦成分異常,給生產(chǎn)帶來很大的影響。為此,我們決定將高爐除塵灰集中單配,并對(duì)配料系統(tǒng)進(jìn)行了相應(yīng)的改造,主要內(nèi)容如下:

(1) 優(yōu)化返礦上料系統(tǒng),高爐灰單獨(dú)進(jìn)倉, 精確配料,保證燒結(jié)礦成分的穩(wěn)定。我們?cè)谠信? 5 皮帶的基礎(chǔ)上平行增加了新配- 5 皮帶,這樣在返礦受料槽接受的物料可以根據(jù)需要任意運(yùn)至配料室14 # 、15 # 或16 # 倉,實(shí)現(xiàn)了高爐灰單獨(dú)進(jìn)倉。

(2) 由于高爐灰為易揚(yáng)塵物料,使用普通料倉會(huì)造成嚴(yán)重?fù)P塵,污染環(huán)境,所以對(duì)料倉作了相應(yīng)的密封改造。

(3) 為防止發(fā)生料倉粘堵,增加了一臺(tái)振打器。

(4) 由于高爐灰配加量大大小于原配料圓盤的正常下料范圍,所以對(duì)圓盤閘門進(jìn)行了改造,將原來的普通閘門更換為星型液壓閘門,保證下料穩(wěn)定。

2.7  燃料破碎系統(tǒng)改造

320 m2 燒結(jié)機(jī)所用燃料需在廠內(nèi)破碎,原采用篩分→對(duì)輥→四輥破碎流程,其中四輥為接頭板帶傳動(dòng),輥?zhàn)娱g隙調(diào)整采用液壓系統(tǒng)控制,投產(chǎn)后存在以下問題:

(1) 傳動(dòng)板帶為接頭板帶,由皮帶扣連接, 板帶經(jīng)常斷裂,3~4 天便要更換一次,影響生產(chǎn)。

(2) 給料皮帶原來為普通凹式,焦粉集中在皮帶中間,導(dǎo)致輥皮破碎面(主要為中間50 %區(qū)域) 磨損嚴(yán)重,使用很短時(shí)間(約2~3 個(gè)月) 即需車削輥皮。

(3) 液壓系統(tǒng)間隙調(diào)整困難,破碎過程中輥?zhàn)訜o料處撞擊嚴(yán)重。

改造措施如下:

(1) 將板帶由皮帶扣連接改為彈性環(huán)狀傳動(dòng)板帶。

(2) 將焦粉上料皮帶更換為平式,只用一個(gè)水平托輥支撐,焦粉下料口改為約與上料皮帶同寬,使焦粉沿給料皮帶寬度方向基本布滿,實(shí)現(xiàn)均勻給料,從而保證了輥皮破碎面延長至與輥?zhàn)娱L度相當(dāng),實(shí)現(xiàn)了均勻磨損。同時(shí),我們還制作了0.3 mm、0.5 mm、1 mm 的墊片,根據(jù)焦粉粒度要求插在輥?zhàn)右苿?dòng)軸承座與主體機(jī)架之間,以精準(zhǔn)調(diào)整輥?zhàn)娱g距,使雙輥既不接觸,又避免了無料處破碎輥的硬性撞擊。經(jīng)過上述改造后,系統(tǒng)運(yùn)行良好,板帶更換周期延長到4~5 個(gè)月,輥?zhàn)痈鼡Q周期由一年增至兩年,消除了設(shè)備運(yùn)行過程中破碎輥的硬性撞擊,焦粉粒度合格率也由80 %提高到95 % 以上。

2.8  制作生石灰、白云石檢測容器,實(shí)行檢驗(yàn)操作標(biāo)準(zhǔn)化

以往配料室檢測生石灰、白云石一直沿用過去的老辦法,具體操作是:加水后由人工目測反應(yīng)情況(如反應(yīng)速度, 生燒多少, 顏色情況等) ,完全靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn)判斷,沒有量化數(shù)據(jù),因檢測人員認(rèn)識(shí)上的差異,有時(shí)誤差很大,會(huì)給生產(chǎn)帶來較大影響。為此,我們建立并推行了熔劑檢測標(biāo)準(zhǔn)化操作。具體做法是: 制作200 ×200 ×150 mm 的反應(yīng)盒兩個(gè),分別檢測生石灰和白云石;制作150 ×150 ×100 mm 取料盒兩個(gè),分別取生石灰和白云石;用取料盒取滿熔劑,倒入反應(yīng)盒,然后加兩料盒水,反應(yīng)1 分鐘后,稱取其質(zhì)量,檢測溫度,觀察顏色并填入記錄表,以此作為判斷熔劑質(zhì)量的依據(jù)。

2.9  增加混合料料溫檢測

320 m2 燒結(jié)機(jī)投產(chǎn)后很長一段時(shí)間里,由于操作經(jīng)驗(yàn)不足,沒有掌握混合料粒度組成、水分及溫度等參數(shù)對(duì)燒結(jié)過程的影響規(guī)律,而我廠原料結(jié)構(gòu)變動(dòng)較大的現(xiàn)實(shí)情況會(huì)導(dǎo)致這些參數(shù)經(jīng)常變化,因此也導(dǎo)致工況經(jīng)常波動(dòng)。為了解決此問題,我們要求每班都對(duì)混合料的粒度, 水分和溫度進(jìn)行檢測,其中粒度檢測每班一次, 水分檢測兩次,溫度測定8 次。在對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后,找出了這些參數(shù)對(duì)我廠燒結(jié)過程影響的規(guī)律,提高了操作水平,減少了生產(chǎn)波動(dòng),最終提高了燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量。

為了進(jìn)一步提高操作水平,我廠準(zhǔn)備在燒結(jié)機(jī)上安裝一套紅外線在線測溫裝置,以便更加及時(shí)準(zhǔn)確地獲得料溫?cái)?shù)據(jù),為操作提供依據(jù)。

2.10  皮帶分料器的研發(fā)與應(yīng)用

燒結(jié)配料過程中,生石灰、白云石等細(xì)粉狀物料易向皮帶兩側(cè)噴撲,粘在1H - 1 皮帶兩側(cè), 而后在16 # 圓盤的返礦加水處遇水后消化,在皮帶回程時(shí)產(chǎn)生大量揚(yáng)塵;同時(shí)熔劑粘結(jié)過程中發(fā)生的一系列反應(yīng)也對(duì)皮帶造成損害,降低其使用壽命。為此,我們?cè)? # 和6 # 圓盤后增加了分料器,將鐵料扒開,使其基本布滿皮帶,讓熔劑撒在鐵料上不與皮帶接觸,從而解決粘料和影響皮帶壽命的問題。

分料器的制作安裝方法是:在5 # 盤和6 # 盤后分別安裝支架,在支架上安裝分料器。分料器上部用鋼結(jié)構(gòu)制作,可上下調(diào)節(jié),下部呈V 字形。在下部V 字形結(jié)構(gòu)上再安裝皮帶刮刀。這樣一方面可以保護(hù)鋼結(jié)構(gòu)支架,根據(jù)刮刀磨損情況隨時(shí)更換;另一方面,當(dāng)皮帶上有較硬大塊通過時(shí)可避免發(fā)生堵卡或劃壞皮帶。該裝置應(yīng)用后,有效地避免了熔劑粘結(jié)在皮帶上損壞皮帶,以及造成揚(yáng)塵的不良后果。

3  改造效果

自2007 年8 月完成上述改造之后至今, 320 m2燒結(jié)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,生產(chǎn)組織高效有序,取得了良好的運(yùn)行效果和明顯的經(jīng)濟(jì)效益。首先,沒有再發(fā)生因?yàn)榛旌狭喜壅沉稀⒑鳁l、燃料破碎系統(tǒng)停機(jī)而造成的燒結(jié)機(jī)停機(jī),燒結(jié)機(jī)停機(jī)時(shí)間大幅減少,2008 年1~11 月燒結(jié)機(jī)作業(yè)率達(dá)到了9811 % ,燃料破碎系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了工作時(shí)段零停機(jī)。同時(shí),因?yàn)槿剂掀扑橄到y(tǒng)的高度穩(wěn)定性,所以將燃料破碎時(shí)間全部安排在用電低谷時(shí)段,節(jié)約了用電成本。其次,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)步提高,2008 年1~11 月燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)提高到78192 % ,含粉指數(shù)降低至2178 % , 焦粉合格率提升至99 %以上。再次,由于作業(yè)率的提高,燒結(jié)機(jī)產(chǎn)量增長明顯,2008 年1~11 月完成燒結(jié)礦產(chǎn)量32216 萬t 。此外,還減少了篦條、破碎輥、板帶等備件的用量,節(jié)省了大量備件費(fèi)用,降低了生產(chǎn)成本?傊,經(jīng)過一系列的工藝優(yōu)化改造,濟(jì)鋼320 m2 燒結(jié)機(jī)運(yùn)行水平快速提升,取得了極好的效果。

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