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成都電廠電子束法煙氣脫硫示范工程介紹

更新時(shí)間:2009-10-21 11:02 來(lái)源: 作者: 閱讀:2717 網(wǎng)友評(píng)論0

1、基本概述

成都電廠電子束脫硫示范工程于1996年3月開(kāi)始工程建設(shè),1997年5月全部建成,7月18日全系統(tǒng)通過(guò)72 h連續(xù)運(yùn)行1997年9月10日舉行竣工儀式,并于1998年5月28日通過(guò)國(guó)家竣工驗(yàn)收鑒定。各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)設(shè)計(jì)要求,示范取得圓滿的成功。這是中國(guó)建設(shè)期最短,進(jìn)展最順利,最早通過(guò)驗(yàn)收的幾個(gè)引進(jìn)的煙氣脫硫工業(yè)示范項(xiàng)目中的一個(gè),也是世界上已投入運(yùn)行的處理煙氣最大的電子束脫硫裝置。它的成功示范,為中國(guó)較早較快地采用世界上先進(jìn)的煙氣脫硫技術(shù)和實(shí)現(xiàn)EBA技術(shù)產(chǎn)業(yè)化提供了條件。根據(jù)協(xié)議規(guī)定,該電子束脫硫裝置運(yùn)行五年后,由荏原公司無(wú)償轉(zhuǎn)讓給中國(guó)電力部門(mén)。

2、入口煙氣條件及設(shè)計(jì)指標(biāo)

該脫硫裝置安裝于成都熱電廠200 M機(jī)組21號(hào)鍋爐尾部,處理其部分煙氣。

2.1  入口煙氣條件

煙氣量(濕式)300000Nm3/h;煙氣溫度132℃;

煙氣成分:H2O(濕) 8 %; SOx(干) 1800 ppm;CO2(干) 10%; NOx(干) 400 ppm;O2(干) 12%;煙塵(干) 800 mg/Nm3

2.2  主要技術(shù)參數(shù)

脫硫率80 %;脫硝率10 %;

出口煙塵(干)濃度200 mg/Nm3

出口煙氣溫度61℃

出口煙氣中殘氨濃度50 ppm

電耗量1 900 kWh/h

水耗量16 t/h

蒸汽耗量2 t/h

液氨耗量654 kg/h(SO2 1800 ppm)

副產(chǎn)品產(chǎn)量2470 kg/h(SO2 1800 ppm)

占地面積55 m×41 m

3、試驗(yàn)結(jié)果

3.1  技術(shù)性能

試運(yùn)行期間,燃煤含硫量一般在0.8 %~3.5 %間變化,煙氣中SO2濃度在500~2400 ppm范圍。通過(guò)調(diào)整脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù),使脫硫率達(dá)到80 %以上。煙氣中殘氨濃度測(cè)試為9.2 ppm,低于設(shè)計(jì)值50 ppm。原設(shè)計(jì)脫硝率為10 %,實(shí)際達(dá)18 %。

圖14為脫硫率與入口SO2濃度的關(guān)系,圖15為脫硫率與ESP出口溫度的關(guān)系。

圖14

圖15

由圖14可見(jiàn),即使入口SO2濃度有很大的變化,通過(guò)自動(dòng)調(diào)整噴水量及噴氨量仍能保持80 %以上的脫硫率。溫度對(duì)脫硫率有明顯的影響(圖15),ESP出口溫度愈低,脫硫率愈高。為達(dá)到80%的脫硫率,溫度設(shè)定在61℃,氨添加當(dāng)量比為0.8。束流穩(wěn)定在2×300 mA(低于設(shè)計(jì)值2×400 mA),吸收劑量為3.2 kGg。此時(shí)煙氣脫硫能耗約為1.2 Wh/Nm3。

3.2  能源及吸收劑消耗

因燃煤含硫量是變化的,下面為隨機(jī)測(cè)得的煙氣條件及累計(jì)能源消耗量。

1)煙氣條件及工藝性能

煙氣量:300833Nm3/h(濕);冷卻塔入口煙氣溫度:102℃;ESP出口煙氣溫度:70℃;

EBA冷卻塔入口SO2濃度:1542 ppm;ESP出口SO2濃度:181 ppm;

脫硫率:88 %;EAB入口壓力:0.2 kPa;EBA出口壓力:1.5 kPa

入口O2濃度13.6 %(干);出口O2濃度13.7 %(干)

煙氣中殘氨濃度9.2 ppm;排出煙氣中煙塵濃度137.2 mg/Nm3

2)能源及吸收劑消耗量

電耗量       2675100 kWh約1 736 kWh/h

工業(yè)水耗量   13630 t約8.8 t/h

蒸汽耗量     1533 t約0.99 t/h

氨耗量       370 t約0.24 t/h

副產(chǎn)品產(chǎn)量   1.370 t約0.9 t

系統(tǒng)的各項(xiàng)消耗指標(biāo)如電、水、蒸汽和液氨等的消耗量均滿足設(shè)計(jì)要求。

3)平均SO2濃度及脫除量

入口SO2濃度500~2 500 ppm,平均750 ppm

脫硫率50 %~85 %,平均82 %;平均SO2脫除量 0.5 t/h

3.3  設(shè)備可靠性

廠方供應(yīng)的電子槍燈絲使用壽命保證約兩萬(wàn)小時(shí),在正常操作情況下,電子束發(fā)生裝置的其它設(shè)備同一般的電氣電子設(shè)備,按常規(guī)檢修。

EBA脫硫裝置開(kāi)停車方便,系統(tǒng)起動(dòng)后幾分鐘即達(dá)平衡。目前可以做到與電廠鍋爐同步運(yùn)行。裝置的自動(dòng)化程度較高,操作較簡(jiǎn)便,運(yùn)行中各系統(tǒng)均可以自動(dòng)調(diào)節(jié)控制,并具有較好的負(fù)荷跟蹤性。檢修基本上可與電廠大、小修同步,可以滿足工業(yè)應(yīng)用的要求。

該項(xiàng)目除電子加速器、造粒機(jī)及X射線監(jiān)視儀等為由日本進(jìn)口外,其余均為國(guó)產(chǎn)設(shè)備。進(jìn)口設(shè)備占整個(gè)工程造價(jià)的22 %。

3.4  安全性

電子束在反應(yīng)器內(nèi)因韌致輻射產(chǎn)生X—射線。為屏蔽X—射線,按國(guó)家輻射防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),反應(yīng)器四周設(shè)有厚度為1.0~1.3 m的混凝土防護(hù)墻。EBA裝置在電子束能量800keV,2×400 mA工況下運(yùn)行時(shí),經(jīng)檢測(cè),防護(hù)墻外表面大部分劑量率為0,個(gè)別部位為0.1~0.2μSv/h,遠(yuǎn)低于國(guó)家(公眾)標(biāo)準(zhǔn)0.6μSv/h的規(guī)定。對(duì)操作人員及周圍環(huán)境無(wú)任何影響。

3.5  副產(chǎn)品

1)組成

副產(chǎn)品為硫銨和硝銨混合物及少量飛灰。含氮量接近于化肥硫銨標(biāo)準(zhǔn)(20.5 %),當(dāng)鍋爐電除塵器提高除塵效率后,可進(jìn)一步提高含氮量。含硫量為18 %~23 %,硫銨91.9 %,飛灰 7.3 %,硝銨1.0 %,含氮量19.7 %,重金屬含量遠(yuǎn)低于農(nóng)用粉煤灰國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)規(guī)定。

2)栽培試驗(yàn)

由四川省農(nóng)科院土肥所對(duì)小麥和油菜進(jìn)行栽培試驗(yàn)和肥效試驗(yàn)和對(duì)芹菜、萵筍及蓮花白等進(jìn)行肥效試驗(yàn)。栽盆和農(nóng)田試驗(yàn)初步結(jié)果表明,該副產(chǎn)品對(duì)種子發(fā)芽和作物生長(zhǎng)均無(wú)不良影響,甚至施用量加大到2~3倍對(duì)發(fā)芽也無(wú)不良影響,其肥效與等氮量的市售尿素及硫銨相當(dāng)。這種副產(chǎn)品不僅含氮,還含有硫素營(yíng)養(yǎng),用于缺硫土壤和需硫量高的作物尤為適宜。目前中國(guó)已有1/3的土壤缺硫,硫銨有廣泛的市場(chǎng)〔12~13〕。它是生產(chǎn)復(fù)合肥的一種優(yōu)良的基礎(chǔ)肥料,現(xiàn)在副產(chǎn)品已銷售給四川什化集團(tuán)復(fù)合肥廠作原料,售價(jià)為500元/t。

4、經(jīng)濟(jì)性綜合分析

4.1  投資

項(xiàng)目建設(shè)直接投資為7 200萬(wàn)元單位建設(shè)投資為7 200萬(wàn)元/9萬(wàn)kW=800元/kW

4.2  年運(yùn)行費(fèi)用

年運(yùn)行凈成本費(fèi)用(年運(yùn)行總費(fèi)用-副產(chǎn)品銷售收入) 662.9萬(wàn)元

其中:水電汽氮消耗占81 %;運(yùn)行管理6.7 %;維修12.3 %。

4.3  脫除一噸SO2凈費(fèi)用

當(dāng)入口SO2=1 800 ppm,脫除率80 %,每小時(shí)脫除SO2量為1.2t,年脫除7 800t,662.9萬(wàn)元/7 800t=850元/tSO2

4.4  每度電脫硫費(fèi)用

30萬(wàn)Nm3h煙氣量相當(dāng)于9萬(wàn)kW機(jī)組鍋爐的排氣量,年運(yùn)行6 500 h,發(fā)電量為5.85 kWh。662.9萬(wàn)元/5.85kWh= 0.011元/kWh,占現(xiàn)行電價(jià)0.32元/kWh的3.4%(以上均未計(jì)設(shè)備折舊、貸款利息及稅金)。

5、結(jié)論

EBA脫硫工業(yè)示范裝置經(jīng)過(guò)半年多的試驗(yàn)運(yùn)行,可得出如下主要結(jié)論:

1)技術(shù)方面:流程簡(jiǎn)單,處理過(guò)程為干法,不產(chǎn)生廢水廢渣;SO2濃度在500~2 300ppm范圍內(nèi)變化時(shí),可以方便地通過(guò)調(diào)節(jié)有關(guān)的運(yùn)行參數(shù),達(dá)到設(shè)計(jì)的脫硫率80 %以上,附加的脫硝率18 %;對(duì)煙氣量的變化有較強(qiáng)的負(fù)荷跟蹤能力,適于機(jī)組調(diào)峰要求。

2)操作及可靠性方面:該電子束脫硫裝置自動(dòng)化程度較高,操作簡(jiǎn)便,設(shè)備可靠,易于開(kāi)停車,運(yùn)行中各系統(tǒng)均可以自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。可以做到與電廠鍋爐同步運(yùn)行和檢修。

3)副產(chǎn)品利用方面:副產(chǎn)品為硫銨和硝銨混合物,含氮量19.7 %,接近于化肥硫銨標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)種子發(fā)芽和作物生長(zhǎng)均無(wú)不良影響,肥效與等氮量的市售尿素及硫銨相當(dāng)。

4)安全方面:裝置外面的輻射劑量遠(yuǎn)低于國(guó)家現(xiàn)定的允許劑量水平,對(duì)環(huán)境和操作人員無(wú)任何不良影響;煙氣中殘氮濃度低于設(shè)計(jì)值,符合排放標(biāo)準(zhǔn)。

5)經(jīng)濟(jì)性方面:(對(duì)于90 MW機(jī)組,不考慮設(shè)備折舊及利息)

總投資7 200萬(wàn)元,800元/kW機(jī)組。年凈運(yùn)行費(fèi)用662.9萬(wàn)元,脫一噸SO2成本為850元。脫硫增加電價(jià)約0.011元/kWh。對(duì)于大型機(jī)組和高硫煤煙氣,可以進(jìn)一步降低單位投資及脫硫成本。

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