浙江華義制藥綜合廢水的處理
浙江義烏華義醫(yī)藥公司是浙中地區(qū)規(guī)模較大的醫(yī)藥中間體生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)的醫(yī)藥品種繁多,達(dá)100多個品種,經(jīng)濟效益顯著,是醫(yī)藥行業(yè)的重點企業(yè)。該廠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水有機物濃度高,且有毒性,因生產(chǎn)情況隨市場供求變化而變化,其辭放的廢水水質(zhì)、水量波動很大,處理難度大。本正程采取分散與集中相結(jié)合的辦法對廢水進(jìn)行了處理,經(jīng)工程運行表明,該處理系統(tǒng)各項指標(biāo)均達(dá)到國家污水綜合排放(GB 8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)。
1 水質(zhì)、水量及處理要求
1.1 廢水水量、水質(zhì)
該公司擁有8個主要生產(chǎn)車間,各車間所排放的廢水水質(zhì)、水量各不相同,污染物成分、含量相差很大,還有冷卻、沖洗水。在車間出口即實現(xiàn)濃稀分流、清污分流,為污水分質(zhì)處理作好準(zhǔn)備,含氨廢水約6-7t/d,裝桶單獨處理。該廠混合排放水量為600t/d,含有機污染物的廢水按CODcr,濃度不同分三股匯流,水量及水質(zhì)見表1。
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注:含氮廢水指甲紅霉素、吡啶氧化物、奧美拉唑車間生產(chǎn)廢水;高有機物廢水指鹽酸環(huán)丙沙星、蒽諾、C-304、OA35車間生產(chǎn)廢水;低有機物廢水指真空循環(huán)水、衛(wèi)生用水。
1.2 排放要求
設(shè)計排放要求達(dá)到綜合污水排放一級標(biāo)準(zhǔn):
ρ(CODc,)≤100 mg/L,ρ(BODs)≤30 mg/L,pH值為6-9,ρ(氨氮)≤15mg/L。
2 廢水處理工藝
2.1 工藝流程
因廢水中的抗生素成分有抑制微生物作用,處理難度較大。為了提高廢水處理效率,降低處理成本,依據(jù)廢水水質(zhì)特點,其中甲紅霉素、吡啶氯化物、奧美拉唑等生產(chǎn)工藝廢水因含鹽量高、水量較少采用蒸發(fā)濃縮—結(jié)晶的方法處理。而另外5個生產(chǎn)車間的工藝廢水因含有機物濃度高采用氣提—氧化—厭氧—好氧聯(lián)合處理工藝,流程見圖1。
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2.2 工藝流程說明
該廠廢水因其成分復(fù)雜,鹽含量高,分為5個處理單元,即含氨廢水處理、高濃度有機廢水預(yù)處理、混合水好氧前處理、混合水好氧處理及污泥處理。
2.2.1 含氨廢水
因水量較少,6-7t/d,鹽含量很高,達(dá)5%—10%,若回收銨鹽,具有明顯經(jīng)濟效益,若進(jìn)人生化系統(tǒng),會給生化處理帶來更大難度,因此采用固定刮板薄膜蒸發(fā)(GBE-Ⅲ型)、濃縮、結(jié)晶回收質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%左右的(NH4)SO4,NH4NO3作肥料或回用的方法,極少量殘液入(YWO-30型)焚燒爐焚燒處理。
2.2.2 高濃度有機廢水
匯流預(yù)曝調(diào)節(jié)池1,ρ(CODcr)為2.7×104mg/L,因廢水中含多種易揮發(fā)有機污染物,如甲苯、甲醇,本工藝采用氣提預(yù)先分離,以降低廢水惡臭,氣相有機物經(jīng)引風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)入鍋爐焚燒,氣提塔出水ρ(CODcr)為2.43×104mg/L ,人填料氧化塔[1],以次氯酸鈉作氧化劑氧化有機物及對微生物有抑制作用的污染物,氧化塔出水ρ(CODcr) 為1.05×104mg/L,去除率在70%左右。
2.2.3 混合廢水好氧前處理
氧化塔出水與低濃度有機廢水混合進(jìn)入預(yù)曝調(diào)節(jié)池2,出水ρ(CODcr)為2.475×103mg/L,質(zhì)量濃度仍很高,不能適應(yīng)一般好氧處理工藝。為提高處理效果,宜采用鐵炭反應(yīng)、厭氧消化后續(xù)處理,該工藝主要利用鐵炭在水溶液中形成原電池,通過微電池作用使廢水中含苯環(huán)結(jié)構(gòu)化合物及長鏈碳?xì)浠衔锏玫讲糠盅趸纸,CODcr去除率達(dá)20%,再進(jìn)行厭氧消化處理,使廢水進(jìn)一步水解或進(jìn)行厭氧微生物降解,以利于后續(xù)的好氧處理提高廢水可生化性,容積負(fù)荷(以CODcr計)6 kg/(m3·d),CODcr,去除率為30%左右。
2.2.4 混合廢水好氧處理
厭氧池出水ρ(CODcr)達(dá)1600mg/L,因含鹽量為0.3%-0.5%,鹽量太高,不宜直接好氧處理,利用該廠的冷卻水、沖洗水進(jìn)行稀釋配比,使廢水含鹽量降到0.2%以下,再進(jìn)入接觸氧化池。在好氧條件下,通過附著于池內(nèi)彈性填料上面的微生物吸附、降解有機污染物,容積負(fù)荷(以CODcr計)1.2kg/(m3·d),CODcr,去除率75%左右。經(jīng)二沉池去除生物膜和懸浮物,為確保排放水達(dá)標(biāo),廢水最后進(jìn)入氣浮系統(tǒng),并采用冷卻、沖洗水作為氣浮溶氣水,氣浮出水達(dá)標(biāo)排放。
2.2.5 污泥處理
厭氧池剩余污泥量很少,每年定期排放1-2次人集泥池,一沉池污泥、二沉池污泥、氣浮裝置浮渣均排人集泥池,經(jīng)脫水、干化后,外運填埋或作肥料。
3 設(shè)計參數(shù)和主要構(gòu)筑物
本處理工程的設(shè)計參數(shù)和主要構(gòu)筑物見表2。
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4 工程處理效果
經(jīng)過半年多的調(diào)試運行,各個處理單元均已處于正常運行狀態(tài)。在運行中該處理工程應(yīng)注意以下幾點:一是廢水的計量與配比要合適;二是預(yù)曝調(diào)節(jié)池2廢水要充分混勻;三是進(jìn)入接觸氧化池廢水CODcr濃度控制得當(dāng),并補加營養(yǎng)成分;四是在焚燒處理氣體或殘液時須嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行。本工程經(jīng)義烏市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測驗收,綜合運行監(jiān)測結(jié)果見表3。
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5 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)
主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表4。
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6 結(jié)語
生產(chǎn)甲紅霉素、環(huán)丙沙星等醫(yī)藥中間體的廢水是高濃度難處理廢水,含高濃度氨廢水采用蒸發(fā)濃縮回收銨鹽;有機廢水分質(zhì)處理,高濃度廢水采用先氣提、氧化預(yù)處理后與低濃度廢水混合、鐵炭、厭氧、好氧聯(lián)合處理工藝是可行的,具有很好的處理效果。該工程運行后,預(yù)計每年CODcr,BOD5,SS削減量分別為:1485t,385t,127t,回收銨鹽95t。經(jīng)過半年多運行情況表明,設(shè)施運行穩(wěn)定,管理方便,廢水處理后可實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
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