山東瀚海化工變脫塔使用QYD傳質(zhì)內(nèi)件總結(jié)
1、前言
山東瀚?;し柿嫌邢挢?zé)任公司系青海瀚海集團控股的子公司,地處棲霞市桃村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。公司年產(chǎn)合成氨4萬噸、尿素6萬噸。2008年下半年,根據(jù)公司設(shè)備老化的現(xiàn)狀和擴大生產(chǎn)規(guī)模的需要,為了扭轉(zhuǎn)公司長期虧損的局面,董事會批準(zhǔn)了甲醇建設(shè)項目和合成氨8萬噸擴產(chǎn)項目。按照公司發(fā)展規(guī)劃,2009年將達到12萬噸合成氨、10萬噸尿素、10萬噸甲醇、10萬噸復(fù)合肥的生產(chǎn)規(guī)模。
2、原變脫塔運行情況及存在的問題
公司原來沒有變脫裝置,后來在上變脫裝置時,考慮到不久將擴產(chǎn)到12萬噸的能力,因此,一步到位增加了φ3600的變脫裝置。其主要設(shè)備為:
變脫塔:φ3600×28000,三層散堆填料
變脫泵: 150D30×4,流量150m3/h,
電機功率90kw
再生槽: φ3600×5600
貧液槽: φ3600×3900
裝置采用栲膠法脫硫,其溶液成分:
總堿度: 31.8 g/L
碳酸鈉: 0
碳酸氫鈉: 51.4 g/L
栲膠: 0.4 g/L
偏礬酸鈉: 0.4 g/L
懸浮硫: 1.55 g/L
實際運行中,變脫塔進口硫150—200mg/m3,出口硫60--80mg/m3。不僅脫硫后H2S長期超指標(biāo),給后工段帶來一系列危害,而且由于裝置與能力不匹配,存在“大馬拉小車”現(xiàn)象,給生產(chǎn)管理帶來一定難度:電耗明顯偏高;由于塔徑過大,噴淋密度不夠,使堵塔現(xiàn)象較為嚴(yán)重。2008年6月年度檢修前,因為堵塔,使出口硫偏高到80mg/m3以上,而且塔阻力也明顯上升。為了解決此問題,考慮到東獅公司QYD傳質(zhì)內(nèi)件良好的操作彈性,決定于2008年度檢修中在變脫塔內(nèi)采用東獅公司的QYD傳質(zhì)內(nèi)件。
3、QYD傳質(zhì)內(nèi)件的技術(shù)優(yōu)勢
3.1 它把填料塔的四大主件融為一體(液體分布裝置、再布裝置、氣體分布裝置以及填料),各自獨立在塔內(nèi)形成3-5個傳質(zhì)單元,每個傳質(zhì)單元也由氣體分布裝置、氣泡再布裝置、降液管以及由降液管和隔板組成的持液段組成,其中持液段為中心反應(yīng)區(qū)。
3.2 QYD傳質(zhì)內(nèi)件完全克服了填料塔對溶液循環(huán)量要求嚴(yán)格的缺點。眾所周知,對于填料塔而言,當(dāng)塔徑確定后,為了保證一定的噴淋密度,它的溶液循環(huán)量也就是固定的了,無論是生產(chǎn)負荷減的再小,其溶液循環(huán)量是不允許減小的,否則會出現(xiàn)干板現(xiàn)象。而QYD傳質(zhì)內(nèi)件,依靠氣液直接接觸,完成氣液的傳質(zhì)反應(yīng),從而把傳統(tǒng)的依靠填料為介質(zhì)的氣液傳質(zhì)反應(yīng)向無填料氣液直接接觸反應(yīng)的轉(zhuǎn)化,因此,不僅內(nèi)件本身不需要太大的溶液循環(huán)量,而且,還可以根據(jù)生產(chǎn)負荷的變化而任意減小溶液循環(huán)量,這樣,不僅操作彈性大,而且也減小了電耗。
3.3 該塔器充分利用了脫硫反應(yīng)機理——H2S和堿溶液快速的化學(xué)反應(yīng)的原理,加強氣液接觸程度,縮短氣液接觸時間,進一步強化堿溶液對H2S的選擇性吸收,抑制CO2對吸收反應(yīng)的影響。相應(yīng)的增加了溶液的有效組分,硫容增大,這是該內(nèi)件溶液循環(huán)量可以大幅度減少的關(guān)鍵所在。
3.4 該反應(yīng)器結(jié)構(gòu)簡單、造價低、易控制、易維修、防腐問題易解決,壓力適用范圍廣。
4、改造后運行情況
4.1 脫硫效率高
在變換氣量22000—23000Nm3/h,溶液循環(huán)量130—150m3/h,進口硫170 mg/m3的情況下,出口硫始終穩(wěn)定在5—8 mg/m3。當(dāng)進口硫偏高到200 mg/m3時,出口硫也在10mg/m3以下。工藝合格率達到了百分之百。
4.2 溶液循環(huán)量小,節(jié)電明顯
按照填料塔的一般設(shè)計,對于φ3600的塔徑,即使是按噴淋密度最低的40m3/m2.h計算,溶液循環(huán)量也不應(yīng)該低于400 m3,這樣就要開啟三臺變脫泵運行。而改造后一臺泵運行就可滿足要求。則年節(jié)電:90×2×24×330×0.35=50萬元
4.3輔材消耗明顯減少
改造前每日消耗堿250kg,栲膠20 kg,尚不能保證脫硫指標(biāo)的合格率;改造后,每日僅耗堿100 kg,栲膠10 kg。全年輔材消耗可節(jié)省:
堿:(250-100)×330×1500=74250元
栲膠: (20-10)×330×24=79200元
僅此兩項全年節(jié)省15萬元。
另外,由于變脫后H2S的工藝合格率達到了百分之百,使銅洗氨水能重新回收,每年增加尿素產(chǎn)量30噸,價值5萬余元。
4.4 解決了多年來一直困擾生產(chǎn)的堵塔問題
一般來說,對于填料塔而言,堵塔是絕對的,而不堵是相對的。特別是在加壓脫硫過程中,硫化氫分壓大,吸收推動力大,反應(yīng)速度快,析硫的速度也加快,析出的單質(zhì)硫,黏附性很強,很容易黏附在填料表面,時間一久,必然造成堵塔,這種堵塔的特點是從下層往上堵,直到通道慢慢減小,阻力增加而被迫停車扒塔。而每次停車都給企業(yè)帶來巨大的損失,不僅人力、物力、財力,更為頭疼的就是環(huán)保的壓力。這是很多廠家都有過的體會。而QYD傳質(zhì)內(nèi)件則根本上解決了脫硫塔堵塔的問題,同時也減少了因堵塔造成停車檢修的幾率,從而大大延長了生產(chǎn)運行周期。
4.5 操作簡單,運行穩(wěn)定,系統(tǒng)阻力低。
5、結(jié)束語
使用QYD型脫硫塔復(fù)合傳質(zhì)內(nèi)件無論從一次性投資、運行費用和操作管理上都優(yōu)于傳統(tǒng)的填料塔,它的使用必將給氨肥企業(yè)帶來豐厚的經(jīng)濟效益。而對于企業(yè)而言,企業(yè)管理和技術(shù)進步始終是企業(yè)不斷向前發(fā)展缺一不可的兩個輪子。抓企業(yè)管理是練內(nèi)功,而重視技術(shù)發(fā)展和技術(shù)進步,注重技改投入,及時使用行業(yè)內(nèi)先進的適用技術(shù),剛是企業(yè)永葆活力的關(guān)鍵因素。
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