一臺(tái)麻石水膜除塵器的改造及建議
摘要:文章結(jié)合一臺(tái)麻石水膜除塵器的成功改造,介紹了采用新型麻石旋流板煙氣凈化技術(shù),改善和提高舊麻石水膜除塵器效率的方法, 并給出了一些相關(guān)的建議。
關(guān)鍵詞: 麻石水膜除塵器, 麻石旋流板, 改造, 建議
1 前言
燃煤鍋爐產(chǎn)生的煙氣中含有大量的粉塵、SOx、NOx, 是造成我國(guó)煤煙型大氣污染的主要來(lái)源之一,為了減少煙氣對(duì)大氣的污染,必須進(jìn)行綜合治理。改進(jìn)燃料的燃燒過(guò)程,控制煙塵、SOx、NOx的產(chǎn)生,是從根本上降低煙氣對(duì)大氣污染的一項(xiàng)措施。另一方面, 采用經(jīng)濟(jì)有效的煙氣凈化技術(shù),完善煙氣凈化裝置的性能,控制或減少污染的排放也是一種必不可少的輔助手段。麻石旋風(fēng)水膜除塵器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,占地小,造價(jià)低,安裝、維護(hù)、管理均較方便,且除塵效率高等優(yōu)點(diǎn),因此在鍋爐煙氣除塵中,尤其是在工業(yè)鍋爐中得到了廣泛應(yīng)用。但隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格,以及人們對(duì)生活質(zhì)量的要求越來(lái)越高,加上旋風(fēng)水膜除塵器自身存在的缺陷,原有的旋風(fēng)水膜除塵器越來(lái)越不能適應(yīng)發(fā)展的要求。為了解決以上問(wèn)題,結(jié)合河南某企業(yè)內(nèi)一臺(tái) 35t/h流化床鍋爐麻石水膜除塵器改造的成功應(yīng)用,本文就麻石水膜除塵器的改造給出一些分析和建議。
2 除塵器的結(jié)構(gòu)、工作原理及運(yùn)行現(xiàn)狀
此臺(tái)除塵器與目前絕大多數(shù)除塵器結(jié)構(gòu)基本相同(采用主副塔組合結(jié)構(gòu)),主要由簡(jiǎn)體(其中主塔內(nèi)徑2.8 m)、供水裝置、排灰裝置及進(jìn)出口煙道等組成。其進(jìn)口在主塔筒體下方,含塵氣流沿切除塵器筒體,形成螺旋狀旋轉(zhuǎn)上升氣流,煙氣粒在離心力的作用下被甩向筒壁,被筒體內(nèi)流動(dòng)的水膜所捕集,隨水流人錐形灰斗,經(jīng)水器排人排灰溝,凈化后的煙氣由副塔出口排出。
該臺(tái)除塵器在新投人運(yùn)行時(shí),旋風(fēng)水膜的效率為92 %左右,但運(yùn)行一段時(shí)間后,由于磨損等原因,除塵效率不斷下降,最低時(shí)70%,同時(shí)煙氣部分帶水,使煙道內(nèi)時(shí)有濕灰堆積,煙道阻力增加,嚴(yán)重時(shí)大大影響鍋爐負(fù)荷。
3 改造方案及措施
鑒于以上出現(xiàn)的問(wèn)題及考慮到該企業(yè)的經(jīng)濟(jì)情況,并對(duì)照了本行業(yè)內(nèi)一些改造經(jīng)驗(yàn),考慮到濕塵的過(guò)程實(shí)際上是使塵粒從氣流中轉(zhuǎn)移到液體中的過(guò)程,此轉(zhuǎn)移主要取決于氣體和液體接觸界面大小,因此如何有效增大氣液接觸面積,是提高其除塵性能的關(guān)鍵;诖它c(diǎn), 經(jīng)過(guò)協(xié)商, 我們對(duì)該臺(tái)除塵器作了部分改造。
在保留現(xiàn)有除塵器及系統(tǒng)不變的情況下,我們采用了由華中理工大學(xué)等開(kāi)發(fā)的新型麻石麻旋流板煙氣凈化技術(shù),在筒體內(nèi)增設(shè)了相關(guān)結(jié)構(gòu)(如圖1示),使該除塵器改造簡(jiǎn)單,投資少,見(jiàn)效快。
(1) 增加中心導(dǎo)流柱,穩(wěn)定內(nèi)部流場(chǎng),強(qiáng)化旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),同時(shí)可以支撐旋流板,保護(hù)供水管防腐防磨。該臺(tái)除塵器主塔簡(jiǎn)體內(nèi)徑保持不變,其內(nèi)增加的導(dǎo)流柱由麻石砌筑成中空結(jié)構(gòu),外徑為550 mm, 在其上部密布微孔,使噴出的水在一定壓力下達(dá)到霧化要求,這樣 ,原除塵器難以捕捉到的細(xì)小塵?梢匀苋胨F中,使其相對(duì)質(zhì)量增大而被除去,從而提高了除塵效率。
(2) 在筒體內(nèi)增設(shè)3層旋流板,以強(qiáng)化氣流旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。旋流板葉片由麻石制成,葉片在主塔簡(jiǎn)體上的安裝傾角20 °(如圖2) 。旋流板主要支撐在導(dǎo)流柱上,并可以利用簡(jiǎn)體來(lái)輔助支撐,每層旋流板由8塊葉片組成,層與層之間的距離約980ram(如圖1)。
由于增加了導(dǎo)流柱和旋流板,在煙氣流量(約85000Nm/h)及進(jìn)口流速(約21.5m/s)均不變的情況下,切向流速基本不變,軸向流速增加約0.1m/s,但最大平均上升速度在6 m/s以下, 阻力增加不大,考慮到由于煙氣的旋流作用及煙氣流程的增加, 同時(shí)主塔內(nèi)部遍布水霧,煙氣從其中穿過(guò),具有整體清洗作用。另外,除塵用水為循環(huán)水,供水量增加約10 % ,綜合多方面考慮,除塵效率有了很大的提高 ,整體效益頗佳 。
(3) 安裝霧化噴嘴。水從中心導(dǎo)流柱引入,經(jīng)噴嘴從旋流板下部及上部噴出,形成水幕,并經(jīng)旋流板及旋轉(zhuǎn)氣流帶到簡(jiǎn)體內(nèi)壁, 形成向下流動(dòng)的水膜。 由于噴嘴噴射產(chǎn)生的水幕,水滴以及旋流板及簡(jiǎn)體內(nèi)壁上的水膜加強(qiáng)了煙氣與水的接觸,因而可以大大提高除塵和脫硫效率。
(4) 增加汽水分離段高度,在簡(jiǎn)體上部增設(shè)脫水旋流板(即上面不再?lài)娝男靼?,以脫除煙氣中水滴水霧,考慮到改造后用水量增加不大,同時(shí)煙氣穿過(guò)水霧后帶水量也有增加,將汽水分離段增加至簡(jiǎn)體的1.5倍即增加至4.2 m( 如圖1所示)。
4 運(yùn)行情況及建議
該麻石除塵器于2002年5月采用新型旋流板煙氣凈化技術(shù)進(jìn)行改造獲得成功。2003年2月通過(guò)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)測(cè)試,煙氣排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),出口煙氣含塵量195mg/Nm,除塵效率97.8 %-98.2 %,當(dāng)在洗滌循環(huán)水中加入石灰水時(shí),脫硫效率可以由原來(lái)的60 %提高到70 %以上,同時(shí)煙氣帶水也基本上得到解決,耗水量增加約9%。經(jīng)過(guò)此次改造,該臺(tái)除塵器具有除塵效率高,可同時(shí)輔助脫硫,且投資省,運(yùn)行、維修費(fèi)用低,操作簡(jiǎn)單可靠,是一次成功的改造。
經(jīng)過(guò)此次改造及同時(shí)參考其它成功改造經(jīng)驗(yàn),筆者對(duì)進(jìn)行舊麻石旋風(fēng)水膜除塵器改造提出以下建議 :
(1)完善其內(nèi)部氣流流場(chǎng),改善除塵性能且要嚴(yán)格防止漏風(fēng);
(2)維持一定厚度的均勻穩(wěn)定流動(dòng)的水膜,確保除塵器正常運(yùn)行;
(3)強(qiáng)化氣水有效接觸,提高除塵效率但應(yīng)防止煙氣帶水;
(4)改造設(shè)計(jì)中應(yīng)采用行之有效的成熟技術(shù),使煙氣阻力和耗水量增加都比較小,煙氣帶水程度和煙氣溫降能滿足各方面的要求而同時(shí)除塵效率又比較高。
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