制藥廠青霉素廢水處理工程設(shè)計(jì)案例
一、工程概況
某制藥廠的廢水主要是生產(chǎn)青霉素所產(chǎn)生的高濃度有機(jī)廢水。該類廢水的主要特點(diǎn)是有機(jī)物濃度高,成分復(fù)雜,含有石油類、胺類、酸類、破乳劑等污染物。除此之外,水中還含有難以降解的大分子苯環(huán)物質(zhì)和濃度很高的SO42-及其鹽類,這些物質(zhì)將嚴(yán)重抑制微生物對(duì)水中有機(jī)物的生物降解。因此,正確選用適合該類廢水的處理工藝是廢水處理成功與否的關(guān)鍵。
二、設(shè)計(jì)水量和水質(zhì)
1. 設(shè)計(jì)處理水量
設(shè)計(jì)處理水量為6000m3/d(一期工程)。
2. 設(shè)計(jì)水質(zhì)
(1)原水水質(zhì) CODcr5000mg/L SS 2400mg/L BOD5 2750mg/L PH值 8~10
(2)處理后要求達(dá)到的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) CODcr≤300 mg/L 石油類 ≤10mg/L BOD5 ≤60 mg/L PH值6~9 SS ≤150 mg/L
三、設(shè)計(jì)處理工藝流程
處理工藝流程如圖1所示。
四、工藝流程簡(jiǎn)述與主要設(shè)計(jì)參數(shù)
(1)調(diào)節(jié)池 主要用于調(diào)節(jié)來水的水量和水質(zhì)的不均勻性。調(diào)節(jié)時(shí)間按8h設(shè)計(jì)。
(2)反應(yīng)池 采用6格穿孔旋流反應(yīng)形式,孔口流速由1.0m/s逐格遞減至0.15m/s。 反應(yīng)時(shí)間20min左右。
(3)沉淀池 采用斜板沉淀池。斜板間距80mm,表面水力負(fù)荷2.1m3/(m2·h)。
(4)水解酸化池 水解酸化工藝主要用來使難以降解的苯環(huán)物質(zhì)、大分子有機(jī)物開環(huán)斷鏈,變?yōu)橐子谏锝到獾男》肿游镔|(zhì),對(duì)改善廢水的可生化性,有利于后續(xù)好氧生物降解具有重要意義。 本工程設(shè)計(jì)水解酸化時(shí)間為15 h,池內(nèi)設(shè)置彈性填料和水下曝氣攪拌裝置。
(5)生物選擇器 在SBR反應(yīng)池進(jìn)水端部設(shè)置生物選擇器(又稱預(yù)反應(yīng)區(qū)),使回流的活性污泥和原水中的有機(jī)物在此處達(dá)到充分混合和吸附,使回流的大量微生物得以淘劣選優(yōu)、培養(yǎng)和馴化,誘導(dǎo)出活性很強(qiáng)的微生物群體,并能抑制絲狀菌的生長(zhǎng)和繁殖,對(duì)后續(xù)好氧反應(yīng)控制污泥膨脹具有重要作用。該反應(yīng)過程一般45min~1 h即可完成。
(6)SBR反應(yīng)池 SBR工藝又稱序批式間歇活性污泥法,是最近幾年國(guó)內(nèi)興起的集生物降解、沉淀、排水、排泥等功能于一體的污水生化處理工藝。在運(yùn)行過程中,采用PLC可編程序控制器,按時(shí)間和液位實(shí)現(xiàn)全過程自動(dòng)控制。
本工程設(shè)置了3座SBR反應(yīng)池,每池運(yùn)行周期12h。其中充水期4 h,反應(yīng)期8 h(其中包括充水期3.5h),沉淀期1.5h,排水期1.5h,閑置期0.5h。MLSS為3500 mg/L。
(7)污泥處理系統(tǒng) 本工程污泥分為化學(xué)污泥和剩余活性污泥兩部分。前者經(jīng)初沉淀池排出,直接進(jìn)入污泥脫水系統(tǒng);后者在每座SBR池里內(nèi)置1個(gè)8m×5 m×8 m的濃縮池,濃縮后的污泥經(jīng)提升泵,回流至生物選擇器和水解酸化池,剩余污泥與化學(xué)污泥一起儲(chǔ)存于污泥池內(nèi),進(jìn)行脫水外運(yùn)。污泥脫水設(shè)置5臺(tái)帶式壓榨過濾機(jī),帶寬2m。
五、工程運(yùn)行情況
本工程于2000年1月開始設(shè)計(jì),2000年3月破土修建,2000年9月竣工并開始調(diào)試試運(yùn)行,2000年11月經(jīng)環(huán)保局監(jiān)測(cè)后達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。總投資額約2600萬元。
通過3個(gè)多月的運(yùn)行和監(jiān)測(cè),處理效果顯著,運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定。其中在混合沉淀工藝中實(shí)際CODcr去除率為40%~50%,BOD5去除率為30%~35%。SS去除率為60%~70%;在水解酸化工藝中,CODcr去除率為25%~35%,BOD5去除率為20%~25%。
六、主要建(構(gòu))筑物 本工程主要建(構(gòu))筑物見表1。
表1 主要建(構(gòu))筑物一覽表
|
七、主要設(shè)備
表2 主要設(shè)備一覽表
|
八、自動(dòng)控制儀表 本工程主要自動(dòng)控制儀表見表3。
表3 主要自動(dòng)控制儀表
|
九、結(jié)語
(1)通過工程調(diào)試和實(shí)踐表明,中高濃度制藥廢水采用物化+好氧工藝是合理可行的。
(2)本處理工藝原理簡(jiǎn)單,操作、管理方便,自動(dòng)化程度較高。
(3)由于SBR工藝在進(jìn)水期池內(nèi)水位和處于曝氣階段的SBR池水位有一定高度差,若采用非限制性曝氣和共用供氣管網(wǎng),將產(chǎn)生氣體跑偏問題。在此種情況下,建議采用限期性曝氣,或單機(jī)對(duì)單池進(jìn)行供氣。
(4)有時(shí)原水含有較多表面活性劑,產(chǎn)生大量泡沫,若采用SBR工藝,應(yīng)注意潷水器的選型問題。
(5)由于排出的化學(xué)污泥含水率高達(dá)99%左右,給污泥脫水帶來一定的影響。因此,該部分污泥應(yīng)進(jìn)行濃縮處理。 該廠二期工程目前正在進(jìn)行施工圖的設(shè)計(jì),處理水量仍為6000m3/d,其處理工藝流程與一期完全相同,在污泥的濃縮和脫水方面將進(jìn)一步予以完善。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”