UASB+CASS工藝處理葡萄糖廠生產(chǎn)廢水
葡萄糖廠以玉米為原料生產(chǎn)出淀粉乳,然后用淀粉乳生產(chǎn)葡萄糖,生產(chǎn)淀粉乳部分采用封閉式濕磨工藝,生產(chǎn)葡萄糖部分采用酶法,年產(chǎn)葡萄糖6萬噸。原料 玉米經(jīng)高溫浸泡,然后破碎,再進(jìn)行胚芽分離、細(xì)磨和離心分離,得到淀粉乳,生產(chǎn)出來的淀粉乳經(jīng)糖化、脫色、過濾、濃縮、結(jié)晶、干燥,最后得到成品葡萄糖。 在整個(gè)葡萄糖生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)淀粉乳部分廢水排放主要來源于玉米浸泡水提煉菲汀后的三效蒸發(fā)冷凝水;生產(chǎn)葡萄糖部分廢水排放主要來源于離子交換系統(tǒng)的再生 水、蒸發(fā)冷凝水、設(shè)備洗滌水、糖化冷卻水。污染物主要為淀粉、糖類、有機(jī)酸等溶解性有機(jī)物質(zhì),含蛋黃粉、玉米芯、玉米皮等不溶性細(xì)小顆粒有機(jī)物,另外還含 有泥砂等無機(jī)物,其中主要以有機(jī)物為主,并不含有害物質(zhì),具有較好的可生化性,屬高濃度可生化有機(jī)廢水。
某葡萄糖廠現(xiàn)年生產(chǎn)能力為6×104t,其日排廢 水2400m3。水質(zhì)指標(biāo)見表1。
1 處理工藝的確定
由于葡萄糖廠的生產(chǎn)廢水有機(jī)物濃度高,無毒,其可生化性BOD5/CODcr大于0.5,屬高濃度易生化有機(jī)廢水,故應(yīng)采用以厭氧生物處理為主的廢水治理工藝?紤]到廢水COD濃度高達(dá)4,500mg/L,為了減少處理系統(tǒng)能耗,采用UASB+CASS 處理工藝。其工藝流程見圖1。
2 UASB+CASS組合工藝的特點(diǎn)
(1)有機(jī)負(fù)荷高,COD去除率高
(2)布水均勻,能保證微生物與基質(zhì)的充分接觸
(3)抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)
(4)容積產(chǎn)氣率高,能耗很低
(5)整個(gè)系統(tǒng)完全自控,設(shè)置全自動(dòng)防酸化保護(hù)系統(tǒng),不會(huì)出現(xiàn)酸化現(xiàn)象
(6)系統(tǒng)占地小,為其它厭氧系統(tǒng)的60%左右
(7)運(yùn)行穩(wěn)定,處理效果好,管理簡單
(8)由于采用靜止沉淀,出水水質(zhì)較其它處理好
(9)好氧微生物富集簡單,系統(tǒng)啟動(dòng)容易
(10)系統(tǒng)除對(duì)有機(jī)物有很好去除外,對(duì)N、P的去除也較高
(11)系統(tǒng)氧的利用率高,能耗較其它處理低15%左右
(12)系統(tǒng)完全自動(dòng)控制,管理容易
(13)系統(tǒng)不易出現(xiàn)污泥膨脹現(xiàn)象
3 主要技術(shù)指標(biāo)
3.1 設(shè)計(jì)水量 Q=2400m3/d
3.2 主要工藝設(shè)計(jì)參數(shù)見表2
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3.3 主要構(gòu)筑物、設(shè)備 主要構(gòu)筑物及設(shè)備見表3。
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3.4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表4。
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4 調(diào)試、運(yùn)行情況
污水處理廠調(diào)試及試運(yùn)行是污水處理工程建設(shè)的重要階段,是檢驗(yàn)污水處理廠前期設(shè)計(jì)、施工、安裝等工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。設(shè)備安裝完工后,按單體調(diào)試、局 部聯(lián)合調(diào)試和系統(tǒng)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)三個(gè)步驟進(jìn)行。UASB反應(yīng)器的調(diào)試分兩個(gè)階段進(jìn)行,第一階段為污泥馴化培養(yǎng)期:利用江門淀粉廠污水處理站的UASB反應(yīng)器污 泥接種,接種后反應(yīng)器污泥濃度約為20.0g/L。UASB反應(yīng)器由20℃升至37℃,每日升溫1~2℃。將少量調(diào)節(jié)池中的高溫廢水泵入U(xiǎn)ASB反應(yīng)器, 多余廢水流出,如此進(jìn)行加熱循環(huán)?刂七M(jìn)水量為4~6m3/h。同時(shí)控制以0.1~0.3kg CODCr/(m3·d)的容積負(fù)荷投加廢水,當(dāng)溫度升高到37℃時(shí),負(fù)荷達(dá)2kg CODCr/(m3·d)時(shí),進(jìn)入提高負(fù)荷階段。第二階段負(fù)荷提高期:在UASB反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)上,負(fù)荷從2kgCODCr/(m3·d) 提高到設(shè)計(jì)負(fù)荷9.5kgCODCr/(m3·d)。馴化期內(nèi)間歇進(jìn)水,一天兩次,根據(jù)濃度和水量控制負(fù)荷。要求控制UASB反應(yīng)器出水揮發(fā)性有機(jī)酸 (VFA)小于200mg/L,pH 7.2以上,CODCr去除率80%以上且產(chǎn)氣正常,方可進(jìn)一步提高負(fù)荷。整個(gè)調(diào)試期約7個(gè)月(第一階段4個(gè)月,第二階段3個(gè)月),自UASB反應(yīng)器達(dá)到 設(shè)計(jì)負(fù)荷后,CODCr去除率一直維持在85%以上。雖然水質(zhì)有波動(dòng),但有機(jī)負(fù)荷總是穩(wěn)定在9.5kgCODCr/(m3·d)以 上。CASS反應(yīng)池好氧污泥的培養(yǎng)馴化采用接種培養(yǎng)法,具體是在CASS池中加入其它污水處理廠濃縮脫水后的污泥,悶曝24h,此后每天排出部分上清液并 加入新的污水,逐步加大負(fù)荷,此階段不排泥。培養(yǎng)期間應(yīng)通過鏡檢密切觀察CASS池中微生物相的變化;同時(shí)進(jìn)行進(jìn)、出水水質(zhì)及反映活性污泥性能指標(biāo)的測(cè) 定,包括:SV、MLSS、SVI、COD、BOD5等。隨著微生物培養(yǎng)時(shí)間的增加,檢測(cè)到污泥中有大量活躍的原生動(dòng)物和少量的后生動(dòng)物,此時(shí) SVI=80mL/g~100mL/g,SV=18%~20%,MLSS=1200mg/L~1800mg/L,表明活性污泥培養(yǎng)基本成功。以上階段完成 后即可進(jìn)入污水廠全面試運(yùn)行階段。
污水廠試運(yùn)行是指在滿負(fù)荷進(jìn)水條件下,優(yōu)化、摸索運(yùn)行參數(shù),取得最佳的去除效果,同時(shí)對(duì)工程整體質(zhì)量進(jìn)一步全面考核,為今后長期穩(wěn)定運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。調(diào)試所得的數(shù)據(jù)如下:
①UASB反應(yīng)器:污泥濃度30g/L;容積負(fù)荷9.5kg[COD]/(m3.d);CODCr去除率85%。
②CASS:污泥濃度3g/L;污泥負(fù)荷0.1kg[COD]/(kg[MLSS].d); CODcr去除率90%。
③處理出水驗(yàn)收數(shù)據(jù)為:CODCr67mg/L;BOD5 15mg/L;SS16mg/L,pH7.1。
5 結(jié)論
①采用UASB—CASS工藝處理中、高濃度有機(jī)廢水,其工藝路線先進(jìn),是一種新型的處理工藝。
②該工藝CODCr去除率高(基本達(dá)95%以上)、運(yùn)行穩(wěn)定、操作簡便。
③運(yùn)行實(shí)踐表明,UASB—CASS工藝的抗沖擊負(fù)荷能力較好,在有一定波動(dòng)情況下出水仍較穩(wěn)定,也適合于季節(jié)性生產(chǎn)的廠家。
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