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山西漳山電廠RCFB煙氣脫硫工程介紹

更新時(shí)間:2009-05-19 15:02 來源:謝春霞 作者: 閱讀:5254 網(wǎng)友評論0

本文主要介紹漳山電廠的脫硫設(shè)計(jì)、系統(tǒng)組成、布置以及調(diào)試運(yùn)行數(shù)據(jù)。漳山電廠脫硫系統(tǒng)成功投運(yùn),為大型干法脫硫工程的設(shè)計(jì)及運(yùn)行提供了經(jīng)驗(yàn)及借鑒。

1、概述

山西漳山發(fā)電有限責(zé)任公司所建設(shè)的山西漳澤發(fā)電廠三期擴(kuò)建工程安裝2×300MW燃煤空冷發(fā)電機(jī)組,配備二臺(tái)由武漢鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的1045t/h亞臨界煤粉爐,機(jī)組年運(yùn)行小時(shí)數(shù)為6000小時(shí)。根據(jù)環(huán)保要求,機(jī)組配備尾部煙氣脫硫裝置,與發(fā)電工程同步建設(shè)、同步投產(chǎn)、同步運(yùn)行。根據(jù)合同要求,脫硫裝置的保證脫硫效率為85%,按合同條件每年可脫除 9258噸(設(shè)計(jì)煤種)/18516噸(校核煤種)SO2,極大的減少當(dāng)?shù)氐腟O2的排放和空氣污染,排放煙氣中的SO2含量將從851mg/Nm3(設(shè)計(jì)煤種)、1702mg/Nm3(校核煤種)減少至127mg/Nm3(設(shè)計(jì)煤種)、255mg/Nm3(校核煤種)以下,是改善當(dāng)?shù)氐拇髿猸h(huán)境條件的重要保證措施。

武漢凱迪電力股份有限公司所提供的這二套煙氣脫硫裝置,采用德國WULFF Deutschland GmbH(下簡稱德國WULFF公司)先進(jìn)成熟的回流式煙氣循環(huán)流化床干法脫硫RCFB-FGD(Reflux Circulating Fluidized Bed)技術(shù),對脫硫除塵島進(jìn)行總承包,包括島內(nèi)的土建、安裝工程的施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨、施工、調(diào)試、移交。

本工程于2003年4月份完成初步設(shè)計(jì),2003年底完成施工圖設(shè)計(jì)及設(shè)備招標(biāo)工作; 2004年底和2005年初1、2號主機(jī)組分別通過168小時(shí),F(xiàn)GD三個(gè)月后順利通過168小時(shí)試運(yùn)行。到現(xiàn)在為止,脫硫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定良好。本工程的成功投運(yùn),是RCFB脫硫技術(shù)在300MW大型燃煤機(jī)組的首次應(yīng)用,為我國火電廠煙氣脫硫工藝的選擇和在大型燃煤機(jī)組上的配套,提供了工程示范。

2005年7月份胡錦濤總書記參觀了漳山電廠,他對漳山電廠在國內(nèi)300MW機(jī)組上首家采用空冷、干法脫硫一體化技術(shù),達(dá)到了節(jié)水、環(huán)保的目的表示了肯定。

2、脫硫原理及工藝過程

2.1 脫硫原理

漳山電廠的脫硫劑原料為生石灰粉,通過一套消化系統(tǒng)將生石灰粉制備成消石灰粉。消石灰粉利用輸送系統(tǒng)最終被送到吸收塔內(nèi),在塔內(nèi)發(fā)生酸堿中和及氧化反應(yīng),脫除SO2等酸性物質(zhì)。Ca(OH)2粉末和煙氣中的SO2、SO3、HCl、HF等,在Ca(OH)2粒子的膜相表面發(fā)生反應(yīng),在煙氣循環(huán)流化床內(nèi),Ca(OH)2粉末,煙氣及噴入的水分,在流化狀態(tài)下,充分混合 ,并通過Ca(OH)2粉末的多次再循環(huán),使實(shí)際反應(yīng)的Ca/S比遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于表觀的Ca/S比,從而實(shí)現(xiàn)高效脫硫。

吸收塔內(nèi)主要反應(yīng)

    * Ca(OH)2 + SO2 = CaSO3+ H2O

    * Ca(OH)2 + SO3 = CaSO4 + H2O

    * CaSO3+ 1/2O2 = CaSO4

    * Ca(OH)2+ CO2 = CaCO3 + H2O

    * Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O

    * Ca(OH)2 + 2HF = CaF2 + 2H2O

2.2 工藝流程

鍋爐燃燒后排出的煙氣通過空氣預(yù)熱器出口,進(jìn)入第一級靜電除塵器ESP1預(yù)除塵。除塵器捕捉下來的灰輸送至電廠灰?guī)?,隨后煙氣從RCFB吸收塔下部兩側(cè)引入,與從吸收塔加速器上部噴入的霧化水混合,進(jìn)到塔中央,反應(yīng)過程中的煙氣溫度靠噴入的霧化水調(diào)節(jié)到75℃左右,RCFB噴射系統(tǒng)將由吸收劑制備系統(tǒng)提供的合格的吸收劑(合格細(xì)度的Ca(OH)2 干粉)噴入RCFB吸收塔,在塔內(nèi)與煙氣進(jìn)行脫硫化學(xué)反應(yīng),反應(yīng)后的大量的氣--固混合物從吸收塔頂部水平排出,進(jìn)入第二級除塵器ESP2。ESP2為一臺(tái)二室四電場靜電除塵器,它的第一、二電場脫除的固體顆粒在控制閥的調(diào)節(jié)作用下,通過固體循環(huán)系統(tǒng),返回RCFB吸收塔繼續(xù)參與脫硫反應(yīng);ESP2第三電場收集下來的物料既可返回吸收塔繼續(xù)參與反應(yīng),也可被輸送到殘?jiān)鼈};四電場灰斗下部和RCFB吸收塔下部少量的脫硫渣被輸送到殘?jiān)鼈};殘?jiān)鼈}的脫硫灰渣再由倉泵系統(tǒng)輸送到電廠灰?guī)?。ESP2出口凈煙氣經(jīng)兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)引入煙囪后排出。

簡易工藝流程如下圖:


圖1 脫硫島簡易流程圖

3、系統(tǒng)介紹

漳山電廠的脫硫工藝主要包括煙氣系統(tǒng)(含兩級電除塵器)、吸收塔系統(tǒng)(RCFB)、消石灰制備系統(tǒng)(LDH)、灰渣處理系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等部分組成。以下就各系統(tǒng)加以簡單介紹

3.1主要設(shè)計(jì)輸入

    * 氣象條件:
    * 平均氣壓      908.1 hPa
    * 平均氣溫      10.2 ℃
    * 平均相對濕度      63 %
    * 平均水汽壓      9.2 hPa
    * 平均降水量      555.5 mm
    * 平均蒸發(fā)量      1697.2mm
    * 基本風(fēng)壓      0.41kN/m2

主廠房零米高度(1956年黃海高程)20.50m

 
表1:煤質(zhì)主要成分
項(xiàng)目 單位 設(shè)計(jì)煤種
收到基灰份Aar % 23.41
收到基碳Car % 61
收到基全硫St.a(chǎn)r % 0.41
低位發(fā)熱量Qar.net kJ/kg 23360

表2:粉塵比電阻(Ω•cm)
測試溫度℃ 測量電壓V 設(shè)計(jì)煤種
80 500 4.3×1010
100 500 5.2×1011
120 500 1.12×1012
150 500 2.15×1012

表3:灰分析
項(xiàng)目 符號 單位 設(shè)計(jì)煤種
二氧化硅 SiO2 % 50
三氧化二鋁 Al2O3 % 39.61
三氧化二鐵 Fe2O3 % 8.37
氧化鈣 CaO % 4.37
氧化鎂 MgO % 0.74
氧化鈉 Na2O % 0.11
氧化鉀 K2O % 0.57
三氧化硫 SO3 % 3.74
二氧化鈦 TiO2 % 0.73
五氧化二磷 P2O5 % 0.13

表4:煙氣主要成份(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))
項(xiàng)目 單位 設(shè)計(jì)煤種 附注
O2 VOL% 5.38 干態(tài),實(shí)際O2
SO2 mg/Nm3 851 干態(tài),實(shí)際O2
H2O VOL% 6.68 濕態(tài),實(shí)際O2

表5:煙氣量(×103)及煙塵濃度
項(xiàng)目 單位 BMCR 附注
干態(tài) Nm3/h 995.38 標(biāo)態(tài)實(shí)際O2
濕態(tài) Nm3/h 1066.58 標(biāo)態(tài)實(shí)際O2
粉塵 g/Nm3 24.99  
煙溫 130.4 修正

3.2 煙氣系統(tǒng)

基本流程:空氣預(yù)熱器出口煙氣→電除塵器1(ESP1)→吸收塔(RCFB)→電除塵器2(ESP2)→吸風(fēng)機(jī)→煙囪

ESP1為常規(guī)電除塵器,經(jīng)過ESP1預(yù)除塵后的煙氣經(jīng)煙道流進(jìn)吸收塔內(nèi),煙氣在塔內(nèi)發(fā)生脫硫反應(yīng),吸收塔出口含高濃度脫硫產(chǎn)物及粉塵的煙氣直接進(jìn)入后電除塵器ESP2,ESP2為雙室四電場除塵器,ESP2入口煙氣設(shè)計(jì)含塵量800g/Nm3,經(jīng)ESP2除塵后的含塵量≤100mg/Nm3,經(jīng)過兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)引入煙囪排放。

3.3 吸收塔系統(tǒng)

吸收塔為脫硫系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,其主要有煙道接口、消石灰粉噴入接口、水接口、回流斜槽接口、脫硫灰渣排放接口。吸收塔直徑為11.2米,高約49米。

消石灰粉通過消化器下端變頻旋轉(zhuǎn)閥控制給料量,輸送到吸收塔內(nèi),與塔內(nèi)煙氣中的SO2進(jìn)行脫硫反應(yīng),以控制SO2排放量;工藝水通過工藝水泵輸送到吸收塔,來控制吸收塔內(nèi)的溫度,使反應(yīng)在最佳溫度下運(yùn)行,由回水管路上的回流調(diào)節(jié)閥控制給水量;循環(huán)物料由斜槽輸送到塔內(nèi),維持塔內(nèi)差壓,從而保證塔內(nèi)固體物濃度,物料回流量通過斜槽上的調(diào)節(jié)閥來控制。

吸收塔內(nèi)的氣體與固體之間的反應(yīng)取決于兩個(gè)條件,一個(gè)是氣體與固體的接觸面積,另一個(gè)是氣體在固體表面的停留時(shí)間。在氣體速度較低的情況下,氣體通過固體物間的縫隙進(jìn)入到反應(yīng)器中,氣體在固體物表面的停留時(shí)間很短,非常不利于氣體與固體的反應(yīng)。而當(dāng)流速增加到一定程度時(shí),大部分顆粒在氣體的帶動(dòng)下離開床層,但隨后又回到床層,小部分會(huì)被帶到反應(yīng)器的上部,形成下部密相區(qū),上部稀相區(qū),這種類似于液態(tài)沸騰的狀態(tài)稱之為鼓泡床。這種狀態(tài)固體物表面積較大,但大部分的反應(yīng)時(shí)間較短。進(jìn)一步加大氣體流速,固體物將會(huì)較均勻地分布在整個(gè)反應(yīng)器中,并且靠近壁面還有少量固體物的回流,這時(shí),氣體與固體物接觸時(shí)間最長,接觸面積較大。這種狀態(tài)就稱之為循環(huán)流化床?;亓魇窖h(huán)流化床脫硫工藝正是利用這個(gè)原理,煙氣從脫硫塔底部以12~18m/s的流速進(jìn)入,通過脫硫塔內(nèi)部的加速器后流速約為40~60m/s,這正是塔內(nèi)形成流化床的理想流速。塔內(nèi)加速器一般有200傾斜度,水、消石灰和循環(huán)灰均從此處進(jìn)入,煙氣向上流動(dòng),回流物料從上往下落,RCFB吸收塔中的煙氣流速被控制在3.5~5m/s較低的速度,這使煙氣停留在吸收塔中的時(shí)間可達(dá)5秒以上,反應(yīng)時(shí)間較其它脫硫技術(shù)大大延長,脫硫效率大大提高。出塔后的固體物被收集下來再回送到反應(yīng)器中進(jìn)行循環(huán),進(jìn)一步延長了固體物的反應(yīng)時(shí)間,加上固體物之間的碰撞、磨擦,會(huì)暴露出固體物的新表面,有利于固體物的利用率。氣固停留時(shí)間約有10倍差別,為了保證接觸時(shí)間達(dá)到半個(gè)小時(shí),一般回流次數(shù)在100~150次,這樣就可以充分保證了流化床的形成和脫硫效率的提高。

回流式煙氣循環(huán)流化床(RCFB)的獨(dú)特設(shè)計(jì)使其具體以下主要特點(diǎn)

(1) RCFB除了具有優(yōu)良的傳熱、傳質(zhì)特點(diǎn)外,因在塔的頂部區(qū)域加裝了導(dǎo)流板,在塔內(nèi)加裝了紊流裝置,加上外部循環(huán),延長了脫硫劑的停留時(shí)間,加大了固體物的碰撞、摩擦,從而提高了脫硫劑的利用率。

(2) 由于脫硫劑的利用率高,它所產(chǎn)生的脫硫灰(渣)也最少。

(3) 煙氣在塔內(nèi)的停留時(shí)間達(dá)5秒以上,使SO2與脫硫劑能得到充分的混合,提高了脫硫效率,且99%以上的脫硫反應(yīng)均在塔內(nèi)完成。

(4) 較低的塔內(nèi)流速使塔內(nèi)不易產(chǎn)生磨損。

(5) 因脫硫劑為干態(tài),床溫只取決于噴水量的多少,不受進(jìn)口煙氣中SO2濃度的制約,能非常方便的將床溫控制在理想狀態(tài),防止床溫偏低時(shí)設(shè)備的腐蝕,偏高時(shí)脫硫效率及脫硫劑利用率的下降。

(6) 塔內(nèi)優(yōu)良的混合條件,使塔內(nèi)的水分迅速蒸發(fā),所以,脫硫塔及其它設(shè)備不會(huì)產(chǎn)生粘結(jié)和堵塞,也不會(huì)產(chǎn)生腐蝕。

(7) RCFB轉(zhuǎn)動(dòng)部件少,整個(gè)裝置可用率高。

(8) 在煤的含硫量適當(dāng)增加或要提高脫硫效率時(shí),無需增加任何設(shè)備,僅增加脫硫劑就行了。

3.4 消石灰制備系統(tǒng)

基本流程:罐車→石灰倉→生石灰日用斗→消化器→旋風(fēng)分離器1→旋風(fēng)分離器2→消石灰倉

生石灰粉通過密封罐車輸送送到石灰倉,使用一臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)使石灰倉料斗的石灰處于流動(dòng)狀態(tài),石灰倉下料的石灰再由輸送空氣噴入消化器中,在消化器內(nèi)與一定量的霧化水混合,發(fā)生化學(xué)反應(yīng) :

CaO + H2O = Ca(OH)2

消化器床溫受到嚴(yán)格控制,以控制反應(yīng)后消石灰中水的含量。反應(yīng)后的氣粉混合物離開消化器,再經(jīng)過第一級旋風(fēng)分離器,將大顆?;厮偷较髦欣^續(xù)消化。帶細(xì)顆粒的Ca(OH)2的混合物再經(jīng)過第二級旋風(fēng)分離器將Ca(OH)2粉末分離出來送至消石灰倉待用,尾氣直接引入脫硫塔,消除污染。此套消化系統(tǒng)也采用了循環(huán)流化床技術(shù),使得Ca(OH)2粉末的表面積達(dá)18~20m2/g(其它消化裝置為12~14m2/g),加大了SO2、SO3 與Ca(OH)2的接觸面積,既提高了脫硫效率,也提高了吸收劑的利用率。

此系統(tǒng)為引進(jìn)德國WULFF技術(shù)設(shè)計(jì)制造,原外方要求石灰品質(zhì)較高,對CaO含量及消化速度均有較高要求。根據(jù)中國國情,符合上述品質(zhì)的石灰一般必須是工業(yè)石灰,各地價(jià)格相差很大,而且均非常昂貴,各地較便宜的是建筑用石灰。凱迪公司在非常困難的情況下對此系統(tǒng)完善改造,最終在石灰品質(zhì)非常差(CaO含量低,消化速度低)的情況下,通過此裝置生產(chǎn)出來的消石灰品質(zhì)仍能滿足脫硫需要。

3.5 灰渣處理系統(tǒng)

本脫硫除塵島有三處會(huì)產(chǎn)生灰、渣排放,即第一級電除塵器(ESP1)下除塵灰、RCFB吸收塔下脫硫灰和第二級電除塵器(ESP2)脫硫灰。ESP1收集的為常規(guī)粉煤灰,吸收塔及ESP2灰斗收集為脫硫灰。三處產(chǎn)生的灰渣通過倉泵系統(tǒng)把灰渣輸送至灰場儲(chǔ)存。漳山電廠的除灰系統(tǒng)不在本工程中。

RCFB煙氣脫硫技術(shù)吸收劑為鈣基化合物,脫硫渣中的主要成分為CaSO4、CaSO3等。CaSO4和CaSO3都是化學(xué)性質(zhì)比較穩(wěn)定的無毒物質(zhì),不會(huì)對環(huán)境造成危害。

脫硫渣的密度在500kg/m3至900 kg/m3之間,呈干粉狀,可方便地采用氣力輸送或罐車輸送。這是干法工藝的優(yōu)點(diǎn)。RCFB法煙氣脫硫的脫硫渣是一種灰白色干燥的微粒狀粉末,其流動(dòng)性與易液化性與飛灰相似。

在國外,干法脫硫渣已在不同的領(lǐng)域中得到利用。

3.6 電氣系統(tǒng)

0.38kV配電系統(tǒng)采用PC(動(dòng)力中心)一級供電方式。每臺(tái)爐脫硫單元設(shè)3個(gè)低壓PC段。脫硫PC段由脫硫變供電,該段為單母線分段接線,向相應(yīng)機(jī)組脫硫裝置及1號電除塵器電負(fù)荷供電。除塵PC段由除塵變供電,該段為單母線分段接線,向相應(yīng)機(jī)組2號電除塵器電負(fù)荷供電。備用PC段由備用變供電,該段為單母線接線,向脫硫PC段及電除PC段提供備用電源。正常時(shí)脫硫PC段、除塵PC段各段的分段開關(guān)閉合,由相應(yīng)段的工作變供電,事故時(shí)工作變退出,備用變自動(dòng)投入供電。脫硫除塵島內(nèi)不設(shè)保安柴油發(fā)電機(jī)組,脫硫用交流不停電電源(UPS)的一路保安電源由業(yè)主負(fù)責(zé)提供至UPS裝置處。75kW及以上的電動(dòng)機(jī)回路、大容量饋電回路采用空氣斷路器,75KW以下的電動(dòng)機(jī)回路、小容量饋電回路采用塑殼斷路器。

3.8 控制系統(tǒng)

本工程的RCFB脫硫工藝的控制系統(tǒng)較其它的干法、半干法脫硫技術(shù)簡單。它的控制主要通過三個(gè)部分實(shí)現(xiàn)。

(1) SO2排放量和消石灰給料量的控制

根據(jù)脫硫反應(yīng)塔入口和出口煙氣中SO2、O2濃度和煙氣流量以及脫硫率來控制消石灰粉的給料量,以確保煙氣排放中SO2的含量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。消石灰粉的給料量的調(diào)節(jié)采用變頻調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)閥,通過調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)閥的轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)給料量。

(2)循環(huán)流化床床壓與物料回流量控制

循環(huán)流化床內(nèi)固體物濃度是保證脫硫塔良好運(yùn)行的重要參數(shù)。脫硫塔內(nèi)固體物濃度可以通過沿床高度底部和頂部的壓差ΔP來表示。床的壓力損失越大,表示固體物濃度越大。因而根據(jù)沿床高度底部和頂部的壓差ΔP來控制吸收塔進(jìn)口灰的回流量,將ΔP控制在一定范圍之間,從而保證了床內(nèi)必需的固/氣比,使吸收塔始終處于良好的運(yùn)行工況。其調(diào)節(jié)方法是通過調(diào)節(jié)除塵器再循環(huán)斜槽的給料量,以控制送回反應(yīng)器的再循環(huán)干灰量,來控制壓差ΔP,從而保證床內(nèi)必需的固/氣比。

(3)脫硫煙溫和噴水量的控制

通過反應(yīng)塔頂部煙氣設(shè)定溫度與入口煙氣溫度的函數(shù)、煙氣流量函數(shù)之差與高于露點(diǎn)溫度15ºC比較取較大值,再與RCFB水箱水溫溫差的函數(shù)計(jì)算的數(shù)值作為主要控制,以反應(yīng)塔頂部煙氣溫度與設(shè)定溫度的PID 調(diào)節(jié)作為微調(diào)得出的結(jié)果作為噴水量的設(shè)定值,以四個(gè)噴嘴噴水總量作為過程值來控制噴水量。以確保反應(yīng)器內(nèi)的溫度和水量處于最佳范圍內(nèi)。噴水量的調(diào)節(jié)方法一般采用回水調(diào)節(jié)閥,通過調(diào)節(jié)回流水量來調(diào)節(jié)噴水量。

這三套控制互相獨(dú)立,不產(chǎn)生相互影響,這保證RCFB-FGD能夠在鍋爐不同的負(fù)荷范圍內(nèi)變動(dòng)時(shí),獲得穩(wěn)定的脫硫效率。

4、工程總體布置

本工程在鍋爐尾部送風(fēng)機(jī)室與煙囪之間留有脫硫裝置的空地,在此空地四周有環(huán)形馬路,脫硫裝置按煙氣流程順流布置,沿從送風(fēng)機(jī)室至煙囪方向依次布置預(yù)除塵器ESP1、RCFB吸收塔、脫硫除塵器ESP2及吸風(fēng)機(jī)。脫硫島的集控樓布置在兩套裝置中間的場地上。

石灰倉、消石灰倉和消石灰制備系統(tǒng)就近布置在脫硫塔外側(cè),以利于設(shè)備之間的管道聯(lián)絡(luò),同時(shí)有利于吸收劑來料罐車卸料倒車用,還考慮了脫硫除塵島整體布置的美觀。

其它水箱、水泵、風(fēng)機(jī)等布置在吸收塔及除塵器下部零米區(qū)域,即考慮就近原則,又留有空間檢修維護(hù),還兼顧整體布置美觀。

控制室28000×24000,面積672m2,二層布置脫硫系統(tǒng)及除灰系統(tǒng)的電氣柜、控制柜以及控制室,并布置一電纜夾層。

脫硫島總布置簡圖見圖2


圖2 脫硫島總布置簡圖

5、主要性能參數(shù)

表6:168期間主要運(yùn)行參數(shù)

序號 項(xiàng)目 單位 參數(shù) 備注
1 FGD系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間 h 168 本次共運(yùn)行208小時(shí)
2 自動(dòng)投入率及保護(hù)投入率 100  
3 最高脫硫率 97  
4 平均脫硫率 90 合同值85%
5 平均SO2含量 mg/Nm3 1315 合同值851
6 平均煙氣量 Nm3/h 1136150 合同值最大1066580
7 SO2排放 mg/Nm3 150  
8 粉塵排放 mg/Nm3 <100  
9 系統(tǒng)壓降 kPa 1.8  
10 機(jī)組負(fù)荷變化范圍 MW 240~305 平均293
11 脫硫塔入口溫度 124  
12 脫硫塔溫度 73  
13 總用電量 kWh 38.4×103  

6、結(jié)束語

本工程是RCFB脫硫技術(shù)首次在300MW燃煤機(jī)組上的應(yīng)用,其最終的順利投運(yùn),以及凱迪后續(xù)的彭城項(xiàng)目及新海項(xiàng)目的成功投運(yùn),說明RCFB脫硫技術(shù)在300MW機(jī)組上運(yùn)行是穩(wěn)定可靠的,并且該項(xiàng)技術(shù)也是成熟的。
 

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