栲膠脫硫裝置的改造
我廠為年產(chǎn)兩萬(wàn)噸TDI的生產(chǎn)項(xiàng)目,在工藝過(guò)程中需要造氣系統(tǒng)生產(chǎn)的水煤氣經(jīng)凈化分離提純的CO和H2為原料,水煤氣中H2S的脫除采用栲膠法脫硫。原有的栲膠脫硫系統(tǒng)工藝流程不太合理,配置栲膠液操作難度大,原料消耗高。鑒于此,對(duì)栲膠脫硫進(jìn)行了技術(shù)改造,使原料消耗大幅度降低,降低了成本,方便了操作,生產(chǎn)狀況也較以前有了明顯的好轉(zhuǎn)。
栲膠脫硫裝置存在的問(wèn)題:
1、工藝流程方面
1.1硫回收過(guò)程不能完成
原設(shè)計(jì)的硫回收流程如圖1所示,硫泡沫從再生槽頂部溢流到硫泡沫輸送槽,然后由空氣壓入高位槽,在高位槽內(nèi)用蒸汽盤管加熱至80℃,靜止分層后,清液返回系統(tǒng),將底部硫膏進(jìn)行熔硫。
原設(shè)計(jì)熔硫釜直徑為φ900,材質(zhì)為碳鋼,腐蝕嚴(yán)重,應(yīng)用此釜進(jìn)行熔硫操作,加熱24小時(shí)溫度達(dá)不到硫磺熔點(diǎn),打開(kāi)底部放硫閥,無(wú)硫放出,釜內(nèi)硫膏呈塊狀,顏色灰黑,夾雜鐵銹等雜質(zhì)積于釜內(nèi),使熔硫釜不能正常使用。為了維持工藝運(yùn)行,即把高位槽底部濃度約為10%左右的硫膏直接排放,惡化了操作環(huán)境,增加了勞動(dòng)強(qiáng)度且溶液浪費(fèi)較大,造成系統(tǒng)補(bǔ)液量大,原料消耗多,新補(bǔ)充的栲膠膠體多,硫泡沫黏度大,難于浮選,溶液懸浮硫高。
1.2再生槽硫泡沫的溢流難于控制
在原設(shè)計(jì)的流程中,再生槽頂部硫泡沫的溢流是根據(jù)總控室內(nèi)LI0502液位指示值來(lái)改變調(diào)節(jié)閥LC0501的開(kāi)度來(lái)完成的。如圖1所示。該液位計(jì)為差壓式液位計(jì),當(dāng)溶液組分變化時(shí),密度隨之變化,液位指示也相應(yīng)變化,該液位計(jì)只能反映再生槽液位變化的趨勢(shì),而不能代表其真正液位。如有時(shí)LI0502指示97%時(shí)硫泡沫不溢流,有時(shí)LI0502指示94%時(shí),硫泡沫溢流量就很大,難于控制硫泡沫溢流量,不能確保硫泡沫及時(shí)收集,影響脫硫再生效果。
1.3硫泡沫溢流管道細(xì),無(wú)斜度,難溢流
原設(shè)計(jì)流程中,再生槽至硫泡沫輸送槽的管道為DN100,成水平走向,長(zhǎng)約5米,2個(gè)90°彎頭,阻力大,未作保溫處理。由于硫泡沫黏度較大,使得硫泡沫溢流不通暢,管道易堵塞,冬季管內(nèi)存液易凍。
1.4冬季,煤氣入塔管線凍結(jié),使輸氣不通暢,造成系統(tǒng)負(fù)荷波動(dòng)。
從造氣街區(qū)來(lái)的水煤氣管道直徑為DN600,長(zhǎng)約200米,未作保溫處理,冬季氣溫低時(shí),煤氣入塔溫度只有7℃,煤氣中的冷凝水在管內(nèi)凍結(jié),煤氣輸送不暢,造成前段羅茨風(fēng)機(jī)憋壓,后段煤氣壓縮機(jī)抽負(fù)。1999年冬季曾發(fā)生過(guò)一次這樣的事故,造成全系統(tǒng)停車。
2、溶液配制方面
脫硫液的配制是在地下槽里進(jìn)行的。地下槽體積太大,為7.6m3,直徑為2.2米,內(nèi)有攪拌器,攪拌器高度位于槽的中部,如圖2所示:
應(yīng)用此槽配液難度較大,尤其是配制釩液時(shí),要求堿度在120g/L,攪拌器的高度決定了地下槽內(nèi)所加水的量至少為半槽,要達(dá)到所需的堿度,補(bǔ)入的堿量較大。使得溶液總堿度高,組分變化大,原料浪費(fèi)大。
改造方案及實(shí)施方法
1、硫回收流程的改造
在原流程上增加了硫泡沫中間槽、硫泡沫泵、真空轉(zhuǎn)鼓過(guò)濾機(jī)及過(guò)濾所需的真空罐、濾液罐。硫泡沫從再生槽溢流至硫泡沫中間槽,連續(xù)或間斷有硫泡沫泵打入高位泡沫槽,加熱分層,清液返回系統(tǒng),底部硫膏由真空過(guò)濾機(jī)進(jìn)行過(guò)濾,形成的濾餅裝袋處理。
2、再生硫泡沫溢流控制方式的改造
如圖3所示,在原流程上增加了液位調(diào)節(jié)器,將原來(lái)的事故槽用作貧液槽,通過(guò)調(diào)節(jié)液位調(diào)節(jié)器動(dòng)筒的高度來(lái)控制再生槽的液位,使硫泡沫及時(shí)穩(wěn)定溢流。
3、硫泡沫溢流管線的改造
為了使硫泡沫順利流入硫泡沫中間槽,將再生槽地基加高了1米,縮短了此管段的長(zhǎng)度,使該管段傾斜約15°。
4、為排除煤氣管線中的冷凝水,使入塔前的煤氣管線上增加一集水器。
5、配液裝置的改造
將原地下槽內(nèi)設(shè)置了2塊隔板,使利用部分的體積約為原來(lái)的1/2,并將原地下槽內(nèi)的攪拌器和堿液泵去掉,該增一液下泵,在蒸汽管線和液下泵出口回路管線末端各加一45°彎頭。如圖4所示。
改造后的效果
1、硫回收過(guò)程的改造,使系統(tǒng)的硫泡沫得到了較好的處理,回收了濃度約為60%的稠硫膏,改善了操作環(huán)境,減少了環(huán)境污染和溶液損失,降低了原料消耗。
2、利用液位調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)再生槽的液位,操作方便簡(jiǎn)單,準(zhǔn)確可靠,確保了硫泡沫的及時(shí)溢流,減少了硫泡沫在系統(tǒng)的滯留時(shí)間,保證了脫硫液的再生效果,降低了系統(tǒng)懸浮硫。
3、傾斜的硫泡沫溢流管線使硫泡沫能順利流入硫泡沫中間槽,管線內(nèi)不存液,冬季也不會(huì)凍結(jié)堵塞。
4、入塔煤氣管線的集水器能夠排除管線內(nèi)的冷凝液,保證了煤氣的暢通輸送。
5、地下槽結(jié)構(gòu)的改造大大方便了配液操作,減少了原料的浪費(fèi),保證了溶液組分的濃度。由液下泵代替堿液泵,避免了發(fā)生淹電機(jī)事故。
從實(shí)踐效果看,我廠脫硫系統(tǒng)經(jīng)過(guò)改造后生產(chǎn)狀況有了明顯好轉(zhuǎn),脫硫液再生效果較好,懸浮硫由3g/L降為0.2g/L以下。原料消耗大幅度降低,純堿的消耗由300kg/天降為80kg/天,栲膠的消耗由20kg/天降為5~10kg/天,V2O5的消耗由10kg/天降為1~2kg/天,一年原料總成本降低約30萬(wàn)元。
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