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低負荷脫硝運行的相關問題及改善措施

更新時間:2020-04-28 15:56 來源:熱電技術 作者: 閱讀:2397 網(wǎng)友評論0

摘要:本文對華能荊門熱電2×350MW超臨界機組脫硝系統(tǒng)低負荷運行時存在脫硝入口煙溫偏低、兩側(cè)煙溫偏差大,脫銷入口NOx偏高、噴氨量過大、局部氨逃逸率大等問題進行分析,通過優(yōu)化運行方式,采取相關技術措施,逐步改善了低負荷脫銷系統(tǒng)安全運行相關問題,保證脫銷系統(tǒng)安全運行,機組排放合格。

關鍵詞:低負荷脫硝、煙溫低、噴氨量大、優(yōu)化運行、空預器堵塞

1機組概況

華能荊門熱電1、2號鍋爐采用東方鍋爐廠生產(chǎn)的350MW超臨界直流鍋爐,鍋爐型號為DG1131/25.4-Ⅱ2,為超臨界壓力、一次中間再熱、變壓運行、單爐膛、平衡通風、采用低NOx旋流式、前后墻對沖布置燃燒器。20只HT-NR3型燃燒器分前三層(A、B、C)、后兩層(D、E)布置在爐膛前、后墻上,制粉系統(tǒng)采用冷一次風機正壓中速磨直吹系統(tǒng),每臺爐配五臺制粉系統(tǒng)。鍋爐前墻A層燃燒器中布置了等離子點火裝置,其他各層燃燒器裝有1支簡單機械霧化點火油槍。每臺機組配置一臺100%B-MCR汽動給水泵和兩臺機組共用一臺30%B-MCR容量的定速電動給水泵。機組旁路系統(tǒng)采用一級高壓旁路系統(tǒng)裝置,容量為35%BMCR。機組啟動方式采用高壓缸啟動。鍋爐的啟動系統(tǒng)為不帶再循環(huán)泵的大氣擴容式啟動系統(tǒng)。系統(tǒng)包含1個汽水分離器、1個儲水罐、2個儲水罐液位調(diào)節(jié)閥(361閥)及1個361閥前電動隔離閥。鍋爐脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)方式進行脫硝處理,脫硝催化劑設計運行溫度為295~430℃。脫硝設備布置包括二部分。脫硝設施本體布置在鍋爐省煤器和空預器之間,空預器鍋爐鋼架上方的布置。煙道分兩路從省煤器后接出,經(jīng)過垂直上升后變?yōu)樗?,接入SCR反應器,SCR反應器內(nèi)裝有催化劑。反應器為垂直布置,經(jīng)過脫硝以后的煙氣經(jīng)垂直煙道接入空預器入口煙道。1、2爐分別于2017年5月、2016年12月分別完成超低排放改造,現(xiàn)階段執(zhí)行的環(huán)保污染物控制標準為:NOx≤50mg/Nm3、SO2濃度≤35mg/Nm3、粉塵濃度≤10mg/Nm3。鍋爐尾部煙道采用雙煙道結(jié)構,其中低溫再熱器布置于前部煙道,低溫過熱器、省煤器布置于后部煙道。再熱汽溫度采用煙氣擋板輔以微量噴水作為調(diào)節(jié)手段。

2低負荷脫硝系統(tǒng)運行存在的問題及運行調(diào)整措施

2.1低負荷脫硝入口煙溫過低、偏差大

隨著機組負荷降低,鍋爐出口煙溫也隨之降低,導致尾部煙道煙溫都有不同程度的下降。而且低負荷時由于火焰充滿程度較弱,導致兩側(cè)煙溫也有所不同。煙溫降低對脫硝系統(tǒng)運行不利,煙溫過低,催化劑活性太低,導致脫硝系統(tǒng)運行效率下降,氨逃逸率上升。長時間運行會使空預器堵塞。若脫硝入口煙溫低于低限值295℃(三取二),保護動作關閉脫銷入口噴氨快關閥,若不及時調(diào)整則會導致凈煙氣NOx超排。

針對低負荷工況下,主要是煙溫偏低及兩側(cè)煙溫有偏差,降負荷過程脫硝有退出運行的可能性,因此在運行方式采取相關優(yōu)化措施:

1)針對低負荷工況運行方式,結(jié)合爐膛結(jié)渣情況,對爐膛吹灰系統(tǒng)進行了相關優(yōu)化,每天按照單雙號來進行爐膛吹灰。尾部煙道間隔一天來吹灰,空預器冷端采取2H吹灰一次。采取此種方式后低負荷運行下脫硝入口煙溫基本都能達到要求。同時也減少汽水損耗。

2)低負荷運行時加強監(jiān)視,適當降低機組負荷率,避免煤量過減后導致煙溫下降,必要時解除協(xié)調(diào)方式手動調(diào)整。

3)低負荷運行下采用不同磨煤機組合,采用前墻ABD磨組合較后墻ADE磨組合對提升煙溫更有利。

4)針對脫硝入口兩側(cè)煙溫偏差,通過尾部煙氣擋板進行小幅度偏差調(diào)節(jié),對煙溫調(diào)平有明顯效果。

5)低負荷運行,尾部煙道煙溫特點是前煙道布置為低再,汽溫煙溫均較高;后煙道中布置低過和省煤器,由于低負荷時給水溫度降低,導致?lián)Q熱溫差增大。從而導致后煙道煙溫降低較多,最終的結(jié)果是混合后的煙溫偏低,影響到了脫硝入口的煙溫。所以低負荷運行,為保證脫硝安全運行,盡量關小過熱側(cè)的煙氣擋板。調(diào)節(jié)煙氣擋板時幅度也要緩慢,避免大幅度波動后導致煙溫下降。

6)在保證燃燒穩(wěn)定的前提下,可適當提高磨煤機的一次風速,風粉出口溫度降低5℃左右。通過以上優(yōu)化措施,基本能夠滿足低負荷脫硝系統(tǒng)運行的安全。

2.2低負荷運行,脫硝入口NOx偏大

低負荷運行下往往氧量偏大,導致脫硝入口的NOX折算值過高。結(jié)果導致噴氨量增大,存在局部氨逃逸過大現(xiàn)象。運行中采取以下措施:

1)控制總風量,嚴格按照氧量曲線來調(diào)整。避免氧量偏離目標值較多。

2)減少漏風,主要是爐膛漏風,檢查尾部煙道人孔門全部關嚴。合理控制爐底干排渣冷卻風門,規(guī)定爐底溫度低于100℃全關爐底冷卻風門。

3)定期對脫硝入口氧量顯示進行校驗。

4)由于脫硝噴氨量過度開大后,導致液氨消耗大不經(jīng)濟且氨逃逸率增大。為規(guī)范運行人員操作,在經(jīng)濟指標競賽中調(diào)整噴氨量權重,用氨量越大得分越低,加強值班員對液氨調(diào)整的重視,勤調(diào)整,減少液氨消耗量。低負荷控制好鍋爐氧量對NOx生成影響很大,所以低負荷階段盡量降低鍋爐總風量及氧量,對鍋爐NOx控制及低負荷鍋爐穩(wěn)燃均有利。

2.3氨逃逸率過大,導致空預器堵塞

長期低負荷運行,存在空預器堵塞的情況。特別是在2017年9月-10月份機組長期在低負荷運行,環(huán)境溫度較往年偏低,且入爐摻燒煤硫份較大,導致空預器差壓逐漸增大??疹A器煙氣差壓最大漲至2.1KPA左右。

根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,長期在低負荷運行,受環(huán)境溫度影響,空預器冷端綜合溫度偏低,導致燃用高硫煤后,空預器差壓呈逐漸上升趨勢,引風機電流上漲,導致電耗上升。停機后檢查確定是空預器冷端的結(jié)垢較多,為硫酸氫銨垢樣。短時間也難清理。因此在運行需要加強監(jiān)視,調(diào)整配煤摻燒策略,盡量減少入爐煤硫份,同時提升負荷率,盡量在高負荷運行。嚴格控制噴氨量,根據(jù)環(huán)境溫度變化及時投入熱風再循環(huán),提升空預器入口冷端風溫,加大吹灰頻率,提高蒸汽吹灰溫度等策略,減緩空預器上升速率。

3總結(jié)

針對機組低負荷工況下脫硝運行存在相關問題,經(jīng)過優(yōu)化吹灰方式,磨煤機組合方式,氧量控制,提高吹灰頻率,規(guī)范運行人員操作減少噴氨量等措施。保證了脫硝系統(tǒng)在低負荷工況下能夠安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行。

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