窯頭布袋收塵器回灰拉鏈機(jī)節(jié)能改造
一實(shí)施背景
某公司兩條6000t/d熟料生產(chǎn)線于2007年5月投產(chǎn)運(yùn)行,最初使用8臺(tái)FU270拉鏈機(jī)將窯頭布袋收塵器產(chǎn)生的粉塵收集輸送到盤式輸送機(jī),再入熟料儲(chǔ)存庫。由于按照篦冷機(jī)煙塵全部經(jīng)列管冷卻器冷卻后直接入窯頭布袋收塵器集灰進(jìn)行設(shè)計(jì),收塵量大,所以窯頭布袋收塵器回灰拉鏈機(jī)輸送富余容量大,配置功率高。2010年上半年經(jīng)技改后,新增1.2MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。篦冷機(jī)煙塵旁路改道進(jìn)電廠AQC余熱鍋爐,經(jīng)鍋爐振打進(jìn)行集塵,直接回到熟料盤式輸送機(jī),經(jīng)余熱鍋爐降塵后的煙氣再入布袋收塵器,進(jìn)入窯頭布袋收塵器的煙氣含塵濃度及收塵量降低到不足原設(shè)計(jì)量的20%,布袋收塵器Fu拉鏈機(jī)接近空負(fù)荷運(yùn)行,由于改造8臺(tái)FU270拉鏈機(jī)投資設(shè)備費(fèi)用高,故通過改變其運(yùn)行方式來達(dá)到節(jié)能降耗目的。
經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),拉鏈機(jī)回灰裝置可以間歇式運(yùn)行,在保證收塵設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí),也帶來可觀的效益。
二改造方案
本節(jié)能改造項(xiàng)目在不改變原窯頭收塵器工藝布局及更換設(shè)備的基礎(chǔ)上,僅在窯頭收塵器灰斗下部分別安裝16只電容式料位開關(guān)及上位機(jī)邏輯編程的情況下,改變拉鏈機(jī)安全運(yùn)行方式,改造后的系統(tǒng)見圖1。
改造后的系統(tǒng)改造后,節(jié)能效果顯著,并極大地延長FU270拉鏈機(jī)耐磨件服役周期,有效降低了設(shè)備維修維護(hù)工作量。
具體改造步驟如下:
(1)在收塵器回灰灰斗錐體部位開孔,焊接法蘭,安裝電容式料位計(jì)16只,用以檢測灰斗的料位高度。
(2)在上位機(jī)DCS中央控制室ES站編程,實(shí)現(xiàn)回灰拉鏈機(jī)邏輯控制。
(3)敷設(shè)控制電纜,實(shí)現(xiàn)DCS下位機(jī)AS站與收塵控制柜的連接控制。
三實(shí)施效果
2016年12月份,利用春節(jié)大修期間,對該公司窯頭布袋收塵器回灰拉鏈機(jī)節(jié)能改造,經(jīng)設(shè)備運(yùn)行期間的觀察,發(fā)現(xiàn)從窯頭布袋收塵器進(jìn)氣側(cè)到出口側(cè),布袋收塵器灰斗物料收集量梯度遞減。找出了收塵器各室下料特點(diǎn)情況后,在上位機(jī)DCS中央控制室ES站進(jìn)行各拉鏈機(jī)運(yùn)行時(shí)間的邏輯優(yōu)化:窯頭布袋收塵器進(jìn)氣側(cè)拉鏈機(jī),日運(yùn)行兩次,時(shí)間間隔為690min,每次運(yùn)行30min;窯頭布袋收塵器中間位置拉鏈機(jī)間隔時(shí)間梯度延長,運(yùn)行時(shí)間均設(shè)置30min,近出口側(cè)拉鏈機(jī)2日運(yùn)行一次,時(shí)間間隔為2850min。從2017年3月份設(shè)備開啟運(yùn)行截止到目前已有1年以上時(shí)間,未發(fā)生過堵料情況,大大降低了電耗及人員維修強(qiáng)度,節(jié)約維修成本。
此次窯頭布袋收塵器回灰拉鏈機(jī)節(jié)能改造共投資9000元,主要是電容式料位開關(guān)8000元,制作安裝費(fèi)1000元,改造費(fèi)用較低。
技改完成后,年節(jié)約電費(fèi)29.61萬元、備件費(fèi)用16萬元、人工費(fèi)用12萬元,每年節(jié)約的總費(fèi)用57.61萬元。
改造以來,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,從未發(fā)生堵料等工藝問題,且不改變原有工藝布局及設(shè)備,上位機(jī)邏輯控制操作方便。
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