火電廠脫硝機(jī)組空預(yù)器堵塞原因及應(yīng)對(duì)措施
摘要:火力發(fā)電機(jī)組在超低排放改造后,空預(yù)器差壓逐漸升高,影響機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性,通過(guò)對(duì)空預(yù)器堵塞的原因進(jìn)行全面分析,對(duì)空預(yù)器堵塞的治理制定有效應(yīng)對(duì)措施,實(shí)施后達(dá)到了防止空預(yù)器堵塞的目的,進(jìn)而確保其始終處于良好的工作狀態(tài)之中,為脫硝機(jī)組的安全平穩(wěn)運(yùn)行提供可靠的保障,對(duì)于從事相關(guān)工作的技術(shù)人員具有一定的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:空預(yù)器;脫硝;堵塞;預(yù)防
0引言
空氣預(yù)熱器是鍋爐的重要組成部分,其對(duì)于鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。因此,在實(shí)際的工作過(guò)程中,要采取可靠的措施,確??諝忸A(yù)熱器的穩(wěn)定運(yùn)行。本文對(duì)某火電廠的兩臺(tái)燃煤機(jī)組鍋爐配套的空氣預(yù)熱器出現(xiàn)的問(wèn)題,進(jìn)行了比較深入的分析研究,明確了導(dǎo)致其發(fā)生堵塞的原因,進(jìn)而制定有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施,從而為確??諝忸A(yù)熱器的暢通運(yùn)行提供了可靠保障。
1脫硝投運(yùn)后空預(yù)器堵塞情況
自2016年12月機(jī)組超低排放改造完成后,脫硝系統(tǒng)投入運(yùn)行以來(lái),空氣預(yù)熱器堵塞日益嚴(yán)重,壓差隨著時(shí)間的延長(zhǎng)不斷升高,空預(yù)器差壓升高情況越來(lái)越嚴(yán)重,1B空預(yù)器尤其明顯。表1為2017年1號(hào)爐B空預(yù)器差壓變化情況。
空預(yù)器差壓上升后,造成排煙溫度升高,空預(yù)器出口一二次風(fēng)溫降低,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流大幅上升,引風(fēng)機(jī)電耗增加。2017年12月23日10時(shí)31分,1B空預(yù)器煙氣側(cè)差壓最高達(dá)到了3316Pa,同側(cè)引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口差壓升高至9.3kPa,根據(jù)該機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),引風(fēng)機(jī)在9.5kPa左右就會(huì)有失速的可能,機(jī)組被迫限負(fù)荷運(yùn)行??疹A(yù)器堵塞已經(jīng)嚴(yán)重影響機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
2空預(yù)器堵塞的原因分析
2.1入爐煤硫份偏高
該廠燃煤鍋爐設(shè)計(jì)煤種為淮南煙煤,收到基全硫St.ar為0.35%,校核煤種為淮北煙煤,收到基全硫St.ar為0.7%,然而實(shí)際上燃用煤種煤源比較多,變化較大,煤種含硫量在0.35~2%之間變化,進(jìn)廠煤種較大偏離了設(shè)計(jì)值。入爐煤含硫量偏高,造成煙氣中SO2含量增大,使煙氣露點(diǎn)溫度升高,當(dāng)空預(yù)器冷端溫度低于或接近煙氣露點(diǎn)時(shí),預(yù)熱器中存在的硫酸蒸汽遇到溫度較低的波形板,就會(huì)在其上凝結(jié),并且由于煙氣中含有大量的灰分,就會(huì)與冷凝的硫酸蒸汽結(jié)合,長(zhǎng)此以往就會(huì)堵塞預(yù)熱器孔道,引起差壓升高。
2.2氨逃逸高
機(jī)組運(yùn)行中,NH3與NOX反應(yīng)不充分、運(yùn)行中過(guò)噴氨、脫硝效率下降以及部分催化劑存在堵塞,均會(huì)造成煙氣中NH3增加,引起氨逃逸量的增加,從而增加煙氣中NH3的體積分?jǐn)?shù),NH3進(jìn)入空預(yù)器,與H2SO4蒸汽反應(yīng),形成NH4HSO4。當(dāng)溫度低于NH4HSO4的沸點(diǎn)時(shí),其就會(huì)凝結(jié)在預(yù)熱器的蓄熱片上,并且液相的NH4HSO4具有非常高的黏性,進(jìn)而造成灰分顆粒的大量聚集,導(dǎo)致蓄熱片間通道變小,引起空預(yù)器差壓變大。
2.3空預(yù)器吹灰效果不理想
在實(shí)際的工作過(guò)程中,空氣預(yù)熱器的吹灰效果會(huì)受到多種因素的影響,進(jìn)而導(dǎo)致其吹灰效果發(fā)生不同程度的變化。當(dāng)其受到的影響較大時(shí),其吹灰能力就會(huì)大大降低,導(dǎo)致其無(wú)法進(jìn)行徹底的吹灰作業(yè),進(jìn)而影響了吹灰效果,造成空氣預(yù)器傳熱元件灰塵的逐漸聚集,從而造成了積灰現(xiàn)象。
2.4空預(yù)器吹灰器設(shè)計(jì)不合理
空預(yù)器吹灰器在設(shè)計(jì)時(shí)有兩臺(tái)吹灰器,且只在熱端有吹灰器,空預(yù)器冷端沒(méi)有吹灰器,空預(yù)器吹灰時(shí),冷端無(wú)法吹灰,容易在冷端積灰,存在吹灰死角。
2.5煤粉細(xì)度不合格
煤粉細(xì)度的不合格,使煤粉在鍋爐中燃燒不完全,煙塵中粗灰比例較大,隨著煙氣的流動(dòng),顆粒較大的灰分就會(huì)逐漸在尾部煙道進(jìn)行聚集,進(jìn)而導(dǎo)致空氣預(yù)熱器發(fā)生不同程度的堵塞。
3空預(yù)器堵塞的應(yīng)對(duì)措施
3.1強(qiáng)化燃煤摻配,控制入爐煤含硫量
通過(guò)與供貨方簽定控制來(lái)煤硫分的購(gòu)煤合同,控制入爐煤硫分,以減少煙氣中SO2和SO3的生成量,降低NH4HSO4生成的幾率。自2018年以來(lái),該廠來(lái)煤結(jié)構(gòu)調(diào)整,進(jìn)廠煤質(zhì)得到改善,含硫量在0.3~1.3%之間,較之往年有大幅下降。
3.2降低氨逃逸量
1)對(duì)脫硝系統(tǒng)出口的氨逃逸率表進(jìn)行校驗(yàn),確保顯示值的準(zhǔn)確性,同時(shí),合理控制噴氨量,嚴(yán)格將氨逃逸率控制在1.5PPM以內(nèi)(設(shè)計(jì)值為3PPM),減少氨逃逸量。
2)根據(jù)空氣預(yù)熱器實(shí)際的工作狀態(tài),對(duì)噴氨系統(tǒng)進(jìn)行科學(xué)合理的優(yōu)化處理,提高其工作過(guò)程中的穩(wěn)定性,確保其噴氨量符合正常工作要求。通過(guò)在噴氨中增設(shè)煤量和風(fēng)量的反饋裝置,進(jìn)而能夠根據(jù)反饋的信息及時(shí)采取有針對(duì)性的調(diào)整措施,確保噴氨量能夠滿足正常工作的要求。
3.3加強(qiáng)燃燒優(yōu)化和運(yùn)行調(diào)整
1)低氧燃燒。通過(guò)對(duì)燃燒進(jìn)行有針對(duì)性的調(diào)整,在保障正常燃燒的前提下,降低其中的氧氣含量,進(jìn)而能夠?qū)崿F(xiàn)在低氧條件下的燃燒,從而抑制SO3的生成量,避免NH4HSO4的產(chǎn)生,從源頭上控制堵塞情況的發(fā)生。
2)優(yōu)化送風(fēng)自動(dòng)和CCS功能。結(jié)合實(shí)際的工作情況,對(duì)送風(fēng)和CCS功能進(jìn)行有針對(duì)性的調(diào)整控制,確保其能夠根據(jù)不同的生產(chǎn)狀況,對(duì)氧氣量和煤炭量進(jìn)行精確的控制,進(jìn)而確保NOX體積分?jǐn)?shù)始終處于一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。
3)在運(yùn)行進(jìn)行的小指標(biāo)經(jīng)濟(jì)競(jìng)賽中,加大影響空預(yù)器壓差的氧量、NOX的分值比例,調(diào)動(dòng)運(yùn)行人員調(diào)整參數(shù)的積極性,讓降低空預(yù)器壓差付諸于每個(gè)人的行動(dòng)之中。
3.4進(jìn)行吹灰器改造利用
機(jī)組檢修時(shí)機(jī),在空預(yù)器冷端增設(shè)2臺(tái)吹灰器,實(shí)現(xiàn)空預(yù)器冷端與熱端都能吹灰,消除空預(yù)器的積灰死角。同時(shí)在新增加的脫硝裝置中,在保留蒸汽吹灰的基礎(chǔ)上,增加壓縮氣體的聲波吹灰器,并每天定期執(zhí)行聲波吹灰。
3.5加強(qiáng)空預(yù)器吹灰管理
1)在吹灰工作之前,需要對(duì)汽源系統(tǒng)采取有效的疏水措施,將問(wèn)題升高至240℃之上,并且確保所有的疏水閥關(guān)閉后才能進(jìn)行疏水操作。
2)為了提高吹灰效果,需要根據(jù)實(shí)際的積灰情況,適當(dāng)增加吹灰次數(shù),進(jìn)而確保吹灰效果。
3)鍋爐啟動(dòng)時(shí),要將空預(yù)器吹灰器和脫硝吹灰器投入連續(xù)運(yùn)行。
4)加強(qiáng)對(duì)吹灰器閥門的綜合治理,避免內(nèi)漏,防止吹灰器進(jìn)不到位,失去吹灰效果。
3.6做好停爐后空預(yù)器的水清洗工作
在機(jī)組的檢修期間,需要對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行系統(tǒng)全面的檢測(cè)。一旦發(fā)現(xiàn)堵灰情況就要及時(shí)進(jìn)行清理,確保空氣預(yù)熱器的暢通運(yùn)行。同時(shí),還要注意的是NH4HSO4與水接觸后就會(huì)形成具有腐蝕性的溶液,在沖洗的過(guò)程中,要適當(dāng)提高其pH值,進(jìn)而確保沖洗效果。將空氣預(yù)熱器徹底烘干方可啟動(dòng)引、送、一次風(fēng)機(jī),運(yùn)行前檢查空氣預(yù)熱器確認(rèn)已干燥,否則不得擅自啟動(dòng)引、送、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,防止鍋爐啟動(dòng)時(shí)大量灰粒粘貼到換熱元件。
3.7加強(qiáng)對(duì)磨煤機(jī)的檢修調(diào)整
加強(qiáng)對(duì)煤粉細(xì)度的監(jiān)測(cè),加強(qiáng)對(duì)磨煤機(jī)的運(yùn)行調(diào)整,保證煤粉細(xì)度在規(guī)定范圍,調(diào)整鍋爐燃燒,盡量讓其燃燒充分。
4結(jié)語(yǔ)
根據(jù)電站鍋爐設(shè)備固有特點(diǎn),通過(guò)采取優(yōu)化磨煤機(jī)啟動(dòng),優(yōu)化尾部煙道煙氣擋板調(diào)整,優(yōu)化汽溫控制、提高給水溫度,優(yōu)化爐水循環(huán)泵運(yùn)行,優(yōu)化電站鍋爐濕態(tài)轉(zhuǎn)干態(tài)前后的操作等綜合優(yōu)化技術(shù),提高脫硝入口煙溫,不需進(jìn)行設(shè)備改造,即可實(shí)現(xiàn)電站鍋爐全負(fù)荷脫硝。此綜合優(yōu)化技術(shù)的實(shí)施,可節(jié)約技改費(fèi)用約八百萬(wàn),避免出現(xiàn)加裝省煤器煙道旁路時(shí)因擋板不嚴(yán)將造成排煙溫度升高、鍋爐效率降低的問(wèn)題,同時(shí)避免出現(xiàn)設(shè)置省煤器給水旁路時(shí)容易出現(xiàn)省煤器內(nèi)工質(zhì)沸騰工況而影響機(jī)組安全運(yùn)行的問(wèn)題。此綜合優(yōu)化技術(shù)可為同類型機(jī)組實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷脫硝提供借鑒。
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