回轉(zhuǎn)式空預(yù)器換熱元件積灰和腐蝕的分析及處理
摘要:本文針對某公司二期三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器腐蝕和積灰問題進(jìn)行了分析,提出了幾點預(yù)防建議。
關(guān)鍵詞:空氣預(yù)熱器;腐蝕;積灰;
1概述
大唐華銀電力股份有限公司耒陽分公司二期2×300MW機(jī)組#3、4鍋爐設(shè)計安裝兩臺豪頓華工程有限公司生產(chǎn)的三分倉容克式空預(yù)器。
2013年,該司#3、4機(jī)組進(jìn)行了脫硝改造,配套進(jìn)行了空預(yù)器換熱元件改造,冷端采用搪瓷換熱元件保證防腐以適應(yīng)硫酸氫銨的工作環(huán)境。配置雙介質(zhì)吹灰器和高壓水系統(tǒng)。熱端和中溫端換熱元件為DU波形板,厚0.5mm,冷段為Ke-1陶瓷波紋板,厚0.75mm。
2空氣預(yù)熱器積灰和腐蝕導(dǎo)致的現(xiàn)象
2.1空氣預(yù)熱器積灰
運行機(jī)組若發(fā)生空預(yù)器積灰,會導(dǎo)致空預(yù)器進(jìn)出口一、二次風(fēng)壓擺動及上升,一、二次風(fēng)壓壓差逐漸上升,空預(yù)器出口一、二風(fēng)溫降低,引風(fēng)機(jī)電流同負(fù)荷下明顯增大。
2.2空氣預(yù)熱器腐蝕
空氣預(yù)熱器腐蝕和堵灰是相互促進(jìn)的一個過程。當(dāng)空氣預(yù)熱器積灰時,煙氣中的水蒸汽及SO3容易黏附在灰垢上,對受熱元件產(chǎn)生腐蝕;而當(dāng)空氣預(yù)熱器受到腐蝕后,受熱元件表面光潔度嚴(yán)重惡化,使灰垢更容易粘附在受熱元件上,加重了空氣預(yù)熱器堵灰的可能性。空氣預(yù)熱器腐蝕時,會因為換熱面積變小導(dǎo)致同負(fù)等荷下空氣預(yù)熱器出口一、二次風(fēng)溫降低,排煙溫度升高。
3空氣預(yù)熱器積灰及腐蝕的原因分析
3.1空氣預(yù)熱器堵灰原因分析
3.1.1空氣預(yù)熱器傳熱元件布置緊密
空氣預(yù)熱器的傳熱元件布置緊密,煙氣通過波紋板的流通面積很小且流通過程很長,此時煙氣中的飛灰易沉積在受熱面上,導(dǎo)致空預(yù)器堵灰。
3.1.2低負(fù)荷下燃燒方式
機(jī)組低負(fù)荷運行狀態(tài)下,為保證鍋爐安全運行,機(jī)組經(jīng)常煤、油混燒。未燃盡的飛灰可燃物極易粘附在空氣預(yù)熱器受熱元件上面。
3.1.3脫硝之后硫酸氫銨(ABS)的存在
硫酸氫銨的熔點147℃,主要沉積在煙氣溫區(qū):207-147℃,該溫度區(qū)域內(nèi)會由氣態(tài)→液態(tài)→固態(tài)轉(zhuǎn)化,按溫度梯度的分布,結(jié)合空預(yù)器內(nèi)部的溫度結(jié)構(gòu),硫酸氫銨通常存在于在預(yù)熱器冷端元件中間部位,在液態(tài)向固態(tài)轉(zhuǎn)換時吸附灰分,直接沉積在傳熱元件上。
3.2空氣預(yù)熱器腐蝕原因分析
3.2.1煙氣中含有水蒸氣及SO3
在燃燒過程中,主燃料煤中的硫分主要轉(zhuǎn)變成SO2及SO3。其中SO3與煙氣中的水蒸氣反應(yīng)生成硫酸蒸汽,硫酸蒸汽的露點遠(yuǎn)比煙氣高,所以硫酸蒸汽易凝結(jié)在低于煙氣露點的低溫受熱面上,引起低溫腐蝕。
3.2.2空氣預(yù)熱器冷端壁面溫度偏低
在寒冷天氣,空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度降低低,冷端受熱元件壁溫不但低于硫酸蒸汽露點,而且低于煙氣中水蒸氣露點。大量的水蒸氣及稀硫酸液凝結(jié)在空預(yù)器冷端受熱元件上,引起低溫腐蝕。
4堵灰及腐蝕對空預(yù)器的危害
4.1堵灰對空氣預(yù)熱器的危害
空氣預(yù)熱器受熱面堵灰后,導(dǎo)致本來相對狹小的傳熱面積進(jìn)一步減小,煙氣的流通阻力增加,致使引風(fēng)機(jī)的負(fù)載增大,廠用電率提升。堵灰嚴(yán)重的情況下因引風(fēng)機(jī)出力受限,導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷受限制。另外,堵灰使空預(yù)器換熱元件面?zhèn)鳠崦娣e減小,導(dǎo)致單位面積煙氣換熱量減小,傳熱效果變差。爐膛出口排煙溫度升高;同時加大了受熱面積進(jìn)出口兩側(cè)的煙氣和空氣壓差,使飛灰速度增加,會加速空氣預(yù)熱器受熱面的磨損。
4.2腐蝕對空氣預(yù)熱器的危害
空氣預(yù)熱器的蓄熱元件腐蝕會大大影響空預(yù)器的傳熱效果,使鍋爐運行經(jīng)濟(jì)性降低。
5防止空氣預(yù)熱器腐蝕和堵灰的措施
5.1加強(qiáng)空氣預(yù)熱器的吹灰工作
應(yīng)確保空氣預(yù)熱器吹灰器能夠正常投入且每班必須進(jìn)行一次。在發(fā)現(xiàn)空預(yù)器受熱面存在堵灰的情況下,適當(dāng)增加吹灰頻率,提高吹灰壓力。但此手段不能作為常規(guī)運行方式。運行中應(yīng)加強(qiáng)對空氣預(yù)熱器出、入口一次風(fēng)、二次風(fēng)及煙氣差壓的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)有異常趨勢及時投入吹灰器對空預(yù)器全面吹掃一至兩次。
5.2冬天重視熱風(fēng)再循環(huán)的投入
在寒冷天氣時,要調(diào)整熱風(fēng)再循環(huán)控制送風(fēng)機(jī)入口溫度維持在20至50℃之間。同時通過對熱風(fēng)再循環(huán)調(diào)節(jié)門的調(diào)整控制空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度符合規(guī)程規(guī)范。
5.3控制過量空氣系數(shù),減少煙氣中SO3含量
機(jī)組運行中應(yīng)加強(qiáng)對鍋爐的燃燒調(diào)整,保持合適的過量空氣系數(shù),減少SO3生成。
5.4降低氨逃逸量
控制氨逃逸就等于切斷了硫酸氫銨生成的源頭,沒有了硫酸氫銨的沉積,空預(yù)器堵塞的可能性將大大降低。日常運行過程中,定期進(jìn)行氨噴射系統(tǒng)的噴氨流量平衡調(diào)整,防止局部氨逃逸量過大。機(jī)組停爐檢修時,加強(qiáng)對噴氨格柵的檢查,及時疏通噴氨格柵噴嘴。
5.5定期進(jìn)行硫酸氫氨熱解定期工作
硫酸氫銨在207℃會升華為氣態(tài),所以可以通過控制風(fēng)量提高空預(yù)器進(jìn)出口溫度來熱解硫酸氫銨。將空預(yù)器出口溫度提升至160℃以上維持2小時,每隔90天進(jìn)行一次定期工作可有效緩解空預(yù)器堵灰。
5.6空預(yù)器冷端受熱元件分層,減少換熱元件更換數(shù)量
華銀耒陽分公司#3、4鍋爐進(jìn)行脫硝改造后,已經(jīng)更換空預(yù)器冷端受熱元件兩次,現(xiàn)場檢查已更換的大部分冷端受熱元件腐蝕部分為冷段下部,即147℃—207℃區(qū)域。故可以考慮以正常運行的最低負(fù)荷計,冷端元件可以分層分成400MM最下一層,600MM為倒數(shù)第二層。更換冷端元件時只需更換最下一層即可。
6結(jié)語
空預(yù)器腐蝕和堵灰給鍋爐安全運行帶來了嚴(yán)重的威脅,因此需針對運行中出現(xiàn)的各種現(xiàn)象認(rèn)真分析,制定出相應(yīng)的技術(shù)措施。只有這樣才能使空預(yù)器不發(fā)生少發(fā)生低溫腐蝕,減少堵塞,從而確保鍋爐空預(yù)器的安全運行。
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