淺談SCR投運后空預(yù)器堵塞、線沖洗方法
【摘要】SCR裝置氨逃逸,特別是在低溫低負(fù)荷運行條件下,極易造成噴氨過量,在空預(yù)器冷端生成硫酸氫銨,是導(dǎo)致空預(yù)器堵塞的主要原因。此外,煤質(zhì)、空預(yù)器冷端壁面溫度、催化劑活性、低負(fù)荷等因素也是導(dǎo)致空預(yù)器堵塞的原因。對此,提出了空預(yù)器運行時在線沖洗的建議來改善空預(yù)器堵塞情況。
【關(guān)鍵詞】煙氣脫硝;空預(yù)器堵塞;硫酸氫銨;氨逃逸;在線沖洗
1概述
華潤電力登封有限公司二期#3、#4機組2*630MW超臨界鍋爐分別配備三分藏容克式空氣預(yù)熱器。
煙氣脫硝裝置是采用日本三菱(MHI)公司的脫硝技術(shù)設(shè)計和制造的,采取選擇性催化還原(SCR)法來達到去除煙氣中NOX的目的。采用ARGILLON公司催化劑。
每臺鍋爐布置兩套SCR脫硝裝置,以外購液氨為還原劑,布置在鍋爐省煤器與空預(yù)器之間的高塵區(qū)域。煙氣豎直向下流經(jīng)SCR裝置,反應(yīng)器本體內(nèi)為三層催化劑支撐結(jié)構(gòu),前期安裝兩層蜂窩狀催化劑。
登封電廠#3、4機組SCR脫硝系統(tǒng)于12年投產(chǎn),其中#4機組SCR裝置和機組同步完成168試運,#3機組SCR裝置略晚于#4機組投產(chǎn)。運行發(fā)現(xiàn)在冬季低溫及春節(jié)前后低負(fù)荷運行時,為達到一定的脫硝效率,噴氨量增大,氨逃逸率上升,從而生成NH4HSO4沉積物,導(dǎo)致空預(yù)器堵灰、局部堵塞現(xiàn)象?疹A(yù)器堵塞引起爐膛負(fù)壓波動增大,同時空預(yù)器煙氣側(cè)、一/二次風(fēng)側(cè)的進出口差壓增加;堵塞嚴(yán)重時,空預(yù)器漏風(fēng)量增大,兩側(cè)排煙溫度均有不同程度的增加。,鍋爐排煙損失增加,同時送引風(fēng)機、一次風(fēng)機電流均有所增加,風(fēng)機電耗明顯增加,甚至導(dǎo)致過引風(fēng)機失速。最后為保證高負(fù)荷時引風(fēng)機不失速,不得不采取打開空預(yù)器冷端人空門的方式來加大引風(fēng)機的風(fēng)量。
2空預(yù)器堵塞原因
空預(yù)器堵塞原因有很多,但是對于本單位空預(yù)器運行時間較短,同時堵塞嚴(yán)重?紤]到以前的經(jīng)驗、同廠家的溝通以及現(xiàn)場實際情況我們認(rèn)為:本單位造成空預(yù)器堵塞最大的原因是由于投運SCR脫硝裝置導(dǎo)致的。
如圖1所示,SCR反應(yīng)器是在特定催化劑作用下,以氨作為還原劑,選擇性地將NOX還原為N2和H2O[1]。
SCR的化學(xué)反應(yīng)機理比較復(fù)雜,主反應(yīng)是NH3在一定的溫度和催化劑作用下,有選擇地把煙氣中的NOX還原為N2,其過程涉及到數(shù)十個反應(yīng)方程[2-3]。但是當(dāng)煙氣中的SO3濃度高于逃逸氨濃度時,主要生成NH4HSO4,而在150~220℃溫度區(qū)間,NH4HSO4是一種高粘性液態(tài)物質(zhì),易冷凝沉積在空預(yù)器換熱元件表面,粘附煙氣中的飛灰顆粒,堵塞換熱元件通道,減小空預(yù)器內(nèi)流通截面積,從而導(dǎo)致空預(yù)器阻力的增加,換熱元件的效率降低等問題。
傳統(tǒng)再生式空預(yù)器對硫酸氫銨結(jié)垢非常敏感,即使設(shè)計時采取措施減小氨逃逸率,由于負(fù)荷瞬變、氣流層化、氨或NOX的分布不均、系統(tǒng)控制故障、催化劑性能降低等原因引起氨逃逸率上升,引起空預(yù)器結(jié)垢還是經(jīng)常發(fā)生。
根據(jù)NH4HSO4的形成機理,若SCR反應(yīng)器出口氨逃逸量越大,則煙氣越容易在空預(yù)器冷端形成粘附性極高的NH4HSO4,造成空預(yù)器堵塞。而#4機組為本廠第一次投運SCR系統(tǒng),人員沒有經(jīng)驗,對氨逃逸率較高的危險性沒有充分意識其危害性,本身人員又對降低SCR反應(yīng)器入口NOX的各種手段缺乏了解。加上低負(fù)荷時噴氨調(diào)門漏流量較大,導(dǎo)致氨逃逸率一直較高。
#4爐2013年11月檢修后投入運行以來,空氣預(yù)熱器壓差持續(xù)快速上漲,尤其是6月底以來,堵塞明顯加劇,現(xiàn)在煙氣側(cè)壓差已接近3.5kPa,已嚴(yán)重威脅到機組的安全穩(wěn)定運行與帶負(fù)荷能力。
3空預(yù)器在線沖洗的介紹及方法
空氣預(yù)熱器蓄熱元件內(nèi)部堵塞,主要成分是灰分、硫酸氫氨、鹽類等具有粘著性并結(jié)垢的物質(zhì),在60~80℃的水中溶解度最大。在線沖洗就是在空氣預(yù)熱器運行中,將50~70℃高壓水噴入空氣預(yù)熱器蓄熱元件冷端,隨著空氣預(yù)熱器的轉(zhuǎn)動進行沖洗,疏通堵塞的蓄熱元件,同時調(diào)控鍋爐系統(tǒng)各參數(shù),將蓄熱元件沖洗干凈并保證鍋爐系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
方法:
(1)#4爐0米布置好高壓沖洗水泵,設(shè)1名操作人員負(fù)責(zé)啟停工作,高壓沖洗水采用消防水源。
(2)由相關(guān)技術(shù)部門確定空氣預(yù)熱器冷端殼體轉(zhuǎn)子下方適當(dāng)?shù)拈_孔位置,先揭開保溫安裝臨時法蘭并加蓋板,防止開孔失敗或工作結(jié)束后封閉。
(3)從空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)冷端13.7米爐后搭設(shè)腳手架,在殼體上臨時法蘭處開500×450的孔,將沖洗軌道及沖洗槍送入空氣預(yù)熱器內(nèi)部,調(diào)節(jié)高度使之與空氣預(yù)熱器冷端徑向密封片達到預(yù)定的距離,約50mm。
(4)連接高壓水沖洗管道,獲得運行許可后,開始沖洗工作。啟動高壓水泵,逐漸加壓、加流量,沖洗槍始終留人監(jiān)護并用對講機與0米沖洗水泵操作員實時聯(lián)系,有問題及時停止高壓泵。
(5)利用高壓沖洗泵及移動式?jīng)_洗槍對空氣預(yù)熱器冷端換熱元件進行水沖洗。
(6)高壓泵出口壓力控制在40~50MPa之間,依靠調(diào)換槍嘴調(diào)節(jié)沖洗流量;
(7)根據(jù)電袋除塵器特點,沖洗過程要循序漸進,根據(jù)值班員反饋的除塵器壓差情況逐步調(diào)大流量,嚴(yán)格限制在不超過40L/min,防止水量過大造成空氣預(yù)熱器底部煙道積水或造成電袋除塵器進水或“糊袋”;沖洗流量調(diào)整合適后,未經(jīng)同意,禁止沖洗人員擅自更換噴嘴。
(8)高壓清洗路線原則上從轉(zhuǎn)子外圈開始逐步向內(nèi)移動,每次移動10mm,每處停留不少于15分鐘,觀察沖洗效果,如往下返灰水則延長停留時間繼續(xù)沖洗。
(9)沖洗工作應(yīng)在空氣預(yù)熱器出口排煙溫度120℃以上,機組負(fù)荷在較高時進行。
(10)為保證沖洗工作的安全與沖洗效果,高壓清洗水槍距離空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子冷端徑向密封片距離在50mm。
4小結(jié)與建議
空預(yù)器堵塞的主要原因是脫硝氨逃逸造成的NH4HSO4黏附在空預(yù)器冷端壁面。氨逃逸控制不良的因素包括:運行人員意識不到位,沒有相關(guān)的經(jīng)歷,煙氣量測量不準(zhǔn),造成原煙氣NOx總量不準(zhǔn),導(dǎo)致噴氨量過大;機組投運時間增加,催化劑活性下降;低負(fù)荷時,SCR入口煙溫下降,催化劑活性降低,脫硝效率下降;由于煙氣流場分布、噴氨量、NOx濃度分布不均等原因?qū)е耂CR出口氨逃逸不均勻。
此外冬季環(huán)境氣溫較低時,空預(yù)器換熱面壁溫進一步下降,易造成NH4HSO4快速粘結(jié)。從設(shè)備的角度考慮,氨逃逸、NOx、氧量等測量數(shù)據(jù)不能完全反映煙氣整體情況,導(dǎo)致運行和控制存在一定偏差。其它如負(fù)荷頻繁變化、煤種變化、吹灰程序、環(huán)保核查脫硝效率要求等也是造成空預(yù)器堵塞的原因。
為有效改善SCR脫硝機組空預(yù)器堵塞情況,建議如下:
(1)優(yōu)化調(diào)整噴氨調(diào)節(jié)閥、流量計、噴氨格柵,保證噴氨、煙氣的流場均勻分布。應(yīng)通過校準(zhǔn)、檢修或技改等方式提高SCR系統(tǒng)測量準(zhǔn)確性。新建機組在168運行前冷態(tài)調(diào)試和熱態(tài)調(diào)試中,特別要做好注氨格柵的細(xì)調(diào)工作和相應(yīng)試驗。
(2)SCR控制策略的調(diào)整。在負(fù)荷調(diào)整、異常工況時,加大運行人員的干預(yù)力度,控制脫硝效率上限值。改善低負(fù)荷時低氮燃燒的二次配風(fēng)方式,控制進口NOX含量,避免在低負(fù)荷燃燒時噴氨過量。
(3)空預(yù)器運行調(diào)節(jié),包括吹灰步進時間及吹掃行程調(diào)整,提高吹掃換熱元件覆蓋面,延長空預(yù)器堵塞時間。選擇合理的板型和材料、正確進行空預(yù)器換熱元件的分層布置,減小NH4HSO4的結(jié)垢和腐蝕率,降低機組強迫停爐進行空預(yù)器沖洗的可能性。
(4)堵塞嚴(yán)重的空預(yù)器,利用檢修期間實施新型化學(xué)清洗,使空預(yù)器蓄熱元件表面更加光潔,減緩NH4HSO4沉積及堵灰過程。
(5)本次#4機組在線沖洗空預(yù)器最后結(jié)果一般,在沖洗初期確實有效控制和降低空預(yù)器的煙氣側(cè)差壓,但是沖洗到一定階段后,效果明顯下降,僅能保證空預(yù)器煙氣側(cè)差壓不增大。但不否認(rèn)是由于#4機組空預(yù)器堵塞時間長,情況嚴(yán)重的原因。所以在今后各個機組運行期間要加大對氨氣逃逸率的控制,并在有條件的情況下對現(xiàn)有的固定在線沖洗裝置進行改造及投運。
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