銅川電廠空預(yù)器差壓升高的原因分析及處理
摘要:華能銅川照金電廠在超低排放改造后,隨著脫硝系統(tǒng)的投運,空預(yù)器差壓逐漸升高,通過分析空預(yù)器差壓升高的原因和NH4HSO4的物理特性,通過溫升法將NH4HSO4氣化并隨煙氣帶走,從而達到降低空預(yù)器差壓的口的,解決了空預(yù)器堵塞的問題。
1設(shè)備情況概述
華能銅川照金電廠(以下簡稱銅川電廠)一期工程2x600MW機組的鍋爐是哈爾濱鍋爐廠HG-2070/17.5-YM9型亞臨界壓力,一次中間再熱,控制循環(huán)鍋筒爐。采用平衡通風(fēng),直流式燃燒器,四角切圓燃燒方式,設(shè)計燃料為煙煤。
2鍋爐配備2臺三分倉半模式R型回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,型號為32.5一VI(T)一2500一QMR,一、二次風(fēng)分隔布置。轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向為煙氣、二次風(fēng)、一次風(fēng),轉(zhuǎn)速1t/h,立式布置。轉(zhuǎn)子直徑為13.5m,換熱元件總高度為2500mm,轉(zhuǎn)子倉格裝有3層換熱元件,采用側(cè)抽布置方式,熱端換熱元件高度為1000mm、板材厚度0.5mm、組件為HE4型碳鋼。中間層換熱元件高度為500mm、板材厚度為0.5mm、組件為HE4型碳鋼。冷端換熱元件高度為1000mm、板材厚度為0.8mm、組件為HE2板型進口脫碳鋼板表面涂搪瓷。
脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝工藝,采用尿素?zé)峤庵苽涿撓踹原劑,SCR系統(tǒng)的布置方式為高飛灰區(qū)布置方式,即將SCR布置在省煤器與空預(yù)器之間,每臺爐布置2只SCR反應(yīng)器,不設(shè)置反應(yīng)器旁路。脫硝系統(tǒng)按入口NOx濃度250mg/m3(標(biāo)態(tài),下同)、處理100%設(shè)計工況煙氣量狀態(tài)下3年內(nèi)脫硝效率不低于80%,出口NOx濃度應(yīng)穩(wěn)定控制在50mg/m3以下。催化劑采用蜂窩式催化劑,3層布置。
2空預(yù)器差壓升高原因分析及現(xiàn)狀
2.1原因分析
銅川電廠脫硝系統(tǒng)采用的是SCR脫硝工藝。
是指在催化劑的作用和在O2存在條件下,NH3優(yōu)先和NOX發(fā)生還原脫除反應(yīng),生成N2和H2O,而不和煙氣中的氧進行氧化反應(yīng),其主要化學(xué)反應(yīng)式為:
但是脫硝系統(tǒng)在運行溫度超過450℃時會導(dǎo)致催化劑加速老化。而當(dāng)溫度在300℃左右時,會發(fā)生副反應(yīng)生成NH4HSO4,其主要化學(xué)反應(yīng)式為:
因為副反應(yīng)生成的NH4HSO4黏粘性很大,極易黏結(jié)在催化劑和空預(yù)器換熱元件上,會導(dǎo)致催化劑和空預(yù)器的差壓不斷升高甚至引起堵塞,影響鍋爐經(jīng)濟安全運行。
2.2空預(yù)器差壓現(xiàn)狀
自2014年10月#2機組進行超凈改造后運行至今,空預(yù)器的差壓隨著脫硝系統(tǒng)的投入不斷升高,2017年5月以來,空預(yù)器差壓升高情況越來越嚴重,雖采取提高空預(yù)器冷端平均溫度,增加冷端吹灰頻次等手段,但效果不甚明顯,尤其2A空預(yù)器煙氣側(cè)差壓最高達到了2050Pa,超過設(shè)計值近500Pa,導(dǎo)致引風(fēng)機運行電流大幅上升,嚴重影響了運行經(jīng)濟性,同時因空預(yù)器差壓升高,造成引風(fēng)機的最大出力限制,致使機組被迫限負荷運行。#2爐A空預(yù)器差壓近期變化情況見表1。
3處理方案
3.1解決思路
通常情況NH4HSO4露點為147℃,當(dāng)環(huán)境溫度達到此溫度時,NH4HSO4以液體形式在物體表面聚集或以液滴形式分散在煙氣中,NH4HSO4、是一種黏性很強的物質(zhì),極易黏附在物體上難以去除,而且有較強的吸潮性,當(dāng)溫度繼續(xù)升高至250℃以上,NH4HSO4、由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài)。銅川電廠實際運行中鍋爐空預(yù)器冷端排煙溫度在110一150℃,所以NH4HSO4會隨著煙氣溫度的降低在空預(yù)器冷端區(qū)域不斷沉積,造成空預(yù)器差壓不斷上升。
NH4HSO4堵塞空預(yù)器的常規(guī)處理方法有以下幾種。
(1)停機更換空預(yù)器的蓄熱元件,徹底處理。但此種方法受電網(wǎng)負荷影響較大,需停運機組處理,檢修工期長,備品備件耗費大,同時會影響機組發(fā)電量,處理成本太高。
(2)提高空預(yù)器的蒸汽吹灰壓力,增加空預(yù)器的蒸汽吹灰頻次。此方法只能起到緩解空預(yù)器差壓上升的作用,不能解決根本問題,同時還會加劇空預(yù)器蓄熱原件的磨損,降低設(shè)備的使用壽命。
(3)采用在線高壓水沖洗,一般外委專業(yè)隊伍采取高壓水沖洗,沖洗水壓力最高可達60MPa。此方法沖洗費用較高,沖洗方式控制不當(dāng)會造成空預(yù)器蓄熱原件沖損,沖洗不徹底還容易造成堵塞加劇,存在一定的安全風(fēng)險,也不能徹底解決空預(yù)器堵塞問題。
(4)對運行方式進行調(diào)整,提升空預(yù)器冷端的排煙溫度到180~200℃,將NH4HSO4、由固態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)或氣態(tài)。通過溫升法處理將NH4HSO4氣化來緩解空預(yù)器堵塞情況,從而降低空預(yù)器的差壓。此方法僅需對空預(yù)器排煙溫度進行調(diào)整控制,只要能采取有效措施保證附屬系統(tǒng)設(shè)備運行安全即可,處理過程相對安全可靠,同時能夠徹底清除空預(yù)器冷端區(qū)域NH4HSO4沉積,解決空預(yù)器差壓上升問題。
前3種方法會影響設(shè)備使用壽命,處理成本太高,且經(jīng)歷一定時間的運行周期后均會失效,都不能徹底解決空預(yù)器堵塞的實際困擾。經(jīng)過鍋爐專業(yè)人員調(diào)研兄弟電廠對空預(yù)器差壓上升的處理技術(shù)手段,結(jié)合銅川電廠空預(yù)器堵塞的實際情況,決定采取溫升法來處理NH4HSO4堵塞空預(yù)器的問題。
3.2溫升法處理方法
溫升法處理空預(yù)器堵塞的原理是通過提高空預(yù)器冷端的排煙溫度到180一200℃,將NH4HSO4、由固態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)或氣態(tài),通過將NH4HSO4、氣化來緩解空預(yù)器堵塞情況,從而降低空預(yù)器運行差壓。
針對“2機組A空預(yù)器堵塞日漸加劇的問題,經(jīng)鍋爐專業(yè)調(diào)研論證后,決定在2017年8月16日#2機組啟機過程中采取溫升法處理空預(yù)器堵塞缺陷。根據(jù)《溫升法處理#2機組A空預(yù)器壓差大技術(shù)方案》,在#2機組點火啟動過程,將2A空預(yù)器送風(fēng)側(cè)進行隔絕,通過減少A空預(yù)器側(cè)一次風(fēng)和二次風(fēng)量的方法提高A空預(yù)器排煙溫度至180一200℃促使附著空預(yù)器冷端的NH4HSO4在高溫下氣化分解,降低A空預(yù)器運行壓差。
3.2.1準(zhǔn)備工作
脫硫?qū)I(yè)檢查一級吸收塔入口事故噴淋系統(tǒng)正?煽總溆#2機組并網(wǎng)前,保持A側(cè)送風(fēng)機停運,保持送風(fēng)機出口聯(lián)絡(luò)擋板關(guān)閉#2機組點火后升溫過程中,通過減少A空預(yù)器側(cè)送風(fēng)量及一次風(fēng)量的方法,逐步提升A空預(yù)器側(cè)排煙溫度至180~200℃;A空預(yù)器側(cè)排煙溫度提升至150℃以上后,保持A空預(yù)器冷端蒸汽吹灰槍連續(xù)運行,A空預(yù)器側(cè)熱端和B空預(yù)器冷熱段蒸汽吹灰槍交替運行#2機組通過加大煙氣余熱利用(MGGH)系統(tǒng)#1、#2煙氣冷卻器的循環(huán)水量,來降低電除塵入口煙溫;環(huán)化專業(yè)注意監(jiān)視脫硫一級吸收塔入口煙溫,溫度高時按照規(guī)程規(guī)定投入事故噴水進行降溫;注意監(jiān)視脫硫入口煙塵含量變化,上升時及時增啟漿液循環(huán)泵;環(huán)化專業(yè)注意監(jiān)視電除塵運行情況,必要時提高電壓運行;A空預(yù)器差壓大處理正常后,先緩慢開啟A空預(yù)器二次風(fēng)側(cè)聯(lián)絡(luò)擋板降低排煙溫度,待排煙溫度恢復(fù)正常后再啟動A送風(fēng)機運行,恢復(fù)系統(tǒng)正常運行方式。
3.2.2安全注意事項
保持A空預(yù)器冷端吹灰器連續(xù)運行,注意對吹灰槍實際運行情況檢測,保證良好的吹灰效果;若在試驗過程中發(fā)生A空預(yù)器碰磨明顯加劇,空預(yù)器電流擺動劇烈,應(yīng)立即停止進行試驗;若A空預(yù)器出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象導(dǎo)致空預(yù)器跳閘,按空預(yù)器跳閘異常進行處理,應(yīng)立即手動進行盤車;注意對脫硫、除塵系統(tǒng)的監(jiān)控調(diào)整,避免污染物排放超標(biāo),由于A空預(yù)器側(cè)排煙溫度較高,導(dǎo)致對應(yīng)引風(fēng)機工作條件變差,引風(fēng)機軸承溫度有可能升高,所以要注意對應(yīng)引風(fēng)機軸承溫度,軸承溫度超過70℃時,應(yīng)啟動備用冷卻風(fēng)機;由于對應(yīng)A引風(fēng)機入口煙溫升高,引風(fēng)機大軸膨脹發(fā)生變化,注意引風(fēng)機軸承溫度及振動,發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機振動有增大的趨勢時,應(yīng)立即通知設(shè)備部檢查并匯報部門相關(guān)管理人員,必要時終止試驗。
3.3效果評價
在2017年8月16日#2機組啟動過程中,通過單側(cè)送風(fēng)機啟動運行,減少A空預(yù)器送風(fēng)量,提升A空預(yù)器出口煙溫至200℃,經(jīng)歷約3h的高排煙溫度溫升處理,A空預(yù)器冷端沉積的NH4HSO4、氣化分解,A空預(yù)器差壓顯著降低,#2爐A空預(yù)器差壓處理后變化情況見表2,對比相同工況下A空預(yù)器煙氣側(cè)差壓降低500Pa,引風(fēng)機運行電流下降40A,節(jié)能效果十分明顯。
4結(jié)束語
銅川電廠空預(yù)器差壓升高的問題,嚴重影響機組的安全經(jīng)濟運行,在此次啟機過程中,通過采取溫升法氣化分解空預(yù)器冷端的NH4HSO4堵塞,成功降低空預(yù)器差壓500Pa,解決了機組運行過程中的重大問題,通過此次試驗總結(jié)制定了安全有效的溫升法處理措施,為脫硝系統(tǒng)和空預(yù)器的運行維護積累了寶貴的技術(shù)經(jīng)驗。
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