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布袋除塵器在高爐煤氣凈化中的應(yīng)用

更新時(shí)間:2008-12-16 17:07 來源: 作者: 閱讀:1975 網(wǎng)友評論0

摘  要:介紹布袋除塵器在高爐煤氣凈化中的應(yīng)用,分析高爐煤氣的性質(zhì)和凈化的工藝流程。

高爐在冶煉過程中產(chǎn)生大量含有CO和粉塵的高溫荒煤氣,其熱值一般在2000~3100大卡/m3左右,屬低熱值煤氣,與轉(zhuǎn)爐煤氣一樣已成為鋼鐵企業(yè)重要的二次能源,如不治理與回收即污染環(huán)境、危害身心健康又浪費(fèi)能源。

早期高爐煤氣的凈化主要采用洗滌塔、文氏管等濕法洗滌除塵。雖然達(dá)到了煤氣凈化的目的,但濕法存在許多難以解決的弊病,如耗水量大、廢水中含有CN-、S2-、酚類、鉛、鋅等重金屬后期難以處理;凈化系統(tǒng)設(shè)備繁雜;洗滌設(shè)備腐蝕結(jié)垢嚴(yán)重;煤氣顯熱不能回收;煤氣中含水分較多造成熱值下降等缺點(diǎn),阻障了濕法凈化工藝的應(yīng)用。因此高爐煤氣干法凈化越來越受到人們的重視。

1高爐煤氣凈化工藝流程

本溪北臺(tái)鋼廠現(xiàn)有2座450m3高爐,高爐煤氣凈化系統(tǒng)主要由重力除塵裝置、袋式除塵器、氮?dú)鈬姶笛b置、輸灰裝置等組成。

從高爐出來的高溫荒煤氣進(jìn)入重力除塵裝置,由于氣流速度降低故大顆粒粉塵首先被除掉,荒煤氣在這里有兩個(gè)作用,其一去除部分大顆粒粉塵(往往帶有火星),降低了荒煤氣中粉塵濃度又保護(hù)了后部濾袋的安全、其二降低了荒煤氣溫度。?-過初步凈化的粗煤氣?-過袋式除塵器凈化后進(jìn)入煤氣柜,主要作為高爐熱風(fēng)爐燃料,剩余部分用于其它場合。

當(dāng)高爐荒煤氣溫度高于250℃時(shí),高爐爐頂放散煤氣或噴水降溫,以保護(hù)濾袋安全。

由于國內(nèi)部分鐵礦石中含有金屬鋅伴生礦(約30%),而鋅在高爐內(nèi)蒸發(fā)變成氣態(tài)鋅,離開高爐冷卻后又冷凝成微小顆粒,這些微小的鋅顆粒遇到空氣后馬上反應(yīng)生成ZnO并放熱燃燒。因此收集下來的粉塵在離開煤氣凈化系統(tǒng)前應(yīng)與空氣隔離,并用濕式排灰機(jī)將其成球后外排,以防在凈化系統(tǒng)附近燃燒造成整個(gè)系統(tǒng)的安全等隱患。

2 高爐荒煤氣的性質(zhì)

高爐荒煤氣的產(chǎn)生是由于碳在高爐中還?-鐵及不完全然燃燒形成的,因此其主要可燃成分為CO,但由于空氣中N2含量占主導(dǎo)地位,因此高爐荒煤氣中主要成分是N2,其次是CO。其主要成分見表1:

 


表1高爐煤氣性質(zhì)

高爐荒煤氣中產(chǎn)生的粉塵,主要是冶煉過程中荒煤氣夾帶及金屬蒸發(fā)冷凝物,其主要成分是SiO2,粉塵顆粒細(xì)小且粘,粉塵主要成分見表2:


表2粉塵主要成分

3 袋式除塵器主要技術(shù)參數(shù)

袋式除塵器是煤氣凈化系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行好壞直接影響到熱風(fēng)爐燃燒,從而影響高爐的正常運(yùn)行。

高爐荒煤氣從高爐出來時(shí)壓力很高,故煤氣凈化系統(tǒng)采用正壓式,由于袋式除塵器處于正壓狀態(tài),所以除塵器的外殼采用采用圓截面多箱結(jié)構(gòu)(共8箱體)。

每臺(tái)除塵器主要技術(shù)參數(shù)如下:

1處理荒煤氣量:平均106000m3/h     最大130000m3/h

2過濾面積:共計(jì)3760m2    單箱470m2

3過濾風(fēng)速:0.45~0.79m2/min

4除塵器殼體規(guī)格:Φ3424×12    H=15.45m

5濾袋數(shù)量:192條

6濾袋材質(zhì):氟美斯針刺氈

7濾袋規(guī)格:Φ130×6000mm

8粗煤氣溫度:100~250℃   最高 400℃

9煤氣壓力:高壓:0.12~0.15MPa   常壓:0.03MPa

10設(shè)備阻力:1200~1800Pa

11脈沖閥數(shù)量:17個(gè)

12壓縮空氣耗量:15m3/min

13壓縮空氣壓力:0.2~0.4MPa

14入口荒煤氣含塵量:常壓:12g/m3  高壓:6g/m3

15出口凈煤氣含塵量:<10mg/m3

4 小結(jié)

4.1凈化后煤氣中含塵濃度平均低于10mg/m3,保證了凈煤氣質(zhì)量,延長了熱風(fēng)爐壽命;

4.2用氟美斯濾料其使用壽命可達(dá)2年以上;

4.3用氮?dú)鈬姶登寤沂瓜到y(tǒng)更安全可靠,比早期的放散反吹簡單,操作方便,同時(shí)改了周圍環(huán)境;

4.4除塵器阻力連續(xù)穩(wěn)定在1500Pa以下,清灰后阻力降到800~1000Pa;

4.5由于采用干法凈化,熱風(fēng)爐送風(fēng)溫度提高約60℃有效地降低了高爐焦比;

4.6荒煤氣溫度不易控制,底部灰斗排灰不暢,排灰閥堵塞現(xiàn)象?-常發(fā)生;

4.7干法凈化工藝在大型爐(超過1000m3)應(yīng)用尚有很多問題,過多的箱體,占地面積大,布置和維護(hù)都不易解決。

參考文獻(xiàn):

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