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超濾膜法短流程工藝在南通市蘆涇水廠提標(biāo)改造工程中的應(yīng)用

更新時(shí)間:2012-04-28 10:45 來源:給水排水 作者: 閱讀:3353 網(wǎng)友評論0

1 項(xiàng)目背景

我國頒布新修訂的《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)水質(zhì)指標(biāo)由原標(biāo)準(zhǔn)的35項(xiàng)增至106項(xiàng),江蘇省建設(shè)廳要求蘇中地區(qū)2010年7月1日前須全面達(dá)標(biāo)。

南通市蘆涇水廠始建于1973年,供水能力為5萬m3/d,占地14畝(1畝≈666 m2),無可供改造的閑置場地。

基于迫切的改造需求,針對長江水的特點(diǎn),2008年開始在蘆涇水廠逐步建立了1 500 m3/d的一系列超濾膜中試裝置,持續(xù)開展了多項(xiàng)試驗(yàn)研究,形成了一整套以浸沒式超濾膜為核心的短流程水處理路線。

2 試驗(yàn)研究

2.1原水水質(zhì)

蘆涇水廠原水取自長江南通段,根據(jù)2002~2007年《蘆涇水廠水質(zhì)檢驗(yàn)月報(bào)表》的統(tǒng)計(jì)分析,蘆涇水廠原水水質(zhì)見表1。

 

由表1可知,蘆涇水廠水源水質(zhì)較好,相對而言,水中微生物含量較高,對出廠水水質(zhì)存在潛在威脅。

從歷年水質(zhì)分布來看,濁度較高的時(shí)期出現(xiàn)在長江汛期,即8~10月。有機(jī)物含量較高的時(shí)期出現(xiàn)在7~8月,這可能與汛期內(nèi)河排澇,將有機(jī)物攜帶至長江中有關(guān)。而細(xì)菌總數(shù)常年分布相對較為均勻。

2.2材料與方法

由于采用超濾膜進(jìn)行改造具有占地省,改造速度快,可以針對性地解決水廠濁度和“兩蟲”(隱孢子蟲和賈第鞭毛蟲)等問題的優(yōu)點(diǎn)。因此專門針對改造設(shè)計(jì)中的問題開展了多項(xiàng)試驗(yàn)研究。在研究中使用了兩種中空纖維膜,一種為內(nèi)壓柱式超濾膜,一種是外壓浸沒式超濾膜,兩種超濾膜材質(zhì)均為PVC,膜孔徑均為0.01um,截留相對分子質(zhì)量均為50 000。以此兩種膜設(shè)計(jì)組成了3套中試裝置:

(1)用海南立升公司的LH3—1060一V型內(nèi)壓式合金PVC超濾膜組件過濾沒有經(jīng)過任何預(yù)處理的長江原水。膜組件的有效膜面積為40m2,運(yùn)行方式為恒通量過濾30 min,通量為62.4L/(m2·h),反洗方式為正沖20 S,反沖30 s,再正沖20 s,正沖流量為5 m3/h,反沖流量為7 m3/h。

(2)分別用10簾海南立升公司的LGJlD一1500型浸沒式合金PVC超濾膜組件組成的膜單元過濾蘆涇水廠的沉淀池出水和絮凝池出水。膜單元的有效膜面積為320 m2,運(yùn)行方式為恒通量過濾1 h,通量為30 L/(m2·h),反洗方式為每1 h曝氣1 min,曝氣流量為40 m3/h,每3h氣水同時(shí)反洗1 min,水洗流量為19 m3/h,曝氣流量為40 m3/h。

(3)用2簾海南立升公司的LGJlD一750型浸沒式合金PVC超濾膜組件組成的膜單元過濾經(jīng)不同混凝劑預(yù)處理后的原水。膜單元的有效膜面積為33 m2,運(yùn)行方式為恒通量過濾1 h,通量為30 L/(m2·h),反洗方式為每1 h曝氣1min,曝氣流量為12 m3/h,每3 h氣水同時(shí)反洗1 min,水洗流量為3 m3/h,曝氣流量為12m3/h。

自2008年3月開始在南通蘆涇水廠進(jìn)行超濾膜過濾的試驗(yàn),原水取自長江。用HACH FT660激光濁度儀監(jiān)測膜出水水質(zhì),監(jiān)測通量、跨膜壓差用以表征膜污染的情況。其中水力反洗時(shí)均不加氯。

2.3試驗(yàn)結(jié)果與分析

為了具有可比性,將所有的跨膜壓差換算成20℃時(shí)的等效值(簡稱為TMP20),為研究方便,將實(shí)際負(fù)值的TMP20轉(zhuǎn)化為其絕對值。根據(jù)HACH FT660激光濁度儀監(jiān)測膜出水濁度的結(jié)果,膜出水濁度基本穩(wěn)定在0.05 NTU以下。

2.3.1 PVC膜過濾性能的研究

最初,由于對超濾膜技術(shù)了解并不深入,因此首先采用了一套小型由內(nèi)壓柱式超濾膜組件組成的超濾膜試驗(yàn)裝置進(jìn)行超濾膜直接過濾長江原水的試驗(yàn)。在長達(dá)2個(gè)月的試驗(yàn)中,除了對超濾膜進(jìn)行例行的物理清洗外并未進(jìn)行任何化學(xué)清洗。試驗(yàn)結(jié)果見圖1。

通過圖1,可以看出TMP20從26.23 kPa增長到36.39 kPa,增長率為39%。如果采取預(yù)處理措施(如混凝,投加高錳酸鉀和粉末活性炭),并選擇良好清洗的方式,超濾膜的過濾性能應(yīng)該會(huì)有較大的提升。

2.3.2 PVC膜過濾沉后水和絮凝后水的效果對比為了進(jìn)一步測試超濾膜性能,考慮到要利用水廠原有工藝構(gòu)筑物和工作水頭,因此又設(shè)計(jì)了2套采用浸沒式超濾膜組件的試驗(yàn)裝置,分別用沉后水和絮凝后水作為進(jìn)水進(jìn)行平行試驗(yàn)。在試驗(yàn)期間,兩套超濾膜裝置除了進(jìn)行例行的物理清洗外均未進(jìn)行任何化學(xué)清洗。試驗(yàn)結(jié)果見圖2和圖3。

從圖2和圖3中可以看出以沉后水為進(jìn)水的超濾膜單元TMP20從19.03 kPa增長到23.78 kPa,增長率為24.96%。而以絮凝后水為進(jìn)水的超濾膜單元的TMP20從18.74 kPa增長到21.99 kPa,增長率為17.34%。兩組平行試驗(yàn)的結(jié)果表明:沉淀池出水(約5 NTU)并不比絮凝池出水(約100NTU)作為膜進(jìn)水的運(yùn)行效果好,相反的是用沉后水作為進(jìn)水比用絮凝后水作為進(jìn)水的膜污染更快。

3工程設(shè)計(jì)

對原有兩組工藝構(gòu)筑物中的一組先行改造,兩組丁藝出水勾兌后,出水水質(zhì)提升達(dá)標(biāo)。由于廠區(qū)內(nèi)無閑置場地,因此要充分利用原有構(gòu)筑物和原有工作水頭,盡可能降低投資成本和運(yùn)行費(fèi)用。在工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備選用方面力求做到技術(shù)先進(jìn)、工藝可靠、設(shè)置合理、性能優(yōu)越、占地面積小、操作簡單和維護(hù)方便。

3.1原有工藝及存在的問題

蘆涇水廠設(shè)有2組2.5萬m3/d的凈水構(gòu)筑物,原凈水工藝流程見圖4,當(dāng)初是按出廠水不大于5 NTU的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的。 

2000年以來,蘆涇水廠全年處于滿負(fù)荷甚至是超負(fù)荷的工作狀態(tài)。2003年對沉淀池、虹吸濾池進(jìn)行了恢復(fù)性大修,但凈水工藝、運(yùn)行參數(shù)未改變,斜管沉淀池跑礬花現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,沉后水濁度相對較高,而虹吸濾池存在著反沖洗強(qiáng)度不夠、沖洗不徹底、初濾水不能外排的問題,出水水質(zhì)僅能滿足原國標(biāo)3 NTU的要求。

3.2改造方案的選擇

蘆涇水廠原有工藝主要存在的問題是出水濁度難以達(dá)到新國標(biāo)的要求,而超濾膜技術(shù)與傳統(tǒng)水處理工藝相比,能有效截留雜質(zhì)、細(xì)菌和病原菌,從而降低后續(xù)消毒加氯量,減少消毒副產(chǎn)物的生成量。由于水廠無改造用地,需利用原有工藝構(gòu)筑物,因此考慮采用以浸沒式超濾膜為核心的改造工藝。浸沒式超濾膜具有產(chǎn)水量高、能耗低、便于與其他工藝相結(jié)合等優(yōu)勢而受到廣泛重視。因?yàn)榭衫玫乃^有限(3.2~4 mH2O),而且希望盡可能節(jié)約能耗、減輕膜污染,所以選擇了低通量低跨膜壓差的運(yùn)行方式。

采用以浸沒式超濾膜為核心的丁藝進(jìn)行改造的方案有3種:混凝-超濾;混凝-沉淀-超濾;混凝-沉淀-砂濾-超濾。因?yàn)榛炷?沉淀-砂濾-超濾的改造方案需額外占地和二次提升,而水廠不能提供改造用地,因此第三種方案未作考慮;炷-超濾和混凝-沉淀-超濾的改造方案對比見表2。

經(jīng)方案對比,確定了利用原有斜管沉淀池進(jìn)行改造的方案。方案中將水廠原有一組斜管沉淀池改造為集絮凝、沉淀、超濾膜過濾、反洗水同收、污泥濃縮為一體的短流程處理構(gòu)筑物。待以后再將原有的虹吸濾池改造成為應(yīng)對突發(fā)性原水水質(zhì)事故的應(yīng)急處理構(gòu)筑物。

改造后的凈水工藝流程見圖5。

3.3改造系統(tǒng)組成

3.3.1預(yù)處理系統(tǒng)

因?yàn)樵泄艿罒o法加裝自清洗過濾器,原有丁藝構(gòu)筑物無法加裝自動(dòng)格柵,因此只能在絮凝池出口自制2套半自動(dòng)格柵。格柵孔徑為5 mm,雖然可以有效去除原水中較大漂浮物而保護(hù)膜絲,但極小的魚蝦或魚蝦的卵依然可以穿透該孔徑的格柵,并在膜池中生長,帶來膜絲破損的風(fēng)險(xiǎn),需要在生產(chǎn)中采取其他措施進(jìn)行控制。

3.3.2產(chǎn)水系統(tǒng)

超濾系統(tǒng)設(shè)計(jì)產(chǎn)水能力為2.5萬m3/d,分為10組,為方便檢修起吊,每組分為2個(gè)膜單元,每個(gè)膜單元由52簾海南立升公司的LJ1E-2000一v160型PVC超濾膜組件組成,每個(gè)膜組件的有效過濾面積為35 m2,超濾膜組件規(guī)格參數(shù)見表3。膜的設(shè)計(jì)通量為32 L/(m2·h),過濾周期為1~3 h。為了利用膜池與清水池最高水位之間3.2 m的水頭,在膜池旁邊增設(shè)容積為50 m3產(chǎn)水渠,一年中的大部分時(shí)間都可以虹吸出水。產(chǎn)水渠中超濾后的水,通過管道經(jīng)加氯消毒自流到清水池中。并且,在產(chǎn)水渠中安裝了2臺(tái)流量為1 250 ITl3/h的變頻潛水軸流泵,在水溫極低的條件下,可以保證產(chǎn)水量。

3.3.3物理清洗系統(tǒng)

由于膜表面或膜孔內(nèi)吸附、沉積污染物造成膜孔徑變小或堵塞,使膜產(chǎn)生透過流量與分離特征的不可逆變化現(xiàn)象?刂颇の廴緦τ谀さ氖褂檬欠浅V匾。物理清洗如水力反洗,是控制膜污染的有效方式。因此超濾膜每運(yùn)行一段時(shí)間需進(jìn)行反洗,阻止膜污染的進(jìn)一步加劇。該系統(tǒng)設(shè)置了3臺(tái)(2用1備)流量為160 m3/h的潛水泵,2臺(tái)(1用1備)流量為387 Nm3/h的羅茨風(fēng)機(jī)。實(shí)踐表明氣水反洗的物理清洗方式,對于減輕膜污染具有良好的效果。

3.3.4化學(xué)清洗系統(tǒng)

控制物理性不可逆污染,對降低長期運(yùn)行膜水廠的運(yùn)行成本特別重要。物理性不可逆污染采用物理陛清洗的方法無法去除,只能采用化學(xué)性清洗的方法。在該系統(tǒng)中,根據(jù)清洗藥劑、方式的不同,化學(xué)清洗又分為維護(hù)性化學(xué)清洗和恢復(fù)性化學(xué)清洗兩種。

3.3.4.1維護(hù)性化學(xué)清洗系統(tǒng)

維護(hù)性化學(xué)清洗是為了延緩超濾膜的深層污染,延長恢復(fù)性化學(xué)清洗周期。根據(jù)設(shè)計(jì),超濾膜在運(yùn)行過程中(7~14 d)應(yīng)進(jìn)行維護(hù)性清洗。因此,設(shè)置了2臺(tái)35 m3/h的變頻離心泵,1臺(tái)次氯酸鈉加藥泵,并在水管和藥管上均設(shè)置了流量計(jì),根據(jù)膜污染情況對加藥濃度進(jìn)行調(diào)節(jié)。

3.3.4.2恢復(fù)性化學(xué)清洗系統(tǒng)

超濾膜運(yùn)行一段時(shí)間(3~6月)后,單純的曝氣、水力反洗和維護(hù)性化學(xué)清洗已經(jīng)很難清除污染物,需要進(jìn)行恢復(fù)性化學(xué)清洗,為了避免恢復(fù)性化學(xué)清洗造成短時(shí)產(chǎn)水量的大幅下降,系統(tǒng)采用離線化學(xué)清洗。即化學(xué)清洗時(shí),將需要化學(xué)清洗的膜單元移至離線化學(xué)清洗池,用備用膜單元替換進(jìn)行產(chǎn)水,基本不影響正常生產(chǎn)。

化學(xué)清洗由鹽酸清洗、氫氧化鈉和次氯酸鈉清洗兩個(gè)過程組成。系統(tǒng)設(shè)離線化學(xué)清洗池4座,根據(jù)三種藥劑酸、堿、次氯酸鈉分別配置3個(gè)儲(chǔ)藥罐和3臺(tái)加藥泵。為了提高恢復(fù)性化學(xué)清洗效果,還設(shè)置耐酸堿循環(huán)泵2臺(tái),化學(xué)清洗時(shí)進(jìn)行藥液循環(huán)。

為了盡可能充分利用化學(xué)藥劑,減少化學(xué)藥劑的排放,該系統(tǒng)還有2臺(tái)轉(zhuǎn)移泵,可將酸或堿的溶液轉(zhuǎn)移到其他池子,重復(fù)利用?紤]到化學(xué)清洗的時(shí)間較長,運(yùn)行過程較復(fù)雜,恢復(fù)性化學(xué)清洗系統(tǒng)使用了70余個(gè)氣動(dòng)閥門,通過PLC控制實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)清洗。

3.3.5完整性檢測系統(tǒng)

為了使膜成為隔離病原體和其他顆粒物質(zhì)的一道有效屏障,超濾膜系統(tǒng)必須具有完整性。在運(yùn)行過程中,證明這道屏障的完整性尤為關(guān)鍵。膜完整性測試方法分為直接測試和間接測試,其中直接法以壓力衰減測試,間接法以濁度監(jiān)測和顆粒計(jì)數(shù)監(jiān)測應(yīng)用最廣[3]。在該系統(tǒng)中,設(shè)計(jì)了以泡點(diǎn)原理為基礎(chǔ)的壓力直接完整性測試系統(tǒng)和以HACHPCX2000顆粒計(jì)數(shù)儀、HACH FT660激光濁度儀為基礎(chǔ)的間接性完整測試系統(tǒng)。運(yùn)行中,例行監(jiān)測出水濁度和顆粒數(shù)組合判斷膜的完整性,另外周期性地進(jìn)行壓力衰減法的直接完整性檢測,如果壓力衰減值大于標(biāo)準(zhǔn)值,則通過氣泡法對破損位置進(jìn)行定位,及時(shí)修補(bǔ)。

3.3.6在線監(jiān)測系統(tǒng)

在線監(jiān)測系統(tǒng)由10臺(tái)產(chǎn)水流量計(jì),1臺(tái)水洗流量計(jì),1臺(tái)曝氣流量計(jì),16個(gè)壓力變送器。2臺(tái)水位儀,1臺(tái)溫度傳感器,l臺(tái)顆粒計(jì)數(shù)儀,1臺(tái)激光濁度儀組成。為了降低工程造價(jià),該系統(tǒng)設(shè)計(jì)了對lo組超濾膜分別進(jìn)行監(jiān)測的巡檢系統(tǒng),將水樣送入顆粒計(jì)數(shù)儀、激光濁度儀中,監(jiān)測膜系統(tǒng)出水水質(zhì)。

3.3.7自動(dòng)控制系統(tǒng)

自動(dòng)化系統(tǒng)是以“SIEMENS S7~300”過程控制為基礎(chǔ)的集散型控制系統(tǒng)。控制網(wǎng)絡(luò)采用基于IEE 802.3標(biāo)準(zhǔn)的全雙工100 Mbps快速光纖以太環(huán)網(wǎng),傳輸介質(zhì)采用多模光纜。監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)軟件選用美國Wonderware公司的InTouch 9.0軟件。自控系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)過程工藝儀表采集到的數(shù)據(jù),生產(chǎn)中設(shè)備運(yùn)行的狀態(tài)信號(hào)和電氣數(shù)據(jù)以及化驗(yàn)數(shù)據(jù)和其他信息等,協(xié)調(diào)和管理全廠生產(chǎn)運(yùn)行,打印生產(chǎn)報(bào)表、繪制趨勢曲線圖,報(bào)警及事件記錄。監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)軟件生成生產(chǎn)工藝流程實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)圖,給生產(chǎn)值班人員提供清晰、友善的人機(jī)界面,生動(dòng)形象地反映生產(chǎn)工藝流程的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、完成報(bào)警、歷史數(shù)據(jù)、歷史趨勢曲線的存儲(chǔ)、顯示和查詢。生成各類生產(chǎn)運(yùn)行管理的班報(bào)、日報(bào)、月報(bào)和年報(bào)表。

4 改造后的運(yùn)行情況

蘆涇水廠提標(biāo)改造膜丁程2009年6月開工,邊生產(chǎn)邊改造,僅用15天時(shí)間停水對接,12月投產(chǎn)運(yùn)行,與另一組常規(guī)工藝勾兌出水,出水水質(zhì)達(dá)到新國標(biāo)要求,出廠水濁度在0.6 NTU以下,達(dá)到了改造的預(yù)期目標(biāo)。超濾膜系統(tǒng)電耗為6 kW·h/103 m3,產(chǎn)水率達(dá)98%以上,每2周一次的維護(hù)性清洗效果較好,未進(jìn)行化學(xué)清洗,采用虹吸出水,TMP20小于26kPa(見圖6),距極限值還有較大余量,設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2.5萬m3/d,扣除反洗水量后的實(shí)際產(chǎn)水量超過2.5萬m3/d(見圖7)。

4.1 超濾工藝的出水水質(zhì)

超濾工藝出水水質(zhì)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,其中出水濁度<0.05NTU(見圖8),顆粒數(shù)<20/mL(見圖9)。其他主要出水指標(biāo)見表4。

 

從以上圖表可看出,超濾膜對于濁度、顆粒和微生物等具有極好的去除效果,而對于有機(jī)物鹽類等去除效果則有限。

4.2 運(yùn)行成本分析

該提標(biāo)改造工程運(yùn)行以后,對該系統(tǒng)增加的費(fèi)用進(jìn)行了測算。超濾膜系統(tǒng)單位水運(yùn)行成本僅增加0.12元/m3(電費(fèi)按0.7元/(kW·h)計(jì)算),即電費(fèi)(主要是反洗和曝氣的電耗,利用原有T藝3 m工作水頭的電耗未計(jì)入)0.004元/m3,設(shè)備折舊0.11元/m3(包括超濾膜的5年更新費(fèi)用),藥劑費(fèi)(維護(hù)性和恢復(fù)性化學(xué)清洗用藥)0.005元/m3。如果使用抽吸泵,運(yùn)行成本還將會(huì)增加0.02元/m3,但該系統(tǒng)投人運(yùn)行至今約6個(gè)月,尚未使用抽吸泵。

5改造工程特點(diǎn)

5.1工藝特點(diǎn)

采用混凝一超濾的短流程工藝,簡化了工藝流程;超濾膜采用低通量、低跨膜壓差的運(yùn)行方式,減輕了膜污染;同一膜池內(nèi)分單元運(yùn)行的方式具有較強(qiáng)的抗沖擊負(fù)荷能力,不但減輕了膜污染,而且在不增加構(gòu)筑物和設(shè)備的情況下運(yùn)行中的膜回收了膜反洗水,整套系統(tǒng)具有較高的產(chǎn)水率(98%以上)。

5.2運(yùn)行特點(diǎn)

利用成熟的自控技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)水、反洗、化學(xué)清洗和完整性檢測等運(yùn)行過程的全自動(dòng),有效減輕值班人員的勞動(dòng)強(qiáng)度;工藝運(yùn)行參數(shù)可在InTouch 9.0軟件中設(shè)定,生產(chǎn)報(bào)表、運(yùn)行數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)軟件自動(dòng)記錄并輸出,方便對該系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測、分析和管理;短流程處理工藝使用的設(shè)備相對較少,維護(hù)保養(yǎng)工作量也相對較輕。

5.3經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)

遵循價(jià)值T程理念,以水廠提標(biāo)改造功能需求為出發(fā)點(diǎn),對所需的功能進(jìn)行分析,系統(tǒng)地研究了功能與成本之間的關(guān)系,充分利用超濾膜的特性解決了實(shí)際的問題。在改造工程中,充分利用原有工藝構(gòu)筑物和丁作水頭,占地面積少無征地成本,改造費(fèi)用(約400元/m3和運(yùn)行費(fèi)用(增加0.12元/m3)均較低。

6存在問題及后續(xù)研究

改造工程運(yùn)行到現(xiàn)在已有半年時(shí)間,期間通過例行的反洗和兩周一次維護(hù)性清洗,并未進(jìn)行化學(xué)清洗,使超濾膜的污染程度維持在較低的水平,已經(jīng)取得了一定的突破。但是由于該類型的改造并無先例,且改造很大程度上受制于原有構(gòu)筑物和場地,該提標(biāo)改造1=程難免存在一些問題,因此還將繼續(xù)開展后續(xù)研究并提出對策。

(1)混凝一超濾的短流程工藝中,混凝的作用極其重要,研究最適用于長江水源水質(zhì)條件和PVC超濾膜的混凝劑與最優(yōu)投加量對該工藝的應(yīng)用推廣具有重要的意義。

(2)膜污染程度在生產(chǎn)運(yùn)行中尤其值得重視。對于水廠來說,這不僅關(guān)系到運(yùn)行成本,還關(guān)系到產(chǎn)水量。但膜污染是超濾膜運(yùn)行過程中無法避免的,因此控制膜污染程度,進(jìn)而減少清洗尤其是化學(xué)清洗的頻率是十分重要的。研究膜污染的形成機(jī)理就成了控制和減少膜污染的一項(xiàng)重要課題。

(3)化學(xué)清洗是控制膜污染的必要手段。但是重復(fù)的化學(xué)清洗可能會(huì)減少膜的壽命,并且處理用過的化學(xué)藥劑是另一難題。因此研究化學(xué)清洗的最優(yōu)方法、最優(yōu)藥劑,甚至開發(fā)新型藥劑均是后續(xù)研究中的重要組成部分。

(4)完整性檢測是保證水質(zhì)的一項(xiàng)重要措施。

雖然目前有很多完整性檢測的方法,但是在生產(chǎn)中運(yùn)用則需進(jìn)一步研究。

(5)超濾膜工藝運(yùn)行時(shí)物理清洗較常規(guī)工藝頻繁得多,對水泵、鼓風(fēng)機(jī)、閥門都有極高的要求,而且一旦物理清洗系統(tǒng)不能運(yùn)行,超濾膜系統(tǒng)就不能長時(shí)間運(yùn)行(超過24 h都將是極大的考驗(yàn)),因此尤其需要重視各種電氣、自控、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。

(6)混凝一超濾的短流程工藝在處理長江水時(shí)與傳統(tǒng)工藝相比具有較大優(yōu)越性,但對有機(jī)物的去除效果有限。為了更好地應(yīng)用超濾膜工藝,對短流程的超濾膜水廠來說,應(yīng)該考慮開展各種組合工藝去除有機(jī)物的研究。

(7)需繼續(xù)觀察長期運(yùn)行中水生動(dòng)物對浸沒式超濾膜侵害的潛在危險(xiǎn)。

(8)由于超濾膜系統(tǒng)與常規(guī)工藝系統(tǒng)運(yùn)行有很大區(qū)別,運(yùn)行管理不僅復(fù)雜而且經(jīng)驗(yàn)不足,因此運(yùn)行管理維護(hù)規(guī)章制度的建立健全需進(jìn)一步深入研究。

7 結(jié)語

半年來,蘆涇水廠提標(biāo)改造膜丁程運(yùn)行簡單、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定,出水水質(zhì)優(yōu)良。采用常規(guī)工藝與超濾膜工藝出水勾兌的方法,既達(dá)到了供水標(biāo)準(zhǔn),又降低了運(yùn)行成本。低通量、低跨膜壓差、同一膜池內(nèi)分單元運(yùn)行的運(yùn)行方式對于減輕膜污染具有良好效果。適合于水廠長期、穩(wěn)定、低費(fèi)用的運(yùn)行。該技術(shù)不僅適用于新建水廠,而且特別適用于老水廠的提標(biāo)改造。但這只是一項(xiàng)新技術(shù)在工程中應(yīng)用的嘗試與創(chuàng)新,應(yīng)充分利用現(xiàn)有的系統(tǒng)深入開展后續(xù)研究,為今后其他大型水廠的提標(biāo)改造儲(chǔ)備技術(shù)和奠定基礎(chǔ)。

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