帶式壓濾機(jī)在含油污泥脫水中的應(yīng)用
以揚(yáng)子石化公司水廠為例。其原用污泥脫水設(shè)備是3臺(tái)過濾面積150㎡的自動(dòng)板框壓濾機(jī),由于上游化工裝置排放的生產(chǎn)廢水時(shí)有含油,造成剩余污泥中殘留一定量的油,從幾百至2000m/L不等。使用聚合氯化鋁對(duì)含油污泥進(jìn)行絮凝,絮凝反應(yīng)效果差,幾乎不能形成良好的絮體。油污泥進(jìn)人板框過濾機(jī)中,附著在濾布上,將濾布網(wǎng)眼堵死,污泥中的水分不能壓出,也阻止了正常進(jìn)泥,致使壓濾時(shí)間很長。一框污泥壓濾一個(gè)星期以后,污泥含水率仍高達(dá)90%左右,嚴(yán)重影響了污泥脫水系統(tǒng)運(yùn)行,為此更換采用DY-3型帶式過濾機(jī)。
從上機(jī)試驗(yàn)和近8個(gè)月的試運(yùn)行情況看,DY-3型帶式壓濾機(jī)用于揚(yáng)子石化公司水處理中的含油污泥脫水是積極可行的:
(1)它解決了含油污泥因板框不能正常連續(xù)運(yùn)行、濾布被含油污泥附著堵死、脫水效果差等原因造成的廢水處理系統(tǒng)內(nèi)惡性循環(huán)的生產(chǎn)被動(dòng)局面。
(2)帶式壓濾機(jī)投運(yùn)在節(jié)能方面具有積極的意義。在板框壓濾機(jī)運(yùn)行時(shí),若以正常運(yùn)行(不考慮含油污泥)情況計(jì)算,每處理一板框污泥,泥餅重2.5t,含水率82%,則干泥重0.45t,包括板框壓濾機(jī)、空壓機(jī)、計(jì)量泵、污泥泵等脫一框泥總電耗為434kW·h,則板框壓濾機(jī)每脫1t干泥的電耗為964.44kW·h。帶式濾機(jī)每小時(shí)脫水按目前試運(yùn)行的5t泥餅含水率88%計(jì)算,千泥重為0.6t,每小時(shí)帶式壓濾機(jī)的總電耗為69kW·h,則帶式濾機(jī)每脫1t干泥的電耗為115kW·h。由此可見,帶式壓濾機(jī)的電耗僅為板框的12%.
除此之外,帶式壓濾機(jī)還可用于石油泥漿除砂、造紙廢水、城市污水的污泥、水泥、化工產(chǎn)品、涂料、染料以及冶煉廠塵泥等料漿的脫水、脫液。
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