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高效脈沖袋除塵器在窯磨一體化系統(tǒng)中的應(yīng)用

更新時(shí)間:2009-10-13 09:43 來(lái)源: 作者: 閱讀:1849 網(wǎng)友評(píng)論0

某公司5000t/d生產(chǎn)線于2006年6月建成投產(chǎn),采用Φ4.8m×72m回轉(zhuǎn)窯,生料粉磨為ATOX50立磨,采用CDM4×4-14929高效脈沖袋除塵器對(duì)窯磨系統(tǒng)廢氣進(jìn)行處理。

1 除塵系統(tǒng)工藝流程

來(lái)自窯尾預(yù)熱器的廢氣首先經(jīng)過(guò)增濕塔降溫處理,然后分兩種工況操作,一種是回轉(zhuǎn)窯單獨(dú)操作時(shí),廢氣直接進(jìn)入袋除塵器進(jìn)行凈化處理;另一種是在生料磨和回轉(zhuǎn)窯聯(lián)合操作時(shí),部分廢氣用作生料磨通風(fēng)烘干,剩余部分與出磨廢氣同時(shí)進(jìn)入袋除塵器進(jìn)行凈化處理。其工藝流程見(jiàn)圖1。

 
圖1  窯磨一體化廢氣除塵系統(tǒng)工藝流程

 

2 除塵器結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)

2.1  結(jié)構(gòu)

該除塵器共有l(wèi)6個(gè)除塵單元,每個(gè)單元進(jìn)口裝有手動(dòng)閘閥,出口裝有氣動(dòng)翻板閥門,當(dāng)要對(duì)某個(gè)除塵室進(jìn)行維修時(shí),可以關(guān)閉該室的進(jìn)出口閥門,打開凈氣室頂部數(shù)個(gè)蓋板進(jìn)行通風(fēng)和降溫,待室內(nèi)溫度降低后,可以從凈氣室上的檢修門直接進(jìn)入除塵室進(jìn)行檢修維護(hù)或更換濾袋。

2.2  特點(diǎn)

2.2.1  采用PLC控制系統(tǒng)

除塵器的脈沖閥選用澳大利亞GOYEN公司3″淹沒(méi)閥,該脈沖閥能長(zhǎng)期(100萬(wàn)次)在0.5~0.7MPa壓力下工作,且噴吹壓力和噴吹間隔隨濾袋工作時(shí)間不同可調(diào)。

2.2.2獨(dú)特的模塊設(shè)計(jì)

每個(gè)除塵單元進(jìn)出口均設(shè)有閥門,因此在操作上相對(duì)獨(dú)立,可實(shí)現(xiàn)真正意義上的離線清灰、在線分室檢修。

2.2.3  氣流渦旋打散及均布裝置

可根據(jù)不同的粉塵顆粒組成設(shè)計(jì)不同角度的氣流渦旋打散及均布裝置,在很大程度上減少渦旋對(duì)濾袋的沖刷,避免袋底相碰,延長(zhǎng)濾袋使用壽命。

2.2.4預(yù)防事故損失性措施

在進(jìn)出口煙道中增設(shè)了旁路系統(tǒng),當(dāng)溫度超限時(shí)(>240℃),進(jìn)氣閥自動(dòng)關(guān)閉,旁路閥打開,所有超高溫氣體從旁路通過(guò),能夠一定程度地保護(hù)濾袋。

3  運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決措施

3.1 頂蓋不密封

在試生產(chǎn)期,增濕塔噴水降溫失控,導(dǎo)致多次超高溫氣體進(jìn)入除塵器,致使頂蓋檢查門密封條焦化變形,凈氣室頂部變形,使本來(lái)呈房檐狀的頂部出現(xiàn)凹陷,平時(shí)漏風(fēng),雨季積水進(jìn)入除塵器內(nèi)。雖采取簡(jiǎn)易防雨棚等措施,效果不明顯。后來(lái)采取加長(zhǎng)中間支柱的辦法使頂蓋恢復(fù)至原狀,更換了耐高溫密封條,解決了漏風(fēng)漏雨問(wèn)題。

3.2  運(yùn)行阻力大

該除塵器設(shè)計(jì)運(yùn)行阻力為<1700Pa,但試運(yùn)行期間經(jīng)常超過(guò)2000Pa,甚至超過(guò)2400Pa,經(jīng)檢查分析有以下幾種原因并采取了相應(yīng)的措施。見(jiàn)表1。

 

表1   原因分析及采取的措施

原因分析 采取措施
糊袋 1)在窯磨同時(shí)運(yùn)行時(shí),入口溫度低,經(jīng)常<95℃ 1)改變工藝操作,增大增濕塔過(guò)來(lái)的高溫氣體閥門開度
2)上蓋密封不嚴(yán),漏冷風(fēng) 2)更換上蓋耐高溫密封膠條,盡可能減少漏冷風(fēng)
3)凈氣室側(cè)面未保溫 3)對(duì)未保溫部分進(jìn)行保溫
4)壓縮空氣壓力低,清灰不徹底 4)提高供氣壓力
積灰 灰斗積灰結(jié)塊,導(dǎo)致通風(fēng)、預(yù)收塵失效,嚴(yán)重時(shí)堵塞該單元進(jìn)風(fēng)口 徹底清理灰斗及每個(gè)單元入風(fēng)口處積灰

 

3.3 殼體銹蝕

由于凈氣室部分箱體未保溫、入口溫度低、氣體中水分含量高,加之生料磨開停頻繁,造成凈氣室內(nèi)部嚴(yán)重銹蝕。解決辦法是加強(qiáng)保溫,穩(wěn)定工藝操作。

3.4 旁路泄漏

為避免試運(yùn)行初期運(yùn)行不穩(wěn)定導(dǎo)致燒袋損失,設(shè)計(jì)有旁路系統(tǒng)。但在無(wú)濾袋破損、煙氣短路等情況下依然超標(biāo)排放,經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)是由于旁蹄閥密封不嚴(yán)所致。密封處理后問(wèn)題解決。

4 使用效果

經(jīng)過(guò)兩年的試運(yùn)行,窯、磨系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定;剞D(zhuǎn)窯產(chǎn)量超過(guò)5300t/d,原料立磨達(dá)到420t/h,均達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量,2008年7月經(jīng)河南省環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)站驗(yàn)收監(jiān)測(cè),標(biāo)態(tài)下窯尾粉塵排放濃度為8.45~16.3mg/m3。

5  結(jié)束語(yǔ)

高效脈沖袋除塵器應(yīng)用于窯尾窯磨一體化除塵系統(tǒng),有其自身的運(yùn)行規(guī)律,要嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程操作及巡檢維護(hù),有問(wèn)題及早處理,否則,不僅處理起來(lái)麻煩,且會(huì)影響到整個(gè)窯尾系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

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